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文档简介

#2锅炉大修总结报告#2锅炉大修总结报告

锅炉大修总结报告

#2锅炉

制造厂:武汉锅型式:WG670/13.73/540-Ⅲ型额定蒸发量:670t/h出口蒸汽压力:13.73Mpa过热蒸汽温度:540℃(一)、停用日数:(二)、人工:(三)、大修费用:

规划:万元实际:万元

(四)、由上次大修完毕至本次大修开头运行小时数,备用小时数。

上次大修完毕至本次大修开头共计小修次,停用小时数。

上次大修完毕至本次大修开头非规划停用次,h,非规划停运系数,其中:强迫停运h,等效强迫停运系数。

上次大修完毕至本次大修开头日历小时:,可用小时,可用系数,最长连续可用天数,最短连续可用天数。

(五)、修前后主要运行技术指标:

序号指标工程单位设计值大修前大修后12345678910111213

(六)设备评级:大修前二类;大修后一类。

升级或降级主要缘由:

1.低再中、下部后弯头蛇形部份管子磨损,严峻的已更换,磨损轻的加防磨快防护;2.分隔墙过热器部份管子磨损,吹损严峻的已更换处理,磨损轻的加防磨快防护;3.高再联箱减温水喷头已取出,高再管子超温现象已排解;

4.炉膛卫燃带脱落已全部恢复,上部卫燃带进展分割,结焦现象大为削减。

(七)检修工作评语:

检修预备工作较充分,工程、内容明确;备品备件准时到位;分部验收准时、明确无遗漏;竣工验收规

范、准时发觉设备缺陷及隐患;检修过程安全、文明、标准;主要设备检修数据、资料记录齐全;能按技术规划及作业指导书进展检修,检修质量良好。(八)简要文字总结:

1.大修中消退的设备重大缺陷及实行的主要措施:

(1)局部有严峻缺陷的受热面管子,如:高再1~58排外圈、高再第59排内3,内4圈。高过第30排-60

排外夹管弯头管子进展了更换。

(2)高再联箱减温水喷头已取出,原抢修堵管已复原,高再管子超温现象已排解

(3)个别有严峻缺陷的受热面管子,如:高过、分隔墙、省煤器、高再、后屏等设备的管子进展了更换或处

理。

(4)针对空预器漏风大的缺陷,对空预器进展了查漏,并堵塞。B侧堵漏效果特别抱负。

(5)对烟道、风道存在的拉裂、变形、漏风均进展了查漏、补焊、订正膨胀节(空预器二段出口处)。(6)针对送风风量缺乏,引起炉膛氧量不中的问题,对2台送风机进展了改型。(7)对燃烧器,油枪进展检查修理,消退油枪打火不着的缺陷。(8)对排渣系统进展捞渣机改造。

(9)2A,2B排粉风机风量叶轮磨损严峻已更换.2.设备的重大改良内容及效果:

(1)满意了锅炉负荷需要。

(2)对排渣系统进展捞渣机改造。取消原排渣系统,改为刮板捞渣-1。

(3)2A.2B粗粉分别器制粉缺乏,已进展改型。由H型改为型旋转粗粉分别器。(4)卫燃带重砌,顶部隔热层打为方隔。

3.#2炉大修人工共12680工日,费用为元,其中:

(1)前屏、后屏、高再、低再换管等重大特别工程消耗人工约工日,设备材料费用万元:(2)锅炉酸洗、锅检工程消耗人工约工日,费用约万元(外包);(3)送风机换型更换叶轮、消耗约万元(外包);

(4)排渣系统进展捞渣机改造,耗人工约工日,费用约万元(外包);(5)2A.2B粗粉分别器进展改型耗人工约0工日,费用约万元(外包);(6)2台排粉风机叶轮更换,耗人工约200工日,费用约万;

(7)引风机防磨、制粉系统及设备防磨,耗人工约工日,费用约万元(外包);

(8)2台球磨机大修,螺旋套、更换、大瓦研制、大、小车轮、减速箱轴承更换,消耗人工约1500工日、

消耗约25万元;

