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文档简介

1、东方快车集团,据李攀龙报道,由于效率的提高,速度加快,距离缩短,2010年7月9日,集团简介,参事:郭在旭,文志勇,匡万军,全家福,王辉,组长:李攀龙,李勇奇,最后一期回顾,(1) (2)前期活动时间为:从2009年6月至2009年10月,2PV NP2直机型的焊渣清除时间缩短,单位为秒,选题,评价标准=5分;=3分;=1分。(1)受试者评价:结论:经过小组所有成员对不同受试者的综合评价,被确定为受试者!降低床下2PP NP2的补焊率,(2)选择主题:(3)选择主题原因:选择主题,降低床下2PP NP2的补焊率,对11月份床下组装2PP NP2的补焊率进行统计分析,发现平均补焊率高于上限,亟待

2、提高!制定计划,所有员工,李攀龙,所有员工,所有员工,郭在旭,所有员工,所有员工,所有员工,所有员工,所有员工,所有员工,所有员工,确认,承担和计划。5、重要因素验证,8月和3月1W,效果确认,6,7,总结,8,标准化,5月3W,对策制定和实施,7,6-1,对策验证,15,5,4-1,2月现状调查,数据来源:2009年10月10日补焊率统计表,制:李攀龙,1。补焊率调查,结论:2009年10月10日平均生产12192套,焊缝平均补焊率为27.2%。焊缝甲和焊缝乙的补焊率合计为83%。现状调查、2。掌握SUB COMP 1的缺陷焊缝类型。检查表2。柏拉图分析,数据来源:2010年1月制作的补焊率

3、统计表:李攀龙,结论:焊缝的破孔、咬边和缺陷分析。三.不良工序保证、3、1、2、4、5、6、7、表示焊接工序和焊接轨迹。结论:半组件在焊接过程中定位状态不一致,焊接轨迹、焊点距离和角度不标准,焊后焊缝异常。加工流程:李攀龙,定位模式,定位模式,前半装配,后半装配,不良状态1,不良状态2,焊缝断裂,焊缝小,定位中心不一致,定位中心不一致,目标设定,目标设定,2.补焊率过高导致直通率低,影响生产进度。补焊率:目标15%!由于分析、操作不当、操作基准不明确、缺乏熟练程度、缺乏系统培训、新来人员较多、焊枪干扰、保护套容易粘住。材料上有油渍,单个产品不稳定,集气罩尺寸不一致,法兰单个产品尺寸不一致,基准

4、面不准确,异物清理不及时,没有工具,没有及时确认,夹紧方法不正确,工作环境差,噪音大,浓烟影响情绪,光线不足,照明功率不足。设定范围大、材料特性不合适、焊接特性不一致、频繁的岗位调整、关键人员不足、培训计划不完整、操作方法与标准不一致、清洁力度不够、夹具和工件晃动、热变化不稳定、条件设定不匹配。由于焊接工艺、焊接距离、焊接方法、焊接角度、焊接参数等方面的原因,存在许多焊接重弧点。判断:主要原因依据:焊接距离、焊接方法、焊接角度、焊接参数不符合标准;验证;验证2:操作方法不符合标准;非主要原因依据:由于验证,由于验证3:焊渣容易残留在夹具表面,由于用气枪清洗,确认气枪的清洗频率,由李攀龙确认,判

5、断:主要原因依据:夹具的清洗频率是在正常生产过程中确认的,经常发生遗忘,导致焊渣残留在夹具上,夹紧后出现偏差,焊缝出现破洞或局部焊接。由于验证,由于验证4:螺丝定位孔太大,绘图标准:10.5毫米,实际测量:10.96毫米,由于,FLG夹紧示意图,同一产品重复夹紧确认定位点位置,判断:主要原因依据:同一产品重复夹紧确认10次,法兰偏移范围在00.5毫米之间,焊接位置相应偏移。焊炬位置、对策制定,第一,对策制定和验证,根据工艺、成本、质量和效果的估算和分类,对策由偏好决定!第一,制定对策;第二,对确认可行的三项对策制定实施方案。7,6,17,10,21,19,对策实现1,替换前,1。焊接程序不良(

6、对策内容:重新编程和修改加工参数、焊接方法和角度,在重新校准工具后),1。机器人校准工具,实施对策1。焊接程序不良(对策内容:重新编程并修改加工参数、焊接方法和角度,在重新校准工具后),2。重新编程和修改加工参数、焊接方法和角度。草图(主图)、3、1、2、4、5、6、7、代表焊接程序、3、1、2、4、5、6、7、10、9、8焊接程序改进后,说明如下:1。焊接方法由拉焊改为推焊,焊接工序点之间的距离由21毫米缩短至13毫米,焊枪角度由65度改为45度,并取消了多余的重弧条件,保证了焊缝的平整和饱满。,焊接点之间的距离为1113mm,焊接被推动。对策(1)效果确认。资料来源:4月5日和4月9日补焊

7、率统计表:李攀龙,效果确认为1、9.4%,达到对策目标,补焊率下降9.4%。二是夹具定位面容易粘焊渣。(对策内容:通过安装自动吹风装置来执行。自动吹风装置改进后,说明:1 .夹具的定位面由手动吹气改为自动吹气。焊接完成后,打开夹紧开关自动吹气装置开始吹气,保证定位面上没有焊渣异物,夹紧时零件处于同一状态,焊缝处没有偏焊现象。确认气枪清洗频率,自动吹气清洗频率,对策实施2,效果确认2,对策(2)效果确认,数据来源:4月19日和4月23日补焊率统计表:李攀龙、9.4%、1.6%,在对策1的基础上,补焊率下降1.6%,对策实施3。使法兰不偏移,以保证焊接位置。改进前后,法兰定位套直径大且合适。图(主

8、图),定位螺丝孔尺寸分析,定位螺丝孔直径:10.25毫米,定位螺丝孔直径:9.85毫米,法兰螺丝外径33609.75毫米。9.85毫米,定位螺丝孔直径,定位螺丝孔直径,FLG,间隙,焊缝正常,由于3。法兰螺丝定位孔过大、焊缝正常,效果确认3,对策(3)效果确认,数据源:5月10日,5目标效果确认,目标降低12.2%,实际降低13%。目标实现了,标准化了。1.修订标准:将机器人枪头列入初始检验项目,及时了解磨损情况。2.将机器人枪头和前后法兰定位导向套添加到易损件更换记录中,并标准化。3.增加焊接Q点和机器人程序Q点来培训岗位操作人员。其他过程横向进行,结果得到确认。一是实效、=32hr17.3

9、2元/小时200元=754元,对策针对32hr材料实施,改进成本=-38,614元,(116,618台/年27.2%-116,618台/年14.2%)其他效果:(116,618台/年27.2%-116,618台/年14.2%)(1/15g)0.12结果已确认。第二,无形的结果。改进前后对比:雷达,需要加强3项现代主义分析技术的培训,召开更多的小组会议,确定和设置每个阶段的负责人,跟踪活动的进展,下一期,并说明33,360个小组成员将为改进主题打分评价基准,重要性33,360 5分33,360符合年度目标政策4分33,360与年度目标政策有关3分33,360与年度目标政策无关。效率: 5: 3万元,以上4: 23万元,3:2万元以下,可行性

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