掘进机液压系统的故障分析与排除解读_第1页
掘进机液压系统的故障分析与排除解读_第2页
掘进机液压系统的故障分析与排除解读_第3页
掘进机液压系统的故障分析与排除解读_第4页
掘进机液压系统的故障分析与排除解读_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

三一重型装备有限公司产品汇报资料1EBZ掘进机液压系统的故障分析与排除2010年2月掘进机液压系统的故障分析与排除三一重装生产的EBZ系列掘进机,是目前国内掘进机中最先进的煤机设备.它在设计生产和设计过程中全部使用了先进的生产工艺和世界尖端设备技术.由其是液压系统,它的生产供应都是国际技术最先进的液压厂商,其产品的先进性及可靠、准确性都是世界液压产品中屈指可数的.但精密的液压产品对工作介质的要求要高于国内产品.这就对我们的服务工程师在维护方面提出了更高的要求.在液压系统的故障中,由于液压油质量不好及变质/污染和在维修中杂质的侵入,是造成系统的主要故障,它占液压系统的故障率的80%.而人为故障与设备故障只站故障率的20%.1.液压系统工作介质(液压油对系统的影响及常见故障液压工作的介质有两个主要的功用,一是传递能量和信号,二是起润滑\防锈\冲洗污染物质及带走热量等重要作用.所以我们在对掘进机的维护中就必须注意液压油的质量.液压油的质量不好及污染可以造成多方面系统故障.一:液压系统温度过高对液压系统的影响.由于油质的质量问题在使用过程中会造成系统的温度升高,如果一但温度升高,就会使油液的黏度下降.造成润滑油膜变薄,破坏了油液的润滑链.使液动元件磨损,内泄增加.会造成油泵容积和效率下降,油泵的磨损增加,使用寿命缩短:对液压元件来说,温度升高产生的热膨胀会使配合间隙减小,造成元件的失灵或卡死,同样会造成密封元件变形和老化使系统漏油.二:水分对液压系统的影响液压系统中水含量超过05%后,一般会出现混浊,加速油品的老化,产生锈蚀或腐蚀金属,油中带水后会使油品乳化,润滑性明显下降.三:空气对液压系统的影响液压系统中溶入空气后.当压力经减压阀降低时,空气会从油中以极高的速度释放出来,造成气塞/气穴/气蚀,产生强烈的振动和燥声.(油液的两项指标是:1起泡性2空气释放性四:颗粒物对液压系统的影响液压系统的污染来源于两个方面.1内部污染是液压在使用过程中造成的污染,如液压油氧化产生的油泥或积炭及摩擦副在使用过程中产生的磨粒等.2外来污染如加工残留的金属屑,空气中的尘土,水沙粒,煤尘及煤灰等.受污染的液压油会明显影响油品的使用性能.金属和杂质或其它硬质污染物可引起设备摩擦副的磨损,金属损屑会加速油液的氧化,氧化生成的油泥和胶体分散的氧化物以及经过热应力与氧化作用影响的添加剂,再加上分散得很细的外来颗粒杂质与水一起成为一种特殊的"固体物",它们可能堵塞油滤/油线管道/润滑槽或者沉积在摩擦件表面影响散热等.给系统造成的故障也很难判断.五:其它油液的混入对系统的影响液压系统用油是一种性能要求全面和严格的油品,不允许用其它油品替代或混用.如果在正常运转的液压系统中,误加了其它油品,会使液压油的性能发生变化,造成系统故障.如液压加入其它油液(及再生油等在它含有大量的清净分散剂,会使液压油的破乳化性明显变差,水不能从油中及时分离,不但会使油的润滑性下降,还会造成锈蚀.不同的液压油不能互换和混用.下面简单介绍一下更换不同油液的方法.将两种油以1:9/5;5和9:1的比例分别调配成混合样品,进行高/低温互容性试验.将上面调制的3个样品先在80度下放置24小时.再在室温下放置72小时.然后在低温(倾点3度下放置24小时.在每一温度结束时观察样品的外观.如未出现分层/混浊和沉淀,则认为这两种液压油从外观上可以相容.液压油的故障与分析及排除液压系统油质对系统产生的故障案例分析例1:故障现象:液压油变黑.多次更换无法正常,系统伴有燥声.设备工作不正常.查问:可能错误的加入了乳化液.后被否认.检查液压油:发现油液中含有大量的炭游离子.排除:更换全部液压油管.及清洗液压系统.分析:由于系统中误加了乳化液便设备的油质产生发泡,造成了系统的含气量增加.(由其是乳化液含有清洗剂.使系统产生了气穴,当气泡周围受到迅速的高压,使系统压力在气泡周围由P1上升到P2时.可以看作气泡受到绝热压缩,这时气泡绝对温度从T1上升到T2.因此,如果P2/P1=50.则T2/T1=3.06,气泡内的温度为500度.如此高的温度下油会发生局部燃烧,发光发热,产生游离的碳黑.这种碳游离子会造成设备调解系统及油路的堵塞,同时还会造成指行元件的润滑滞涩与卡死.例2:故障现象:液压系统无待命压力.油泵无流量.查问:油位太低油泵不工作.后更换全部液压油.检查液压系统未发现故障.检查液压油:发现液压油有异味.柴油味较重.随检查加油桶发现油桶上的标识是润滑油45号商标.认定此油是三无油液(再生油.排除:经和矿方多次协商要求更换该油液.矿方不认同,认为我司油泵质量问题.要求如果更换液压油后设备还无压力将要向我公司索赔.在无办法的情况下要求矿方对油质进行化验.经化验后检测油质杂质超标(因油液含量在此处无法检查,更换油液后对泵头阀进行了多次清洗.故障排除.分析:由于系统加入了再生油,油质中有多种油液及杂质.其中再造的油液中含有柴油,它含有清洗剂,将系统中的污染物清洗下来后又造成系统的二次污染,杂质在系统中流动,将泵头阀调解油孔堵塞,(因调解系统的最小节流孔为0.007mm使系统无法调解排量.造成了系统无压力.例3:故障现象:油泵起动后有待命压力,而无工作压力.十分钟压力才上升,该处的温度为24度,不存在液压油凝固现象.查问:新设备安装首次加油.检查:液压油系统未发现故障.油泵无故障.排除:对设备进行进一步的检查后在未发现故障的情况下,检查油质,发现加油桶的标识是南宁产的68号液压油,无抗磨型号的液压油.