变压吸附脱除低变气二氧化碳装置运行总结江静_第1页
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文档简介

1、变压吸附脱除低变气二氧化碳装置运行总结成都玉龙化工有限公司 江静 2008.2成都玉龙化工有限公司原有一套湿法脱碳装置,设计配套年产尿素60kt,近几年不断扩能技改,尿素装置能力已达180kt/a,脱碳装置已不能满足现有生产的要求。公司通过对国内多个厂家的广泛考察、调研,并结合我公司实际情况,决定采用四川鸿鹄科技集团有限公司的专利技术,上一套变压吸附脱碳装置(设计处理低变气量35000m3/h)。该装置于2007年3月份开始动工,7月初投运,现就PSA脱碳技术在我公司的实际运行情况作一简单介绍。1工艺流程高压吸附脱除CO2,就是利用吸附剂,在一定的操作压力下选择吸附CO2,从而吸附脱除气体中的

2、CO2,控制吸附时间,获得合格的净化气。气体各组分的吸附容量大小是吸附压力的函数,分压大吸附容量大,分压小吸附容量小,故当吸附床的压力降低时,被吸附的组分就解吸出来,吸附剂得以再生。工艺流程原料气在压力1.8MPa、温度40条件下进入变压吸附装置,经气液分离器脱除游离水后,依次进入PSA1、PSA2(十四次内部均压)的变压吸附塔,在PSA2出口得到净化气。PSA1出口部分(约1200m3/h)CO2浓度达不到要求的气体经循环压缩机加压后返回系统,与原料气混合。PSA1经均压后,再经逆放、抽真空得到CO2产品气。工艺流程简图如图1。图12主要设备(表1)3装置运行情况2007年6月中旬安装完成后

3、,进行吹除、试漏试压,然后是52个吸附塔的装填工作。7月初开始试生产,在试生产期间,出现了所有程控阀阀体压盖的垫子漏气;部分程控阀的开、关都不到位;压缩机未设计操作副线等问题,停车后一一处理。然后正式投运,运行情况如下。(1)气体成分产品气CO298%99%净化气CO20.2%H2的回收率99.5%N2的回收率96%(2)气量低变气1600017000m3/h(3)压力系统压差0.1MPa原料气压力1.71.9MPa油压5.06.0MPa抽空压力0.07MPa一均降1.54MPa二均降1.34MPa三均降1.14MPa四均降0.96MPa五均降0.79MPa六均降0.63MPa七均降0.50M

4、Pa八均降0.38MPa九均降0.30MPa十均降0.22MPa十一均降0.15MPa十二均降0.09MPa十三均降0.03MPa十四均降0.01MPa(4)时间吸附时间714s顺放时间44s逆放时间75s循环时间39min除设计负荷达不到要求外,其余指标都合格。4结论(1)变压吸附脱碳在以煤焦为原料的尿素厂已广泛使用,但应用在以天然气为原料的合成氨厂,目前国内还是第一套装置,必须克服原有变压吸附需放空CO2浓度才能达要求的缺陷(要求CO2达到完全回收),并且对产品气和净化气都有较高的要求,此技术的理论与实际生产效果存在一定的差距。(2)投运后的生产实践表明,设计的处理低变气量是35000m3/h,但目前我公司在保证CO2不放空、满足产品气和净化气要求的前提下负荷只能达到17000m3/h,分析原因是由于副塔吸附后没有完全解吸出来,加量后造成解吸气CO2含量超标。若要达到设计要求,下一步需进行局部流程改造,现正做准备工作。(3)虽然目前未能达到设计能力,但变压吸附脱碳装置与湿法(MDEA)脱碳装置比较,节能效果非常明显。在目前的负荷下电耗和湿法相当,每小时可节约6t蒸汽,以每吨蒸汽成本94元计,一年可节约蒸汽费用450万元,同时每年可

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