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文档简介
#1、2#北1砼质量事故发生部位基本情况2、2#北1事故发生经过及事故状况2.1砼浇筑过程情况2.2砼质量事故状况3、2#北1砼质量事故原因分析4、2#北1砼质量事故根源剖析5、2#北1砼质量事故整改措施永久船闸二闸首北1块(▽ ~ 74位于北二闸首人字门机房段,桩号X=153~315.3059,.~ ,长.宽.仓位面积6层厚。该仓上游为防撞槽,下游为人字门启闭机房,仓内布置有机电预埋管道及观测仪器,结构比较复杂。砼设计标号为,抗渗标号,抗冻标号 。该仓于年月日828:5开0仓,采用台阶法浇筑,200年09月1日11:收5仓0,历时,总方量,平均每小时浇筑 。由指挥所三中队承担砼浇筑任务。2、事故发生经过及事故状况2.1砼浇筑过程情况根据砼浇筑进程及事故发生后的情况,本仓从下游到上游可分I、II、III、W区,见附图。I区砼从月 日早班浇至夜班,砂浆铺底,三级配砼覆盖,采用台阶浇筑,共分六个台阶,批厚~C开浇后发现来料坍落度偏小,经与拌和楼联系后来料基本正常,由于^拌和系统只有一座楼(郑州楼)运转,来料较慢,但此时浇筑面积还不大,浇筑质量尚可。I区砼从月 日夜班浇至月 日早班,除机房二期砼坑迎水面薄墙为二级配砼浇筑外,其余为砂浆铺底,三级料覆盖。在浇筑过程中有砼分离,骨料堆积现象,且形成滚浇,集中反映在机房二期砼坑上游~23个台阶混杂交集,形成陡坡浇筑。8月30日凌晨4:0左0右,拌和楼出现故障,停料2小时,机房二期砼坑北侧上游约(▽ . 范围内砼已初凝,施工人员在监理的指导下将表面松散集料挖除,用二级配砼覆盖。8月3日凌晨1:2振0动房出现故障,2:2恢5复正常浇筑。15:左0右0,振捣房出现故障,抢修约50分钟后恢复正常,局部砼出现假凝、初凝现象,施工人员将表面松散集料铲除,覆盖二级配砼。III区砼从月日早班浇至月日夜班,下料高度大于m骨料分离,台阶不明显、在防撞槽下游面有深的陡坎,下料批厚大于 。浇筑过程用砂浆铺底,防撞槽周围~及砼接头部位采用二级配覆盖。三级配以每罐 入仓,二级配以每罐入仓。W区砼从月日夜班浇月日 结束,防撞槽背立面下料批厚在~之间,防撞槽周围~及砼接头部位采用二级配覆盖。砼以每罐入仓,浇筑正常。2.2砼质量事故事故状况9月4日拆模后,发现砼表面存在蜂窝(19处,总面积约8、露筋(处)、冷缝和渗水等质量问题。月日~月11日,经人工凿除部分表面缺陷砼和钻孔取芯发现内部存在蜂窝、孔洞和架空现象。根据对该仓砼浇筑值班记录和该仓所有施工人员的回忆记录,并结合对砼表面和内部质量问题检查结果进行综合剖析判断,按照《三峡工程施工质量等级评定与经济责任的有关规定》,确认为质量事故。3、事故原因分析为查清北(▽ ~ 7质量事故的原因,分清责任,总结教训,指挥所成立了以政治处主任陈振华为组长、总工程师朱俊华为副组长的2#北1质量事故调查组,经过调查,对事故原因进行了分析、对事故责任进行了划分:作1业)人员责任心不强,缺少主人翁精神;质量意识淡薄,没有严格执行规程规范。从8月29日晚班起,作业人员因为靠迎水面钢筋密集,振捣困难,就开始不愿往那边浇,这个班推下个班,违背作业常规,致使台阶不合理,继而出现混乱,加上来料慢覆盖不及时;出现问题后,又没有采取得力措施控制隐患的发展。发生骨料分离时,出现铁锹不够、劳力不够的现象;仓内保温被和喷雾器不够或不能正常运转,交接班时没有严格按规定执行。作业人员对出现的问题,未积极地想办法解决,处于被动应付状态,缺乏应有的质量意识,麻目不仁,对砼分离和初凝等严重影响质量的问题不按规程处理,致使问题没有得到解决。三中队干部思想麻痹、不注重落实、缺乏应有的事业心、工作组织不力。8月28日的调度会对2#北1的浇筑作了详细的安排,要求三中队在仓位开仓前做好劳力组合、机具设施配置等准备工作,但29日开仓时只准备了一个振动房、二台振动器、少量的保温被,未准备喷雾器和铁锹,只配备6~7人浇筑。开仓前的准备工作明显不充分,人员、设备配置不合理,对布置的工作没有落实;尤其是当仓内质量问题暴露出来以后,既没有得力措施,又不能深入一线解决问题,只是布置一下完事,致使仓内质量问题始终没有解决,酿成事故。30日凌晨仓内局部出现初凝,在明知仓内情况复杂、砼浇筑台阶混乱、初凝现象有进一步扩大的可能;并在监理多次提醒的情况下,没有积极采取得力措施去解决问题。质量保证体系不能有效运行,质量管理人员责任心差,不认真履行职责,工作严重失职。