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文档简介
1、2500m3高炉干湿法除尘方案比较高炉煤气净化有湿法和干法两种工艺,在调研的基础上对此两种 工艺在工艺过程、能源介质消耗、工程占地、投资及发电等方面做简 要比较。1 .工艺流程对比1.1 干法煤气净化工艺(1)设计条件及参数高炉煤气发生量:420000N由h ,最大460000Nmh。高炉炉顶压力:正常0.2MPa,设计0.25MPa高炉炉顶温度:90 C250c。事故状态炉顶温度(最大):550 C。荒煤气含尘量:< 20g/Nn3(2)煤气净化概述高炉煤气净化采用低压脉冲布袋除尘器,具工艺流程如下:重力除尘器| 一 叵> 木袋除尘器| 一切 一 面一卜争煤气总;管气力输灰管道_
2、I调压阀组I11大灰仓加湿机经重力除尘器粗除尘的高炉煤气,从布袋除尘器的进气管进入下 部箱体,经气流分布器进行机械分离后,大颗粒粉尘被分离直接进入 灰斗,较细的粉尘均匀进入箱体中部而吸附在布袋外表面形成“尘 饼”,在“尘饼”及布袋的共同作用下,使煤气中的含尘浓度降到 5mg/Nm以下,从箱体上部排入煤气出气管,进入 TRT或调压阀组系 统。煤气净化布袋除尘器主要有箱体、中间灰斗、进出风管、喷吹装 置、滤袋装置、防闭塞装置、泄爆装置、气力输灰系统等组成。布袋脉冲清灰系统:每个除尘器箱体配有 16个脉冲阀,脉冲阀 的开关有PLC控制。箱体需清灰时,首先关闭箱体进、出口管上的电 动蝶阀、电动眼镜阀,
3、由PLC控制16个脉冲阀的喷吹,喷氮时间为 0.10.2s (时间可调),相邻两个脉冲阀喷氮时间间隔 6s (时间可 调),16个脉冲阀依次喷吹完毕,打开进、出口管上的眼镜阀、蝶 阀,箱体重新进入正常状态。相邻两个箱体清灰时间间隔为10s (时间可调),14个箱体依次吹完。生产运行时由 PLC控制自动清灰, 或由箱体进、出口总管煤气压差控制清灰(实际压差A5kpa即自动清灰)。卸输灰系统:采用气力输灰,卸输灰工艺流程为除尘器筒体一气动卸灰球阀一气力输灰装置 一大灰仓一加湿机一运灰 车。气力输灰装置采用正压浓相输送,输灰介质采用氮气,每个筒体 下设1个0.5m3仓泵,氮气通过进气组件,渗透到仓泵
4、内部与物料混 合,使物料成流态化状态输送,每个仓泵为1个输送单元(共14个), 输送单元接入输灰总管组成流态化气力除灰系统, 将仓泵收集的飞灰 送至大灰仓,输灰系统间断运行,大灰仓容积100m,大灰仓顶部设脉冲布袋除尘器,脉冲气源为氮气,储灰仓设置高、低料位检测及报警,输灰氮气经布袋除尘后放散至大气中。为便于卸灰,大灰仓锥体 上设置氮气炮,并设仓壁振动器,每个氮气炮上设置两个脉冲阀。氮 气炮可在现场和控制室的PLC上控制。输灰管道采用20航缝钢管, 弯头内衬耐磨陶瓷材料,管道弯曲半径不小于10倍管道直径,管道具有防堵功能,同时输送管上设置事故排堵阀。气力输灰系统能实现 自动、远操、就地控制。温
5、度控制系统:高炉正常运行时,进入布袋除尘器的煤气温度为 90 c250 C。高炉非正常运行时,煤气温度能达到550 c或小于90 C,煤气温度过高,进入除尘器时能烧坏布袋,温度过低时煤气可 能结露造成布袋除尘及清灰困难。 为防止煤气结露,除尘器箱体及中 间灰斗用硅酸铝纤维毡作保温层,同时用蒸汽保温。当高炉煤气高于 250c时,对高温煤气采用炉顶喷雾水的处理方式,使高炉的高温煤 气降至煤气净化系统可以处理的范围内。当高温煤气经喷雾降温处理 后仍不能满足除尘器的要求,对高温煤气进行炉顶放散。当高炉煤气 低于90c时,对低温煤气进行炉顶放散。PLC控制及仪表检测系统:重力除尘器出口煤气温度、压力检测