更换68号抗磨油后经多次起动后一切正常.分析:在液压系统中,各运动部件之间总是要产生摩擦和磨损.特别是液压技术向高压/高速/高性能化发展中,为减小摩擦/磨损,对工作液体的润滑性和抗磨性提出了越来越高的要求.所以当系统中加入非抗磨性油液时,使油泵调解系统的阀芯滞涩,当油温升高后,由于元件热胀,使系统内泄增加,起到了润滑作用使系统工作正常.例4:故障现象:当油泵起动后,操纵先导手柄会出现误动作,方向和动作无法操纵.查问:以前未出现过该现象,检查:先导阀操纵正常.由于系统动作错误,但有动作说明五联阀没有滞涩.压力正常.排除:此现象可认定是液压系统的气塞现象.在五联阀先导管口,拆下一先导管,先导口喷出大量油气体后,系统工作正常分析:由于阀芯A或B腔有大量气体,当油液注入A或B腔时气体在液压油注入时产生压缩与彭胀造成阀芯的自由运动使操纵动作无法控制,造成失误.2.液压系统的常见故障液压系统的故障无非有两种判断,一是流量,二是压力.系统故障的出现,都于二者有密切关系,只要二者有一个发生变化,系统就会出现故障.所以检查液压系统必须从二者之间下手.一:泵站的常见故障与排除泵站的故障是被我们服务工程师们常忽略的地方.泵站主要有油箱/吸油过滤器/油泵/回油过滤器.油箱的主要功能是存储液压介质/散发油液热量/逸出空气/沉淀杂质/分离水分及安装元件等.1油箱:它在日常维护中所要注意的是油箱的温度与油量.因为温度与油量能较为直接的反映出液压系统出现的问题,在日常的维护中油量的减少会将箱底部的杂质吸入系统,由于油量少,增加系统的循环使系统的温度升高.油量的突然减少说明系统可能存在泄漏,而温度的突然升高会正明系统内部可能存在着磨损与泄漏.2吸油过滤器:吸过滤器的主要功能是过滤油液中的颗粒物质.为防止过滤网的堵塞,采用了网式过滤.在正常的检修中主要在注意过滤网的堵塞与漏气.因为过滤网的堵塞会造成油泵的吸空.吸空会造成气穴,而气穴是液压系统元件损坏的主要原因.同样漏气也会造成油泵的供给不足.及使油泵产生气塞.降低油泵的容积.增加系统的流量损耗.3油泵:油泵的主要功能是将机械能转换为液压转递能.它的常见故障有不输油或输油量不足,压力不能升高或压力不足,异常发热,噪声过大,构件磨损等.油泵常见的故障:1.泵噪声由流量压力剧变造成脉动增大,气穴及机械振动,空气进入,油位太低,零件磨损及紧固松动等引起2.泵不排油或排油不足吸口管漏气,滤油器或油管堵塞,油面位置过低,油泵严重内泄,变量机构失灵,油泵内部损坏等.3.油泵压力不足或无力流量调解失灵,油泵斜盘及柱塞油缸卡涩.其它控制元件及执行元件泄漏,吸油不足及泄漏严重.4.泵温过高油液在使用中严重污染,管道流速过高,压力损失过大等.5.变量机构失灵变量机构阀芯卡死,变量机构阀芯与阀套间的磨损严重或遮盖量不够(一般大都是调解失误造成,变量机构控制油路堵塞,变量机构与斜盘间的连接部位严重磨损转动失灵.4回油过滤器:回油过滤器主要由壳体,滤芯,旁路阀组成.它的主要功能是过滤工作介质中的杂质,提高系统寿命.在日常的维护中按时更换滤芯是减小设备故障率的最有效的办法.如滤芯堵塞会造成系统背压,指行元件的迟缓.系统的温度升高,如果旁路阀打开,会造成过滤失败,背压油高速流过旁路阀会使油温继续升高.及将以前过滤下的杂质冲进油箱.同时使液压油的空气含量增加造成气穴.例1:故障现象:客户反映设备马达及油缸无动作.查问:夜班设备工作正常,但将下班时设备工作有些无力.白班起动后设备马达及油缸都无动作,两天前加过油.检查:起动设备,油泵燥声很大,无待命压力,油管无脉动.排除:由于油泵燥声很大,对泵站进行了检查,在检查过程中发现油箱油位过低.由于设备在两天前加过油,可能是系统有泄漏现象,随对系统进行了检查,发现星轮马达漏油.因此马达是半轴内曲线,断定是螺栓松动,从新检查安装O圈紧固螺栓,加油.故障排除.分析:在液压系统的故障检查中油箱是反映系统是否漏油最直观的方法.由于油量一般在检查中常被忽略.所以在油泵燥声增大时要考滤到油量,因油位效低不但会造成系统压力故障.而且还会把系统沉淀的脏物吸起,造成油泵磨损,例2:故障现象:前油泵压力最大只有13Mpa检查:发现油位太低,调整切断压力无效.调换LS压力反馈,后泵工作正常,而前泵还无压力.打开回油孔,无油喷出.用M口将前泵做成定量泵,压力只有15Mpa认定前泵故障.排除:更换前泵.分析:由于系统长期油位过低,污染造成了油泵磨损,使油泵调解活塞中位卡涩.无法达到最大工作压力,做定量泵有两个作用,1,可以解决在无泵更换的情况下使设备不影响工作.2,在一般的情况下可以检查是变量调解阀的故障还是油泵本身故障.如做定量泵可达到最大工作压力很可能是调解阀的故障.反之大多是油泵本身的故障.例3:故障现象:系统温度高,油缸及马达燙手.系统大约可达80度以上.查问:以前系统也较热.但最近操作司机发现回转油缸有些烤人.检查:油质表面看还清洁,各系统回油无内泄现象.油泵及五联阀柯工作正常.但液压指行元件运动效慢,但不影响工作.排除:经了解此设备以工作近两千小时,一直没有更换回油过滤器.更换全部回油过滤器,设备温度正常.分析:由于长期没有更换回油过滤器.造成滤芯的堵塞.使液压指行元件压力差降低,造成指行元件动作减慢.同时由于过滤网的堵塞使过滤器的旁路阀工作,造成了系统工作一段时间后温度迅速提高.过滤失败,也加快了系统磨损.3.换向阀和液压调整系统的常见故障液压阀是液压系统中用来控制液流的压力,流量和流动方向的控制元件,是影响液压系统性能.可靠性和经济性的重要元件.而我公司所使用的系统是多路阀控制,它的优点是将各种阀组组成了联阀机构,集换向阀.单向阀,安全阀,溢流阀.流量控制阀等为一体,同时采用了先导控制.