双重剪力墙变形缝模板施工方法创新QC成果_第1页
双重剪力墙变形缝模板施工方法创新QC成果_第2页
双重剪力墙变形缝模板施工方法创新QC成果_第3页
双重剪力墙变形缝模板施工方法创新QC成果_第4页
双重剪力墙变形缝模板施工方法创新QC成果_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、双重剪力墙变形缝模板施双重剪力墙变形缝模板施工方法创新工方法创新 QC小组小组 集团有限公司 工程名称工程地点建筑功能商业、办公及酒店式公寓结构类型框架剪力墙占地面积8113.7建筑面积97579其中地下部分15500地下部分15500建筑层数地上部分82079地上部分82079质量目标 沈阳市“玫瑰杯” 1 1、问题的提出、问题的提出 本工程西部商务楼5轴与中部公寓楼交接处的6轴之间有着双道重合剪力墙;其中处于双道剪力墙重合段长度为15.85m,重叠总高度为100.50m两墙之间净空距离为350。当先施工的5轴剪力墙完成,后续施工的6轴剪力墙的紧靠5轴一侧的模板无作业面,给施工带来了一系列困

2、难。变形缝所处位置 双双 重重 剪剪 力力 墙墙 变变 形形 缝缝 的的 模模 板板 施施 工工 创创 新新 方方 法法 由于合同约定的工期紧、质量标准要求高,为达到质量标准、满足操作过程的安全,同时满足本工程的成本控制目标及工期的进度目标需求,必须不拘于原有常规做法而开创出一套:四、设定目标和可行性论证四、设定目标和可行性论证 1 1、设定目标、设定目标 根据本工程施工合同约定和项目部承诺的根据本工程施工合同约定和项目部承诺的“项目总体目标项目总体目标”依据,小依据,小组对本次活动制定如下目标:组对本次活动制定如下目标:1) 安全目标:安全目标:确保方案实施工过程的风险级别控制在确保方案实施

3、工过程的风险级别控制在级以内级以内2) 质量目标:质量目标:混凝土结构质量优良,为争创沈阳市混凝土结构质量优良,为争创沈阳市“玫瑰杯玫瑰杯”打下基础打下基础3) 工程进度目标:工程进度目标:整个变形缝内模板安装的每层作业时间不得超过整个变形缝内模板安装的每层作业时间不得超过6个小时个小时4) 成本控制目标:成本控制目标:对整个大楼全高范围的变形模板投入控制在对整个大楼全高范围的变形模板投入控制在5万元以内万元以内1、整个QC小级成员,均具有较强的事业心和责任心,现场经验丰富。难点1、无类似工法可以借鉴。2、本工程地处沈阳市中心地段,属本地区地标项目,常有市各级领导前来关注,成败事关江苏建筑铁军

4、在本地区的声誉;并且工期紧。结论:结论:有上级领导的支持、通过QC小组成员的共同努力,设定目标及目标值一定能实现。 2、有集团公司及驻沈阳办事处各级领导对本次活动的指导和支持;并有分公司总经理黄永辉直接顾问这次活动,且制定了奖励机制作动力。3、本案中的双重剪力墙位置完全处于塔吊的作业覆盖范围内,有利于创新方案的实施。五、提出各种方案并确定最佳对策方案五、提出各种方案并确定最佳对策方案 1、对原有施工工艺的分析(1)对双墙重叠变形缝常规施工方法的调查: a) 后施工剪力墙模板一般采用在先施工完成的剪力墙体一侧敷上与净空 间距相应厚度的聚苯板,再表面敷上一层三夹板以防聚苯板松散后落入墙基钢筋网中。

5、后施工的可作业一侧采取在已浇楼层中预埋排架标准钢管头,以作为上部模板的单向受力支撑点。 b) 后施工一侧的模板采用低标准多层板或另料多层板及配以低主次在龙骨做成一次性对紧体系。上述二种支模方式均作为一次性消耗材料。常规做法(一):常规做法(一):采用聚苯板面敷五夹板作为一次性填充材料采用聚苯板面敷五夹板作为一次性填充材料常规做法(二):常规做法(二):采用旧多层板或次质多层板加木龙骨作为变形缝内一次性填充材料采用旧多层板或次质多层板加木龙骨作为变形缝内一次性填充材料 (2)对常规施工方法的模板费用调查 对常规做法(一)的费用调查: 我们按上述示意图中的3.60m层高,长度按本案中的15.85m

6、来进行费用分析(不包含可作业面模板组成部分)。 a) 聚苯板:3.60.3515.85280元/m3=5592元 b) 五夹板:3.615.8512元/m3=685元 c) 预埋铁:15.850.68元/个=210元 d) 预埋短钢管:15.850.626.7元/根(按0.5m长度)=354元 e) 支撑体系钢管含扣件租赁费用:8.5元/日 由此分析出该变形缝(不包含可作业面模板组成部分)全高范围施工所需的材料实际费用: 消耗费用:(5592+685+210+354)28层=191548元 租赁费用:8.5元/日7天/层28层2套=3332元即合计费用:194880元对常规做法(二)的费用调查