6、, 温度低于90c及高于250c报警;净煤气出口总管温度、压力、流量 检测;除尘器每个箱体的进出口压差检测; 氮气总管压力、流量检测; 氮气减压阀后压力检测及调节;净煤气总、支管出口粉尘浓度检测; 压缩空气压力、流量检测;蒸汽压力、温度、流量检测;除尘器每个 箱体温度(在卸灰阀上部1.5米处设温度计)检测;除尘器每个箱体 料位检测;仓泵料位检测,大灰仓高、低料位检测及报警;煤气净化 系统包括气力输灰各运转设备(除电动葫芦、加湿机外)由PLC集中控制,另设现场手动操作箱。加湿机卸灰处各设1套固定式CO煤气报警仪。要求以上各检测点远传至控制室显示。布袋检漏系统:设有布袋破损检测,在净煤气总管上设有
7、1台煤 气自动在线检漏仪,在每个箱体出口管上分别设有煤气自动在线检漏 和人工取样检测点。(3)主要设备选型A.布袋除尘器(见下表)厅P项目技 术参 数1设备名称布袋除尘器2煤气发生量平均 420000Nn3/h ,最大 460000Nn3/h3过滤面积16247m24过滤风速(压力接0.2MPa,流量按460000Nni/h ,温度按250 )正常过滤时0.3m/min一室洁灰时0.33m/min一室清灰一室检修时0.35m/min5进气温度正常 260C (事故 320c不超过 30分钟)6炉顶煤气压力0.2MPa,设计 0.25MPa7泄爆压力0.3MPa8荒煤气含尘量3<20g/N
8、m9净煤气含尘量-,一 3< 5mg/Nm10阻力损失< 1800Pa11筒体直径5200mm12分室数量14个13滤袋数量4620 条14每室数量33015滤袋规格160 X700016滤袋材质氟美斯 9806 800g/m217脉冲阀数量224个厅P项目技 术参 数18消灰氮气压力、耗量(间断使用) 一一,-30.35 0.4MPa , 9.6 12m/min19输灰氮气压力、耗量(间断使用)0.3 MPa , 8.5m3/min20蒸气用量(间断使用)1000Kg/h (最大)21压缩空气(间断使用) -3,.0.6MPa, 5m/min22设备数量1套B.储罐系统设10m氮
9、气罐2个C.气力输灰装置14个仓泵,设计压力0.7MPa,工作压力0.3MPa (最高压力), 容积V=0.5n3,内设料位计技术参数:厅p参数名称输送系统1平均料气比(kg/kg )>402一个仓泵系统设计出力(t/h )103输送压力(MPa<0.34输送起始速度(m/s)75输送末端速度(m/s)126尖峰耗气量(nVmin )8.57吨米气耗量(NHt.m )0.005一个仓泵系统运行时间如下:单元输送出力(t/h )输送罐容积 (m3)每次输送灰 量(t)每次输送时间(min)输送次数 (次/h )单元100.51.257.58(4)主要技术经济指标厅P项目技术参数1处理
10、煤气量一一3一,3平均 420000Nm/h ,最大 460000Nm/h2荒煤气含尘量<20gZ Nm33净煤气含尘量一 L,一 3<5mg/ Nm4输灰氮气耗量压力:0.3MPa,最大 8.5m3/min ,洁灰氮气耗量压力:0.35 0.4MPa 9.6 12 m3/min5压缩空气耗量3、一,一 一 ,_. »5Nm/min ,间断使用,压力:0.6MPa6蒸汽耗量1000Kg/h (最大),压力:0.4MPq 温度 170c7水耗量加湿机:1020用八,间断使用,压力:0.30.6MPa(5)占地除尘器本体24mx 45.5m,储灰仓9$6.5m,发电厂占地40