使液压控制系统结构紧凑,管路简单,压力损失小.1.联阀和先导阀的主要故障基本上与工作介质有关,在日常的故障中油过脏阀芯被卡住现象比较常见.由于油脏也会破坏阀芯的润滑造成壳体与阀芯的磨损与内泄.常见故障是由于工作人员的维护经验不足,造成的二次污染及调整不当.由操纵人员的操纵失误造成的压力冲击都是联阀产生故障的主要原因.例1:故障现象;大泵有待命压力,而无工作压力查问:加油后系统出现了无压故障,换油后因未解决.更换了五联阀,工作28小时后系统又没有了压力.问,动过调解系统没有.没有回答.(因系统没有流量与压力,故障的检查就相当困难,在队长走后有工友告之,队长调过恒功率.有时最高压力可达31Mpa.检查:开车不动操作手柄,工作10分钟以后,手摸联阀首联回油T口,发现回油管过热,认为安全阀工作造成了系统无压.排除:将联阀首联的阀拆洗,多次清洗安装后故障排除.分析:由于加油前油位太低,将油箱底部的沉淀物吸入系统.由于调整过恒功率,最高压力超过31Mpa工作(安全阀工作为27.5Mpa成了安全阀工作时,沉淀物将安全阀均压孔堵塞,使安全阀处于长开位置.例2:故障现象;系统操纵正常,但联阀换向阀B腔堵盖多次脱落.检查:测量先导压力为4Mpa而工作压力要求为2Mpa压力偏高.排除:更换五联阀首联.故障分析:从原理图上分析,联阀B腔的油路只有两方面供给.一是换向阀内泄,二是五联阀先导减压阀故障.故障点只能定在减压阀上和换向阀上.从控制系统回油检查上没有发现五联阀有内泄现象.所以故障点只能定先导减压阀上.在我们处理故障时就必须了解设备原理.根据原理图分析故障.2:指行元件常见的故障马达的常见故障:(1排量不足执行机构动作迟缓:1;吸油管及滤油器堵塞或阻力太大2;油箱油面过低.3;泵体内没有充满油,有残存空气.4;柱塞与缸体或配油盘与缸体磨损.(2压力不足或压力脉动较大.1;吸油口堵塞或通道较小.2;油温较高,油液黏度下降,泄漏增加.3;油缸与配油盘之间磨损,失去密封,泄漏增加,柱塞与缸体磨损(3噪声较大.1;马达内有空气2;滤油器被堵塞.3;油液不干净(4内部泄漏.1;缸体与配油盘间磨损.2;故障中心弹簧损坏,使缸体与配盘间失去密封性.3;柱塞与缸体磨损.(2液压油缸常见故障1;升降油缸自动下降.液压锁调压低或泄漏.油缸内泄2;油缸推力不足.液压系统压力不足,柱塞与导套磨损后间隙增大,漏油严重.3;油缸产生爬行.缸内混入气体.活塞局部产生弯曲.密封圈压得过紧或过松.缸内锈蚀或拉毛.掘进机的常见故障(1故障现象:设备左星轮转速较慢,压力只有12Mpa.多点煤就把星轮压住不能转运.处理方法:调整左星轮正转流量到正常值,因没有二次溢流阀,倒换管路使用反转油路来用正转.压力值达到16Mpa.恢复正常.分析故障:1.你是怎样测到的左星轮的压力.2如没有溢流正常的压力为什么会下降到12Mpa.该故障是由于服务工程师没有找到二次溢流点造成的人为故障.(有的五阀的二次溢流点在先导阀块的左下方(2故障现象:设备小五联多路阀控制元件在操作过程中有背压现象(压力表指针规位较慢,有背压现象服务人员下井检查小油泵内泄较大.(哈1-外故障原因:此台设备所用的是哈威的多路阀,可能需要调整,或是回路管路不畅通.小油泵内泄较大.处理方法:更换油泵后,故障依然.更换五联阀及回油过滤器.设备正常分析故障:此故障没有报告从现象看是油质造成的故障,但从现象看压力表回零慢不是故障,,而是控制系统的内泄较大.造成了控制系统回油不畅,使阀芯回程慢.此故障1可能是联阀内泄.2.回油过滤器堵塞造成的系统压力差降低.(此设备工作为1525小时截割时间(3故障现象:一运动作时,再动作大五联阀其它控制元件时,一运转速降低,转动很慢.如果升降油缸、回转油缸憋住,则会发现一运明显慢下来.故障原因:将泵头阀、多路阀首联进行清洗,调压,都没有排除.液压油干净.油温最高也不到五十度.处理方法:调一运多路阀,将流量调小,再动作其它元件,一运正常,使用2-3小时左右,又出现此故障.在拆卸先导口后有大量气体喷出后,设备正常.分析故障:此故障是控制系统典型的气塞故障.由于先导和联阀的回油量增加,造成了系统控制回油受阻,使回油腔压力增大,气体受压后膨涨,使阀芯回返,流量减小..考虑到设备只开车320小时.此故障可能由于液压油质量有问题造成了B腔的气塞.(4故障现象:运行设备,前泵控制的元件中行走部压力最高只可以调节到13Mpa,后泵控制的执行元件压力只有4Mpa,无法通过调节升高压力升高或降低.故障原因:设备泵为力士乐双联泵(排量为145+95,现场拆下前后泵负载敏感阀时发现负载敏感阀上与泵连接的恒功率滑轮阀芯上没有阀头导致压力无法调解.处理方法:更换双联泵.(此泵为客户购买故障分析:此故障为盲目拆卸引起的故障,在拆卸清洗敏感中,阀头丢失.检查故障必须从多方面入手.不要只发现压力故障就拆液压元件,要用故障树的方法来确定故障,处理方法:1.查看油箱流油位.涨紧与锚杆阀是否在中立位子,2.检查油泵有无内泄.3.查看联阀首联是否发热.4.检查Ls调解油量及调换油管.5.拆洗敏感压力阀.(5故障现象:左行走无力,几乎无法前进,压力表显示10Mpa.左右.故障原因:检查右行系统压力正常,认定行走马达有内泄处理方法:检查相关油路,无泄漏点.因为右行走马达工作正常,与左行走马达供油管进行对换实验,右行走马达工作仍正常.更换左行走马达.工作正常.分析故障:此故障是左行走马达内泄造成.检查方法是使用了液压常用的替换检查法.尤其在双回路系统中常见.其它指行元件在日常的工作中也可采用此种方法.(6故障现象:左侧星轮马达正转压力8Mpa,反转压力17Mpa,故障原因:请研究院帮助分析故障原因.处理方法:将左侧马达的正反转进油口调换后正转压力正常.故障分析:此故障是由于二次溢流设置较低造成的,由于二次溢流卸压,造成了阀腔压力降低.