(9)燃烧器检修,更换1组一次风喷嘴,消耗人工约工日,消耗万元;(10)粉管弯头更换3件,消耗人工约工日,消耗万元;(11)设备保温、包铝皮、消耗约万元(外包)。(12)锅检消耗人工约26工日,消耗0万元。(13)汽水系统检修消耗人工约0万元。

4.大修后尚存在的主要问题及预备实行的对策:

(1)后屏管外圈直段,高过下弯直段,高再管子等受热面管子普遍存在高温氧化腐蚀,局部比拟突出。预备

在下次大修中予以更换;

(2)空预器(一,=级)漏风堵塞已近,下次大修更换;

(3)高再更换缺陷的管排,高温过热现象明显,下次大修更换。5.试验结果的简要分析:

(1)锅炉I次汽系统工作压试验,汽包工作压力Mpa无泄漏,说明锅炉I次汽系统各设备完好;

(2)锅炉再热汽段系统试验共次,有1次泄漏,泄漏为低再换管段,试验压力Mpa。说明低换管处存在严峻

质量问题,经整改后无泄漏;

(3)名锅炉辅机试验、试转,轴振、轴承温度未风特别,各辅机设备出力到达设计出力。说明设备工况完好;(4)安全阀试验、机械校验大部份按规定启、回:电跳校验全部符合要求。说明安全阀机械校验水平有提高;(5)风压试验,各部漏风稍微,并对漏风部作补焊处理,说明烟风道密封状况良好;6.其它:

(1)因外包工程工程较多,工期较长,分部试运转未能准时完成,并暴露较多的质量问题。(2)楼梯、平台、支吊架、指示器等设备未能在大修中处理缺陷。

检修负责人:

扩展阅读:2#锅炉1#发电机组大修总结报告

1#机组2#锅炉大修总结报告

201*年8月9月份大修

一、机组简介锅炉型号UG-75/5.3-M汽轮机型号N16.5-4.90发电机型号QFW-16.5-2DCS系统型号PCS7DEH型号HOLLiAS-FM、SmartproDCS功能范围制造厂家无锡华光锅炉厂制造厂家南京汽轮电机有限责任公司制造厂家南京汽轮电机有限责任公司制造厂家南自成套制造厂家杭州和利时额定蒸发量(th)75额定容量(MW)16.5额定容量(MVA)20.625ETS型号S7-300TSI型号QBJ-3800B主汽压力(Mpa)主汽温度(℃)5.30485进汽压力(Mpa)进汽温度(℃)4.9额定电压(kV)10.5制造厂家杭州和利时制造厂家江阴众和470冷却方式风冷DAS、汽包水位MCS、SCS、MFT、ECS二、大修工作概况

规划:201*年8月5日至201*年8月20日,进展2#锅炉大修,共计17日。

201*年9月17日至201*年10月3日,进展1#发电机组大修,共计18日。实际:201*年8月5日至201*年8月20日2#锅炉报竣工,共计17日。201*年9月17日至201*年10月3日1#发电机组报竣工,共计18日。2#锅炉及1#发电机组大修共计35日,根据规划圆满完成大修工作。

