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宁海县长街盐场塘加固工程初步设计报告宁海县长街盐场塘加固工程(送审稿)项目组成员:王元邱赛挺伍哲伟陈岳明王振英尹琦1综合说明 1 1 2 2 2 3 31.3工程地质 4 4 4 5 5 51.4.3存在问题 6 7 71.5.1海堤加固断面设计 71.5.2海堤漏水处理 9 91.6工程管理 2.1区域概况 2.3海洋水文 2.3.2波浪要素 2.3.3堤顶设计高程复核 3工程地质 3.2.1地形地貌 3.2.2区域地质概况 4.1工程概况 4.1.1工程概况 4.1.2原设计情况 4.1.3原设计断面结构 4.1.4原水闸设计 4.2现状分析 46 4.2.3原海堤渗流情况 4.2.4排水闸现状 4.3存在问题 5加固工程设计 55 5.1.4海堤整体稳定分析 635.2.1加固断面设计 5.2.3经济分析 5.4水闸工程 5.4.1排水闸现状 6工程管理 6.1管理机构 6.2管理设施 6.3管理办法 7施工组织设计 7.1施工条件 7.1.1工程条件 7.1.2自然条件 7.2.2料场开采工艺 7.3.1海堤加固 777.3.2水闸维修 787.4施工交通运输 78 78 807.6.2控制进度安排 807.8工程招标 8.2环境保护措施 8.2.2土地资源保护 9概算 9.1工程概况 9.2编制说明 9.2.1编制依据 9.2.3有关费率确定 9.2.4施工临时工程 9.2.5独立费用 9.2.6预备费 9.3投资概算编制 9.4编制成果 1.1绪言关约37.5Km,工程区北连伍山盐场园山排涝闸,南接长胜塘,东靠岳井洋,西连长胜村,全长2.28Km,属长街、力洋闭合区。该线保护着长街镇的伍山、岳井二片的20多个村庄人畜安全,人口2500多人,保护土地面积农田近10000多亩,塘内由原来的盐田现改造成养殖塘,及农田和经济作物,工程于1972围成,1974年建成1000多亩盐田,为我县第二大盐宁海县水利水电勘测设计院12005年又遭受9号、15号强台风袭击,区内海堤、水闸都有不同程度的毁坏,给保护区内的水产养殖和工农业带来较大的影响。所以,长街盐场塘的海堤设施仍存在众多的问题,三防形势十分严竣,为此对长街盐场塘除险加固,确保海堤工程安全是非常必要的。为了保持长街盐场塘海堤原设防能力,确保塘内农田、养殖塘及长街盐场塘保护区内人民的生命财产安全。本院受宁海县水利局的委托,进行本工程的堤顶沉陷测量工作由县水利总站于2005年12月施测,海堤断面于2006年5月底测量完成。工程地质勘察工作由宁波市水利水电规划设计研究院于2006年5月底完成。初步设计工作于同年5月下旬正式开展,6月上旬完成宁海县长街盐场塘海堤加固工程初步设计报告。1.2工程自然条件1.2.1水文气象海气象站历年(1957年~2005年)观测资料统计,多年平均气温16.2℃,1.2.2潮汐与波浪有利条件。根据水文测验成果,本海区的潮流形成主要是往复流,主要流多年平均低潮位为0.11m,历史最大潮位为5.5m。由于特定的地理位置,宁海县水利水电勘测设计院2宁海县长街盐场塘加固工程初步设计1综合说明1.2.3.1设计潮位表1.2-1海堤波浪要素计算成果表主风向平均波高H平均周期深水波长塘前水深dw塘前波高H破碎波高E~宁海县水利水电勘测设计院31.3工程地质宁海县水利水电勘测设计院4具体地勘报告详见第三章。1.4.1工程原设计情况长街盐场塘海堤加固工程堤线总长2.28Km其中北段桩号为0+000~1.4.2现状分析宁海县水利水电勘测设计院5由于地基基础土的物理力学性质差,强度低。对本海堤堤顶及防浪墙顶高程测量数据统计,防浪墙顶最大沉降量为53cm,除近山体边岩基埋置浅沉降比较少外,全线沉降量在12cm~53cm之间,造成海堤设防能力下降,滑坡堤段为了减轻重量减少滑动和沉降,该段防浪墙改为钢筋砼扶壁式,运行八年后,产生不少问题,沉降与其他海堤基本相似,不能达到原设防高程,同时还产生倾覆位移,墙顶外向倾覆达8cm,后趾经几年运行全堤基本无明显渗流现象,仅在海堤(0+000~0+100)处有明显渗漏现象,存在堤身、堤基渗漏。如此长期的渗漏,内部防渗土料流失形成渗流通道,堤顶路面与堤身土料脱空,当高潮位时易产生管涌。如不及时处理,极易导致海堤决口。内堤护塘地宽度、高程不一,界线混乱,养殖塘越来越向堤身逼近,对海堤的稳定影响日益加剧。区内缺乏堤内防汛抢险道路,尤其沿护塘地的抢险道路更为重要,需通过对沿堤水闸的闸室、地基、消能、防渗、补强、闸门、启闭机、动力设备进行一次大检查,发现主要有四方面问题:沉降较少,所以与水闸连接的一段海堤在拉应力作用下破坏严重;3、中闸原为排涝闸,由于改养后需纳潮,内河受冲刷来重,内河无消4、部分启闭设备损坏。1.4.3存在问题根据本次对长街盐场塘实地调查结果分析,尚存在以下几宁海县水利水电勘测设计院61.5.1.1加固工程内容②维修加固的沿堤水闸3座,使其达到安全、可靠运行从而适应和满宁海县水利水电勘测设计院7由于沉降现防浪墙达不到原设计的7.5m高程,必须对防浪墙进行加高处理。