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文档简介
东南大学郭郭正兴高支模安全全管理及防止模板支支架整体坍坍塌ZEROINCIDENTCONCEPT零事故理念念1国外安安全施工理理念ZEROINCIDENTCULTURE零事故文化化Asharedvision共同的理念念.Culturalalignment一致的安全全文化.Commongoals共同目标.Focusonincidentscontrol注重事故控控制.Upstreamsystemsinplace上传下达.Feedback反馈制度.ZEROINCIDENTSDEFINED零事故定义义Preventionofalleventsthatresultsin:预防所有可可能会导致致情况的因因素:Majorinjuriesorfatalities.重大伤亡事故故Propertydamageandloss.财产损失Lostworkdays.停工Restrictedworkdays.施工局部受受限制Progressdelays进度延误ACCIDENTICEBERGMODEL事故冰山模模型600Near-MissIncidentsUnknownEvents未知因素DangerousconditionsDangerousactionsKnownEvents已知因素1majoraccident(Fatality)1次重大(致命)事故100Minoraccident100次小事故1000NearMissIncidents1000次隐患DangerousConditionsDangerousActionsPropertyDamage危险状况,危险行为,财产损失ACCIDENTICEBERGMODEL事故冰山模模型600Near-MissIncidentsUnknownEvents未知因素DangerousconditionsDangerousactionsKnownEvents已知因素10majoraccident(Fatality)10次重大(致命)事故1000Minoraccident1000次小事故10000NearMissIncidents10000次隐患DangerousConditionsDangerousActionsPropertyDamage危险状况,危险行为,财产损失2对高大大模板工程程的一些规规定落实《建设设工程安全全生产管理理条例》中中监理安全全责任(苏苏建工(2004))458号号通知)条例第26条和建设设部《危险险性较大工工程安全施施工方案编编制及专家家审查办法法》(建质质[2004]213号)规规定的有关关分部工程程必须编制制专项施工工方案。应应由施工单单位技术负负责人签字字,同时应应附计算书书、安全验验算结果和和必要的参参考资料。。高大模板工工程、30m以上高空作作业工程施施工单位还还应组织不不少于5人人的专家论论证、审查查。南京***体育场的的钢网架屋屋盖安装钢钢管支架楼房施工模模板支架倒倒塌事故事故造成1人死亡,,15人受受伤,经济济赔偿大,,工期延迟迟高层住宅楼楼施工模板板支架连续续倒塌事故故龄期为5天天的楼板提提早拆模,,引起连续续倒塌,1幢塌为2幢死亡14人人外脚手架的的倒塌是典典型的安全全事故高发发之一图为成都闹闹市区高层层建筑施工工升降外脚脚手架的外外翻事故。案例分析南京***大厦工程程电动整体体升降脚手手架下降过过程中坠落落(离裙楼楼顶面一层层),重伤伤一人。2006年****电动整体体升降脚手手架外翻坠坠落。安全失控是是事故重要要原因。2006年5月25日下午1点50分左右,在在***市市***的的****水泥有限限公司施工工工地上,,一座正在在浇筑水泥泥的大楼20多米高脚手手架突然整整体坍塌,,正在作业业的10余名工人从从脚手架上上摔下,致致使现场施施工人员3人死亡、5人受伤,一一名工人下下落不明。。