1、锅炉检修前后主要技术指标序号技术指标1蒸发量2过热蒸汽压力3过热蒸汽温度4省煤器进口给水温度5排烟温度6氧含量单位thMpa℃℃℃%修前755.304851501205.5修后755.304851501205.789101112飞灰可燃物灰渣可燃物锅炉总效率蒸汽含盐量空气预热器出口一次风温空气预热器出口二次风温%%%μgL+8.22.785SiO2:≤20μg/kgNa≤15μg/kg+6.52.585SiO2:≤20μg/kgNa≤15μg/kg℃℃1401201*01202、汽轮机检修前后主要技术指标序号技术指标单位1额定参数下最大出力MW主轴承振动值μm1#μm22#μm3#μm4#μmkg3汽耗率(kWh)kcal4热耗率(kWh)5凝聚水流量th6循环水入口温度℃7排汽压力kPa排汽温度与循环水出口8℃温度差真空严密性(在1MW负荷Pa9下)min10调速系统速度变动率%11调速系统缓慢率%修前⊥1513227─181118124.0232464730-923-93≤5≤0.217982515⊥1212166修后─16916104.0231544730-923-93≤5≤0.21585213、发电机检修前后主要技术指标序号技术措施单位修前1定子线棒出口风温℃572定子线棒层间温度温差(最高值)℃704、大修工程完成状况标准项非标项内容合计重大、改造工程增加工程削减工程目目修后5670备注规划数55项55项完成数55项55项5、质量监视状况007项6项2项2项1项0项不符合项备注通知单内容合计合格不合格合计合格不合格合计合格不合格合计规划数76项73项76项0项73项07项7项00完成数76项73项6、技术监视状况金属监视化学监视绝缘监视继电爱护热工仪表备注内容规划实际规划实际规划实际规划实际规划实际金属监视锅炉1数量33334747771313汽机2;化学监视锅炉1汽机27、文件包使用状况掩盖率(%)内容规划数实际使用数备注一般工程特别工程循环水10KV开关份数3333100%100%柜改造,因时间不够未改造。8、安全状况人身事故设备事故009、大修未消退缺陷及遗留问题统计表序号系统或设备名称遗留问题未处理缘由特护措施12#本体防腐因工期缘由延后大修完工后防腐22-3给煤机缺裙边1米无裙边橡胶板制作裙边调间隙增大啮合3盘车装置齿轮磨损不具备条件面43#4#轴承油挡稍微渗油未发觉特别加设导油槽5主汽门油管法兰处渗油未发觉特别耐油密封胶密封集成块底部稍微耐油密封胶密封6集成块未发觉特别渗油7油滤网放气塞处渗油未发觉特别耐油密封胶密封未按规划进展改由于全停时间缺乏,不影响正常运行,8循环水10KV开关柜造循环水系统检修时有全停时机且时H点(停工待检点)W点(见证点)P点(厂级验收点)91#机B点推力瓦回油温度未做更换间长间充分时改造油杯回油不正常,因爱护测点解除,不为油杯下接口断裂影响运行10、大修备品更换记录序号系统或设备名称1八卦顶2八卦顶3八卦顶42-1返料增压风机5返料器6给煤机7给煤机、冷渣机声波吹灰器、给煤机、8冷渣机9锅炉人孔门102#炉风机11汽封12汽封13汽封14汽封15汽封16电动滤水器阀门172#循环泵1819202322232425262728给水系统1#均压箱减温水阀1#机西侧冷油器循环水系统厂用变压器厂用变压器发电机400V电动机690V电动机2#瓦温3#瓦温备品名称可塑料岩棉高温胶泥锂基润滑脂返料风帽皮带修补剂齿轮油锂基润滑脂石棉绳46#汽轮机油汽封圈弹簧片弹簧片弹簧片弹簧片蝶阀轴承阀门阀门橡胶密封垫阳极块熔断器及底座散热风扇树脂锂基润滑脂锂基润滑脂热电阻热电阻规格型号更换缘由KS-100处理环形裂缝5CM保温810抹缝3#润滑