本次加高措施为采取在原浆砌块石直立墙顶直接加高C25砼防浪墙,使墙顶高度达到原设计高程7.5m,顶部设10cmC25砼压顶,砼压顶两侧设挑檐2cm。以达整体美观,并在新建C25砼防浪墙与原墙体内侧进行喷浆抹面。同时对有断裂现象的直立墙体(0+090~0+085、0+107~0+115、0+125~(0+870.5~0+880段9.5m)翻拆至6.0高程,重新砌筑M7.5浆砌块石墙要求直立墙体分缝与路面分缝尽量保持一致。要求砼路面、直立墙体与原本次加固设计除为解决中闸闸堤位移问题,在闸堤连接段(0+865~0+895段30m)外保留原断面。闸堤连接段因海堤沉降严重,而水闸基础经灌注桩处理沉降较少,连接段受拉应力作用下闸两侧与堤完全脱离。凿除原15cm厚C30砼路面,重新浇筑C30砼路面。砼路面每5m设-温度缝,缝宽2cm,要求路面分缝尽量与直立墙体分缝保持一致。要求砼路面与原结构宁海县水利水电勘测设计院8本次设计中考虑滑坡堤段海堤实际情况,迎潮面挡潮及堤顶路面部分分析三个方案,经过方案技术比较,推荐采用方案一。海堤迎潮面其他结原平台砼压顶翻拆重建;原堤顶路面部分遭除,加长原钢筋砼扶壁式防浪墙前趾1.0m。改善受力条件增强稳定性。1.5.2海堤漏水处理海堤(0+000~0+100)段渗漏现象严1.5.3水闸工程长街盐场塘海堤线上共有水闸3座,其中南闸和中闸2座水闸为纳潮闸,园山闸为排涝闸。南闸在桩号为1+630,中闸的桩号为0+880,园山闸则位于0+000。宁海县水利水电勘测设计院9通过对沿堤水闸的闸室、地基、消能、防渗、补强、闸门、启闭机、动力设备进行一次大检查,发现主要有四方面问题:1、水闸与海堤的连接段因海堤沉降严重,而水闸基础进行过灌浆处理,沉降较少,所以与水闸连接的一段海堤在拉应力作用下破坏严重;主要存在问题以及采取的措施见表1.5-1表1.5-1长街盐场塘水闸实际情况及实施表序号水闸名称所在位置净宽存在问题采取措施1园山闸391、止水设备老化2、无踏步,管理不便刷严重建,更换启闭机D3152中闸121、连接段破坏2、止水老化3、翼墙开裂字翼墙分离5、八字翼墙后平台破坏严重,影响管理6、纳潮时内河港侧无消力设施连接段修复,更换止水,翼墙灌浆处理,城门式护坡拆除重建3南闸261、闸门渗漏严重2、启闭机老化内港侧岩基护坡开挖,两侧岩基灌浆,更换启闭机CDS15一1.6工程管理长街盐场塘管理机构为长街盐场塘海塘管理所,隶属长街镇领导,本次加固工程按规定业主负责制。工程竣工后,由长街盐场塘工程管理所实宁海县水利水电勘测设计院101.7施工组织设计1.7.1施工条件长街盐场塘地处三门湾畔,位于宁海县长街镇东南侧。距宁海县城关约37.5Km,工程区北连伍山盐场园山排涝闸,南接长胜塘,东靠岳井洋,西连长胜村。本次加固工程全线长2.28Km,堤线上水闸共有3座,为园山闸、中闸和南闸,具体详见长街盐场塘加固工程平面布置图。1.7.2石料场的选择与开采经实地调查,并按有关部门意见,选定陈芝岙石料场。该石料场位于长街盐场塘北侧,距长街盐场塘7.8km,可供开采石料储量23.9万m³。初步考虑由施工方直接进料场自行开采,采用空压式手持式风钻、台阶深孔爆破开采的方法。1.7.3主体工程施工海堤加固工程主要可以分为两部分:海堤加固部分和中闸连接段部分,①原钢筋砼防浪墙墙顶部分凿除以及锚筋孔。②防浪墙墙顶加高。宁海县水利水电勘测设计院111.7.4施工交通运输本工程对外交通主要为陆路,交通较为便利。 1.7.5施工总布置另修建临时施工生活设施1处,计200m2,施工仓库1处,计200m2。办公、职工用房1处,计100m2,也可租借附近单位或居民房屋。1.7.6施工总进度拟定本工程建设期计划为10个月,自2006年8月开工至2007年5月完工。实施分3个阶段进行即:准备期、主体工程施工期、完建期。准备期主要完成场内外临时施工道路、生产及生活设施建设;主体工程主要完成海堤加固水闸维修;完建期主要完成工程收尾工作,包括场地清理,资料整理。宁海县水利水电勘测设计院121.7.7主要技术供应主要材料供应:水泥:2375t;块石:62773m';黄砂:834m³。施工机械设备供应详见详见第七章。1.7.8工程招标长街盐场塘加固工程施工招标采用公开招标的方式,本着公正、公平原则,在投资合理、质量保证的前提下,选择具有水利工程施工资质并有1.8环境保护设计1.8.1环境影响评价1.8.2水土保持措施项目建设区水土流失防治将工程措施将工程措施与植被相结合,做到 “点、线、面”结合。形成完整的防护体系。本方案水土保持的重点为采宁海县水利水电勘测设计院13工程同步实施,同期完成。水土保持概算费用总投资为47401万元。1.9概算本工程概算采用浙江省水利厅颁布的有关编制规定和定额进行。