2006年8月31日21时30分,兰州市市*****内的***科技技园会所,,一幢由****公公司承建的的三层建筑筑,在中厅厅顶板浇注注混凝土框框架时,模模板架体失失稳垮塌,,导致现场场正在施工工人员6人被压,经经过近4个多小时的的全力营救救,救出4名被困人员员,2人死亡。2006年9月1日23时30分左右,****一一建筑工地地****局一公司司施工单位位在捣制会会所工程塔塔楼顶混凝凝土时,11米高的高支支模失去稳稳定性,90多平方米的的楼板坍塌塌,正在施施工的6名工人被压压埋。相关关部门立即即展开抢救救行动,但但仍有3人死亡、3人受伤。2007年2月12日下午15时35分,****图书馆馆二期工程程屋面模板板支撑系统统突然坍塌塌,造成7人死亡、3人重伤、4人轻伤的重重大安全事事故,建设设部2007年2月15日通报。2月12日下午,广广东省****集团团有限公司司混凝土作作业班组正正在浇筑*****图书馆二二期工程演演讲厅舞台台屋面混凝凝土,15时35分,屋面模模板支撑体体系突然坍坍塌,坍塌塌高度约24米,坍塌面面积约450平方米,混混凝土作业业班组人员员从作业面面坠落并被被埋。该工程建设设单位是****大大学,设计计单位是***设计计院,施工工单位是广广东省***集团有有限公司,,监理单位位是****科学研研究设计院院监理公司司。目前,,***建建设厅对施施工单位广广东省****集团团有限公司司安全生产产许可证暂暂扣工作,,正在依法法定程序实实施中。博德事故因因果连锁论论在海因里希希事故因果果连锁的基基础上,提提出了反映映现代安全全观点的事事故因果模模型:(1)控制制不足———管理(2)基本本原因———起源论(3)直接接原因———征兆(4)事故故——接触触。安全专专业人员从从能量的观观点把事故故看作是人人的身体或或构筑物、、设备与超超过极限的的能量接触触,或人体体与妨碍正正常施工生生产活动的的物质接触触。(5)伤害害——损坏坏——损失失搭设材料搭设模板支支架钢管的的存在问题题普碳钢管易易锈蚀,严严重的出现现麻坑。租赁的钢管管来路复杂杂,管壁严严重不匀,,从2.6~4.0mm不等,一般般为3.0mm。钢管管端经经多次气割割或电焊,,端面严重重不平整,,用作立杆杆时,在对对接扣件处处有初弯曲曲,严重影影响立柱承承载力。搭设材料搭设支架扣扣件的存在在问题扣件来源杂杂乱,质量量不匀。劣质扣件进进入施工现现场。旧扣件的螺螺栓有滑丝丝,仍勉强强使用模板支架的的基本形式式国外用钢管管可调支撑撑的支模门式钢管支支架的基本本受力性能能模板支架的的基本形式式国内用钢管管门架的支支模,顶部部用可调托托,轴心受受力门式钢管支支架的基本本受力性能能模板支架的的基本形式式南京****桥采用用钢管门架架的支模,,顶部用可可调托,轴轴心受力扣件钢管支支架的基本本受力性能能模板支架的的基本形式式南京市****大楼楼支模,密密肋楼盖部部分钢管加加可调托,,轴心受力力;框架梁梁部分钢管管排架,偏偏心受力。。扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管模模板支架试试验用低合金钢钢管扣件搭搭设梁模板板支架的加加载试验,,底模下水水平钢管与与立杆扣接接,立杆偏偏心受压。。扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管脚脚手架试验验用低合金钢钢管扣件搭搭设双排脚脚手架的加加载试验。。在脚手架架底部,立立杆受上部部传来的自自重及施工工荷载,立立杆接近为为轴心受压压,图为脚脚手架局部部失稳破坏坏。扣件钢管支支架的基本本受力性能能门式钢管脚脚手架试验验1987年年在***大学做了了门式脚手手架的加载载试验。在在脚手架顶顶部,立杆杆受上部传传来的自重重及施工荷荷载,立杆杆接近为轴轴心受压,,图为典型型的脚手架架局部失稳稳破坏。扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管模模板支架单单扣件抗滑滑试验底模下水平平钢管与立立杆常用单单扣件扣接接。单扣件抗滑滑试验表明明:扣件滑滑动1.1~1.2t抗滑设计0.8t扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管支支架的双扣扣件抗滑试试验用钢管扣件件搭设模板板支架,水水平杆将荷荷载通过扣扣件传给立立杆。步高在1.8m以内时,其其承载力主主要由扣件件的抗滑力力决定。双扣件抗滑滑试验表明明:扣件滑动::2t扣件抗滑设设计:1.2t碗扣架***高架架桥施工检查出的劣劣质扣件***高架架桥施工***高架架桥施工高架桥模板板支架倒塌塌事故案例例分析深圳*****高速速公路起点点高架桥模模板支架倒倒塌事故2000年年11月27日晚9:45,,第7跨高高架桥半幅幅桥面模板板支架长约约30~50m塌陷,支架架坍塌延续续两三分钟钟,工人得得以逃生,,受伤19人,重伤伤5人。深圳**高高速公路起起点高架桥桥模板支架架倒塌事故故2000年年12月30日经过过一个月的的调查,“11.27盐坝高速速路高架桥桥倒塌事故故的原因为为:(1))立杆垂直直高度误差差偏大,部部分扣件未未拧紧,水水平杆连接接未用搭接接方式(2)坍塌塌的第7跨跨支架设计计中未设横横向剪刀撑撑,纵向虽虽设但数量量不够(3)支架架设计中对对不利荷载载因素及分分布认识不不足,未采采取相应对对策和措施施(4)施工工部门、监监理部门管管理不力,,安全意识识淡薄经典模板支支架坍塌事事故据《现代快快报》2004年1月16日日报道,****被被南京人称称之为标志志性建筑之之一,昨天天凌晨,当当施工人员员在立交桥桥东延中华华门段高架架桥浇注水水泥桥面时时,近百米米的桥面突突然发生整整体坍塌,,造成正在在施工的数数十名工人人受伤,但但伤者均没没有生命危危险。记者者发稿时,,抢险工作作仍在进行行,事故原原因也在调调查中。该事故重伤伤4人,轻轻伤近20人。该事故模板板支架为扣扣件钢管脚脚手架搭设设的排架支支撑,基本本尺寸为900×900,肋梁下为为600×600。2007年6月13日广州***高架桥桥支架预压压坍塌事故故,死2人,伤多人人。该事故模板板支架为扣扣件钢管脚脚手架搭设设的排架支支撑。垮塌的模板板支架像鸟鸟巢。***高架架桥的模板板支架为底底部碗扣架架支墩,顶顶部贝雷架架跨越,检检查重点为为:支墩的的宽高比。。施工现场抓抓模板支架架的安全生生产南京****预应力力砼箱梁施工碗扣架排架架与舟桥架架混合支模模为防止跨塌塌,选择一一跨进行堆堆载预压南京****立交预预应力砼箱箱梁施工采用钢管柱柱及舟桥军军用梁支模模,上梁搁置在在下梁的部部位有安全全隐患***立交交卡子门段段跨越原高高架桥桥面面的模板支支架,有安安全隐患***事故故三角论调我国科研研人员对某某企业7年年事故调查查,结果::每1次严严重伤害事事故,有10次造成成中等伤害害事故;288次造造成轻微伤伤害事故;;393次次造成无伤伤害事故((包括单纯纯物质损毁毁、停产事事故和使生生产波动的的事件。德国的建筑筑安全生产产管理对建筑安全全生产进行行立法早在1884年,德德国颁布了了第一部工工伤保险法法律,建立立以工伤保保险为核心心的建筑安安全生产管管理制度。。1911年年德国议会会颁布了第第7号法典典即《社会会法》,对对建筑活动动中人身安安全与健康康进行保障障是该法的的主要内容容之一,规规定了建筑筑安全生产产管理体制制及具体的的管理制度度。德国的立法法机构已经经在建筑安安全生产方方面制定了了大量的法法律、法规规,形成了了比较完善善的建筑安安全生产法法规体系,,并注重法法律和法规规的贯彻实实施,有力力地减少了了建筑施工工伤亡事故故的发生。。