φ=3.5ZGr25Ni20风帽头磨损修补给煤机皮带#150换油3#注油10mm密封46#风机换油Z005.06.01.02间隙超标Z005.06.02.07无弹性Z005.06.03.02无弹性Z005.06.01.13无弹性Z005.06.01.14无弹性D371X-10C-200阀门内漏严峻N320EM和6320轴承松旷J61Y-100V和阀门内漏严峻J61Y-100CJ41H系统改造图号:渗油处理Z109.76.01.19500*(80+100)*80腐蚀较严峻1A技改风扇异音、轴承损GFD(SD358-110)坏Fh-123znm绑扎绳松动3#润滑3#润滑热电阻延长线断WZP-010裂热电阻延长线耐WZP-010油层破损2930313233344#瓦温上气缸温度1#EDH转速3#EDH转速推力瓦温度电子间UPS热电阻热电偶转速传感器转速传感器航空插头电池组WZP-010WRN-KT-03ST-03S耐油30针100A/H免维护蓄电池测量前端断线原热电偶裂纹绝缘层断裂探头磨损严峻原插头接触不良,测量数据波动原电池经试验无法正常工作11、大修缺陷处理状况汇总表序号缺陷内容处理状况八卦顶环形裂缝、小环形裂缝塞缝上1过道、锥体磨损部位部打可塑料,保温及裂缝层更换2#电动主汽门阀杆漏2紧固固定螺丝汽3返料器风帽头磨损更换新风帽头42-1返料增压风机找正刮研轴瓦轴瓦钨5#1瓦下瓦钨金磨损金外表光滑,刀花明显6刮研轴瓦轴瓦钨#4瓦下瓦钨金磨损金外表光滑,刀花明显7盘车齿轮磨损不影响使用,暂调整间隙使用8前汽封漏汽调整汽封间隙,更换损坏弹簧片9导叶环定位键脱落打磨定位键,复位后捻打10解体后汽缸结合面情螺栓紧力匀称况:右侧第4根至第9根大螺栓处存在漏汽痕迹。11前第2级汽封套,汽更换1圈6块汽封块膨胀间隙封、重新调整0.60mm,超标。12汽缸结合面左右两侧车床加工螺杆螺栓有垫片13调速汽门结合面变研磨消退人张吉福徐鹏李川川池梦海陈士江验收人王长海王长海王长海王长海蔡文鹏王安庆蔡文鹏王安庆陈士江陈士江杨玉龙陈士江陈士江蔡文鹏王安庆蔡文鹏王安庆蔡文鹏王安庆蔡文鹏王安庆杨玉龙蔡文鹏王安庆陈士江陈士江蔡文鹏王安庆蔡文鹏王安庆141516171819202322232425262728形,左右两侧存在0.30-0.40mm间隙。1#凝汽器水室、进出口管腐蚀1#机空冷器南第2组漏水1#机空冷器进出口管、阀门腐蚀1#机西侧冷油器顶部渗漏油1#机冷油器水室、端接、阀门腐蚀1#射水抽气系统结垢阀门故障1#均压箱温度高1#主油箱油箱底部有杂质电动滤水器前后蝶阀内漏给水系统阀门内漏1#循环泵出口门内漏除锈防腐加阳极块漏水管钢塞堵塞除锈树脂防腐更换橡胶密封垫除锈树脂防腐更换新阀门除垢、修复阀门改造减温水清理油箱更换新蝶阀李川川季学东季学东蔡文鹏吴振季学东季学东史继明张凯凯徐朋季学东刘迪张小五张小五王河王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆王安庆张向锋29303132更换新阀门清理贝壳、热工调整2#循环泵振动偏大检查、更换两侧轴承1#2#3#循环泵腐蚀除锈、修补、防腐发电机定子线棒端部去除积灰后刷树绑扎绳松动脂加固。更换故障散热风循环水400V变压器扇,并在每个风扇散热风扇故障电源回路加装熔断器。循环水400V变压器紧固固定螺丝,清低压母排有放电异音除灰尘。1#690V厂用工作变散更换散热风扇,并热风扇异音在每个风扇电源回路加装熔断器。1#发电机励磁刷架有重新固定励磁刷待调整架,调整与滑环间距离2#二次风机电机前轴单独试运,加注润田加加张向锋田加加田加加张向锋张向锋高源田加加张向锋张向锋33343512、检修文件包使用状况