7、: 我们仍按上述示意图中的3.60m层高,长度按本案中的15.85m来进行费用分析(同样不包含可作业面模板组成部分)。 a) 18厚多层板:3.615.8535元/m350%(旧模残值率)=998.5元 b) 4590木方料:3.6(竖龙骨)+1.5(每竖杆6撑0.25m) 15.85(总长)4根/米0.050.11250元/m3=2021元 c) 铁钉及固墙杆件等:120元 d) 预埋铁:15.850.68元/个=210元 e) 预埋短钢管:15.850.626.7元/根(按0.5m长度)=354元 f) 支撑体系钢管含扣件租赁费用:8.5元/日 由此分析出该变形缝(不包含可作业面模板组成部

8、分)全高范围施工所需的材料实际费用: 消耗费用:(998.5+2021+120+210+354)28层=103698元 租赁费用:8.5元/日7天/层28层2套=3332元即合计费用:即合计费用:107030107030元元2 2、各种新方案的提出、各种新方案的提出创新方案(一)创新方案(一) 将原方法中的350厚聚苯板改用100厚聚苯板,靠已完成剪力墙侧固定出方木支架,用于作为100厚聚苯板的后背靠山;从而达到减少聚苯板的一次性消耗投入量,以降低成本。创新方案(二)创新方案(二) 在改进方案(一)的基础上进行改进。利用已完成的剪力墙螺杆孔穿入新支模部分的对紧螺杆;将原常规做法中的单面支撑体系

9、取消,从而达到减少预埋件的一次性消耗和支撑钢管的投入量,以降低成本。 创新方案(三)创新方案(三) 在改进方案(二)及原有常规做法(二)的基础上进行改进。同样利用已完成的剪力墙螺杆孔穿入新支模部分的对紧螺杆;将改进方案(二)中的聚苯板填充体改为方木龙骨支架面敷旧多层板。从而达到减少预埋件的一次性消耗和支撑钢管的投入量,以降低成本。 (1)为了达到课题目标,必须克服变形缝一侧无作业面支模的困难而使模板体形成对紧固形式,在可作业面一侧采用单向紧固螺杆作用,满足其拆卸、提升及逐层向上周转使用。 (2)为使模板体系满足其最不利工况状态下的强度和刚度要求,迎砼模板采用18优质多层板衬于4590方木纵向次

10、龙骨间距250,水平向主龙骨采用248标准钢管,间距600,并利用钩板螺丝将模板形成若干个大模板体;为了确保提升过程中的模板整体性,将水平钢管龙骨间进行焊接出纵向联系钢筋,使得在提升过程中模板整体受力而不易绕曲变形。 (3)为了能在无作业面的情况下,确保作业人员的安全,提升过程以塔吊整体提升为主,作业人员为辅。创新方案(四)创新方案(四)浇捣结构砼 模板加工龙骨加工面板加工 模板就位模板临时就位内模就位外侧模就位模板加固穿入对紧螺杆对外模板固定 模板拆除排架拆除拔出穿墙螺杆缝中模板松开 模板提升塔吊提升模板上层临时就位3 3,方案分析,确定最新方案,方案分析,确定最新方案 QC小组对以上四种方

11、案进行了比较,结果如下:考虑角度分 析施工难度 由于在原常规做法的聚苯板背后加设了方木支架,但由于可作业面的钢管斜支撑体系而造成施工难度未减小。经济性在聚苯板背后加设了方木支架靠山,聚苯板用量减少约70%,增加方木支架后总投入费用减少约40%。质量保证情况由于聚苯板的强度低,虽然后背靠山方木龙骨进行了加密,但在实际施工中有可能产生苯板断裂现象。安全性施工过程较安全。施工进度施工进度较原有常规做法未提前。对创新方案(一)的可行性分析:对创新方案(一)的可行性分析: 对创新方案(二)的可行性分析:对创新方案(二)的可行性分析: 考虑角度分 析施工难度 由于在原常规做法的聚苯板背后加设了方木支架,但

12、施工难度未增加。经济性在聚苯板背后加设了方木支架靠山,聚苯板用量减少约70%,职消了斜支撑,总投入费用减少约60%。质量保证情况由于聚苯板的强度低,虽然后背靠山方木龙骨进行了加密,但在实际施工中有可能产生苯板断裂现象。安全性施工过程较安全。施工进度施工进度较原有常规做法未提前。对创新方案(三)的可行性分析:对创新方案(三)的可行性分析: 考虑角度分 析施工难度 由于在原常规做法的聚苯板背后加设了方木支架,施工难度与原有基本一致经济性利用方木支架面敷旧多层板与上述二案相比较,有较大节约。总投入较常规做法(一)可节省5万元左右。质量保证情况该方案模板体系具有较高的刚度,能保证质量目标的实现。安全性

