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文档简介
1、 联络通道施工总结(中铁上海工程局)一、工程概况1.1联通通道的设计概况:联络通道CP3/CP4 长6.4m,高差0.25m,由南线到北线坡度为:-3.9%。联络通道轴线与隧道轴线夹角为:86-45-8.88。联络通道开挖半径为:2.25m,0.05m厚度的初喷,0.2m厚度的初期支护,0.30m厚度的二次衬砌。两端洞门设置一立柱和横梁,其余为圆形结构。1.2设计工程量:开挖土方量:110m3,喷射砼21 m3,防水层109 m2,二衬砼52 m3,钢筋7.4吨,格栅拱架6环。1.3水文地质情况等:联络通道CP3的地质为强风化岩,地下水丰富,裂隙水较多;CP4地质为严重风化岩,地下裂隙水多二、
2、施工计划与完成情况2.1原施工计划情况2.2实际施工进度2.3 偏差原因分析三、施工资源配置3.1 施工人员配置:白班工人6人,技术员1人,施工员1人,电瓶车司机2人,电工1人。夜班工人6人,技术员1人,施工员1人,电瓶车司机2人,电工1人。3.2施工材料配置:湿喷混凝土,速凝剂,干喷混凝土,钢筋网片,土工布,防水卷材,格栅拱架,衬砌钢筋,橡胶圈,射钉,注浆管,胶水,胶带,遇水膨胀止水条,钢纤维,小导管,减水剂,3.3施工设备配置:风镐3把,空压机一台,传输机一台,湿喷机一台,干喷机一台电瓶车2辆,地泵一台,金刚车一台,振动棒两台,附着式振动器两台。四、施工质量控制4.1 每道工序完成后由现场
3、技术员亲自测量开挖断面尺寸是否符合设计要求,现场喷射混凝土材料是实验室同一配比进行配料。喷射配比和方法经多次试验合格。4.2格栅拱架和衬砌钢筋由加工厂同一加工,确保质量。4.3防水层施工完成后通过真空和气压试验后才能验收。4.4钢筋绑扎严格控制钢筋的位置、数量和间距,在数量和间距发生冲突时保证钢筋数量。4.5模板安装时控制净空尺寸,确保通道成型后净空尺寸能保证,内部支撑加密保证整个模板有足够的承受能力,模板安装前涂抹脱模剂。4.6浇筑二次衬砌混领土时严格控制混领土的塌落度,确保混领土质量。按规范要求进行振捣保证浇筑的混领土密实。五、施工安全与文明施工5.1 环型支撑安装过程中,高空作业必须系安
4、全带,动火作业/轨道运输都严格要求编写施工准证。5.2 环撑安装过程中,施工人员配置正确PPE,隧道内禁止吸烟,垃圾杂物每班及时清扫干净。5.3 环撑安装过程中,严禁使用管片螺栓起吊作业。5.4 开挖过程中,作业范围内所有人员佩戴好防护耳塞,防护手套。5.5 喷射手喷浆作业过程中,佩戴好眼镜、口罩、防护面罩、橡胶手套。5.6 CP范围内保证通风、照明条件良好。六、施工过程中存在的问题及改进措施6.1 环型支撑安装环型支撑安装过程主要遇到以下几个问题:1、环梁重量过重,给施工造成大的难度;2、环量安装时不能够一次到位,安装完成后还要旋转,实际施工造成大的施工难度;3、设计每个连接点设计有一个连接
5、座,管片错台位置,增加了闭合难度跟旋转难度;4、纵向设计H型钢小纵梁及大量纵向槽钢,焊接难度较大,焊接量大,现场实际施工很难达到设计满焊要求,同时焊接工期较长;5、现场图纸更新不及时;6、现场吊点选定很随意,没有确定方案;7、开挖过程中,管片开口位置存在下坠现象;环型支撑解决措施:1、设计已经变更了环型支撑的设计,减少了环撑数量及纵向小纵梁数量;2、小纵梁焊接时,加大焊工数量,派遣焊接水平高的工人参与工作;3、现场值班工程师及时更新现场施工图纸;4、安装环撑前确定吊点方案;5、环撑安装完成后,确保管片开口位置用水泥填充密实。6.2 土方开挖土方开挖过程主要遇到以下几个问题:1、开挖前施工准备:
