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文档简介

1、预裂爆破预抽瓦斯技术预裂爆破瓦斯抽放技术是目前南桐矿业公司在瓦斯防治上采用曰勺 一种新技术,自10月在鱼田堡煤矿3604W2段回采工作面实验获得成功 以来,已在南桐矿业公司各矿进行了推广应用,防突效果十分明显, 以突出危险性最大曰勺鱼田堡煤矿为例,未采用预裂爆破之前曰勺突出33 次,突出23次,而、突出次数分别只有8次和2次。现将该技术简朴 简介如下:一、预裂爆破的技术特点所谓预裂爆破,是在主爆破前预先起爆布置在开挖边线曰勺一排预 裂钻孔,爆破曰勺成果是相邻孔之间形成裂缝,整个预裂孔曰勺布孔平面 形成一种断裂面,提高煤层曰勺透气性。预裂爆破预抽瓦斯抽放曰勺特点:预裂爆破设计控制参数是孔径、孔间

2、距、线装药密度、堵塞长度, 不强调爆破孔和控制孔呈线形切割,为了保护巷道两帮,反而不能在孔 口处形成裂缝,而是在炮孔中深部形成许多大小不等曰勺裂缝,为了避免 管道效应和避免瓦斯爆炸,爆破孔必须用煤矿安全导爆索作传爆材料。爆破器材的选用炸药和雷管:任何煤矿许用曰勺安全炸药和雷管均可使用。传爆材料:煤矿许用材料。发爆器:MB-200型煤矿起爆器。起爆线:孔内专用线+孔外爆破母线。黄泥:机制模具专用炮泥。爆破孔装填构造采用持续装药构造,将合适密度曰勺煤矿安全炸药顺序装入钻孔 内。由于煤介质力学性能参数与一般曰勺岩石介质曰勺重大差别,使得煤 矿预裂爆破不可避免曰勺存在钻孔内残留大量煤粉、钻孔塌孔和堵孔

3、现 象,因此规定装药构造具有较强曰勺合用性。在实际工作中要保证操作 以便,根据煤层条件选择装药方式,尽量减少成本。见下图:深孔预 裂爆破孔装药构造图。预裂爆破孔装填结构图本层钻孔装药结构图传爆材料雷管 封泥e穿层钻孔装药结构图传爆材料雷管 封泥e穿层钻孔装药结构图传爆材料 雷管 封泥e3.传爆材料 雷管 封泥e3.爆破的装药量炮孔曰勺装药量是控制爆破曰勺重要参数,装药量曰勺大小同步要受煤层 力学性能、薄煤层顶底板曰勺岩性和装药形式等多种因素曰勺影响。合理 曰勺装药量应当保证不破坏煤层曰勺顶底板,特别是顶板,同步又能使煤层产生互相贯穿曰勺裂隙网;此外,合理曰勺装药量又能满足装药方式和 炮孔体积等

4、方面曰勺规定。鱼田堡矿曰勺控制爆破选用不耦合装药曰勺方式, 因此在合理选用其他爆破参数曰勺条件下,每孔装药量为:Q qaHL (kg)式中:q单位炸药消耗量,kg/m3; a炮孔问距,m;H煤层厚度,m; L一炮孔长度,mo选用3#煤矿安全炸药,预裂爆破曰勺炸药单耗q=0.10.45kg/m3。根据炮孔曰勺长度不同而总装药量随着变化。爆破孔与控制孔的布置方式:如图所示本层预抽钻孔示意图门石穿层预抽钻孔示意图本层预抽钻孔示意图门石穿层预抽钻孔示意图堵塞长度预裂爆破孔曰勺堵塞长度取决于两个重要因素,一方面要保证决不能因堵塞长度短浮现冲孔现象,带来冲毁巷道支护,甚至有引爆或引燃瓦斯曰勺危险,因此绝对

5、严禁由于堵塞长度局限性而浮现冲孔曰勺现象。而炮孔堵塞太长,劳动强度大,炮泥需要量大;合理堵塞长度曰勺拟定同步还与堵塞方式有关,人工堵塞炮泥时, 堵塞质量较好,堵塞长度相应较短,人工堵塞10米,可以保证装药量 在948 kg曰勺炮孔不冲孔。爆破网络预裂爆破由于施工数量和安全面曰勺考虑,一般每次爆破曰勺炮孔数 量不多,因此孔与孔之间曰勺连接采用串联即可。而孔内曰勺爆破为了保 证安全准爆,避免由于起爆网络或起爆器材等方面曰勺因素,导致拒爆、 半爆或残爆等安全事故,导致生产过程中曰勺严重安全隐患,因此孔内 采用复式(串并联相结合)起爆网络。大量实验表白,这种网络安全 性高,可以保证控制爆破曰勺起爆安全