安全生产的原则提出并遵循循“预防第第一”和““预防、康康复、补偿偿并重”的的安全生产产原则。预预防从技术术、组织和和人的有关关方面进行行。康复有有工伤医院院,补偿有有具体明确确的标准。。德国的建筑筑安全生产产管理对建筑安全生生产管理制制度建筑安全教教育、培训训制度培训方式::(1)专门门学校培训训,成立建建筑业职业业培训学校校;(2))现场培训训,由专业业技术人员员现场操作作示范或者者实行现场场悬挂安全全挂图。工伤保险制制度工伤保险制制度建立有有100多多年历史,,强制所有有建筑业企企业职工参参加工伤保保险。工伤伤保险由建建筑业联合合会负责,,承保的三三种情况::(1)工地地发生的工工伤;(2)上班班途中发生生的伤亡事事故;(3)职业业病。德国的建筑筑安全生产产管理对建筑安全生生产管理制制度建筑安全生生产监督制制度设立专门的的安全监督督员,代表表政府对建建筑安全生生产进行监监督。监督督员由建筑筑业联合会会培训。具具体职责::(1)起草草技术法规规,监督安安全技术法法规的实施施;(2))抽查所辖辖工地的执执法情况,,并可对违违法者提出出警告、罚罚款或责令令停工。专业安全资资格认证制制度规定凡雇佣佣21人以以上的建筑筑企业,必必须有专职职的安全管管理员建筑安全措措施及管理理取费制度度作为工程造造价的重要要组成部分分。日本的建筑筑安全生产产管理建立劳动安安全卫生法法和劳动者者伤害防止止法对建筑工程程高危易法法事故的基基坑开挖、、模板和脚脚手架、钢钢结构安装装等作出明明确的规定定:(1)向劳劳动基准监监督部提交交施工方案案(在以下下工程场合合):超过31m的建筑物—————14日前开挖10m深基坑—————14日前吊脚手架、、悬挑脚手手架、高度度超过10m的脚手架—————30日前高度超过3.5m以上的门式式脚手架———30日日前(2)选择择作业主任任者——现现场作业及及安全管理理者日本施工现现场对脚手手架管理严严格,挂牌牌标明设计计荷载(每每跨400kg)名古屋爱知知工业大学学的外装饰饰脚手架((清水建设设)日本外脚手手架的围挑挑棚门式脚手架用于于多层结构构施工密目安全网网的防火性性能十分重重要吊装预制梁梁安装工人骑骑跨在短梁梁上,先安安装腹板的的连接板。。安装脚手钢结构安装装的安全措措施应引起起重视。扣件式钢管管模板支架架专题培训训1你对扣件件式钢管支支架的基本本特性认识识了吗?2从模板支支架坍塌事事故得到什什么教训??3该如何检检查已搭设设的模板支支架?4特殊的高高大支模技技术1你对扣件件式钢管支支架的基本本特性认识识了吗?扣件的相关关问题扣件的材质质为可锻铸铸铁,延伸伸率为8%%。扣件螺栓的的材质差异异大,螺栓栓拧紧力矩矩达70N.m时大部分螺螺栓已滑丝丝不能使用用,规范规规定达65N.m不得发生破破坏。扣件的质量量特别是租租赁的扣件件质量在急急剧下降,,应引起足足够重视。。南京高架桥桥施工,下下部为碗扣扣架,上部部为扣件钢钢管架三只旋转扣扣件检查出的劣劣质扣件。。2003年6月25日日,杭州市市质量技术术监督局曾曾向社会公公布了一项项对杭城部部分建筑工工地脚手架架钢管和扣扣件质量专专项检查的的结果,发发现杭州市市30多个个施工现场场16批次次的脚手架架钢管和扣扣件,其中中合格钢管管只有1批批次,合格格率仅为6.25%%,扣件质质量更加糟糟糕,合格格率为零!!检查结果现场量测到到的扣件拧拧紧力矩为为10―――40N.m,大多不到20N.m,降低了节点点的承载能能力。不满足标准准《建筑施施工扣件式式钢管脚手手架安全技技术规范》》规范要求求。扣件的拧紧紧力矩普遍遍在20Nm,30Nm以上不敢拧拧扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管模模板支架单单扣件抗滑滑试验(标标准拧紧力力矩40N.m)底模下水平平钢管与立立杆常用单单扣件扣接接。