主要基础材料主要根据《宁波市建设工程造价信息》(2006.04)价格及宁海市宁海县水利水电勘测设计院142.1区域概况北连伍山盐场园山排涝闸,南接长胜塘,东靠岳井洋,西连长胜村,的港道,它除了东南方向为石浦水道与外海沟通外,其它均运行八年,仍存在诸多的问题,亟待除险加固。2.2气象沛。根据三门湾附近的宁海气象站历年(1957年~1986年)观测资料统计,多年平均气温16.2℃,极端最高温度40.1℃(2003年7月30日),极端最低气温-9.6℃(1979年2月1日)。常年主导风向北北东和东南东,夏季东南风最盛,常有强台风影响。时间1885h,年平均无霜期230d,最长达259d。本地区受大陆和海洋气团交替控制,季风影响明显。在非汛期,宁海县水利水电勘测设计院15梅雨期,太平洋副热带高压逐渐加强,暖湿空气与北方冷空气相遇,平均1.8次/年,近年来产生重大灾害的有6次,较近的一次为97112.3海洋水文的港道,它除了东南方向为石浦水道与外海沟通外,其它均间又存在着具有良好的港道,这种滩、汉相间的形态构港湾淤泥质海岸地貌。整个三门湾内的潮汐几乎是同时发生高低潮的,湾顶振幅比湾口大。湾内属非正规半日潮潮差达4m以上,是东南沿海主要强潮区之一。潮流运动形式为往复持港湾水深。根据水文测验成果,本海区的潮流形成主要是往复流,主要流向是NE~SW。本海域最高潮位在4~5m之间,多年平均高潮位为3.96m,多年平均低潮位为-1.76m,历史最高潮位为5.5m。由于宁海县水利水电勘测设计院162.3.2设计高潮位2.3.2.1设计高潮位确定按照《浙江省海塘工程技术规定》第2.0.1之规定本海塘工程等级定为Ⅲ级,设计重现期为50年。由于该海塘没有潮位站,宁波市水利局在1999年新标准海塘建设设计潮位资料的分析取值意见中“岳井洋中部;象山的西洋塘和宁海的松岙闸以南塘线采用鹑鸪头的算黄海高程为6.88m-1.88m=5.00m。站为3.96m,胡陈港4.14m,湾外健跳站为3.99m,海门3.09m,经分析区内采用3.96m作为典型高潮位。低潮位潮型采用多年平均最高低潮位,据统计三门湾内小可屿站为0.11m,胡陈港0.11m,湾外健跳站为0.46m,海门0.51m,经分析区内采用0.11m作为典型低潮位。2.3.2.2设计最低潮位确定采用小可屿与健跳站1978年6月~1983年12月同步月最低潮位,1979年~1983年同步年极值潮位步差比法求得小可屿站不同重现期最低潮位值。请见表2.3-1由以上计算结果分析,本工程采用健跳小可屿极值同步差比法计算结果,健跳站50年一遇最低潮位-3.90m,则小可屿站50年一遇最宁海县水利水电勘测设计院17设计最低潮位计算表表站名资料年限相关式、相关系数重复期(年)r5小可的健跳与小可屿同步月最低潮位5健跳与小可屿同步年极值潮位差比法232.3.2波浪要素长街盐场塘主坝轴线走向为N~NNE25°,主风向为E~ESE115°,表2.3-2海堤风区、风向表堤轴向主风向风区长度(km)风区水深长街盐场塘3宁海县长街盐场塘加固工程初步设计2水文2、设计风速计算风浪要素的风速均以海平面上10m处的风速为准。根据省水利厅浙水政713号文《关于当前浙东海塘修复加固中若干问题的意 (以下简称《规定》附图三~十定时年最大风速统计参数等值线图进行查算,直接查得该区不同风向组的定时年最大风速均值V和变差系数Cv、统计参数Cs等值,根据附表三查得皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数Kp,从而可求得指定风向、风区内定时设计频率风速Vcp,然后再按式Vap=1.45+1.17Vcp,求得不同风向设计频率的过程年最大风速Vap。分别求得不同频率下的设计风速,见表2.3-3。(风区平均计算表2.3-3长街盐场塘各海堤设计风速表重现期风向V93、波浪要素波浪要素的确定采用《规定》确定的方法,平均波高、平均周期采用莆田海堤试验站公式进行计算。平均波高、平均周期公式为:=0.13th[0.7(gd/v²)07]th{0.0018(gF/v²)0.45/0.13th[0.7(公式2.3-1)gT/V=13.9(gH/V²)¹2..........(公式2.3-2)L₀=1.56T²........(公式2.3-3)宁海县水利水电勘测设计院19d一风区内平均水深(m);H一平均波高(m);T一平均波周期(s);计算成果见表2.3-4表2.3-4莆田公式推算波浪要素成果表主风向波浪要素平均波高平均周期深水波长长街盐场塘4、堤前波浪要素波浪从深水区向浅水区传播过程中,受水下地形影响,将发生折果见表2.3-5。表2.3-5长街盐场塘海堤波浪要素计算成果表重现平均平均深水塘前塘前破碎期主风向波高周期波长水深波高波高(年)HdHH2.3.3堤顶设计高程复核1、堤顶高程根据原海堤断面形式与风场要素,对堤线采用简化按单坡断面进宁海县水利水电勘测设计院20宁海县水利水电勘测设计院21表2.3-6堤顶高程计算成果表重现期(年)计算情况K不允许越浪由T查附表五得L=18.52mq=THgAexp{(-B/K△)[Hc/T(Gh)0.5]}=0.0058m³(m.s)越浪量风效应订正系数K′=1.0+Wf[(2.50/1.21)计入凤影响的越浪量Q为:由表2.3-6中的各数值,结合实际该处海域受洪潮影响情况,综合分析确定该工程设计防浪墙顶高程为7.5。