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文档简介

2011年02月电站常见事故处理与判断问题1.

合理加减负荷

汽机的加减负荷一般是通过增大或减小油动机行程来完成,对水泥窑余热发电一般不存在根据电网负荷自动调整油动机行程的问题,汽机加减负荷一般是根据锅炉产汽情况由操作员来调整。但电站运行初期,操作员经验不足,普遍存在加减负荷操作不合理的问题,即加减负荷操作过快、过大、过勤。负荷调整不合理,对汽机效率和寿命影响很大。问题1.

合理加减负荷

当调整过大、过快时,电站处于准闪蒸发电,发电量迅速升高,但持续时间不长,发电量开始降低,随即又进行减负荷操作,如此往复,电站发电波动非常大,因此加减负荷操作是发电稳定的关键。

问题1.

合理加减负荷

正确合理的加减负荷操作是根据余热条件控制给水量,根据给水量控制出汽量,根据出汽量确定油动机行程大小。并努力做到蒸汽温度、压力保持不变。为做到这一点,需操作员与水泥中控密切配合,根据窑头窑尾余热条件及其的变化趋势,及时调整水量,调整油动机行程,合理控制出汽量,从而保证了水位稳定,蒸汽参数稳定,发电量的均衡稳定。就目前油动机行程都是最大在运行来保证高负荷运行。问题2.

汽机真空

水泥企业配套余热发电是近几年的事情,相当一部分单位对汽机真空问题认识不足,往往是真空偏低。汽机真空降低一般与汽轮发电机密闭性、射水抽汽器特性、凝汽器铜管胀口完好性,冷却水温和冷却水量以及凝汽器铜管表面热阻有关,当检查排除汽轮发电机密闭性、射水抽汽器性能因素后,重点通过加强操作维护来提高汽机真空。

问题2.汽机真空

如为降低自用电率,少开一台循环水泵,循环水量不足导致汽机真空降低,排汽温度升高。还有原水杂质多,过滤不严格导致铜管表面结垢,热阻增大,真空降低,排汽温度升高。还有循环水加药不严格导致铜管表面粘挂微生物导致热阻增大,真空降低,排汽温度升高。

问题2.关于汽机真空如果这样做将对设备由相当大的危害。均采取了行之有效的解决办法。如我们每周用胶球清洗装置做一次清洗,汽轮机真空收到了比较好的效果。问题3.过热器积灰(结皮)堵塞过热器堵塞主要发生在进口2~4排换热管的翅片的间隙中,密实、坚固,不易清除。过热器堵塞影响过热器通风,影响蒸汽过热度,影响发电量,情况严重时还危及电站安全运行。

问题3.过热器积灰(结皮)堵塞从形成过热器堵塞物质来看:一种是黄料粉,另一种是熟料粉。前者是因窑串料,大量生料粉串入冷却机并在冷却机鼓风作用下分散悬浮进入过热器,导致过热器堵塞。这种情况下形成的堵塞,速度快,分布均匀,阻力大,但质地比较松软,比较容易清除。后一种情况形成的堵塞是逐渐形成的,与温度有直接关系,温度低时形成速度比较慢,温度高时形成速度比较快,堵塞物质是水泥熟料,其与换热管和换热管的翅片结合紧密、坚固,很难清除。问题3.过热器积灰(结皮)堵塞前一种情况形成的堵塞比较容易理解,主要与高温度和大粉尘浓度有关。后一种情况形成的堵塞比较复杂,从形成过程和现象分析,后一种堵塞与熟料成分和操作温度有关。高温熟料含有液相粘性物质和挥发性物质,这些物质遇温度较低的换热管和换热管的翅片后并在其上冷凝结晶,粘挂,从而形成坚固堵塞物质。

问题4.清除过热器堵塞的办法过热器堵塞一旦形成,很难彻底清除,因此过热器堵塞本着预防为主,定期清理为辅,主辅兼备的办法加以控制。措施主要有:⑴严格控制过热器进口烟气温度蒸汽过热不仅需要较高的烟气温度,还要有一定烟气数量。由于冷却机内高温风数量有限,当少量提取时,温度高,流量小;当大量提取时,温度低,流量大;因此可通过调整高温风流量的办法来调整过热器温度。具体操作时以高温Ⅰ为主,以高温Ⅱ作为补充,适当增大过热器通风量,以确保进入过热器的烟气温度不至太高,又不影响蒸汽过热。为便于操作,过热器进口烟气温度控制在500℃,最高不应超过550℃。问题4.清除过热器堵塞的办法⑵将进口几排翅片管改成光管

