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文档简介
高炉休风减负荷操作法股份公司炼铁总厂赵长城
高炉休风变料关系到热量补偿是否合理,送风后炉温、碱度是否适宜,是否有利于炉况恢复等。以往高炉休风变料减轻负荷不够合理,送风后第一炉铁水炉温、碱度偏高,炉前渣铁排放困难;中期炉凉,生铁质量差,不能满足炼钢要求;炉况波动,不利于恢复,本操作法可有效避免上述缺陷。一、以往休风减轻负荷形式因此,这两种休风变料减负荷方式给炉况恢复操作带来一定的难度,弊端较多。二、以往两种形式减轻负荷的缺点
为改变以往休风减负荷存在的缺陷,本操作法采取减负荷为“高-低-中”形式,即提高入炉焦比“低-高-中”的分段式。下面以基础入炉焦比295kg/t,入炉碱度1.40,计划休风14h,早晨8:00减风到零,减轻负荷12%,即提高入炉焦比40kg/t为例进行说明。三、本操作法采取的减轻负荷形式夜班0:00变料入炉碱度降低0.02;4:00-8:00计划上料60批,前20批提高焦比20kg/t,入炉碱度降低0.02;中间20批提高焦比60kg/t,入炉碱度降低0.02;后20批提高焦比40kg/t。相应降低入炉碱度的目的是降低炉渣的黏度,与炉温相匹配,有利于炉前的渣铁排放。料批数入炉焦比(基础295kg/t)入炉碱度(基础1.40)0295降低0.02(1.38)前20批提高20(315)降低0.02(1.36)中间20批提高60(355)降低0.02(1.34)后20批提高40(335)不变(1.34)四、本操作法减轻焦炭负荷优点五、效益计算本操作法效益计算,主要从两方面入手,一是缩短恢复时间,增加产量而产生的效益,二是减少高炉恢复过程中炉况波动所增加的能耗,根据经验而计算的结果。分别以3200m3高炉和2580m3高炉计划休风14h,恢复全风缩短6小时为例。1座高炉恢复因避免崩、悬料而节省焦炭20吨,效益为:20*1414=2.828万元。3200m3高炉缩短恢复时间6小时,增产7800*6/24=1950t,效益为:1950吨×63元=12.285万元。2580m3高炉缩短恢复时间6小时,增产6000*6/24=1500t,效益为:1500吨×63元=9.45万元。按每座高炉年计划休风
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