本次设计全线防浪墙顶高程为亦7.5。宁海县水利水电勘测设计院233工程地质本次工程地质勘察任务由宁波市水利水电规划设计研究院承担,地勘工作由业主委托按有关规范要求结合实际情况制定,分别在海塘的0+400、27日开始进行,于4月8日结束,共完成钻孔6只,进尺140.520m,十量见表3-1。完成工作量统计表表3-1孔数(个)进尺取土样(个)测试(点次)土工试验(件)6十字板孔9十字板造孔63.2.1地形地貌1.25-2.47m。外侧主水道(岳井洋)潮流较急,近岸海域略有淤积,海塘3.2.2区域地质概况工程区所处的大地构造单元为华南褶皱系,浙东南褶皱带的温州—临海拗陷区(IIIg)中的黄岩一象山断拗(IV)。浙江东部的华夏系构造是本区古构造的重要基础,构成了本区的主要构造格架。附近的主要断裂有温州—镇海大断裂及孝丰一三门湾大断裂。宁海县水利水电勘测设计院24从构造活动性和地震活动性分析,本区的区域稳定性属稳定区。3.2.3地层岩性工程区出露地层为侏罗系上统火山碎屑岩及第四系松散堆积物。1.白垩系上统塘上组(K2t):岩性为酸性火山岩为主,局部间夹紫红2第四系在海涂中则为第四系松散堆积物所覆盖,属海相沉积,主要由灰色淤3.3工程地质条件根据钻孔野外编录资料分析,海堤的地基土共分三个大层,四个亚层,顶部有15cm的砼路面。下部为碎石一般块径8-20cm,以棱角状为主,呈弱风化状。外海侧为抛石,在迎水面为砌石护坡及抛石。层厚2.00—4.00m,高程为2.40—3.83m。e=0.847~1.074a=0.39MPa¹~0.77MPa¹Es=2.70MPa~宁海县水利水电勘测设计院25Cw=11.0kPa~19.0kPaφw=10.9°~15.6°屑。切面较光滑,韧性较高,干强度较高。仅在ZK5中揭露。层厚2.50m,顶板高程为1.03m。e=0.934~0.966a=0.55MPa¹~0.67MPa¹Es=2.96MPa~屑。切面光滑,韧性高,干强度高。层厚10.60—14.00m,顶板高程为-2.22—-3.50m。e=1.028~1.275a=0.64MPa¹~0.98MPa¹Es=2.31MPa~Cw=8.0kPa~16.0kPaφw=9.1°~14.7°m,顶板高程为-16.27—13.92m。宁海县水利水电勘测设计院26e=1.175~1.489a=0.80MPa¹~1.22MPaEs=1.99MPa~Cm=8.0kPa~13.0kPaφm=9.1°~14.6e=0.795~0.805层次在差异,故在筑堤过程和运行中,产生不均匀沉降及变形。面)地基土,而海涂部位的地基土强度最低。在0+400断面由于外海侧与坝顶下部基础采用碎石桩进行处理,上部土的强度偏大,回归方程的斜率较小,而内坡未进行过处理,土的强度近似原状土的强度。0+400断面:外海侧:Cu=26.10+0.39Z(kPa)1+000断面:外海侧:Cu=15.62+0.53Z(1+700断面:外海侧:Cu=9.19+1.60Z(kPa)因此长街盐场塘工程地质条件较差,浅部地层为含水率高灵敏度较高的淤泥质土,考虑到原堤基的土层经过几年的荷载作用应略有所固结,强度有所提高,在现堤坡加高部位可根据加高荷载对地基强度的需要适当考虑原堤地基的基础处理,在加宽的现滩涂部位表层淤泥质粘土强度低,应铺设土工布结合碎石垫层及镇压层等方法进行地基处理,且在加高拼宽过程中注意分期加荷施工,充分利用软土地基强度随固结度的增加而增长的特征。施工中应加强现场孔隙水压力和位移的观测工作,切忌盲目堆填过快、或一次性填筑至设计高度等。3.5滑坡段工程地质评价滑坡段塘体为桩号0+170-0+390,但在标准海塘建设时设计在桩号0+168-0+400采用振冲碎石桩进行处理,共布桩480根,正三角形布置,桩距2m,排距1.73m,设计桩长9m。相应的塘体的结构断面也进行修改,宁海县水利水电勘测设计院283.6天然建筑材料3.7结论与建议宁海县水利水电勘测设计院29于VI度。宁海县水利水电勘测设计院30重度重性的度性毒压审原聚量饮因站快预土力W00f9%VxxX7土I士l路表3-2宁海县水利水电勘测设计院31e0eeel快因e片法市利本电成计研废团宁海县水利水电勘测设计院宁海县水利水电勘测设计院宁海县长街盐场塘加固工程初步设计3工程地质常规分层e-p曲线图常规分层ep曲线图e0a720=0.snn验I85e060n000503629h线MAH11种增材续图3-1宁海县水利水电勘测设计院33宁海县长街盐场塘加固工程初步设计3工程地质比例尺水平1:3005感感91l图3-285地质剖面图55比例尺比例尺8 14422标例宁决币水村水电虎划设计研究夜2图3-3比例尺直1:300币利水电机划设计研充成4-4'催收丽材魏魏84林04An桥酷酷妻化墨直通cDC"u型T8BW4图3-5宁海县水利水电勘测设计院374毡h唐KsCI85名31n⁰t谓的弓85f4续图3-5队嘴84者量国Cll十字板剪切试验成果图5路6胜貌明…0Cc牛照3kt项《阳续图3-5rn肆的m08M8K十字板剪切试验成果图5相nn指数料于重心大重K00I的的1K+续图3-5标m扇序号底行草月代数其困比铁(123品26.7024.9025.2022.1027.202790315031.703250321032503340程宁海县水利水电勘测设计院子宁海县水利水电勘测设计院4海塘工程现状分析4.1工程概况4.1.1工程概况约37.5Km,工程区北连伍山盐场园山排涝闸,南接长胜塘,东靠岳井洋,西连长胜村。