因现在有一些联阀二次溢流改在先导油管下方,造成了我们工程师的失误.(7故障现象:当截割头右摆时会停滞十几秒才会动作.故障原因:回转平衡阀故障.处理方法:回转的平衡阀阀芯对调后,左摆时出现停滞现象,后将阀芯进行清洗,故障仍然存在.更换平衡阀后正常.故障分析:此故障的原因1可能是平衡阀压力调整太高,造成了平衡阀在打开时压力过大.所造成的涩滞.2平衡阀卡死或损坏.3由于油质较差,使平衡阀控制油路K口管路堵塞,控制油反映较慢.(8故障现象:(EBZ-160C两个星轮压力为(18Mpa带不上货.货稍微多一点左星轮就转不动.(质保:右左侧星轮马达压力18Mpa.,马达未拆检,故障原因:可能星轮于静板干涉.处理方法:对换左右星轮油管无法解决.检查空载压力较高为12Mpa.手动星轮困难.更换星轮总成.设备正常.故障分析:由于矿质较硬,而煤块较大,在载割过程中大煤块落下后砸在星轮上,在向下载割中电机又将煤块压在星轮上造成星轮的内部损坏.(9故障现象:1、右行走油管中间爆裂;2、大泵压力表损坏,液压油窜入.故障原因:待分析.处理方法:更换压力表,等待公司发货或下配件单.故障分析:一般情况下这个故障是正常的机械损伤.如果在系统压力过高的情况下,可定为人为故障.此故障可能是联阀首阀上的安全阀卡死.造成系统的最大压力过高,已超过压力表压力极限位置.这表明有人动过敏感阀上的恒功率阀,造成了系统流量和压力过高.(10故障现象:主泵压力混乱,操作任意一个主泵控制部分时左右行走压力为14Mpa.截割升降、回转压力为13Mpa.一运压力为12Mpa.调压无效.当同时扳动两个行走手柄时压力为28Mpa.故障原因:一运先导手柄损坏.处理方法:将主副油泵LS阀对换后,主泵压力恢复正常,但一小时后以恢复原来状况,将多路阀更换后正常5小时后以恢复原样,后将一运先导阀更换后,恢复正常.故障分析:此故障是典型的先导阀气塞现象.先导阀内存在气体,由于气体的可压缩性,使液压产生压力波动,造成了系统的误动作.此故障可在设备开车时松动先导管接头,活动先导手柄放气,来排出此故障.(11故障现象:液压系统大泵上的控制压力偏低,只能达到11Mpa.,但开起行走时,再开其它动作又能正常.故障原因:具体故障原因待查.处理方法:目前客户为赶工期,暂时要求我们不细查,所以未做更多检查和处理.故障分析:从故障报告上看因是行走换向阀第二阀片上的梭阀卡涩所造成的故障.由于梭阀本身是截取系统最大压力,对LS供压.当梭阀卡在中间偏内位置时候,会阻碍升降等向LS供油,起到节流作用.使LS供油量降低,变量调解压力下降.当行走起动后梭阀在压力的作用下推向外侧由行走向调解控制阀供油.这时液压系统又能正常工作.(12故障现象:单独动作任何一个液压执行动作压力低,动作慢,一运动作时,再启动其它动作一运转速会提高.故障原因:大,小五联阀和液控手柄串油.处理方法:需要更换大小五联阀,因是保内,需要公司同意免费更换.故障分析:此现象从以下方面入手.1检查先导阀是否内泄.,造成先导压力低,使换向芯开口变小,流量减少.2检查五联阀是否有内泄,因为五联阀内泄量的增大会使回油量增大,造成回油受阻,使联阀回油腔压力增加,阻止阀芯运动.3检查LS压力及流量,看是否是LS供油问题.(13故障现象:客户需要把设备升井大修.但设备往后倒退有12度坡度.客户反映后退行走无力,无法倒退.故障原因:多路阀的溢流阀和泵压力设置较低.处理方法:服务人员下井检查后,行走压力只有21Mpa,经过调整多路阀的溢流阀和压力调整阀后,达到25.5Mpa,设备恢复正常.故障分析:由于大泵控制的最高压力是25Mpa.在一般情况下检查大泵的压力必须拆卸行走刹车管.比较费工费力.一般都不做检查.所以大泵压力基本上是油泵出厂时的设定.所以出现行走无力的情况下必须检查大泵的压力大小,和流量的多少.(14故障现象:一运速度慢,和行走一起操作,动作快,客户调大恒功率后,设备整机动作速度加快,但油温升的非常快.故障原因:调整过量处理方法:从新调整敏感压力阀.故障分析:一般情况下在调整恒功率后,在压力截断的作用下油泵压力不会超过油泵所设定的压力,而设备维护人员在正常的调整中一般都是先调整截断压力,发现压力上不去后也不将调整复员.而直接就去调整恒功率.这就造成了系统压力超高现象,由于压力的升高,造成内泄增大,溢流阀及安全工作,使系统油温快速升高.(15故障现象:压力表显示无初始压力,但设备能动,动作慢,大泵最高压力11Mpa.小泵最高压力8Mpa,泵声音异常.另外二运随其它任何动作一起反运转.(旋臂式故障原因;五联阀内泄.处理方法:更换五联阀.故障分析:由于五联阀的大量内泄,使反向腔的回油不畅,造成了反向腔背压过大.阻止了阀芯的运动.背压通过Y口到达二运的回油腔,推动阀芯反向动作,造成了二运的反向运转.此故障从全面检查为.1调整初始压力.2打开操纵系统回油管,检查回油量,查看是否存在内泄3检查油泵电机轴承有无损坏.4查看油泵LS口是否有油液喷出.5打开油泵内泄口,检查内泄量,来判断设备故障.(16故障现象:派克油泵运行时发出巨大响声.故障原因:打开端盖发现有大量铁屑伴随液压油流出,同时发现轴承滚珠大量掉落.处理方法:更换油泵故障分析:油泵的损坏一般由液压油的质量造成,其原因多种多样,一;是由于油液有杂质造成柱塞滑靴与斜盘之间的喷油口堵塞,造成斜盘无油润滑,使滑靴和斜盘磨损.造成油泵损坏.二;是由于油质质量差,使系统的含气量增加.由于泵前是低压区,使油液中的气体在泵前逸出产生气穴,造成油泵损坏.三;是由于在开机前没有向油泵内注油,在开机顺间已造成油泵的损伤.四;由于油泵柱塞的损坏杂质进入轴承,造成了轴承的损坏.(17故障现象:小泵工作压力低,执行元件工作速度较慢.故障原因:经检查液压系统未发现故障,油泵及联阀也未发现问题.