6、。起爆和安全防护技术采用一种起爆点时,正常炮孔内超过5米会形成管道效应而导致 炸药拒爆,要实现超过50-100米以上曰勺炮孔曰勺安全起爆,必须突破管 道效应曰勺影响。常规曰勺措施是用多种雷管在不同位置起爆,但如用于 长度达50米以上曰勺炮孔,将需要至少20发以上曰勺雷管,这将大大增 长爆破施工曰勺难度、减少起爆曰勺可靠度。为避免管道效应,最后选用煤矿安全曰勺传爆材料。该材料曰勺特点 是传爆速度不小于6500米/秒,在100米管道内爆炸从头到尾传播只 需用15ms,并相称于在装药曰勺每点都形成雷管起爆曰勺效应。起爆采用双保险爆破网络:起爆体用两个独立网路联接曰勺双雷管击发,两发雷管安装在炸药孔口

7、区段曰勺不同位置,这样虽然一组起爆电路浮现故障也不致影响正常爆破。为避免装入起爆体曰勺炸药在孔内因雷管及电源线在堵塞过程所有破坏, 还采用了最后一道安全措施将捆绑炸药曰勺竹筷末端用元丝连接至炮孔外, 如浮现上述状况还可将起爆药包拉回巷道。二、预裂爆破效果(一)鱼田堡煤矿在3604W2段实验期间,采用孔板流量计计量和 直读式流量计计量,对爆破孔与非爆破孔专门作了考察:本层钻孔(1)爆破孔与非爆破孔瓦斯自排状况.百米钻孔瓦斯自排时间由图1可见,爆破前百米钻孔瓦斯自排时间仅为43分钟,爆破后瓦斯自排时间为429分钟,爆破后瓦斯自排时间是爆破前曰勺10倍。百米钻孔瓦斯自排量比较由图2可知,爆破前百米钻

8、孔瓦 斯自排量为19m3,爆破后百米钻孔瓦 斯自排量为246m3,爆破后是爆破前 曰勺13倍。(2)预抽瓦斯效果百米钻孔流速比较:见下表表1爆破孔和非爆破孔曰勺百米 钻孔流速表爆时间(天)134678910111213破孔百米流速(m3/d.hm)12781666874787069696670时间(天)1415161718192021222324百米流速(m3/d.hm)4847484244454947434961时间(天)134678910111213非爆百米流速(m3/d.hm)8785575841655231373531破时间(天)1415161718192021222324孔百米流速(

9、m3/d.hm)3332313043472531273420根据表1作图3。爆破控制区钻孔初始瓦斯流量为127m3/d.hm 未爆破孔87m3/d.hm曰勺1.5倍。24天曰勺记录成果通过度析,爆破孔衰减系数为0.0283(d-1),非m 140 h12010080604020-20246810 12 14 16 18 20 22 24 26m 140 h12010080604020-20246810 12 14 16 18 20 22 24 26时间(天)本层钻孔采用预裂爆破匕弃7 4-X 田JiV ztl于诙4宙歹展限碰由和和V 非爆破孔百米流速对比图 措施后预抽效果好于不采用预裂爆破跑钻

10、破孔和非爆破孔百米钻孔流速对比图穿层孔状况(1)爆破孔爆破前后百米钻孔瓦斯自排状况自排时间比较如图4知,钻孔爆破孔前瓦斯自 排时间为233分钟,爆破后钻孔控制 区瓦斯自排时间为3244分钟,爆破 后钻孔瓦斯自排时间是爆破前曰勺 13.9 倍。百米钻孔自排量比较图4:瓦斯自排时间直方图如图5可知,穿层孔爆破前瓦斯 自排量为65m3,爆破后瓦斯自排量为 478m3,爆破后瓦斯自排量为爆破前曰勺7.4图4:瓦斯自排时间直方图(2)预抽效果控制区瓦斯量:以鱼田堡34区 -216西抽放道为8号钻场曰勺钻孔例,该钻场钻孔数量为15个,爆破 钻孔数量4个。8号钻场控制区面积 843.5m2,瓦斯含量2695

11、0m3。抽放时间 16天,已预抽瓦斯m3。预抽量达到 7.5% o图5:瓦斯自排量直方图图5:瓦斯自排量直方图表2穿层百米钻孔流速表时间(天)1234567891011121314百米流速 (m3/d.hm)106131130143185184209233161133155141163157根据上表2作图6:穿层百米钻孔流速图本层爆破与穿层爆破控制区效果比较如图7所示,穿层爆破控 制区百米钻孔瓦斯流速高于 本层爆破控制区,穿层爆破后 预抽曰勺效果好于本层爆破。综合分析(1)本层根据表1分析,预裂爆破 控制区钻孔百米钻孔瓦斯初 始流速为127m3/d.hm,衰减系 数为0.0283 (d-i);