工程于1998开始加固建设至2001年完工,设计潮位为黄海高程5.1m。海堤全线长2.28Km,其中滑坡段为(0+260~0+430),长0.184.1.2原设计情况表4.1-1海堤抗滑、抗倾稳定安全系数表正常运行非常运行海堤整体抗滑稳定防护墙抗滑稳定防护墙抗倾稳定宁海县水利水电勘测设计院42浆砌块石直立墙,4.0m高程以下为干砌石体。从直立墙迎水坡5.0m高程处内坡为1:2,采用干砌块石护坡保护,下垫30cm厚石渣垫层,内坡脚设干砌块石大方脚保护。镇压层高程为3.0m,现状宽度为10.0m。4.1.3.1滑坡堤段原断面设计第一次滑坡:长街盐场塘于1998年09月04日,从0+170~0+340段原因:1、没有进行地质钻探,缺乏确凿的地质资料;2、该涂区在地形地貌上属滨海相沉积地带,港汉较为发育,滑坡段堤外20m左右即为园山闸泄排港道(港底标高约-2.0m),构成堤坝的外海侧临空面;3、在0+370宁海县水利水电勘测设计院43处抛石体出现滑动后该段没有控制好土体和直立墙的加荷速率。第二次滑坡:于1999年07月28日,从0+300~0+390段90m发生严原因:1、堤下地基土虽经碎石桩处理,但施工质量不明;2、碎石桩施工时对原地基土造成强烈扰动,施工后未检测其强度恢复及增长情况便筑高堤身。以上两点导致地基土在堤身荷载作用下发生破坏,大部分土体处理措施:基础不进行深层处理,采用抛石镇压的方案。滑坡堤段(0+260~0+430)海堤断海堤迎潮面结构设计形式是抛石平台结合浆砌块石直立墙和堤顶砼扶高程为4.50m;三级平台宽2.60m,高程为5.50m,与堤顶路面同高,部分破坏严重。5.50m高程以上设立砼扶壁式结构,防浪墙顶高程为7.5m,宽堤顶均采用C30砼路面结构,堤顶高程为5.5m,堤顶路面宽度为5m。宁海县水利水电勘测设计院44其中0+000~0+260、0+400~0+430段为过渡段。路面结构自上而下分别为:15cm厚C30砼路面,15cm厚水泥碎石稳定层(水泥含量5%),30cm厚石渣垫层。路面向背水坡倾斜1%有利排水。砼路面每5m设一伸缩缝。内坡为1:2,采用30cm厚干砌块石护坡保护,下垫30cm厚石渣垫层,内坡脚设干砌块石大方脚保护。镇压层高程为3.0m,宽度为8.8m。4.1.4原水闸设计长街盐场塘海堤线上共有水闸3座,园山闸为排涝闸,桩号为0+000;中闸原设计为排涝闸和挡潮闸,但由于塘内改养,中闸变成纳排闸,双向排水,内河侧缺少消力池和海漫段,桩号为0+880;南闸原名咸水闸,1999年进行加固,设计标准从10年一遇提高到50年一遇,运行良好,桩号为基本情况如表4.1-1:宁海县水利水电勘测设计院45表4.1-1长街盐场塘水闸基本情况统计表序号水闸名称水闸级别/最大过间期期竣基本项目效益孔数/单孔孔宽/闸门型式启闭设备消能工型式理理十质处水闸所的保护面积水闸效益1南间小(二)型/15螺杆启闭机护坦天然岩基3排涝面积0.5/标准50年一遇2中闲小(二)型/15螺杆启闭机护坦钻孔灌注桩3园山闸小(二)型/11螺杆启闭机护坦天然岩基排涝面积0.8/标准50年一遇4.2现状分析4.2.1原海堤整体稳定情况海堤稳定分析根据《规定》5.2要求,主要对两种不利工况即潮位最低塘身荷载最大时与潮位降落时进行稳定分析。稳定分析计算采用瑞典圆弧滑动法进行电算。丁φi为第i土条滑动面上土的粘聚力、内摩擦角。宁海县水利水电勘测设计院46本次加固设计应对现状原海堤整体稳定情况进行稳定复核,根据本次的《宁海县长街盐场塘加固设计工程地质勘察报告》指标。按海堤断面中不同分区所用的材料及提供的地质指标参数,其稳定分析工程地质指标取表4.2-1稳定计算取用工程地质指标表层号土层名重度备注砼5浆砌石5抛石0填筑土粉质粘土表4.2-2长街盐场塘海堤加固前稳定计算成果表计算桩号十字板指标部位计算结果外坡内坡堤顶Y=13.15外海侧内坡镇压层堤顶外海侧内坡镇压层堤顶Y=6.67X=9.59外海侧内坡镇压层宁海县水利水电勘测设计院47正常运行5况ls泥质粘十浆石宁海县水利水电勘测设计院48宁海县长街盐场塘加固工程初步设计宁海县长街盐场塘加固工程初步设计4海塘工程现状分析宁海县水利水电勘测设计院49正常运行情况最小安全系数Fs=1.2933图4.2-34.2.2原海堤沉降变形情况由于地基基础土的物理力学性质差,强度低。