后通过了解在故障前涨紧过一运.检查涨紧阀位置在关闭位置,可能是梭阀卡死.处理方法:检查联阀和涨紧阀间连接LS的梭阀,发现阀珠卡住,经处理后阀珠能来回活动,安装后工作正常故障分析:些现象可能是油液中的杂质过多.造成油泥阻滞了梭阀滚珠运动..(18故障现象:油泵温度过高,已损坏多台油泵,故障原因:检查系统未发现问题,油质为美孚,未发现杂质.系统压力正常.原因不明.处理方法:检查系统正常后,检查吸油无漏气现象.吸油过滤器已更换.回油过滤器更换.系统空载运动压力不高,说明系统回油正常.油箱油温正常,检查油液发现大量气泡,检查回油过滤器也未发现问题.虽建议更换回油过滤器总成.更换后油泵温度降低.设备正常.故障分析:由于液压油中含有空泡,说明回油过滤器有泄漏现象,也可能由于密封失较造成了油液不通过过滤器直接回油箱.使油液中产生了大量的气泡,而大量的气泡又造成了油泵的气穴,使油泵的温度迅速提高.造成了油泵的损坏.(19故障现象:左侧行走向前不动作,向后正常且压力可达25Mpa,将行走阀块上的先导油管对调,则向前行走正常,向后行走不动,所以判断行走刹车阀块前的梭阀有问题.故障原因:行走刹车阀前的梭阀故障.处理方法:更换梭阀.故障分析:此故障从原理图上分析,由于先导到行走的换向阀之间有一梭阀来控制刹车块的前后行走刹车供油.当梭阀卡住一方来油时,就会造成一个方向刹车没有供油.所以行走无动作.此故障也可从压力表中看出.因为刹车没有解除时系统压力会达到最高点.(20故障现象:后油泵损坏.故障原因:下井查看初步判断油质含水,并开始乳化,后泵内磨损严重,柱塞滑道损坏.处理方法:更换油泵及所有滤芯,清洗液压系统.故障分析:当系统的含水量达到0.5%时,油液就会乳化,抗磨添加剂很容易发生分解而呈酸性.水/热量和不同的金属相互混合,产生电镀效应,金属表面会出现凹痕.腐蚀和抛光.造成油泵的磨损.(21故障现象:设备系统压力不稳定,需要服务人员调试.故障原因:检查发现星轮转速慢,小泵待命压力过小.检查发现小五联阀内泄过大,希望客户更换小五联阀.处理方法:重新调节小泵待命压力到2.5Mpa.调节星轮流量,星轮恢复正常.故障分析:由于内泄的增加,造成了系统内部的压力变化,所以在日常的维护中必须在每次下井时查看一下系统压力,以防不必要的下井检查.(22故障现象:整台设备没有压力.故障原因:操纵手柄回油管堵塞.处理方法:调整回油管,客户购买一套手柄.故障分析:此故障由液压油存在问题所造成,一般如发生此现象必须检查油质情况,放油检查油液中是否杂质超标.如油液质量有问题就必须要求客户更换液压油.(23故障现象:截割升降无力.故障原因:空载时压力正常,工作时无力处理方法:检查左油缸是有内泄.更换左油缸.故障分析:此故障是由左油缸严重内泄造成,由于升降空载时负载小,压力正常,在负载增大时油缸就会出现大量的内泄,造成了油缸工作无力.检查方法.1查看油缸有无内泄,2平衡阀压力是否调节过高及损坏.3换向阀及先导阀是否内泄.4二次溢流是否调节过低.(24故障现象:设备在生产过程中出现一运.行走.星轮同时运行时无力现象.有一段时间液压油整体温度偏高.故障原因:大五联阀内泄处理方法:大阀从新做一控制回油.故障分析:从大阀做一回油管可减少控制回油的不畅通.减少了反向腔由于背压造成阀芯回返.此设备才大修完毕,系统可能各元件都有内泄现象,因从以下几点对设备进行检查.1检查安全阀有无泄漏.检查方法是手摸阀体是否发热.2检查五联阀先导阀是否内泄,造成系统流量损失.3检查回油系统及回油过滤器,查看是否有堵塞现象,造成指行元件压力差减小,使指行元件动作较慢.4是否在大修中将控制回油管接错.(25故障现象:单独动作星轮或一运马达时,铲板与后支撑油缸能正常工作;当同时动作星轮,一运,铲板与后支撑时,设备无动作,压力上不去.故障原因:初步判定油泵输出流量与压力不够,调试恒功率阀效果不明显.然后调节多路阀上的流量.处理方法:调节多路阀上的流量控制阀.故障分析:此设备1253小时.设备各液压部件都存在着内泄现象.由其是油压系统的控制回油由于油管较细,使回油受阻,造成反向腔压力增大.阻止了阀芯的开口量,流量减小,这是造成故障的主要原因.(26故障现象:左星轮压力10Mpa.且易卡死.反转正常其它动作正常(截割350小时保内故障原因:左右星轮对调无效果,并发现左星轮泄油量较大.处理方法:判断为马达内泄.更换分油马达.故障分析:通过上面的情况,是马达问题.由于马达的分油盘在正转腔的油封损坏造成了正转泄油.当对换油管时只是先导阀的换向.所以对调无较.但此设备才工作350小时,是否要考虑油质问题.(27故障现象:六联阀上各回路压力均不正常,各动作机构动作缓慢,截割升降16Mpa,截割回转12Mpa,其它都比正常压力值低6-8Mpa左右.故障原因:六联阀损坏造成(引发原因可能是由于使用了不合格的68号液压油造成.处理方法:更换了六联阀,现在设备基本正常故障分析:从以上的情况看,设备油液问题是可以定论.但此故障没有就联阀的调整做出述诉.因工作171小时,是否是安全阀问题.(28故障现象:六联阀压力无法调节,最高压力只能达到12Mpa.故障原因:前泵泵头阀压力切断部分损坏,导致无法调节或者该泵体也已损坏,目前还无法确定.处理方法:需要更换泵头阀,故障分析:泵头阀切断压力是否损坏和泵体是否损坏.可做定量泵来检查.在泵头阀M口处接到LS口上,就能检查出是阀问题还是泵的问题.(29故障现象:油泵启动后,操作设备前进后,将行走控制阀返回中立位子,但设备仍可向前运行,将控制阀身后搬运一些,设备才能停止.控制行走向后运动,设备不动作.查油待命压力18Mpa.故障原因:液压控制阀故障.处理方法:将两个控制阀进行清洗,但仍是此现象.拆装阀芯时很费力,应是阀芯内部有卡滞的地方.更换行走阀.