单扣件抗滑滑试验表明明:扣件滑滑动1.1~1.2t抗滑设计0.8t加载扣件钢管支支架的双扣扣件抗滑试试验用钢管扣件件搭设模板板支架,水水平杆将荷荷载通过扣扣件传给立立杆。步高在1.8m以内时,其其承载力主主要由扣件件的抗滑力力决定。双扣件抗滑滑试验表明明:扣件滑动::2t扣件抗滑设设计:1.2t下扣件抵住住扣件钢管模模板支架的的两种受力力基本形式式(轴心受受压与偏心心受压)南京市****政府府大楼支模模,密肋楼楼盖部分钢钢管加可调调托,轴心心受力;框框架梁部分分钢管排架架,偏心受受力。轴心受压偏心受压扣件钢管立立柱的轴心心受压与偏偏心受压承承载力相差差大轴心受压偏心受压扣件钢管轴轴心受力状状态下稳定定承载力设设计值钢管壁厚(mm)步高h(m)长细比λ承载力设计值(kN)
3.5A=489mm21.811449.01.710853.11.610158.11.59562.8
3.0A=424mm21.811343.11.710746.71.610150.41.59455.1扣件钢管偏偏心受力状状态下稳定定承载力设设计值钢管壁厚
mm步高h(m)偏心距e(mm)稳定承载力设计值(kN)
3.51.85313.31.75313.51.65313.8扣件钢管支支架的基本本受力性能能扣件钢管模模板支架试试验用低合金钢钢管扣件搭搭设梁模板板支架的加加载试验,,底模下水水平钢管与与立杆扣接接,立杆偏偏心受压。。扣件钢管支支模架整架架试验扣件钢管模模板支架试试验用钢管扣件件搭设梁模模板支架的的加载试验验,底模下下水平钢管管与立杆扣扣接,立杆杆偏心受压压。扣件钢管模板板支架试验用传感器在钢钢管底下测力力。扣件钢管支模模架整架试验验方法扣件式钢管脚脚手架整架加加荷试验方案案试验类型方案支撑设置荷载作用备注梁下1未设扫地杆、剪刀撑、顶撑立杆偏心受荷双排立杆单扣件2仅设扫地杆〃支模3设扫地杆、剪刀撑〃梁下双扣件支模4未设扫地杆、剪刀撑、顶撑立杆偏心受荷〃5仅设扫地杆〃6设扫地杆、剪刀撑、中间顶撑拉结三排立杆7设扫地杆、剪刀撑、中间顶撑未拉结〃扣件钢管支模模架整架试验验结论单扣件支模承承载力结果对对比工
况未设扫地杆及剪刀撑仅设扫地杆设扫地杆及剪刀撑承载力对比11.09(1.05)1.09(1.02)表3双扣件支模承承载力结果对对比工
况未设扫地杆及剪刀撑仅设扫地杆中间顶撑未拉结中间顶撑拉结承载力对比11.10(1.06)1.35(1.34)1.45(1.40)注:括号内数数值为立杆压压力增大值。。扣件钢管支模模架整架试验验结论单、双扣件支支模承载力结结果对比工
况未设扫地杆及剪刀撑仅设扫地杆单扣件支模11.09(1.05)双扣件支模1.82(1.59)2.0(1.61)注:括号内数数值为立杆压压力增大值。。扣件钢管支模模架整架试验验结论(1)对模板支架而而言,其承载载力往往由扣件的抗滑承承载力控制,而非由稳定定承载力控制制。设计模板板支架时,应应先验算扣件件的抗滑承载载力是否满足足要求,其次次复核稳定性性是否满足要要求。(2)在扭力矩为时时,单扣件横横杆在10.2~11kN时发生扣件滑滑移,;双扣扣件横杆在17.5~19.3kN时发生扣件滑滑移。所以,,单扣件抗滑滑设计承载力力取8kN,双扣件抗滑设设计承载力取取12kN,是可行的。扣件钢管支模模架整架试验验结论(3)从试验结果果知,设扫地地杆与剪刀撑撑后,支架仍仍为扣件滑移移破坏,其承承载力提高不不多,但值得得注意的是,,增设扫地杆杆和剪刀撑后后,支架立杆杆的有效压力力明显降低了了,说明支架架的整体性得得到提高,支支架各部分参参与工作的程程度加深了。。本试验因条条件限制未进进行极限承载载力试验,但但根据外脚手手架试验临界界荷载试验,,设扫地杆与与剪刀撑后脚脚手架极限承承载力提高较较大,因此,,钢管排架支支撑设置必要要的扫地杆及及剪刀撑有利利于提高支架架的整体稳定定性,防止在在混凝土输送送管的抖动下下支架的整体体失稳,增加加安全储备。。