对本海堤堤顶及防浪墙顶高程测量数据统计,防浪墙顶最大沉降量为53cm,除近山体边岩基埋置浅沉降比较少外,全线沉降量在12cm~53cm之间,造成海堤设防能力下降,不能满足原设计的要求。滑坡堤段为了减轻重量减少滑动和沉降,该段防浪墙改为钢筋砼扶壁式,运行八年后,产生不少问题,沉降与其他海堤基其他地段堤顶与路面基本上为均匀沉降,根据实地察看,堤顶路面无明显地不均匀沉降变形,路面质量较好,故不进行加高处理。但防浪墙顶存在相应沉降变形,故本次仅对防浪墙顶进行相应地加高处理。海堤堤顶及防浪墙顶高程测量数据具体详见表4.2-3。宁海县水利水电勘测设计院51表4.2-3长街盐场塘堤顶、防浪墙墙顶高程测量数据表单位:m桩号防浪墙顶桩号防浪墙顶最大最小4.2.3原海堤渗流情况原海堤经几年运行基本无明显渗流现象,仅在海堤(0+000~0+100)处有明显渗漏现象,存在堤身、堤基渗漏。长时间的渗漏,内部防渗土料流失形成渗流通道,堤顶路面与堤身土料脱空,当高潮位时易产生管涌。如不及时处理,极易导致海堤决口。4.2.4排水闸现状长街盐场塘海堤线上共有水闸3座,其中南闸和中闸2座水闸为纳潮闸,园山闸为排涝闸。南闸在桩号为1+630,中闸的桩号为0+880,园山闸则位于0+000。沉降较少,所以与水闸连接的一段海堤在拉应力作用下破坏严重;宁海县水利水电勘测设计院52区内缺乏堤内防汛抢险道路,尤其沿护塘地的抢险道路更为重要,需4.3存在问题根据本次对长街盐场塘实地调查结果分析,尚存在以下几目前,海堤(0+000~0+100)处存在明显渗漏现象,存在堤身、堤基宁海县水利水电勘测设计院534.4工程建设的必要性综上所述,目前长街盐场塘存在着诸多危涉围区的安全问题,严重威胁着该塘的安全运行。众所周知海堤、水闸是直接关系到人民生命财产安全和社会经济可持续发展的生命线,一旦海堤、水闸失事、失效,后果不堪设想,损失巨大。为此,对长街盐场塘海堤、水闸加固已是刻不容缓,故进行本加固工程设计及付诸实施十分必要和非常迫切的。宁海县水利水电勘测设计院545.1海堤加固断面设计5.1.2加固工程规模②维修加固的沿堤水闸3座,使其达到安全、可靠运行从而适应和宁海县水利水电勘测设计院55由于沉降现防浪墙达不到原设计的7.5m高程,必须高处理。本次加高措施为采取在原浆砌块石直立墙顶直接加高C25砼防浪墙,使墙顶高度达到原设计高程7.5m,顶部设10cmC25砼压顶,砼压顶两侧设挑檐2cm。以达整体美观,并在新建C25砼防浪墙与原墙体内侧同时对有断裂现象的直立墙体(0+090~0+085、0+107~0+115、0+125~0+130、1+615~1+620段23m)翻拆至4.5m高程,中闸北侧防浪墙体(0+870.5~0+880段9.5m)翻拆至6.0高程,重新砌筑M7.5浆砌三、背坡面内坡部分原干砌石护坡运行良好,保留原设计不变。对全堤的(除1+660~宁海县水利水电勘测设计院56层的从镇压层的坡脚起)外20m,背水坡脚外20m内直接临水的,在海塘10m,护塘地高程3.0m。镇压层与护塘地之间用1:2斜坡连接,采用抛现取1+700断面分析,进行海堤断面整体稳定分析。计算坐标原点计算结果见表5.1-2,整体稳定危险圆弧滑动计算图见图5.1-1。宁海县水利水电勘测设计院57宁海县长街盐场塘加固工程初步设计5加固工程设计宁海县长街盐场塘加固工程初步设计5加固工程设计(25砼防源璃-169-1—197——十—310—-1浆砌石3淤泥质粘十正常运行情况上—3191+700加固后整体稳定滑弧示意图表5.1-2长街盐场塘海堤加固前稳定计算成果表计算桩号十字板指标部位计算结果外坡内坡堤顶外海侧内坡镇压层(一)增高防浪墙部分结构稳定分析取P为2%时的0.57m;以上取值根据本次设计第二章水文计算表2.4-4查出,五十年一遇情况宁海县水利水电勘测设计院59浪压力计算表名称标段平均波长h浪压力单位长街盐场塘ab浆砌块石防浪墙浆砌块石防浪墙风压力F2%设计高潮位75.00c填十风力体型系数K=1.3名称标段设计风速水平荷载最大水平推力单位长街盐场塘5加固工程设计施,所以,在计算砼与原浆砌块石之间的咬合力时,用C25砼抗拉应力[T]=0.75·[f,]=0.75×1.3N/mm²=0.975N/mm²作为砼与原砼连接面的(二)防浪墙整体稳定分析本次设计按防浪墙最不利的工况计算其基底压力、水平滑移及抗倾覆稳定。挡墙类型是墙背为直线、迎水侧凌空的重力式挡土墙,采用库仑公式计算主动土压力。墙后填土面即堤顶的砼路面和车辆荷载均布作用时,将对墙背产生附加土压力,将均布荷载强度q变换为等效填土高库伦公式:根据本次工程东堤1+200断面地质报告所给出的土层物理力学指标及地基土强度建议值,土层I2填筑土的指标(快剪),计算得出bhca作用力和弯矩计算表表5.1-1编号位置计算式竖直力(kn)水平力(kn)力壁(m)弯矩(kn.m)→1重力23456土压力7∑基底压力计算表表5.1-2计算情况偏心矩e(m)完建抗滑安全系数计算表表5.1-3计算情况fK完建(3)抗倾覆验算根据式Ko=M/M.