故障分析:此故障是液压油质量问题.由于油液的杂质超标,使换向阀中产生油泥.造成了阀芯损伤涩滞.(30故障现象:液压系统出现压力时有时无现象,并在有压力的情况下,设备运行一段时间后系统压力突然会没有.这样运行时间越来越短,导致设备不能正常工作,故障原因:更换油箱内的油,清洗过滤器;更换了单向阀,清洗了换向阀(哈威首联的安全阀;将泵做成定量泵,都未见成较.所以判定油泵问题.处理方法:更换油泵.故障分析;此故障是用建立故障树的方法来排除故障的,从每一点上可能存在的问题进行一步一步的排除,但如果根据压力故障采用先油泵的的方法,可能会更省力些.因为油泵的故障检查起来较方便.一、截割部自动右转、自动下落故障现象:油泵启动后,截割部自动右转、自动下落,设备各部件动作缓慢。故障分析:1、阀芯密封损坏;2、回转油缸导管挤压扭曲变形,造成回油不畅;3、四向操作手柄底盘开裂变形,出现窜油现象,影响截割部运转;4、大泵压力过低,最大压力14MPa,待命压力低。故障原因:1、截割部自动右转、自动下落分析为:1平衡阀密封损坏;2平衡阀芯损坏;3双路液压先导控制阀损坏。2、各部件动作缓慢分析为:1设备压力截断值过小;2系统待命压力过小;3油路不畅,液压油内有杂;4考虑流量问题。排故方法:1、检查截割回转平衡阀、截割升降平衡阀,发现阀芯密封损坏,更换密封圈。2、检查先导控制阀的回油管,发现被回转油缸挤压扭曲变形,造成回油不畅,更换先导控制阀的回油管。3、四向操作手柄底盘开裂变形,出现窜油现象,更换四向操作手柄后,截割部运转正常,自动右转和自动下降的现象已消除。4、由于设备各部件运转缓慢,检查了大泵的压力,最大压力为14MPa,调节压力截止阀后,泵的最大压力上升为25Mpa,此时设备各部件运转依然缓慢。5、系统的待命压力为2MPa,经调节泵的LS阀后,待命压力上升为3MPa。系统的待命压力是调解变量缸的主要参数,也就是说调解变量速度。设备各部件运转恢复正常。排故体会:此类故障都与设备液压油有最直接的关系,保持液压油的油质、油位、油温正常是设备正常工作的根本。——提供者:陈伟二、一运不能动作,单独操作星轮运行缓慢,甚至不动作故障现象:设备一运不能动作,单独操作星轮运行缓慢,甚至不动作,同时操作行走与星轮控制阀,星轮运行正常。故障分析:1、询问现场掘进机操作手和维修工,了解到设备在出现一运无力时,矿方自己更换过一个五联阀块;2、启动设备,自己操作,发现设备小五联阀上的油缸运行缓慢,压力正常,操作一运手柄,一运压力只有5到8Mpa,压力太低;4、一运调解未设定,但客户只更换了小五联阀,大五联阀控制一运,可否定为油路故障;5、停机后,对液压系统进行检查。由于用户自己更换过阀块,首先对油管的接法进行了检查,发现用户将小五联的LS油管与先导油管接反了。故障原因:1、启动设备,小五联阀上的油缸运行缓慢,操作一运手柄,一运压力只有5到8Mpa,压力太低;2、用户自行更换过五联阀块,可能存在油管接错现象导致星轮运行不正常;3、二次溢流阀与LS阀未设定可能导致一运不运行。排故方法:1、将油管对调后,重新启动设备,星轮运行正常,但一运还是不能正常工作;2、再次停机,对控制一运的五联阀块进行检查,发现五联阀的二次溢流阀与LS阀都未进行设定;重新对二次溢流阀与LS阀过行设定后,设备运行正常,故障排除。排故体会:在发现问题是先须了解是否存在用户自行更换部件后存在遗留问题,并根据各现象逐一排除。——提供者:李军三、五联阀弹簧端油控头损坏故障现象:EBZ132CZ型掘进机开机使用后不久,频繁发生五联阀弹簧端油控头损坏故障。故障分析:大五联阀首联Z口出来的先导油压力有5MPa(正常值3MPa,压力过高可能导致五联阀油控头被冲坏;故障原因:大五联阀ls回路减压阀损坏导致液压油,将固定油控头的螺丝冲断,导致油控头与阀体接触面O型圈损坏以及油控头边缘变形。排故方法:1、检查发现大五联阀首联Z口出来的先导油压力有5MPa,实际此处压力油压力应为2~3.5MPa,因先导油压力过高导致五联阀油控头被冲坏多次;2、更换减压阀,将先导油压力降至3.5MPa,故障解决。(如图排故体会:液压故障的排除须考虑压力方面的因素。——提供者:李树臣四、一运运转慢、没有劲的故障故障现象:启动一运负载稍大,卡链,运转缓慢。故障分析:一运此联压力低,一运左侧马达发热,马达内部安装不达标,使得内泄造成压力下降。故障原因:马达内部安装不达标,使得内泄造成压力下降,造成马达损坏。排故方法:1、检查一运单联压力为10MPa,查看大泵出来的其它的执行元件的压力都在规定值,说明泵的输出压力正常;2、调节一运LS溢流阀压力无变化保持10MPa,把一运的A、B口与回转的对调,结果是回转压力为10MPa,一运运转正常,压力在规定值范围内,说明一运此联阀块无问题;3、查看一运马达,发现左侧马达比右侧马达要热,试单个马达的压力,右侧马达压力在规定值范围,而左侧马达压力始终保持为10MPa。更换马达,故障排除。排故体会:液压件安装要标准化,否则容易造成其他件的损坏。一运不正常则先查看压力,如压力无问题,刚需考虑马达是否出现损坏。——提供者:张本君五、掘进机行走无力故障现象:稍有障碍,设备便无法前行,压力表显示最高压力为24兆帕,启动油泵电机前泵压力表初始压力达到9兆帕。故障分析:1、通过油泵阀块上的LS调节钮来调节初始压力,压力只能徘徊在9-11兆帕之间;2、经仔细查看设备后发现:操作台后,涨紧装置旋钮一直处在行走涨紧的位置(由于旋钮长杆被去掉,涨紧旋钮即使被旋转,也很不明显。故障原因:涨紧装置旋钮位于行走涨紧位置,导致压力不正常。排故方法:将涨紧装置旋钮重新调节到中位后,压力表初始压力恢复到2.5兆帕,行走的负载能力也恢复正常。