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文档简介
1、 编号 中国华电集团公司山东邹县发电厂 技 师(高级技师) 论 文课题名称新型大扭矩气动执行机构在邹县电厂600MW机组磨煤机容量风门上的应用 姓 名 丁曙光 工 号 2320 专
2、60; 业 热工仪表检修工 指导教师 2014年 03月 16日新型大扭矩气动执行机构在邹县电厂600MW机组磨煤机容量风门上的应用邹县发电厂热工队 丁曙光摘 要 介绍邹县发电厂600MW机组制粉系统容量风门执行机构在生产过程中出现的故障,以及容量风门执行机构的改进思路和改造情况,探讨大扭矩气动执行机构在实际应用中存在的问题并提出改造方案,提高火电厂制粉系统容量风门执行机构调节特性,保证机组AGC方式下协调控制的可靠投
3、入。关键词 AGC 大扭矩气动执行及机构调节精度调节特性智能定位器目 录一、概述-3二、设备改造前的现状-3三、改造实施的可行性研究-5四、改造实施过程-7五、改造后的效果检查-7六、结束语-9一、 概述机组投入AGC方式运行是火电机组必须执行的标准,而保证机组AGC方式可用率、调节速率和响应时间是热工自动控制优化的重要目标,是提升机组经济效益的必要保障。锅炉给粉量控制是机组AGC方式下协调控制的重要参数,而磨煤机容量风是给锅炉输送煤粉的最主要的工具,容量风门正是调节容量风风量的重要手段。通过对邹县电厂三期两台600MW机组制粉系统容量风门气动执行机构改造,提高执行机构的调节品质,使磨煤机自动
4、控制的投入率、调节精度、调节速度都得到极大的改善,完全满足机组AGC方式下对磨参数的要求 ,保障了机组AGC方式的可用率、调节速率和响应时间。二、设备改造前状况图1 邹县电厂600MW机组磨煤机系统图图1为邹县电厂600MW机组磨煤机系统图,容量风由热一次风和冷一次风混合而成,容量风的温度由热、冷一次风门调节,容量风风量由容量风门进行调节,通过调整容量风门开度大小,调整容量风风量大小。容量风流经磨煤机内部,带走磨煤机内磨碎的煤粉,经分离器分离,将符合要求的煤粉送至燃烧器出口,保证锅炉燃烧所需要的煤粉量。容量风门有两种远程控制方式,一是投入自动模式,跟随锅炉协调,由逻辑程序根据锅炉协调的参数计算
5、出容量风门所需的开度,并给容量风门发出指令,调整容量风门的开度大小,此种情况下要求容量风门活动灵活,灵敏性和稳定性要求较高;二是手动模式,由运行人员操控,根据运行人员的操盘需求,调整容量风门的开度大小,此种情况下,由于运行人员精力有限,对风门的开度都是控制在大致范围内,且调整周期比较长,不能满足机组AGC模式运行的需求。图2改造前磨煤机容量风门邹县电厂三期两台600MW机组炉制粉系统磨煤机容量风门气动执行器采用ElsagBailey过程自动化集团的Bailey系列产品,定位器是机械类AV2、AV3型号,气缸是单气缸双作用类型,气动执行器与容量风门挡板是同心轴式连接。定位器接受DCS来的指令,内
6、部电机带动背压片转动,调整背压大小,调节滑阀开度,调整输出至执行器气缸的气源压力,气缸内活塞受到压力活动,带动连接杆驱动连接轴转动,调整风门挡板的开度。由于容量风门及其气动执行机构,经过十五余年的使用,风门门轴部件磨损,气动执行机构气缸的密封性下降,机械式定位器内部组件损伤、老化,导致风门卡涩、调节不灵活,定位器调整方法繁琐,调整时间长,且该定位器的备品备件,厂家已经停止生产。该类型容量风门气动部分与风门挡板是同心轴式连接方式,气缸进气工作产生的扭转力小,导致风门调节不灵活、卡涩,不能满足容量风调节的需要,同时门轴磨损后,导致转动容量风门的挡板时,门轴处的摩擦力增大,需要气动执行器产生更大的动
7、力,且此时气动执行器的输出轴与挡板的中心连接杆不在同一直线上,气动执行器输出至挡板的扭力被分散减小,而同心轴式连接的方式产生的动力比较小,所以当风门挡板某一处摩擦力大于气动执行器按设定输出的扭力时,风门活动时就会卡涩在机组运行期间,频繁产生缺陷。据相关班组统计,每周都有风门调节有误差,或操作不动等情况引起的缺陷,使得磨煤机投入自动后,容量风调节的灵敏性、稳定性不能满足要求,影响机组AGC方式的可用率、调节速率和响应时间。三、 改造实施的可行性研究:通过详实的调研与分析,对执行机构改造实施有了充足的技术支持,大扭矩气动执行器与之相配套的智能型ABB定位器具有以下几大优点:A、 大扭矩的气动执行机