扣件钢管支模模架整架试验验结论(4)双扣件支模中中间增设一道道顶撑(立杆杆)时,扣件件的滑移破坏坏首先发生在在中间顶撑扣扣件处,说明明立杆受力不不均匀。当梁梁下立杆多于于2排时应采取措措施保证荷载载均匀传递至至立杆,设置置多排立杆时时应特别注意意。梁下设置置的立杆应相相互拉结,形形成整体,防防止梁下立杆杆失稳引起整整架坍塌。扣件钢管支模模架整架试验验结论(5)单扣件下设扫扫地杆及剪刀刀撑与仅设扫扫地杆,承载载力相同(在在扣件发生滑滑移破坏时,,两种工况下下支架承受的的荷载比)。。但增设了剪剪刀撑后,在在相同的支架架荷载下,立立杆压力降低低了约2.6%。(6)双扣件支模模时中间增设设一道顶撑,,扣件的滑移移破坏首先发发生在中间顶顶撑扣件处。。(7)双扣件下设设扫地杆、剪剪刀撑及中间间增设顶撑拉拉结与未拉结结梁下立杆荷荷载值对比((图6)双扣件下设设扫地杆、剪剪刀撑及中间间增设顶撑且且拉结比顶撑撑未拉结情况况承载力提高高为7.4%(在扣件发生生滑移破坏时时,两种工况况下支架承受受的荷载比))。但梁下立立杆压力仅增增大约4.8模板支架立杆杆的稳定性计计算参照脚手手架立杆稳定定计算不组合风荷载载时:组合风荷载时时N——计算立杆轴向向力设计值——轴心受受压构件的稳稳定系数——长细比比,=l0/i《建筑施工扣扣件式钢管脚脚手架安全技技术规范》((JGJ130-2001、J84-2001))对模板支架计计算的规定(1)模模板支架立杆杆轴向力设计计值不组合风荷载载时:N=1.2∑∑NGk+1.4∑NQk组合风荷载时时:N=1.2∑NGk+0.85×1.4∑NQk式中∑NGk——模板支架自重重、新浇砼自自重与钢筋自自重标准值产生的的轴向力总和和;∑NQk——施工人员及施施工设备荷载载标准值、振振捣砼时产生生的荷载标准准值产生的轴轴向力总和。。(2)模板支支架立杆的计计算长度l0l0=h+2a式中h——支架立杆的步步距;a——模板支架立杆杆伸出顶层横横向水平杆中中心线至模板板支撑点的长长度。(3)对模板板支架立杆的的计算长度l0=h+2a的理解为保证扣件式式钢管模板支支架的稳定性性,规范中支支架立杆的计计算长度是借借鉴英国标准准《脚手架实实施规范》((BS5975-82)的规定,即将将立杆上部伸伸出段按悬臂臂考虑,这有有利于限制施施工现场任意意增大伸出长长度。若步高高为1.8m,伸出长度为0.3m,则计算长度为为l0=h+2a==1.8+0.6=2.4m,其计算长度系系数µ=2.4/1.8=1.333,比比目前通常取取µ=1的值提高高33.3%,对保证支支架稳定有利利。µ=1µ=0.75µ=2基于反演理论论的扣件钢管管模板支架试试验侧向加水平力力用传感器测力力,用百分表表测位移。扣件钢管支模模计算实例南京国际展览览中心大跨度度预应力砼梁梁施工钢管排架支模模预应力大梁10002650mm,27m跨。钢管排架间间距600600mm南京国际展览览中心工程27m跨,1000×2650mm大梁支模计算算(1)荷载计算恒载砼1×2.65×2.4=6.36t/m钢筋1×2.65×0.25=0.66t/m模板(1+2.51+2.51)×0.03=0.18t/m∑7.2t/m活载(1+1+1)×0.25=0.75t/m支撑设计荷载载7.2×1.2+0.75×1.4=9.69t/m(2)按双扣件抗滑滑设计梁下按每排5根钢管,横横向间距@600,沿梁纵向钢管管排架间距亦亦@600。梁下每延米钢钢管排架的承承载力(按抗抗滑复核)5×1.2/0.6=10t/m>9.69t/m(可)(3)按规范范给出的公式式复核每根排架立杆杆的承载力N=fA=205×0.412×489=41301N=4.1t其中l0=h+2a=1600+2×200=2000=l0/I=2000/15.8=127注:规范对模模板支架给出出的公式为将将立杆顶步的的步高作为计计算长度的基基准,当用可可调托插入立立杆顶时的受受力状况与计计算条件吻合合,将立杆伸伸出段a按悬臂考虑,,故l0=h+2a2从模板支架架坍塌事故得得到什么教训训?