2#北1浇筑历时75小时,期间质检员发现了存在的问题,但未认真履行职责、未实施质量“一票否决制”的权利,未及时作出停仓处理;对仓内砼浇筑质量监督指导力度不够,发现问题没有采取强制措施,也不通过正常途径反映情况,致使该仓砼浇筑质量严重失控。机关作风飘浮、执行制度不严、检查督促不力,2#北1仓位复杂,分层不合理,浇筑困难,但机关指挥、质检人员对该仓过问少、指导少、检查少,台阶浇筑不合理,没人纠正,更没有采取强有力手段来解决。并未把2#北1的情况当作重点问题去过问、去协调解决,只是口头上交待中队干部要认真组织,浇筑人员要及时下料、加强振捣,并没有下到仓内了解实际情况,解决实际问题;仓位浇筑过程中出现异常情况后处理不当,当仓面砼多次出现初凝现象后采取措施不当而没有及时停仓;在砼来料强度已无法满足需要时仍搭仓浇筑其它仓位;关键的时刻没有帮助基层中队的工作,在检查、落实和组织施工生产方面做得不好,作风飘浮。)开5仓审查把关不严,无仓位工艺设计:无论是从仓位结构、砼来料情况等均不具备开仓条件,仓面资源配置也不能满足浇筑要求。拌和楼供料质量差,来料慢。只有一座拌和楼(“郑州楼”)供料,在2#北1浇筑的几个班,拌和楼出现多次故障,有两次停料达1~2小时左右,8月29日19:至008月30日7:0仅0供料;“郑州楼”拌料质量不稳定,坍落度偏小,虽多次请监理与拌和楼联系,但效果不明显。综上分析:第一点是此次事故的直接原因,第二、三、四、五点是事故发生的重要原因,第六点是事故发生的次要原因。事故主要责任单位为质安部、工程技术部和三中队;主要责任人为质安部副部长易立、工程技术部副部长王义海、三中队中队长庞玉富及质安部现场质检员任德宏、彭峰。经指挥所党委研究,依据事故处理”三不放过”的原则,按照部队的有关条例条令的规定,决定给予上述人员进行纪律处分。处分决定已上报武警水电二总队党委,待批复,同时二总队调整北线项目部领导班子。事故根源剖析是重进度轻质量的结果北线项目部自组建以来,前期工作兢兢业业,认真组织施工,取得了一些成绩。但自今年七月份闸室底板封顶以后,部队出现了一种骄傲自满的情绪,工作标准下降、管理较松懈,项目部领导过多地强调进度,忽视了质量管理,存在重进度、轻质量的思想,造成质量意识下降,最终酿成2北1质量事故。是质保体系不健全的结果项目部虽然成立了质量管理委员会,但未明确各自职责,对待质量问题没有统一的认识,奖罚不分明,赋予质安部质检员的“质量一票否决制”形同虚设。质安部质检员更换频繁,部分人员工作责任心和技术素养较差,主管质量工作的负责人抓质量管理不力,放松了对质检人员的管理和要求,错误地认为浇筑过程中出现的质量问题应该由当班操作人员来承担,对质检人员的过失追究过少,对施工中出现的质量问题不能采取有效的方法纠正,听之任之,没有树立质量管理的权威。是技术素养不高的结果浇筑人员技术素养不高,部分浇筑人员未经过正规培训,经验不足,缺乏砼浇筑的基本常识,对复杂仓位的浇筑无从下手,浇筑过程中显得特别忙乱。是施工管理松懈的结果现场施工管理水平较差,资源配置不合理,施工组织中存在前松后紧的现象,施工仓位分层不利于砼浇筑,管理人员注重仓位的验收,对开仓后的砼浇筑关心少、指导少、检查少,尤其是对砼浇筑条件、人员和设备配置出现不合理时未及时纠正。是工作作风漂浮的结果各级管理人员检查工作不到位,一级安排一级,一级听一级的汇报,不亲自下到仓位检查指导,抓质量抓管理局限于口头上,工作作风漂浮。整改措施北▽ ~ 7质量事故的教训是深刻的,给部队上下震动很大,是质量意识不强、工作作风漂浮、技术素养不高、管理不到位的结果;2北1质量事故发生后,部队士气受到影响,大家深感责任重大,为了尽快地走出阴影,杜绝今后施工中质量事故的发生,指挥所制定了以下防范措施。认真吸取事故教训,分析原因、总结经验、举一反三,部队于9月30日至10月1日停工整顿。各单位针对自身存在的不足,对以往的质量缺陷进行剖析,查找原因、明确责任、制定措施,从工序上、工艺上保证施工质量优良。附:指挥所、质安部、三中队质量整顿整改措施。进一步理顺质量与进度的关系,再次强调质量“一票否决权”的制度,明确质量安全部对有质量问题的仓位,有权下达停工令;对有质量疑问的施工,必须迅速请示总工程师或现场监理后,作出是否停工或继续施工的明确指令;如决定继续施工,必须解除凝问,有可靠的技术保证措施才能进行。)进3一步明确各级责任人,坚持“谁未尽职尽责处理谁”的原则。明确重要仓位验收由总工程师参与的原则,严把仓位验收关。做好仓位浇筑工艺设计,并明确技术要求、资源配置、施工工艺方法等;质量安全部依据仓位设计要求从严把关,确保砼浇筑质量。机关加强巡检力
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