计算抗倾覆安全系数,计算结果见后:宁海县水利水电勘测设计院62根据以上计算防浪墙的地基承载力、抗水平滑移和抗倾覆是满足要求5.2滑坡段扶壁式防浪墙加固5.2.1加固断面设计长街盐场塘海堤断面结构分堤迎潮面挡潮及堤顶路面部分、背坡面内坡二部分组成。本工程加固断面型式以原断面形式为主,在原断面基良好,保留原设计不变。本次护塘地宽度为10m,护塘地高程3.0m。镇压层与护塘地之间用1:2斜坡连接,采用抛石混合料填筑。具体详见各查,查阅现有资料,听取多方面意见分析研究得出三种设计断面。分述方案一;本次检查原钢筋砼扶壁式防浪墙,发现正常运行情况下,原钢筋砼扶壁式防浪墙重心偏离,导致倾斜,严重的堤段防浪墙横向滑移6^7cm,所以本方案采用在防浪墙内侧修建钢筋砼扶壁,与外海侧扶壁对称。考虑到加固后滑移段防浪墙高达2.40m,不利于海塘观测管理,将内侧扶壁做成阶梯形,每阶30×30×25cm。经计算原钢筋砼扶壁式防浪墙7.5m高程;三级平台砼压顶翻拆重建;为降低堤身防浪墙载荷,原钢筋砼扶壁式防浪墙前后趾采用横向锚筋与堤身连结。常不利,且超出浙江省海塘技术规范的最高标准1.20m。考虑到宁海县水利水电勘测设计院63宁海县水利水电勘测设计院645加固工程设计244—27-60—m⁰一—0—25—一—100一280宁海县水利水电勘测设计院655.2.2稳定分析方案一:计算过程见表5.2-1。表5.2-1防浪墙受力计算表编号位置竖直力水平力(kn)力壁(m)弯矩(kn.m) /1墙重23456P7浪8风9∑宁海县水利水电勘测设计院66计算结果如表5.2-2:表5.2-2防浪墙稳定计算成果表最大基底压力抗滑安全系数抗倾覆系数K(「K)=1.2)Ko([Ko]=1.2)方案一所以,计算结果如表5.2-3:最大基底压力最小基底压力抗滑安全系数抗倾覆系数正常运行状况方案一方案二方案三设计状况K方案一方案二方案三5.2.3经济分析单位单价方案一方案二方案三(元)数量合价(元)数量合价(元)数量合价(元)一.设计断面1.防浪墙墙高m宁海县水利水电勘测设计院67宁海县长街盐场塘加固工程初步设计5加固工程设计二.工程量锚筋根42钢筋制安tC25钢筋砼扶壁C20砼路面凿除mC25钢筋砼前趾mm空心砖防浪墙m道nC25钢筋砼踏步m三.Im工程投资元由表5.2-3,表5.2-4可见,从工程投资以及稳定性两方面看,方案案一。5.3海堤漏水处理海堤(0+000~0+100)段渗漏现象严重,存在堤身、堤基渗漏。长设置6排灌浆孔,孔距为3.0m,灌浆压力小于0.1MPa,灌浆孔底部高程为-3.00m。灌浆材料采用水泥粘土浆,是由水泥(15%)和粘土(85%)宁海县水利水电勘测设计院68构成性能较好的灌浆浆液形成防渗体且施工方便。各项灌浆参数,通过试验确定。5.4水闸工程5.4.1排水闸现状长街盐场塘海堤线上共有水闸3座,其中南闸和中闸2座水闸为纳潮闸,园山闸为排涝闸。南闸在桩号为1+630,中闸的桩号为0+880,园山闸则位于0+000。通过对沿堤水闸的闸室、地基、消能、防渗、补强、闸门、启闭机、动力设备进行一次大检查,发现主要有四方面问题:1、水闸与海堤的连接段因海堤沉降严重,而水闸基础进行过灌浆处理,沉降较少,所以与水闸连接的一段海堤在拉应力作用下破坏严重;3、中闸原为排涝闸,由于改养后需纳潮,内河受冲刷来重,内河无4、部分启闭设备损坏。主要存在的问题见表5.4-1宁海县水利水电勘测设计院69表5-4-1长街盐场塘水闸实际情况及实施表序号水闸名称所在位置净宽存在问题采取措施1园山闸31、止水设备老化2、无踏步,管理不便3、闸室下游边坡冲刷严重建,更换启闭机D3152中闸11、连接段破坏2、止水老化3、翼墙开裂翼墙分离坏严重,影响管理6、6、纳潮时内河港侧无消力设施连接段修复,更换止水,翼墙灌浆处理,城门式护坡拆除重建,内港侧修建消力池3南闸庙后山21、闸门渗漏严重2、启闭机老化内港侧岩基护坡开挖,两侧岩基灌浆,更换启闭机CDS15一宁海县水利水电勘测设计院70水闸更换设备及工程量表序号项目名称单位数量备注园山闸排水闸12m3M7.5浆砌块石挡墙m45“P”型止水m6平板止水m9二中闸纳排闸1干砌块石护坡m2干砌块石护底3土方开挖456“P”型止水m7平板止水m8闸门板拆除与安装9m刚进制作安装t碎石垫层m砂子m40kn/m土工布m铜片止水m抛石m三南闸纳排闸12m53M7.5砂浆勾缝4M7.5浆砌块石挡墙56CDS20启闭机套175kw配电柜套1宁海县水利水电勘测设计院716工程管理6.1管理机构6.2管理设施具体见表6.1-1。表6.1-1需配备的观测仪器设备序号仪器设备名称单位1J2经纬仪台l2S3水准仪台13平板仪架14照相机台l5计算机台1630位以上望远镜架17标杆、标尺批28传真机、话机台19手携风速仪台1人工观测雨量计套l宁海县水利水电勘测设计院726.3管理办法6.3.1海堤、水闸管理范围海堤管理范围为迎潮面堤脚外100m,背水坡坡脚外50m之间的区6.3.2工程运行管理(1)工程检查(2)工程观测宁海县水利水电勘测设计院73(3)防台管理及工程维护6.3.3水闸运行管理(1)水闸运行控制原则(2)水闸运行管理极易导致闸门和启闭设备的损坏以及水工建筑物的失事。