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文档简介

1、1,GKD1型机车静液压系 统异音分析及判断,铁路处有3台GKD1型机车静液压传动系统 运用中都经常出现异音。 轻者有零部件损坏(如:静液压油缸油管惯性漏油、管路接头漏油) 严重时会出现系统故障,危及机车行驶安全。,1 课题背景,一 项目概述,2 技术方法说明,2.1 GKD1型机车静液压传动系统原理框图,两个系统温度控制阀中感温元件动作温度不同(低温:56-64,高温66-74); 其他组成元件的结构原理都是相同的,均由静液压泵、温度控制阀、安全阀、静液压油箱、静液压油热交换器、静液压马达及其他管件组成,2.1 系统组成,2 技术方法说明,GkD1型机车静液压传动系统油箱,是由钢板焊接而成的

2、特殊圆柱形箱体(见图)。它的下腔底部安装了一对有扩压作用的喷嘴,喷嘴内孔具有一定锥度。 在静液压传动系统工作中,具有一定压力的回油自回油管路先进入上油腔,流经磁性滤清器后从上喷嘴高压喷入下喷嘴,经下喷嘴扩压后进入液压泵的吸油管,从而改善了静液压传动系统的自吸性。,2.1 静液压油箱,2 技术方法说明,2 技术方法说明,固定座脱焊。固定座起着固定上下喷嘴的作用,固定座脱焊会使上喷嘴失去固定,静液压油在扩压过程中,上下喷嘴产生振动,固定座与上下喷嘴碰撞敲击,发出“铛铛”声。判断时,可拆下油箱加油盖,通过耳听加以判断。 上下喷嘴同轴度超限。工艺要求油箱上下喷嘴不同轴度允差为0.4。由于油箱在工作过程

3、中长期处于油压冲击和振动状态下,固定座经常会发生变形。同时,在检修过程中,由于油箱是整体焊接箱体,检修人员只注重固定板是否脱焊而不注重上下喷嘴的同轴度检查,因此,油箱上下喷嘴同轴度超限现象时有发生。此时,静液压油从上喷嘴高速喷入下喷嘴就会产生油压冲击,使上下喷嘴产生振动,发出“刺啦”声。判断时,可根据油箱出油管路振动情况用听棒检查。,2.1 静液压油箱,2 技术方法说明,油箱内有异物 由于油箱清洗不干净,或油质脏,或加油时有棉纱等异物掉入,使得油箱内部存有异物。这些异物会将上下喷嘴全部或部分堵塞,从而影响静液压泵的自吸能力,产生“刺刺”声,同时还会导致静液压油温度升高。判断时用听棒检查即可。在

4、静液压传动系统工作中,具有一定压力的回油自回油管路先进入上油腔,流经磁性滤清器后从上喷嘴高压喷入下喷嘴,经下喷嘴扩压后进入液压泵的吸油管,从而改善了静液压传动系统的自吸性。,2.1 静液压油箱,2 技术方法说明,2.2 冷却风扇,2 技术方法说明,2.2 冷却风扇异音原因分析,冷却风扇平衡量超限 工艺要求冷却风扇静平衡量不超过200g/mm。冷却风扇全速工作时,转速可达1150r/min,如果冷却风扇静平衡超限,不平衡量部分会产生强大离心力,使冷却风扇产生振动,影响运转平稳性,产生“哗啦”声。 冷却风扇裂纹 冷却风扇叶片是由2mm钢板压型焊接的,焊缝多而长,易产生裂纹。有裂纹的风扇在全速运转时

5、,会产生剧烈振动和共鸣,发出“嚓嚓”声。,2 技术方法说明,2.2 冷却风扇异音原因分析,冷却风扇轮毂内孔与静液压马达主轴锥面配合不好。 在冷却风扇变速运转,特别是启动和降速运转时,会使冷却风扇轮毂和静液压马达主轴发生位移,严重时还会造成滚键,同时产生断续的“咯吱”声。,2 技术方法说明,2.3 静液压泵和马达,GKD1型机车静液压泵、马达均采用轴向柱塞式定量泵、马达。,2 技术方法说明,2.3 静液压泵和马达 异音分析,GKD1型机车安全阀是特制的,其开启压力是定值。它随着管路中压力变化而自动卡滞时,滑阀将不能平滑过渡,安全阀便失去自动调节功能,静液压管路中压力冲击将得不到及时缓解,使静液压

6、管系出现振动,同时产生“嗡嗡”声。,2 技术方法说明,温度控制阀引起的异音主要表现在:恒温元件线性度不好时,在工作过程中,温度控制阀产生突发性开启和关闭,使冷却风扇突然运转,发出轰鸣声。,2.5 温度控制阀引起的异音,3 生产应用证明,3 生产应用情况,采用上面的方法对机车液压传动系统进行诊断,解决了系统90%的故障,该技术在本单位进行推广应用。取得了很好的效果。防止了重大事故的发生。 GKD1型机车静液压传动系统是一个复杂的系统,根据我处该类机车静液压系统情况看,出现异音的现象和原因也是多种多样的,采用上述方法后还有些异音虽然不属于正常现象,但短期内并不会影响机车正常使用和运行,不会造成机车故障,也应引起我们检修人员的足够重视。,4 经济社会效益证明,4 经济社会效益,1)经济效益: 节约维修费用: 自2007年8月使用以来,累计消除故障隐患100次, 节约维修费用合计:1000*100=10万元 减少机车停机台时: 平均每年减少停机台时20小时 增加产值:1800*20=3.6万。 累计创效益:10+

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