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文档简介

技术人员“一人一讲”降低给泵运行单耗——动力车间陈玉华主要内容一、问题的由来及概况二、降低给泵运行单耗三、引申与思考一、问题由来1、系统的需要2、指标的要求3、精益运营的要求1号给水泵是小泵,流量264t/h,2号、3号、4号、5号、6号给水泵流量是440t/h,其中2号和5号给水泵是调速泵,1号、3号、4号、6号给水泵是定速泵。系统概况1、调整给水运行压力、提高给泵效率2、优化给泵运行模式、提高设备总效率二、降低给泵运行单耗之前给水运行压力14~15MPa,我们知道电力设计院设计的时候给水压力存在10%裕量,实际运行过程中发现,给水至锅炉节流较大。在与锅炉联合调整试验后发现锅炉给水压力在12MPa以上,就能保证给水的正常运行。因此给水压力有2~3MPa的调整量。调整给水母管压力至13MPa,以降低锅炉主给水调门前后压差,减小节流压损。1、调整给水运行压力、提高给泵效率参数修订分析考虑锅炉的运行需要,给水运行压力能够下调,但同时还需要考虑压力下降是否对电厂循环效率产生影响,是否影响发电经济性。我们通过在焓熵图中进行分析。热力学中,只要有过程的状态参数,就可以得到状态点,通过焓熵图表示热力过程,且焓熵图上的过程也能够直观的反映出整个过程的经济性。给水泵进口参数为158℃,压力位0.6MPa的饱和水,出口温度变化可以忽略不计,出口压力14.5MPa,他们的焓值分别为666.8kJ/kg,675.1kJ/kg。考虑到运行安全,如果把出口压力从14.5调整到13MPa,则出口焓值从675.1kJ/kg降低到674.5kJ/kg,降低量可以忽略不计。同时,通过焓熵图中也可以看出,未饱和水区等压线密集,图中所示。压力变化对焓值的影响较少,即改变给水压力对热力系统运行经济性影响较少,出口压力可以进行修订。给水流量可能从600吨变化到1050吨。流量变化大,导致给泵运行模式变化较大,如一台小泵加一台大泵运行模式,两台大泵运行,三台泵运行。其中大泵还有定速调速之分,在满足给水要求的情况下如何搭配运行方式2、优化给泵运行模式、提高设备总效率六台泵三种型号,且每台泵实际运行性能与额定状况有偏差。因此,把实际需要的流量作为输入量,需要得到运行模式作为输出量,运行模式可以给出各种推荐选择,以单耗情况作为推荐依据。把此问题转化成模型表示即如下图2给泵运行模式决策系统模型给水流量首先,对汽机作业区的数据进行收集,利用下表的模式,对运行中的给泵电流,压力,流量,单耗进行收集。时间运行电流压力给水流量单耗1#2#3#4#5#6#在得到基础数据后,利用基础数据,绘制给泵运行模式与流量的关系,见下图,图中数据为各运行方式的极限流量分界点,可以进行修正。然后对各运行模式下给泵单耗与给水流量的关系曲线。下图为原始数据得到关系曲线,关系比较复杂,故须对其进行修正。根据实际运行中的要求以及异常情况的分析,去除异常点,同时,对日常数据进行简化,得到如图所示的关系,此图考虑到各运行方式的极限流量情况,但还有需要完善的地方。问题的描述现象的收集问题的梳理数据的分析措施的实施三、引申与思考1、问题处理的思路(1)管理与一线员工之间的“缓冲带”(2)有一技之长,能别人所不能(3)要多思考,想员工之未想技术人员要做好“补位”工作,完成员工不能很好完成的工作。在现场既是管理工作的执行者又是很多工作的引领和

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