13、施工过程较安全。施工进度由于仍需进行在绑扎钢筋之前安装靠墙的一次性模板,所以施工进度较原有常规做法未提前。对创新方案(四)的可行性分析:对创新方案(四)的可行性分析: 考虑角度分 析施工难度 由于双重剪力位置处于塔吊覆盖范围内,只要能保证脱模完全的前提下,施工难度不大。经济性由于采用了定型模板直接向上提升周转使用,模板成本投入明显大大降低。质量保证情况由于采用了对紧螺栓紧固整个模板体系,模板的抗侧压能力及整体刚度大大提高,暴模可能性减小,混凝土质量大幅度提高,能确保目标质量的实现。安全性按3m长度的组合模计算,每块重量均在0.5T以内,且均位于塔吊的40m范围以内,所以安全性较好。施工进度采用

14、了组合模板整体提升,大大减少了每层拼装时间,施工进度明显加快。 确定创新方案(四)为最佳方案确定创新方案(四)为最佳方案QCQC小组根据以上分析小组根据以上分析 由于创新方案四是首创,无经验可以参考,所以小组成员只有将施工中的难点一一列举,并进行分析。序号序号难难 点点难难 点点1造造 成成 后后 果果造造 成成 后后 果果2变形缝一侧的对紧固定问题变形缝一侧的对紧固定问题3如果无法解决将使整个方案中止,如果处理不好模板体系刚度不足,将导致暴模现象的发生,使混凝土质量不能保证。如果无法解决将使整个方案中止,如果处理不好模板体系刚度不足,将导致暴模现象的发生,使混凝土质量不能保证。4大模板的分段

15、接缝大模板的分段接缝5处理不好会造成漏浆而影响混凝土质量。处理不好会造成漏浆而影响混凝土质量。6使迎砼面板与槽钢龙骨之间形一个整体使迎砼面板与槽钢龙骨之间形一个整体1 1、确定难点、确定难点2、制定对策 对策一 序号难 点目 标措 施地点时间负责人1变形缝一侧的对紧固定问题 使模板形成对紧体系在变形缝一侧模板水平向钢管龙骨上焊上701008钢板,在248钢管的中间钢板上开出一16孔,并在该钢板上焊接固定14螺帽。用于可作业面穿入螺杆进行固定。现场制模过程对策二序号难 点目 标措 施地点时间负责人2大模板接缝的漏浆问题有效控制混凝土漏浆,确保质量在变形缝之间的中肋龙骨上敷设迎砼面板时一边让出企口

16、,另一边做出口。 现场 制模过程 对策三序号难 点目 标措 施地点时间负责人3使迎砼面板与钢管龙骨之间形一个整体 满足塔吊将大模整体提升的要求 采用定制钩板螺杆,将迎砼面板钩紧并将纵向方木龙骨夹紧于钢管水平龙骨上。 在大模背面的水平钢管上焊接竖向联系筋 现场 制模过程 对策四 序号难 点目 标措 施地点时间负责人4水泥浆进入螺杆套管,和控制墙厚问题 确保该剪力墙穿墙对紧螺杆,必须达到100%能从穿墙套管中拔出。 将穿墙套管端头直接伸迎砼面板,使浇砼过程中产生的少量漏浆不会进入套管内。由于套管穿出了板面而不具备墙厚限位作用,所以加设细石砼撑,以达到控制剪力墙体的厚度。 现场 制模过程 序号难 点

17、目 标措 施5由于24轴段结构提前施工,从而该上部脚手架覆盖于本案吊装位置上空,造成塔吊不能垂直提升模板。必须满足塔吊作业“十不吊”之中的斜方向不吊安全原则要求。制作出一根一定长度的专用接长吊索,模板提升时一端挂于塔吊钩中,另一端穿过上空脚手架内侧空挡向下进行垂直起吊提升。模板提升后即将脚手架进行重新封闭处理,确保安全。时间模板就位负责人对策五对策六 序号难 点目 标措 施地点时间负责人6为防止漏浆进入套管内而使套管长出砼墙面,所以造成底排套管端头有阻于模板的提升。确保塔吊在提升大模过程中不会遇到不明过载现象 螺杆穿墙套管选用软质PVC材料,使模板在松动时有一定水平向移动量,在提升过程中不产生过大阻力。在每分段大模底部预留一个宽100高150的孔洞,在提升时遇到过阻时用于伸入钢撬协助。 现场 安装过程 钩板螺杆的端头铁片与模板表面平齐该孔为单向螺杆穿入预留孔 钩板螺杆9090大模接缝大方木龙骨4590标准方木龙骨,间距不大于200该螺杆是从对面有作业面一侧,在无法目视情况下穿入并紧固该螺帽与钢板焊牢,钢板与二根钢管水平围檀焊接,形成对紧体系采用“山”形卡将钩板螺丝收紧与水平主龙骨上,形成组合大模;以满足整体提升的需要成排制作,工作效益高、尺寸精确堆放整齐、文明施工正在提升过程中的变形缝大模板先施工一侧的轴线剪力墙板吊钩接长钢丝绳手拿对

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论