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文档简介

提高磷酸磷收率的措施获奖科研报告摘要:近年来,随着磷矿品位的下降,磷矿石中含有的多种杂质如铁、镁、铝、钾、钠以及酸不溶物比例逐渐提高,这些杂质对湿法磷酸生产影响很大。磷矿中杂质的组成和含量不仅影响磷酸生产的反应过程,同时还影响硫酸钙结晶过程,加速浓缩装置结垢,并导致发生工艺堵塞事故,降低装置生产能力和开车运行率。最终导致磷酸中m(倍半氧化物)/m(P2O5)(MER值)上升,随之造成磷铵生产过程中管式反应器结垢严重,影响装置有效开车周期及产品质量。

关键词:提高;磷酸磷收率;措施

引言

在湿法磷酸生产过程中,提高磷酸磷收率是磷酸生产的主要控制指标。云南云天化股份有限公司云峰分公司为提高磷酸磷收率进行技改,加强生产控制,实现从磷矿研磨到磷石膏渣场全过程的监控,提高了磷收率,取得好的工艺控制过程。

1磷矿中杂质对磷酸生产的影响

1.1CaO对磷酸生产的影响

磷矿石中CaO的含量是决定湿法磷酸生产中硫酸消耗的关键,m(CaO)/m(P2O5)决定生产单位质量P2O5所消耗的硫酸量,在P2O5含量一定的情况下,m(CaO)/m(P2O5)每上升0.01,将导致生产每千克P2O5硫酸消耗量上升17.9kg。磷矿石中CaO含量的上升不仅影响磷酸生产,更提高了生产单位质量P2O5矿石的运输成本,同时增加了生产单位质量P2O5产生的磷石膏(主要成分CaSO4·2H2O)量,磷石膏又全部进入磷石膏尾矿库,最终导致磷石膏尾矿库服务年限缩短,从而大幅度增加了成本。

1.2倍半氧化物对磷酸生产的影响

倍半氧化物是指磷矿中铁、铝的氧化物,常以R2O3表示。铁和铝的氧化物主要来自黏土,在湿法磷酸生产的前端通过筛选、磁选等手段可以去除一大部分倍半氧化物。在磷酸生产中,铁和铝的存在不仅干扰硫酸钙的结晶成长,还容易使磷酸形成淤渣,淤渣沉淀或者随磷石膏排出都将伴随着P2O5的流失。与此同时,生成的铁或铝的复杂磷酸盐细小结晶体,不但增加磷酸原浆的黏度,而且容易堵塞滤布和滤饼孔隙,从而降低过滤效率和设备的生产能力。

1.3MgO对磷酸生产的影响

磷矿石中的镁盐(用MgO表示)经反应后一般全部溶解并存在于磷酸中,浓缩后也较难析出,主要是由于磷酸镁在磷酸溶液中溶解度较大的缘故。在磷矿酸解过程中,分散度极大的Mg(H2PO4)2使磷酸黏度明显增大,造成酸解过程中离子扩散困难和局部浓度不一致,影响硫酸钙晶体的均匀成长,使过滤困难。同时镁离子的存在使磷酸中第一氢离子被部分置换,降低了溶液中氢离子的浓度,严重影响磷矿的反应速率和反应能力。若为保持一定氢离子浓度而增加硫酸用量,又将使溶液中SO42-浓度过大,这不但增加了硫酸消耗,而且还抑制了硫酸钙的结晶。理论上w(MgO)每增加1%,硫酸消耗量随之上升1.4%。

1.4Na2O、K2O以及酸不溶物对磷酸生产的影响

磷矿石中钾盐、钠盐经硫酸分解后,主要生成以氟硅酸钾钠盐为主的化合物,在磷酸装置的过滤装置及输酸管道上缓慢析出结晶物,造成管道、设备结垢堵塞,迫使装置必须停车以便进行清洗检修,从而降低装置开车率。磷矿中酸不溶物主要为分散性的泥质细小颗粒,在磷酸生产中不能被硫酸分解。随磷石膏一起进入过滤机后,极易堵塞滤饼空隙,降低过滤强度,缩短滤布使用周期,给过滤工序带来较大的困难。

2影响磷酸磷收率的因素

2.1磷矿石和磷矿浆的影响因素

磷矿石和磷矿浆的影响因素有:磷矿石贫化、杂质含量高、萃取结晶不好、过滤效果差等。磷矿混配不均,会造成磷矿浆中MER值大幅波动,当MER值超过指标范围时,磷酸粘度急剧上升,洗涤率大幅下降。矿浆粒级分布不合理、细度不在理想的范围,偏大或偏小。矿浆粒度直接影响萃取反应时的不溶磷,如果粒度过大,则增加了不溶磷损失,磷收率将下降。