11、X 40m 合计用地2750m。煤气净化除尘器综合工程估算表(不包括基础)序号名称规格型号总价(万元)备注一、主体部分873二、气力输灰系统272三、储灰仓36四、阀门系统305五、除尘器本体管路、系统钢结构框架、支撑、爬梯、平台920六、电控系统1套220七、线缆、桥架1套110八、few18九、安装费100合计28541.2湿法除尘工艺(1)工艺流程般高炉湿法除尘工艺流程图如下:内部设有多层喷头,高炉煤气高进低出,与塔内各层喷头喷出的细水滴相接触,捕集煤气中灰尘,冷却煤气。2) RD型文式管(精除尘)高炉煤气由蒸喷塔而下通过文式管收缩段及RD可调喉口缝隙时,流速增大形成湍流运动状态,与水箱
12、喷入的水滴充分接触,达到 捕集灰尘的效果。3)灰泥捕集器4)排水处理系统洗涤塔下部设置2支高低位连通管道,根据连通器原理,利用PID调节系统,控制排水蝶阀,保证洗涤塔液位高度封存煤气。5)水处理高炉煤气采用湿法除尘,需循环水量1050m3/h,供水压力0.4Mpa,供水温度35C,回水温度45C。水处理工艺如下图示:煤气洗涤水一沉淀池詈热水池”提升泵冷却塔冷水池污泥池污泥脱水加压泵用户(2)湿法除尘工艺技术指标以2500m高炉为例,煤气发生量420000 哥/h,湿法除尘工艺主要 技术指标:1)动力消耗:循环水量:1050 m3/h ,新水消耗量8.4m3/h。2) TRT发电量:2500m高
13、炉湿法除尘TRT发电量约7500 kW/h,比干法少发电量 43溢右。3)系统占地面积包括煤气洗涤系统、TRT发电系统占地面积2500m4)煤气质量含尘量,mg/nm<10含水量,g/m325煤气温度c45-60压力损失KPa20355)投资估算洗涤塔(包括填料、配套仪表等)约300万元钢制斜板沉淀池一座:25X10米(240万)污泥脱水间一座:15X8米(双层)30万污泥池一座:10万水泵房一座:9X24米(22万)热水池一座:13X10米(40万)冷水池一座:13X12米(50万)提升泵2台:(12万)供水泵2台:(20万)污泥泵2台:(12万)污泥脱水机2台:(40万)玻璃钢冷却塔
14、1台:(25万)5T悬挂起重机:2台(15万)DN500钢管500米(35万)阀门一宗(30万)电气仪表一宗(120万)综合投资估算:约1000万元2.综合比较经对比,干法投资较高,工艺过程尚需氮气、蒸汽、压缩空气,但除尘效果好,发电量比湿法高 26%;湿法投资较低,除尘效果不及 干法,发电量较低。102500m3高炉煤气净化干、湿法综合比较表干法湿法备注处理煤气量平均 420000Nm3/h , 最大 460000Nm3/h平均 420000Nn3/h , 最大 460000Nni/h荒煤气含尘量<20g/ Nm3<20g/ Nm3净煤气含尘量一,一 3<5mg/ Nm;温度 90105C;< 10 mg/ Nm3, 含水量25g/m3; 温度 45-60C ; 压力损失20-35KPa输灰氮气耗量压力:0.3MPa,最大C L3,.8.5m/min ,洁灰氮气耗量压力:0.350.4MP
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