承异音滑脂局部推力瓦温度测量更换耐油航空插数值波动头紧固,耐油密封胶3#回油温度油杯漏油密封电子间UPS电池组更换刘迪刘迪刘迪张向锋郑超郑超郑超本次2#锅炉1#发电机组检修全部检修工程我们连续执行检修工艺卡验收制度,一般检修工程执行三级验收制度。检修期间各个专业共计执行检修工艺卡37份,在检修工程见证点的签证上,各专业严格按检修工艺卡执行,实行见证人员在场进展确认验收。对见证点实行高一级验收,对全部验收工程进展了升级处理,严把质量关。在班组、车间、点检员仔细验收和华电工程师的监视下完成了全部工程的检修和验收。

检修工艺卡各专业分布状况:序号1234总计

班组锅炉专业汽机专业电气专业热控专业34份工艺卡份数105127三、检修工作评语

本次大修包括2#锅炉大修和1#汽轮发电机组大修,2#锅炉大修于201*年8月5日开头至201*年8月21日完毕,主要工作是八卦顶及锥体、小过道壁检修、电气及热控检修,历时17天。1#汽轮发电机组大修于201*年9月17日开头至201*年10月04日完毕,主要工作是1#汽轮机组本体大修、辅机检修、发电机检修、热控掌握系统及DCS系统检修,历时18天。

检修主要工作:1、八卦顶及锥体、小过道检修。2、1#汽轮机本体大修。3、1#发电机检修、1#汽轮机及2#锅炉辅机大修、厂用变压器检修及试验。4、2#炉,1#机的本体仪表测点和DCS整个掌握系统的进展全面维护检修。

检修质量及验收:在本次大修中,2#锅炉检修依据实际的检修状况对局部检修工程进展了常规检查、检修;1#汽轮发电机组本体进展大修,辅机进展检查、检修,发电机检修、热控掌握系统及DCS系统检修;全部工程严格根据检修作业指导书进展检修和验收,全部数据来源为检修规程或者图纸技术要求。在此期间检修人员依据检查状况准时进展沟通,加强质量监视,对检修各个质检点进展仔细验收,强化过程中细节掌握治理等。8月21日对2#锅炉辅机进展冷态验收,冷态试运结果良好,并于10月3日晚启动2#锅炉,运行良好;10月3日对1#汽轮发电机组进展冷态验收,并进展1#机组启动试运,10月9日对2#锅炉1#汽轮发电机组进展热态验收,运行良好。

检修安全:大修前成立了安全督察小组,大修的各项安全工作,并且制定了严格的安全组织措施。检修过程中严格监视和指导检修工根据安全标准开展工作,对防范员工违规操作起到了积极的作用,检修期间未发生轻伤、重大人身损害和设备损坏事故。加强了检修现场的电源治理,杜绝私拉、乱拉现象,尤其是在临时电源线的布设方面。

检修文明生产:检修现场根本做到了现场工作紧凑有序,每天收工前清扫现场,做到工完料尽场地清,保持现场干净。

本次大修质量监视检查工程H点76项,已完成76项;W点73项,已完成73项;P点7项,已完成7项。金属监视工程规划3项完成3项;化学监视工程规划3项完成3项;绝缘监视工程规划47项完成47项;继电爱护工程规划7项完成7项;热工仪表工程规划13项完成13项。全部试验及监视工程全部合格。

四、简要总结

1、大修中消退的设备重大缺陷及实行的主要措施。

1.12#八卦顶环形裂缝处理。外护板割除,撤除保温层、岩棉层,八卦顶环形裂缝进展塞缝处理(防磨涂料加岩棉)上部打可塑料层(100*100*80),重新浇筑保温层,厚度在20CM左右。更换外保温岩棉层,采纳双层岩棉保温层加强保温作用。1.2锥体及小过道检修。小过道风烟切向区域磨损较严峻,与以往进展比对略有增加。用防磨涂料进展涂抹,涂抹时严格根据防磨涂料使用规定执行。锥体进展检查发觉有6处磨损严峻区域用可塑料进展修补处理

1.3前汽封漏汽。调整汽封间隙,更换损坏弹簧片,使汽封间隙在更换弹簧片后到达标准。

1.4汽缸结合面右侧第4根至第9根大螺栓处存在漏汽痕迹。扣缸时结合面清理洁净,冷热紧时使螺栓紧力匀称。

1.52#循环泵轴承松旷,运行时振动偏大。更换新轴承。

1.61#发电机抽转子后定子绕组整体检查,发觉定子线圈端部绑扎绳有局部松动,经检查发觉大局部均为201*年小修检查时重新固定绑扎的绳扣。松动的绑扎绳与不松动比照发觉绑扎后侵漆少,未能使绑扎绳完全硬化,这样对以后运行不利。去除发电机端部灰尘,然后对全部绑扎绳、线棒垫块刷树脂加以重新固定。槽楔无松动,引出线瓷瓶无裂纹无松动。发电机内部定子外表灰尘较少。汽机侧端盖、转子略有油污,缘由是轴瓦漏油。对发电机出线母排、PT、CT、消弧线圈进展清扫检查。1.7厂用变压器检查并紧固接线,冷却系统检查,其中1#690V变压器、循环水变压器各更换一台冷却风扇。变压器试验合格。