排故体会:1、作为液压的一个故障点:凡是液压涨紧的设备,如果初始压力在9-11兆帕,行走无力,应该首先注意涨紧阀块旋钮的位置,这是一个比较容易遗漏,疏忽的故障点;2、以此故障作引深:1处理故障时,务必要保持平静的心态,同时要注意细节,仔细观察。根据问题的现象,全面考虑到所有可能造成此故障情况的元件,能做到这点,对解决设备故障非常的有好处。2与客户保持良好的沟通,主动与客户进行交流,一方面可以稳定住客户的情绪,另一方面也可以多从客户口中得知有关设备的故障现象,找到问题的突破口,加以解决。——提供者:彭超六:铲板油缸平衡十阀不能自锁故障现象:铲板油缸平衡阀不能自锁。故障分析:查看压力正常,经调节平衡阀芯,故障仍不能排除,后取出两平衡阀芯,发现其中有一阀芯单向阀损坏,如图:故障原因:平衡阀体内有异物,导致阀芯单向阀损坏。排故方法:1、发现平衡阀芯损坏后,便更换了平衡阀阀芯,但故障仍未排除;2、再次取出两平衡阀芯,检查两阀芯正常,然后再打开平衡阀上所有螺堵,现此异物:排故体会:此案例为公司产品质量检测不过关所引起的。七、掘进机工作时有异响且油泵和液压油温升较快故障现象:掘进机在动作油缸和马达部件时,液压泵有别于吸空声的异响现象,且掘进机工作一段时间就会有较大温升,同时液压油温升也较平时快。故障分析:1、现场检查掘进机工作时冷却水开放及时和水温正常;2、通过询问用户得知,掘进机吸油和回油滤芯已在问题显现时更换,更换后未有明显改观;3、通现场查看油质正常,液压油为长城牌;4、油泵空载运行时将一螺丝刀头顶在油泵上,螺丝刀柄贴在耳朵上,察听油泵内部有无异常声响,未发现异常,断定轴承正常;5、通过查看压力表压力,来判断是否有人为调大多路阀和油泵调节阀的压力,造成油泵负荷过大的情况,结果发现主副五联阀系统压力正常的情况下,回油压力也非常大,因此判定有人将压力油管错接到回油管路上,导致回油压力过大,油泵背压过大,进而造成油泵异响及油泵和液压油的温升较快。后从用户处了解得知,由于工人将压力表不慎打坏,维修人员在更换新表过程时错将管路接错引起。故障原因:工作时不开冷却水、冷却水水温高、冷却器冷却效果不好、阀组和泵上的总溢流阀溢流量大、油泵内泄严重或其轴承损坏、油泵负荷或承受的背压大、吸油和回油滤芯长期没有更换过、液压油质不好、压力油管接到回油管路上等原因。压力油管与接错的回油管调整恢复过来,设备恢复正常。排故体会:此故障为用户将管路接错所导致的,因此加强对用户操作人员及维修人员的培训至关重要。——提供者:王加乐八、截割时无力,而且还不能下降故障现象:截割时无力,而且还不能下降。故障分析:1、将平衡阀左右两侧的油管对调,但还是只升不降,判断平衡阀有问题;2、将设备截割头顶到顶板顶死,检查压力正常;3、从左侧升降油缸感觉到回油较右侧升降油缸的温度高很多,且能听到很细微的嘶嘶声,故判断左侧的升降油缸有问题。故障原因:1、平衡阀受损导致截割头只升不降;2、升降油缸导致截割时无力。排故方法:更换平衡阀和油缸后设备运转正常,故障排除。排故体会:截割问题与油缸、压力及平衡阀有关。——提供者:谭伟九、一运无力故障现象:一运无力。故障分析:1、检查一运的压力,正常;2、当用手柄转到小角度,压力有波动,在憋压时,马达的后部发热,且卸油口没有卸油,且五个柱塞的温度不高,所以判断马达的配油盘有问题。故障原因:马达的配油盘问题引起马达异常工作,从而导致一运无力。排故方法:更换马达后设备正常工作。排故体会:一运问题首先应查看压力,如压力正常,则考虑马达是否运行正常。——提供者:谭伟十、空转与带负载时压力下不来也上不去故障现象:设备将油泵电机开启后压力定格在10Mpa,空转与带负载时压力即下不来也上不去。故障分析:1、由于操纵操作手柄时压力表没明显反映,说明压力反馈不正确,或者说不敏感;2、将主油泵的负载敏感阀上的滤芯甩掉,直接接到油泵上,机器开机后动作压力都正常;3、将负载敏感的过滤器拆开,发现油脏将滤芯已堵死。故障原因:负载敏感阀的滤芯导致负载敏感阀不能正常工作,从而引起油泵工作异常致使压力出现异常。排故方法:更换滤芯,清洗过滤器,将负载敏感油管接上后,设备动作正常。排故体会:应规范使用三一指定的液压油。——提供者:李海波十一、先导控制手柄内泄故障现象:掘进机通过大泵供油的执行马达(星轮、一运、行走马达,中,星轮、一运(大五联阀控制动作缓慢、无劲(压力12MPa左右,但是行走马达(大五联阀控制工作正常,在动大五联阀元件的同时,动小五联阀元件,掘进机大五阀所有元件工作正常。故障分析:1、因为行走工作正常,说明大泵肯定没有问题;2、因为在动大五联阀元件的时候,小五联阀才能正常工作,说明控制油路出了问题。根据现象判定:1、大小五联阀到控制手柄的油路中有一个梭阀,可能是梭阀损坏;2、小五联阀尾联的控制油减压阀有问题(一般控制力是3-5MPa,元件工作时,控制油压力一般在4.5MPa左右;3、控制手柄其中一联或几阀有内泄,导致控制油无法完全推开阀芯。故障原因:控制手柄有内泄,导致控制油无法完全推开阀芯。排故方法:1、看梭阀有没有坏,直接拿一个新梭阀更换,看机器是否恢复正常,可以判断梭阀是否有问题(更换之后,机器还是一样的现象,说明梭阀没有损坏;2、看小五联阀尾阀控制油减压阀有没有损坏,可以拿一个压力表测小五联阀控制油压力是否正常(测量后,控制油压力为4.5MPa,说明小五联阀尾联没有问题;3、看控制手柄其中没有内泄,可以看手柄最右边的T口,开启油泵,但元件不要工作,如果手柄没有内泄,那打开T口,只有一点点液压油滴出,(启动油泵,打开T口,发现T口有大量液压油出来,说明手柄其中一联肯定有内泄。排故体会:1、当液压问题先出现时,不要急于处理,先观察;2、处理液压问题时,不要先把事考虑的很复杂,从简单的开始处理。——提供者:何俊十二、变量泵转变定量泵故障现象:掘进机启动油泵,压力表显示小阀控制的各执行元件的压力在7-9Mpa内跳动,动作缓慢。