8、构,输出较大的推力和拉力,客服风门门轴部件磨损所产生的摩擦力,保证风门动作的灵活性;B、更换新气缸,代替老气缸,消除了老气缸内部密封性下降的缺点,杜绝了气缸串气导致的动力不足的情况;C、进口设备国产化,新的气动执行机构的备品备件价格便宜,购买便利,利于设备的维护和检修;D、更换新型ABB智能定位器,代替原机械式的Bailey定位器,使用ABB定位器具有以下优点:1、操作简便,调整方法简单,自动监测并匹配参数,操作模式直观明了,可通过操作面板或通讯端口进行参数修改、控制、监测、诊断和定位器整定;2、坚固可靠的结构及优异的抗震性能,金属外壳,IP65防护等级,抗震动及冲击能力可达10g/80Hz,
9、而误差<1%,即插即用附加模块,便于增减功能;3、紧急保护功能,当定位器失气时,可以使风门保持在系统之前的状态,防止风门的开度突变,保证容量风风量不变,保障煤粉输送的稳定性;4、定位器在使用中,根据指令、位返的偏差,当超过定位器设定的偏差区间后,自动调整输出至气缸的气源压力,使位返快速跟踪指令,克服了风门在某一区间因摩擦力增大而产生的风门卡涩问题;5、国内相同类型的定位器品种繁多,备品备件购买便利。四、改造实施过程将容量风气动执行机构由原来的同心轴式连接方式,改为大扭矩连杆式连接,并更换大气缸,增大气动执行机构对风门挡板的输出力量,克服了风门门轴部件磨损导致的风门卡涩问题;更换新气缸,气
10、缸内部密封性下降的缺点,杜绝了气缸串气产生的动力不足的情况;更换新型ABB智能定位器,代替原机械式的Bailey定位器,提高风门调节的精确性,带有断气保位功能,防止风门、突开突关,防止影响风量调整,保证磨煤机的安全运行,同时提高调节精度,保证阀门调节时指令、违反跟踪良好,偏差符合要求。对定位器做防尘处理,包用扎塑料布,防止灰尘进入到设备内,定期打扫卫生;新的气动执行器连杆处带有防护灰尘的可伸缩的塑料软管。图3改造后的磨煤机容量风门五、改造后的效果检查设备改造后,制粉系统容量风门活动灵活,指令、位返跟踪良好;缺陷大幅度减少;磨煤机自动控制的投入率提高,调节精度提高、速度加快,完全满足机组AGC方
11、式下对磨参数的要求 ,保障了机组AGC方式的可用率、调节速率和响应时间,经过半年多的运行观察,将对其改造后的效果进行详实的检查。1、目标检查:改造磨煤机容量风门缺陷发生率大大降低,容量风门投入协调后正常,这不仅减轻了检修人员的维护量,也减轻了运行人员的操盘工作量。2、安全效益:本次改造后,风门动作灵活、调节特性良好,投入协调后,调节功能良好。如下图:图4磨煤机容量风门协调控制曲线图风量调节及时、有效,调高了机组AGC方式的可用率、调节速率和响应时间,满足电网调节的需求,为电网的安全运行提供了一个有力的保障。3、经济效益:风门使用期间缺陷减少,消除缺陷更容易、更快速,人力成本减少,每年节约成本6
12、万元;进口设备国产化,备品备件便宜、易购买,每年节约维护费用4*6万。4、社会效益:风门调节特性优良,风量调节快速有效,提高煤粉燃烧率,降低了煤耗,降低了机组排放量,保证了周边市民的健康生活。 5、便于日常检修和维护:风门改造后,定位器调整方法简便、迅速,10-20分钟就可以调整完毕,能及时消除缺陷。六、结束语通过对容量风门的改造,实现了进口设备国产化,备品备件价格便宜、易购买,利于设备的检修和维护;智能定位器的调节精度更高,反应更快,定位器参数调整简便快速。改造后,风门开关灵活,调节迅速,满足容量风的风量调节需求,提高煤粉的燃烧率,完全满足机组AGC方式下对磨参数的要求 ,保障了机组AGC方式的可用率、调节速率和响应时间,节约了大量维护费用和人力成本,对发电厂有类似缺陷的气动执行器的改造工作有借鉴意义。消除设备缺陷、设备治理和改造是一个永恒的话题,只有提高设备的可靠性,才能保证机组安全稳定运行,通过技术改造和设备的升级换代我们可以大大提高设备的运行质量
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