2.2萃取工艺指标的影响因素

萃取槽游离硫酸根控制的稳定性。萃取槽SO3过低,过程推动力不足,反应石膏结晶细小难于过滤,影响洗涤率。萃取SO3过高,会产生磷矿的包裹现象,降低转化率,形成针状石膏结晶。萃取反应温度。温度低反应速率慢,料浆黏度大,影响过滤洗涤率。

2.3过滤过程控制的影响因素

过滤过程的控制。过滤料浆分布情况,布料量不均匀,滤饼厚度不同、不平整。洗水温度忽高忽低。石膏洗涤不能保持适当的液膜厚度,洗涤不充分、吸收不充分。过濾机冲盘水压力不稳定及滤布不完好,滤布再生不彻底。高效助滤剂的浓度和加入量不高效。滤布的透气性能及强度不优越。过滤系统的真空度不适合。

2.4机械损失的影响因素

产品酸泵、返酸泵及管线泄露,气相管线及气液管线分离器回液管泄露,包括“跑、冒、滴、漏”,系统机械损失。

3提高磷收率的控制措施

3.1磷矿石和磷矿浆的控制措施

磷矿石在贫化,最大程度上减少单批低品质磷矿直接进入生产装置。磷矿石品位在下降,R2O3(Al2O3、Fe2O3)、MgO在逐月上升。公司改进措施:安排专人不仅负责与供矿公司联系,并且还与物资管理部和生产管理部联系,每天根据磷矿质量分析报告,对运入公司的每个车厢的磷矿进行核查,磷矿质量达不到标准的车厢严禁卸载直接入库,必须倒运到堆场,用其他磷矿进行搭配使用;如果磷矿品位整体偏低,则及时报告给生产管理部,由生产管理部协调物质管理部对进矿质量进行协调,最大程度上减少单批低品质磷矿直接进入生产装置,从而减少因磷矿品质原因造成磷收率下降。磷矿浆生产过程严格控制,矿浆粒度直接影响萃取反应时的不溶磷,如果粒度过大,则增加了不溶磷损失,磷收率将下降。矿浆含固量直接影响到过滤洗水的加入量,含固量低,过滤洗水加入量相应减少,洗涤率下降。公司改进措施:做好钢棒(钢球)加入周期和加入量的控制工作,严格考核每天矿浆粒度;做好浓密机系统平衡,保证浓密机取出矿浆含固量大于55%。

3.2萃取工艺指标的控制措施

加强萃取槽硫酸根控制,提高料浆质量的稳定性。过程控制中萃取槽硫酸根波动在较大范围内,使料浆质量亦不稳定。改进措施:通过理论计算和实际生产,从2017年开始将萃取过量SO3控制在21g/L~45g/L,在此范围内,既能确保良好的石膏结晶,又能减少过量硫酸加入量。每3h分析一次过量SO3,当过量SO3发生大幅度波动时,2.5h分析一次。萃取槽至消化槽杜绝溢流料浆短路现象,优化工艺控制指标,提高萃取槽反应温度,降低料浆黏度。随着磷矿的不断贫化,反应温度73℃已不利于磷矿的分解,不溶磷增加。改进措施:2017年萃取槽反应温度由以前的73℃提高到77℃,以降低不溶磷和降低过滤料浆的粘度。三洗水温度由50℃提高到60℃,以提高洗涤率。

3.3过滤过程控制的措施

做好生产负荷平衡、滤布再生控制、过滤机转速调节,使滤饼厚度均匀、稳定。过滤机布料的不均匀、平整,石膏洗涤效果变坏。改进措施:做好过程控制中的生产组织平衡,确定适宜的生产负荷,使上过滤机的布料量适宜。根据布料量,调节好过滤机转速控制,使石膏厚度能保持约3cm~7cm。确保滤布充分再生,尽量减少因滤布结垢而造成的石膏凹凸不平的情况发生。控制好装置运行周期,严禁因滤布严重结垢或通洞而使石膏厚薄不均,造成洗涤效果变差的情况发生。过程中加强过滤机洗涤水挡皮调节,保持适当液膜厚度及吸干区。及时更换老化或不适宜的挡皮,确保洗涤水不后延或

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