6、1、OTA备用干喷机存在故障,导致现场飞尘满隧道;2、施工前应急物资准备不足,网片、钢筋、引水管、扎丝等材料没有及时到现场,没法展开应急措施;3、平台安装过高,导致激光靶光束视野不好,第二区间又犯同样错误;4、配电箱子的准备目前还没有完成,这项工作很重要,会直接影响开挖;5、气管压力还未调试,是否能满足喷射混凝土要求,此项工作还未落实。6、格栅拱架没有严格执行编号制度,现场需要及时完成,工程师要负责现场拱架数量的清点,不是发现要用的时候没有了。7、没有足够的材料平台,现场材料摆放很随便,多次被金乌大,SC点名批评。8、所有材料都是一个CP备用一份,比如应急材料,干喷材料、PPE等。9、图纸、方
7、案、交底未存放现场,而且工程师也没有认真去看,这样很难进行现场的技术指导。工程师首先要保管好现场的技术资料,其次是要加强学习,提升自己的技术水平。开挖:1、开挖尺寸控制不严格,CP4出现欠挖事件,严重影响施工进度。现场抓紧完成测量尺的安装,2.3m以及2.06m各一把;现场严格执行三审制度,作业班组长自检、值班工程师复检、测量工程师终检,每次检查要有检查结果表;2、现场的值班工程师多与OTA沟通,第二区间开挖与喷浆是同步进行,这样就需要互相多协调,协调不好就会影响进度。3、值班工程师每班要负责混凝土的订购,保证现场是可控状态,避免应为没有及时预定混凝土而影响进度4、格栅之间喷射混凝土厚度不够,
8、最后又要返工,现场工程师需要检查喷射混凝土的饱满度,这次不够,要保证下次多增加混凝土填补至满足要求;5、现场混凝土到场后,调度不合理,时间耽误较多,CP施工完成后,总计耽误有1个星期,第二区间运输距离更远,工程师多与副经理沟通,合理安排电瓶车的进出,以及派专人在外场负责混凝土的调度;6、地质素描工作做的很不到位,没有引起足够的重视。制定现场工程师完成此项工作,每班提交素描结果及照片。7、测量组进行书面测量交底,保证每个值班工程师都清楚具体的控制流程,控制标准,控制方法。开挖宁大勿小。8、开挖过程中不允许出现垂直坡或者负坡。现场工程师要提前交底班长,开挖什么样的坡度、尺寸是合格的,那些事情是禁止
9、的。其他土方注意事项:1、参照CP3/CP4施工经验,提前计划好应急材料;2、遇到漏水坍塌问题及时采取挂网、引流、喷射混凝土措施,处理好后再继续开挖;3、采用固定的标尺测量,加强开挖尺寸控制,每次开挖完成、格栅拱架安装完成、初喷完成现场值班工程师、测量工程师都应对尺寸进行复核,每一步合格后才能进行下一步工作;4、加强合同管理,取消限制性条款,加强沟通,加强信息管理;5、希望加强混凝土的供应,最后有备用的搅拌站。6、现场的工人不听从值班工程师的指令,遇到问题没有积极性,婆婆妈妈,错过处理问题的最佳时期。遇到这种情况,首相从班长开刀,再清退不听指挥的人。7、值班工程师遇到问题一定要及时反应,尤其渗
10、水、土方坍塌、管片位移等问题。6.3 防水施工防水施工过程主要遇到以下几个问题:1、预埋的临时排水管必须要用土工布及碎石覆盖好,且要注意在浇筑混凝土时不能有混凝土进入排水管,如果临时排水管堵塞,会给后期施工带来极大的不方便;2、因为喷射混凝土层不能承受太大的压力,注浆止水需要使用特定的注浆泵,寻找这台注浆泵耽误了较长时间;3、注浆止水风险较大,必须要由经验丰富的施工员带领执行;4、在安装防水板过程中,监理要求防水板不能太松也不能太紧,因为防水板过于松弛,导致防水板被切除并重新修补;5、防水板分两次施工,接缝的位置未提前设定好,导致防水板接缝与钢筋接头重叠,造成防水板焊接难度;6、联络通道洞口使
11、用的AB胶需要干燥24小时才能进入下一道工序,没有合理的安排AB胶的使用,导致耽误施工时间;7、空腔注浆管安装在工序上安排存在问题,8、洞口取芯处没有打磨平整,导致亲水性止水条安装无法贴实,造成返工;9、OTA施工队伍人员配置不充足,造成现场迟迟不能开始防水施工作业,影响进度;10、与OTA合同内容不明确,造成现场指令很难执行防水施工解决措施:1、临时排水管用土工布包好,再在上面覆盖一层碎石层作为过滤;2、提前准备好注浆泵;3、保证防水板面平整,不出现较大褶皱,或者由上至下施工防水板,这样因为重力,防水板不会出现褶皱;4、提前设置好接缝,保证钢筋接头与防水板接头错开;5、铺设土工布之前,即可以