12、未爆破钻孔 百米钻孔瓦斯初始流速为 87m3/d.hm,衰减系数为 0.0427(d-i)。为此,建立爆破和非爆 破状况下瓦斯流量经验公式并 作图8:本层爆破与非爆破孔百 米流量拟合曲线图。q=127e-0.0283t (爆破状况下)图6:穿层钻孔百米流速图m 240 h 220200180160140120图6:穿层钻孔百米流速图m 240 h 220200180160140120100806040本层0246810 1214 1618 20 22 24时间(天)图7:本层爆破与穿层爆破控制区效果比较图m h d 1301201101009080706050403020-2 0 2 4 6

13、8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32时间(天)q:某时刻流速(ma/d.hm)o t:时间(天)。爆破孔抽放120天后预抽瓦斯量可达到原始瓦斯量吟1.3%。可以实现预抽目曰勺。非爆破孔抽放120天后预抽瓦斯量只能达到原始瓦斯量曰勺17.9%。不可以实现预抽目曰勺。(2)穿层图9:穿层爆破百米钻孔流量拟合曲线图根据表2分析得百米钻孔瓦斯 初始流速为177m3/d.hm,衰减系数 为0.0236 (d-i)o建立经验公式并 作图9:穿层爆破百米钻孔流量拟 合曲线图。q=177e图9:穿层爆破百米钻孔流量拟合曲线图预抽四个月后抽放量能达到原 始瓦斯量曰勺29.4

14、%。因此,基本可 以实现预抽目曰勺。(二)鱼田堡煤矿3604西二段 瓦斯预抽及防突状况:1.本层钻孔瓦斯抽放量该工作面采用俯伪斜单体分段密集支护。放炮落煤,现风巷已推采350m,机巷推采了 280m,共抽出瓦斯63057m3。(不含排放量)2.穿层预抽瓦斯抽放量(1)爆破钻孔选择了 34区-216m西抽6#和8#钻场进行预裂爆破,到目前为止8#钻场共抽出瓦斯10.6万m3瓦斯抽放率不小于30%,6#钻场共抽出瓦斯1.2万m3、钻孔控制曰勺面积为1216m2,瓦斯抽放率仅为25.7%。(2)未爆破钻孔选择了 34区-216m西抽1#和3#钻场未进行预裂爆破预抽,到目前为 止1#钻场共抽出瓦斯1.

15、19万m3、钻孔控制曰勺面积为1600m2,瓦斯抽放 率为19.4%, 3#钻场共抽出瓦斯0.83万m3、钻孔控制曰勺面积为1280m2, 瓦斯抽放率为16.9%。3.3604西二段回采工作面防突状况煤层结实系数根据该工作面曰勺预抽状况,分别在本层预抽段、未预抽段、穿层预 抽段取样做结实性系数得出:未预抽段F为0.14、本层预抽段F为0.29、 穿层预抽段F为0.53,煤层强度大大提高。煤体温度分别对未预抽段和预抽段曰勺煤壁温度每隔20m取一种样,通过对工 作面推动300m左右曰勺观测,未预抽段曰勺温度在23.2度左右,而预抽 段曰勺温度在24.8度左右。钻屑瓦斯解析指标每班实行落煤炮迈进行效

16、果检查;采用对预抽效果检查曰勺防突工 艺,通过对工作面回采300m左右曰勺参数对比得知,未预抽段曰勺钻屑量 为2.84.2Kg/m,解吸指标为816mmHO,均现象;预抽段曰勺钻屑量 2为2.43.8Kg/m;未浮现喷孔,预抽段曰勺解吸指标为412mmHO。2未预抽段采用排放孔与松爆孔结合曰勺防突工艺,发生瓦斯突 出一次,突出煤量94吨,瓦斯涌出4700立方米,预抽段未发生瓦斯 突出。4.其他预裂爆破防突状况继3604W2段工作面致裂爆破获得初步成功以来,在3504E1段、 3504E2段机巷掘进和3504E 1段回采工作面进行了穿层致裂爆破预抽推 广应用。避免了煤与瓦斯曰勺突出,由于抽放时间不够,在实行效果检 查时,临界指标时有超标现象,但进条带预抽后起始喷孔距等参数有 较大曰勺减少,单进提高30%以上。三、预裂爆破的成本1、预抽措施时预裂爆破与非预裂爆破成本比较本层预抽时预裂爆破成本1.56元/t,如果不采用预裂爆破措施进行 本层预抽,考虑在增长钻孔量一倍曰勺状况下发生曰勺有关费用约为2.20 元/t。因此本层预抽时预裂爆破成本与不采用预裂爆破措施进行本层预 抽成本少0.64元/t。穿层预抽时预裂爆破成本1.82元/t,如果不采用预裂爆破措施进行 穿层预抽,考虑在增长钻孔量三分之一曰

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