由于光管的附着力差,不易结皮积灰,它的换热可使烟气降温,便利进入翅片管烟气温度降至500℃以下。因此可大大减轻过热器堵塞问题。⑶在进口适当位置装设吹扫装置

目前普遍采用的过热器堵塞清扫装置主要有:超声波除灰器,乙炔爆燃吹灰器,蒸汽吹灰器等。从使用情况看均有一定的效果,超声波除灰器价格较贵,乙炔爆燃吹灰成本较高,比较好的是蒸汽吹灰。建议在过热器进口装设蒸汽吹灰装置。问题4.清除过热器堵塞的办法⑷定期更换备用管束

由于每次停机时间短,不能对过热器进行彻底清理,因此在大修时,用备用管束替换工作管束,然后对换下的工作管束进行下线清理。清理干净后,留作备用管束备用。

⑸加强与水泥中控配合,发现水泥窑串料及时关闭过热器进口阀门,同时打开放汽阀门。关于余风分离和甩风

水泥窑配套余热电站后,冷却机后部形成的占冷却机30~40%、温度约90~150℃左右废气必须及时分离,并经冷却机余风管道排掉,否则将严重影响系统发电效率。对2500t/d水泥窑,若低温废气分离不净,排气温度每上升1℃发电量下降5.8kW。对5000t/d水泥窑,若低温废气分离不净,排气温度每上升1℃发电量下降11kW。对2500t/d水泥窑,当高温废气无法分离随即排出,每多排出200~250℃热风10000Nm3/h,发电量将下降102kW;对5000t/d水泥窑,当高温废气无法分离随即排出,每多排出200~250℃热风10000Nm3/h,发电量将下降131kW。关于余风分离和甩风事实上,由于无法分离多排出的热风不只10000Nm3/h。如5月18日对黄石某电站标定:余风温度为180℃,余风风量为130000Nm3/h,相当于多排200~250℃热风67000Nm3/h,由此导致发电功率下降为897kW。

导致余风温度偏高,风量偏大的主要原因是冷却机内的高温气层运动,个别厂还有206阀、207阀失灵等原因,解决措施可通过在冷却机加设挡风板,以及对206阀、207阀进行修复来完成。关于主蒸汽温度偏低处理

水泥窑余热发电技术使水泥窑余热资源得到了有效的开发利用,主蒸汽温度一般情况下不会出现主蒸汽温度偏低问题。但在窑生产不正常、过热器堵塞、高温烟道阀门故障等特殊情况下仍会出现主蒸汽温度偏低或波动问题。如山东某电站因过热器经常堵塞,清理前主蒸汽温度不足300℃,清理后温度迅速升高到380℃,之后,又因过热器慢慢堵塞逐渐降低到300℃;又如四川某电站,单炉运行时过热度正常,但当窑头、窑尾二炉同时运行时主蒸汽温度降低且变化不大,检查发现是高温Ⅰ阀门故障所致。

关于主蒸汽温度偏低处理主蒸汽温度偏低会导致汽机效率和寿命下降,严重时将引起汽机设备故障。因此必须格外重视,发现主蒸汽温度降低,应及时采取措施进行处理。

如属过热器堵塞引起主蒸汽温度降低,问题处理详见“问题5.关于过热器积灰(结皮)堵塞”。

如属高温Ⅰ阀门故障引起主蒸汽温度降低,应及时处理,如属阀轴弯曲或卡死故障应采取停机处理措施。

如属水泥窑生产不正常引起主蒸汽温度降低,问题轻者采取开大高温Ⅱ阀门,关小高温Ⅰ阀门来处理,问题比较严重时可采取开大高温Ⅱ阀门,关小高温Ⅰ阀门的同时增大余风阀门开度,适当开大中温阀门开度的作法加以解决。

如主蒸汽温度过低,在采取以上措施仍无法解决时,应立即退炉停机,待问题处理后再起炉。关于减少余热浪费许多企业的节能意识还不能完全到位,存在大量的余热浪费问题。如某厂原料磨三道锁风器失灵的问题;某厂原料磨热风管道不保温的问题;某厂原料磨冷风阀常开的问题;某厂煤磨喂料系统不锁风的问题;某厂煤磨冷风阀常开的问题;某厂熟料带走热偏高问题;某厂C1本体及原有管道无保温或保温不符合要求问题等。由于上述问题普遍存在,余热浪费的问题也就普遍存在,不同的是有的单位很严重,有的单位不太严重,但不管严重还是不严重,只要有浪费损失,势必要牺牲另一部分余热来加以弥补,最终将导致余热发电量降低。关于减少余热浪费以5000t/d水泥窑为例,经初步计算三道锁风器每增加1%漏风,电量损失38kW;原料磨热风管道每增降温1℃,电量损失为19kW;原料磨冷风阀每增加1%漏风,电量损失38kW;煤磨喂料系统每增加1%漏风,电量损失3.5kW;煤磨冷风阀漏风每增加1%,电量损失3kW;熟料带走热每提高

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