12、将AB胶涂上管片;6、防水板施工完成后即安装空腔注浆管;7、管片取芯完成后,即可进行打磨工作;8、如果后期再与施工队伍合作,就要加大人员配备;9、合同中明确具体工作事项,加大约束力度。其他注意问题:1、防水施工质量存在问题,引水管封堵后,联络通道内部漏水。现场要加强防水板施工质量控制,同时要合同约束OTA ,出现这种问题要求堵漏。2、预埋的水管没有按照技术要求安装,黄色注浆管只能预埋至混凝土内部,出口位置需要预埋蓝色的注浆压力管。6.4 钢筋绑轧钢筋绑轧过程主要遇到以下问题:1、外圈环向钢筋绑扎出现位置不对,钢筋间距不标准,保护垫块放置不够,下部经常走人导致钢筋直接压在防水板上;2、由于大梁的
13、19号钢筋设计非常苛刻,钢筋安装的位置与钢筋的尺寸,管片开口位置,切口的角度都有很严格的要求。实际切口角度比设计图纸角度小,导致19号钢筋安装上去后下部梁顶和上部梁顶都超出设计混凝土完成面;3、大梁和柱子的位置实际安装与设计有偏差,会导致净空不够;4、由于间距预留不够,钢筋绑扎完成后两根160mm电缆管很难安装;5、内圈环向半径不够,模板无法安装;6、很多钢筋按照设计大样在实际施工中无法安装;7、纵向主筋长度为渐变值,实际小料长度为统一长度。钢筋绑轧解决措施:1、打开激光,找到隧道的垂直中心线,在管片做记号,第一根纵向钢筋和垂直中心线重合,其余纵向钢筋与其平行分布,间距150mm,环向钢筋与之
14、垂直间距150mm。在加工厂用16的钢筋加工一个工字型钢筋,下边长136mm,具体绑扎钢筋时卡在两个钢筋之间用来控制间距150mm,这样比每个都要尺子准确省时。在钢筋与防水板间加混凝土垫块,尤其是下面经常走人需要多加一些,而且下面的钢筋需要多用扎丝加固,防止因走人变形;2、重新设计19号钢筋的尺寸,让厂家重新加工。另外下次把19号钢筋设计短点,这次上部的梁长度由于厂家加工大了6cm导致净空不够模板安装困难;3、由于隧道与两边管片不是垂直的而是斜交的,在钢筋绑扎过程中,梁和柱子都应跟两边管片平行,而不是和隧道中心线垂直。控制好梁与梁的净空,柱子之间的净空,预留混凝土保护层,保证模板安装后不会出现
15、漏筋现象;4、提前设计好植筋和19号钢筋的间距分布,把两根电缆管的设计位置留出空当,方便后期安装;5、安装内圈钢筋之前每间隔1M测量下外圈的半径,根据实际情况调整需要马凳筋的尺寸;6、在实际安装过程中利用已有的钢筋改造安装,避免浪费;7、根据现场实际尺寸提前下好料,每根分成2段,保证搭接长度。6.5 模板安装模板安装过程主要遇到以下问题:1、模板安装顺序不对,导致后面模板无法安装2、梁和柱子没有保护层。模板安装解决措施:1、先安装两端的梁和柱子,但是两端外口的模板先不要装,避免安装中间环形模板时候净空不够无法安装。因为如果外口安装好了模板就动不了,无法调整中间间距;2、模板安装前在梁和柱子上面放置足够混凝土垫块。6.6混凝土浇筑混凝土浇筑过程遇到的问题:混凝土出现蜂窝麻面漏筋现象。混凝土浇筑解决措施:1、安装模板前,梁和柱子多加混凝土垫块,保证保护层厚度;2、控制混凝土塌落度,保证混凝土的流动性;3、浇筑过程中及时振捣,钢筋分布密的位置多振捣,混凝土浇筑完成后,在模板上浇水养护。6.7其他问题及措施1、现场工作面多的时候出现人员不足,各个工作面人员要配备齐;2、方案里面拆除模板强度要求达到设计强度100%,时间太长;3、安装、拆除模板时,配置专门
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