石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法_第1页
石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法_第2页
石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法_第3页
石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法摘要:石灰生产工艺的高低与否直接决定烟气脱硫以及废水中和效率,决定钢铁除渣及氧化铝烧结矿等产品质量,所以应该加强对石灰生产工艺条件的优化,保证石灰质量能整体提高,实现节能减排目的。同时加强对粉灰率的降低,采取行之有效的方法,强化对资源的利用和节约,减少资源浪费问题。关键词:石灰生产工艺;粉灰率;降低方法引言:石灰在生产期间产生的粉灰较多,会对生态环境造成很大影响,也不利于产品质量的提高,因此应该加强对粉灰产生原因的分析,采取科学的方式,加大对石灰生产工艺的优化和改进,确保石灰粉灰率可以全面降低。同时加强对粉灰的压球处理,确保石灰窑生产期间的高粉灰问题能从根源解决。1粉灰产生原因分析在本文研究中,主要对瑞士麦尔兹公司生产的500t·d-1和600t·d-1活性石灰窑为研究对象。结合实际生产情况来看,粉灰的成因主要可以体现在以下几个方面。1.1原料夹带及窑膛煅烧在石灰生产过程中,之所以出现粉灰问题,与石灰石原料中夹带石粉、碎石料有很大关联,这些碎石料在进入窑膛内部煅烧过程中,不仅会加大结瘤问题出现概率,也会使得石粉和碎石料在煅烧之后出现石灰粉。导致粉灰出现的原因除了与原料夹带有关之外,窑膛煅烧也是重要因素。从窑顶至11米卸料平台期间,石料间会出现摩擦及撞击现象,再加上窑膛内部断烧会出现不同程度的化学和物理变化,最终导致石粉煅烧后出现粉灰问题。如果应用的工艺参数调节缺乏合理化以及规范化,窑顶振动给料机的频率没有把控在合理范围内,很容易导致窑顶装料环节石料与石料、石料与漏斗之间出现撞击或者摩擦问题,最终使得大量粉灰出现。若想明确石灰窑膛内是如何产生物理或者化学变化,应该从石灰石煅烧机理角度考量[1]。通常,具有粗大晶粒结构的石灰石,由于晶粒结合紧密,使得吸收热膨胀能力下降,煅烧期间很容易引发破碎或者粉化问题,最终出现通风气阻力上升的现象,成品率无法达到既定要求和标准。在分界点以下800℃石灰石晶体内出现膨胀,在高度结晶化石灰石会中会产生裂纹现象,易碎化特点显著,甚至部分大的晶粒在通过热膨胀后会呈现出粉末状态。1.2卸料平台落差及成品仓筛分11m卸料平台的液压速度太快或者有较大的落差,会使得粉灰产生。自窑底卸灰仓到窑底皮带上,通过振动给料机时,也会有粉灰现象存在。皮带到窑成品仓,振动将粒径不同的石灰筛分到不同成品仓内,自动筛分期间产生的振幅较大或者出现跌落现象,导致粉灰出现[2]。在汽车装料和卸料期间,由于运输路上比较颠簸,再加上风蚀问题的存在,导致粉灰问题发生。通过进一步分析可知,500t·d-1所产生的粉灰率高达22%,600t·d-1所产生的粉灰率达到24%。2石灰生产工艺的优化以及降低粉灰率的方法2.1强化对技术的优化和改进若想从根源降低粉灰率出现,应该加强对石灰生产工艺的优化,结合石灰石输送的不同阶段,采取不同的技术方式方法,保证可以有效解决问题,让工艺达到最优化。(1)原料夹带。针对石灰石原料中夹带石粉、碎石料等问题,需要加强对原料质量的把控,强化对进厂原料的控制,必须在40~80毫米,坚决不能出现粉料或者超限块的现象,在所有原料转运站上设置缓冲装置,以免出现粉灰。(2)窑膛煅烧。针对自窑顶至11m卸料平台期间产生的粉料问题,需要加强对工艺参数的合理调节,加大窑顶振动给料机频率的控制,最好把控在40Hz到45Hz,保证石料在运输过程中不会出现粉料。500t·d-1窑体由于窑顶装料方式为固定漏斗,所以为保证可逆皮带下料期间粉料产生的概率能降低,在漏斗上方位置应该加强对挡料钢板的设置,在挡板前设置硅橡胶板,保证粉料问题能得到有效处理。600t·d-1装料方式为旋转漏斗,在下料期间,石料与旋转仓壁会出现摩擦及碰撞问题。与500t·d-1的固定漏斗相比,产生的粉料非常多,所以在实际处理过程中,应该将钢板从窑体接到旋转漏斗的上方,之后再对挡料钢板加以设置,挡板之前设置硅橡胶板,保证石灰间相互冲击的现象能彻底规避,降低石灰粉灰率。同时将工艺要求作为依据,全面促进产量的提升,通过对参数的有效调节,让窑内的料位高度得到严格管控,以便装料环节的落差不会出现过大现象,减少粉料的生成。(3)卸料平台落差以及成品仓筛分。加强对11米卸料平台液压速度的管控,液压缸每个循环的速度要控制好,从以往30秒调到40秒,保证不会出现过急的问题。窑底卸灰仓到窑底皮带上的振动给料频率要加强控制,最好调节到30Hz到35Hz。同时对给料方式全面优化和改进。对成品仓要加强缓冲处理,对筛分严格控制,加大振幅的管控力度,由以往6±1mm调节到4±1mm,确保筛分的合理性,让粉灰产出率能全面降低。2.2加强对粉料压球性恶意地利用为从根源降低粉灰率出现概率,应该加强对先进技术工艺和手段的利用,采取粉料压球新工艺手段,使物料内的单位成型压力会从大变小。在应用这一工艺期间,主机与预压机的转速要合理调整,做到一次成型,压制新料混合。整个机组可以分为预压机、主机、筛分机部分、液压站四个部分。压球机辊皮球窝的形状及尺寸的选择方面,需要结合实际情况来进行调整,选择范围较大,压球形状有很多,包括蛋形、棒形等。在本次研究中,主要选择的形状为扁圆形。通过实验可知,成球后的质量指标能满足冶金行业炼钢的具体标准和要求,所获得的质量也能达到既定标准。通过粉灰压球后,活性石灰粉灰的利用率几乎可以达到100%,大大促进了石灰资源利用率的提升。结束语:综合而言,在石灰回生产过程中,需要保证生产环境的合理化,加强对石灰生产工艺的改进和优化。石灰的工艺优化,除了可以促进石灰质量的提升之外,也能实现节能减排的目的,对资源节约型和环境友好型社会的构建大有裨益。为减少石灰生产期间粉灰率出现概率有效降低,应该结合具体情况,采取

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论