1.8电子间UPS电池组老化,已经失去带负荷的力量,在大修全停期间进展全面的更换。

2、设备的重大改良内容及效果

2.12#八卦顶进展环形裂缝修补处理,保温层重新浇注处理。使得2#锅炉运行后八卦顶温度有原来的150℃左右下降至现在的80℃左右;2#八卦顶东侧焊接固定架,为便利对2#八卦顶检修前的安全排查及检修工作,在八卦顶东侧位置焊接固定架。

2.2均压箱减温水改造。消退了改造前运行时320℃无法调整的状况,达正常调整功能。

2.3高加注水阀放气阀加设一二次手动门及放水管改造。消退了改造前阀门内漏无法隔离及放水管影响高加爱护水等现象,经化水人员统计每小季节水2m左右。2.4主蒸汽旁路一级减温水加设一、二次手动门。消退了单机停运时一级减温水内漏现象。

2.5对全部变压器冷却风扇电源回路改造。在原来电源回路中加了六个熔断器,这样当其中一台风扇故障时不会影响到其它风扇运行。

2.6原DCS效劳器内存2G,在运行中处理数据力量有限,而且内存占用100%时数据读取特别,升级为4G使其运行更为流畅、稳定。

3、大修后尚存的主要问题及预备实行的对策。

3.12-3给煤机裙边有1米的空隙,采纳橡胶板代替裙边,使漏煤降至最低。3.23#4#轴承油挡处渗油,分析缘由确定方案做好预备,查找时机消退。3.3主汽门油管法兰处、集成块底部、油滤网放气塞处渗油,规划使用耐油密封胶临时封堵,日后择机消退处理。

3.41#机B点推力瓦回油温度油杯插入口断裂,导致油杯回油不正常,在DEH规律中将该测点所参加的爱护解除已保证正常安全运行。

4、试验结果的简要分析

4.1通过试运行锅炉辅机,负荷转动设备运行要求。

4.2自201*年10月3日开机试运至10月9日运行以来,整体运行比拟稳定,机组主辅机运行参数符合要求;负荷14.90MW时,1#轴承振动11.8um、2#轴承振动11.6um、3#轴承振动15.5um、4#轴承振动6.3um,与大修前比拟有所下降,轴瓦温度、回油温度、真空等参数均在正常范围内,凝聚泵电流46A,流量39t/h,热水井液位941mm满意运行要求;大修前前汽封漏汽、汽缸中分面漏汽、高压蒸汽室结合面漏汽已经得到解决,现场无漏汽现象。主汽门油管法兰处、集成块底部、油滤网放气塞处、3#4#轴承油挡处仍存在稍微渗油没有彻底处理,这是本次检修中的缺乏,此次大修总结阅历教训,日后扬长避短,为日后检修工作打下坚实根底。

4.3发电机、消弧线圈试验结果符合规程要求;10KV断路器、厂用变压器各项试验合格;各台电动机的绝缘合格。

4.4DCS,DEH机柜工作运行正常;全部测点传感器测量数据稳定,符合运行工况。5、好的阅历及应吸取的教训

在本次大修前,对全部检修的工程进展了实地调查。依据实际状况制定具体的检修规划、方案,备品备件、人员安排、工器具等方面预备,做到提前预备,精细化分工。

1、质量技术保证体系的完善,是保证和提高大修质量的关键。为保证高效优质完成大修任务,在大修预备阶段就完善了质量技术保证体系,进一步明确了大修中技术人员的有关技术职责、义务、权限,明确验收人员的职责。大修工程确定后明确检修专责人和技术负责人,对检修的全过程进展质量把关,跟踪验收,对工程检修后消失的问

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