故障分析:1、检查泵的LS反馈接头是否堵塞,此接头GE10LMEDOMDA3C,它的内部有一层过滤网,只要液压油含有杂质非常容易堵塞接头,导致LS不能反馈;2、启动油泵,观看小阀有LS的油给泵没有,有油源过来说明管路正常;3、当管路都正常时,主要原因在小阀与泵。把大小泵的P口和LS口对调,启动油泵。观看大小阀的各动作和压力,大泵供油的小阀各动作正常,大阀各动作缓慢,说明故障点在小泵上。如果小泵正常,开机故障现象不会改变。故障原因:小阀和泵压力无法提高,是由于LS的反馈油路受阻.排故方法:1、为使掘进机能够正常工作,将变量泵调整为定量泵,使机器暂时保障生产。2、准备一个新的95调整阀、LS溢流阀和柴油。3、查明故障点是小泵95调整阀的LS阀芯有卡死现象。(1在拆卸和安装95调整阀时一定要注意在调整阀恒功率的阀芯上有一个弹簧和定阀轮组,注意它的阀芯定板上来回滑动;(2安装调整阀时注意泵与调整阀之间有3个直径为5mm平垫的位置。4、变量泵转换定量泵:(1在力士乐泵中145和95的LS调整阀是可以互换的;变量泵调整为定量泵工作:A、把五联多路阀的LS口堵上;B、把五联多路阀的M口接一个三通,要求三通是一个内螺纹接口二个外螺纹接口的三通,不然压力表无法连接;C、把泵到阀的负载敏感LS接到五联多路阀的压力口的三通上。(弊端:此故障处理方法会导致阀上的每联都是泵的最大压力,油温升速会加快、油管容易爆管,注意开冷却水。排故体会:1、液压元件损坏,在更换新的配件时,一定要保证液压元件的清洁,管道中无其它渣质。(1检查泵LS接头完好;(2查看LS有反馈有到小泵;(3更换大小泵的P口,小阀正常工作,大阀的各项压力在9Mpa跳动;(4更换小泵的95调整阀,开机,调试各项压力机器正常工作。2、当处理液压故障时,一定要保障液压元件的清洁度,如果发生污染,随时准备柴油等清洗液进行清洗。——提供者:何俊十三、截割头自行下降故障现象:截割头自行下降,胶管位置调换后自行上升,压力表有压力。故障分析:截割头下降一般应为平衡阀损坏,但不应出现调换胶管后自行上升情况,且该压力表显示有压力。经进一步观察,当油缸上升或下降到极限位置后压力可以达到最大值16Mpa.故可以排除平衡阀故障,怀疑为多路阀或先导手柄故障。将控制截割的多路阀AB口油管拆下,发现A口在无任何操作的情况下有油溢出;将先导手柄的控制油管拆下并未发现在不操作手柄的情况下有油喷出,所以可以判断该多路阀阀芯在开启位置卡死。当时并无配件先将截割升降油管接到伸缩多路阀控制,设备可以生产。故障原因:多路阀阀芯在开启位置卡死。排故方法:更换该配件后设备运转正常,故障排除。排故体会:处理液压问题时,要从简单的开始逐一排除。——提供者:陈戈十四、截割升降油缸无法升降故障现象:截割升降油缸无法升降。故障分析:当时下井检查时发现油缸内卸,在矿上进行更换,后来把油缸升井后为了能更好判断油缸内卸原因,把油缸进行分解发现油缸活塞密封损坏。故障原因:油缸由于在井下工作时有瞬间压力过大,油缸活塞密封承受不了过大压力造成损坏。排故方法:更换密封,该故障解决。排故体会:油缸内卸与密封有关。——提供者:陈戈十五、主副油泵压力不足,均12MP故障现象:设备主副油泵压力不足,均12MP。故障分析:调节压力最高可以调节到18MP,但很快又降至12~13MP,打开回油过滤器发现有铁削,打开油泵泻油口有铁削流出。经检查确定主副泵内部损坏,需更换。故障原因:用户私自调节泵体上的各调节阀,导致主副泵损坏。排故方法:更换泵。排故体会:本故障由于矿方为了加大设备压力,加快生产速度,在没有通知我司服务人员的情况下,私自调节了泵体上的各调节阀,导致主副泵损坏。——提供者:陈戈十六、液压系统整体压力偏低故障现象:在打完巷道准备退出时出现液压系统整体压力偏低的现象,下井检查后,发现系统压力低于10兆帕,且液压元件动作缓慢。故障分析:1、由于是整体压力偏低,且流量过低,故不太可能是多路阀组的原因;2、检查油泵(派克泵,通过调整调压螺栓调整,现象并没有明显改变,且两台油泵同时压力过低;3、检查油泵泄露,均正常,且油泵不太可能同时出现同类故障,故排除油泵;4、在与矿方维护人员的交谈中了解到,矿上已有6个月未换过液压油及过滤器(在此之前我公司售后人员已多次督促矿上换油和过滤器,但矿上以液压油油质仍好为由拒绝,检查吸油过滤器,拆开后用手压滤芯,有油流出,吸油滤芯并无问题,检查油泵LS滤芯,用嘴吹气尝试时发现不通,将里面滤芯挑掉,重新装上后压力回升,但系统动作仍然缓慢;5、重新检查时发现井下温度过低,只有3度,将机器空转半小时后温度升高恢复正常,此机器退出巷道时将检修,待检修时整派克泵LS阀体更换滤芯和液压油。故障原因:油泵LS滤芯堵塞排故方法:更换滤芯和液压油。排故体会:液压油应定期更换。——提供者:刘小林十七:升降油缸不动作故障现象:故障现象是大修设备升降油缸有压力,不动作。故障分析:1、查看管路接的是否有问题。2、查看五联阀阀片是否有问题,进一步查看平衡阀是否有问题。处理过程:到达现场,排查管路是否有问题,管路正常,接着把升降油缸、回转油缸对倒接,升降正常,回转不动,推断升降油缸五联阀阀片有问题,,进行分析推测,设备五联阀已使用三年,阀片阀芯磨损大泄漏大,推动手柄无法打开阀芯,进行更换矿里备用阀片中的阀芯,设备运行正常。处理结果:升降油缸升降正常,设备运行正常。排故体会:此故障使我感到,遇到问题应该相信自己的判断提供人:李勇智十八:一运无动作故障现象:一运在正常工作中突然停止转动,同时压力表上显示无压力。故障分析:可能是一运被渣物卡死,如果一运未卡死,可能是先导阀出现故障

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论