高度,不可一次大幅度(大于0.5m)的开启或关闭。设备完好率100%,确保汛期安全运行。宁海县水利水电勘测设计院746.3.4工程管理费专款专用。宁海县水利水电勘测设计院757施工组织设计平均气温16.2℃,极端最高温度40.1℃,均最大潮差为5.0m。宁海县水利水电勘测设计院767.2石料场的选择与开采位于长街盐场塘北侧,距长街盐场塘7.8km,可供开采石料储量23.97.3主体工程施工7.3.1海堤加固宁海县水利水电勘测设计院777.3.2水闸维修7.4施工交通运输7.4.1对外交通7.4.2场内交通由于滑坡段地质条件较差,堤身无法承受过大荷载,故0+000~0+880(中闸)段场内交通主要结合新建5m宽堤内防汛及施工道路。7.5施工总布置宁海县水利水电勘测设计院787.5.1施工设施7.5.1.1供风系统料场安排1台4L-20/8固定式空压机和1台YV-9/7移动式空压机。7.5.1.2供水系统7.5.1.3供电系统需配备50kw柴油发电机2台,以备不时之需。7.5.1.4砼拌和系统办公、职工用房1处,计100m²,也可租借附近单位或居民房屋。宁海县水利水电勘测设计院797.6施工总进度拟定本工程建设期计划为10个月,自2006年8月开工至2007年5月完工。实施分3个阶段进行即:准备期、主体工程施工期、完等关键时间。施工进度表见表7.7-1。7.7主要技术供应水泥:2375t;块石:62773m²;黄砂:834m³。宁海县水利水电勘测设计院80宁海县长街盐场塘加固工程初步设计7施工组织设计设备名称型号单位数量挖掘机台2振捣器平板式台1振捣器插入式台1卷扬机台1双胶轮车辆载重汽车辆1拌和机台4台2自卸汽车辆4自卸汽车辆1推土机台1蛙式夯实机台1推土机台1修钎设备台1风镐台4钢筋切断机台1台1压路机内燃12~15t台1灰浆搅拌机台1喷浆机台1宁海县水利水电勘测设计院81宁海县水利水电勘测设计院827.8工程招标理办法》(浙水建[2002]54号文)规定,因本投资较大拟采用委托县8.1环境影响评价8.2环境保护措施8.2.2土地资源保护宁海县水利水电勘测设计院84地主要包括工程区占地、工程管理用房占地,工程永久占地共5亩。8.2.3水质保护8.2.4空气保护施工期间噪声污染主要来源于施工区的交通运输工具和施工机 水土保持概算费用总投资为47401元,具体详见表8.3-1水土保宁海县水利水电勘测设计院86表8.3-1水土保持概算表编号项目名称单位数量单价合价一建筑工程1临时占地土地平整12渣场土地平整13取料区设置边沟、临时性护坡工程小计元二植物工程1临时占地土地复垦12植物护坡植草植树株小计元三临时工程元(—+二)四水土保持设施补偿费亩2合计元宁海县水利水电勘测设计院879概算9.1工程概况宁海县长街盐场塘加固工程地处三门湾畔,位于宁海县长街镇东南侧,距宁海县城关约37.5Km,工程区北接伍山盐场海塘圆山闸,南接长胜塘,东靠岳井洋,西连长胜村,有公路与外界相连,交通较便设防标准按50年一遇最高潮位设计,水闸设计标准同海堤设计标准。1、海堤:砼885m²,浆砌块石防浪墙66.4m³,土方开挖2981.2m⁸,干砌块石589.7m³,抛石31610.3m³,40Kn/m²土工布35119.9m²,灌浆1988.4m,喷浆2384m²。2、水闸:砼65.9m³,浆砌块石150.6m²,干砌块石780.4m,抛石123.4m³,止水208.4m。9.2编制说明9.2.1编制依据算编制细则》(1999);②省水利厅《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(1998);③省水利厅《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(1998);宁海县水利水电勘测设计院88②风、水、电价格③主要材料预算价格限价300元/吨,补差至337.6元/吨,砂石料预算限价为60元/m³,超材为1250元/m³、柴油为5.19元/kg、汽油为5.82元/kg。算,黄砂、碎石等其他材料主要根据《宁波市建设工宁海县水利水电勘测设计院89②现场经费:土石方工程取6.0%,砼取6.6%,计算基础为基本③间接费:土石方工程取6.0%,砼取3.6%,计算基础为直接工④计划(企业)利润:取5%,计算基础为直接费+间接费;⑤三税税金:取3.25%,计算基础为直接费、间接费、计划(企业)利润之和。系数为1.05。①临时房屋建筑工程:临时施工生活设施1处,计200m²,施工9.2.5.1建设管理费*经常费用计算期(1.083年)计取;万元/年考虑。宁海县水利水电勘测设计院900.1%

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