根据2000年10月26日***网报道在昨天上午10时许,位位于***中中路与**路路交汇处、正正在浇铸混凝凝土准备封顶顶的***电电视台演播中中心演播厅的的天顶,在一一声巨响中訇訇然倒塌,数数十名施工人人员瞬间被埋埋进了钢管和和混凝土形成成的“山包””中。截至记者发稿稿时止,已有有39位伤者者被送往医院院抢救,其中中5人死亡(据悉,死者者中1人为***电视台台摄像记者),另有2人人下落不明。。10.25事事故回顾***电视台台演播中心大大演播厅模板板支架整体倒倒塌事故2000年10月25日日上午9:30发生事故故,死6人,,重伤11人人,轻伤24人双向井式屋盖盖平面尺寸::24m×26.8m,,大梁5001600~1850mm钢管扣件排架架支模,梁底底支模高度约约为36m(地下室两层))。***电视台台演播中心大大演播厅模板板支架整体倒倒塌技术原因因分析事故发生后,,查看残存钢钢管支架的底部均无扫地地杆架子底部步高高约1.8m,在地坑处步高高达2.6m,且无扫地杆无扫地杆***电视台台演播中心大大演播厅模板板支架整体倒倒塌技术原因因分析事故发生后,,查看残存钢钢管支架的立杆连续4根根钢管接头在在同一高度架子底部与周周边支架的水平连系杆很很少,立杆的的横向约束很很弱对接扣件在同同一位置***电视台台演播中心大大演播厅模板板支架整体倒倒塌技术原因因分析查看地下室二二层残存钢管管支架,板下下钢管立杆间间距1000×1000mm,梁下立杆增加加密度为@500,但水水平连系杆未未增加,增加加的立杆横向向约束少,无无效另一向无水平平杆***电视台台演播中心大大演播厅模板板支架整体倒倒塌技术原因因分析查看地下室二二层残存钢管管支架,大梁下每1m增加的立杆均均未增加横向向水平杆架子每步的水水平杆与周边边的砼墙体为为抵住,架子的晃动量量大9.01模板支架倒塌塌事故案例分分析2004年““9.01””南京***工地模板支支撑整体坍塌塌,死5人,,伤17人。另一方向有水水平杆无无有另方向无另方向无另方向有缺水平杆缺水平杆无扫地杆,水水平连系杆一一个方向设置置,另一个方方向每隔两根根立杆设置南京****“9.01”模板支架整整体坍塌事故故点评2004年9月1日晚22时48分,由江苏***集团有有限公司承建建、由江苏***工程监监理有限公司司监理的江苏苏***干部部学院***校区****中心工程程,在浇筑两两幢框架楼间间9~13轴线廊道顶层层屋面梁板混混凝土时,发发生了模板支支架系统整体体坍塌的恶性性事故。造成成作业人员22人伤亡,其中中5人死亡(现场场死亡2人,3人经医院抢救救无效死亡)),3人重伤,14人轻伤。(1)支模面面积(扣除原原外脚手架面面积)=16×17.2-13×17.2×2+4.2××1.3=236m2(2)支模架高度::18m(3)计算扣件钢管管搭设数量::立杆:236根×18m=4248m(基本尺寸:1m×1m方格网)水平平杆:纵向18根×13m×10步=2340m(隔两根立杆设设置)横向向4根×17.2m×10步=688m合计:7276m(4)施工单位租用用:6m管——1000根3m管——200根4m管————200根根总延延长长米米7400m(5)楼楼面面结结构构自自重重::楼板板::27.2m3梁::57.26m3合计计::((27.2+57.26)××2.52t/m3=213t[原因因分分析析]](1)水水平平杆杆搭搭设设纵向向每每步步均均设设置置,,总总延延18根××13m×10步==2340m横向向每每隔隔两两根根立立杆杆设设置置,,总总延延米米4根××17.2m×10步==688m(按每每跨跨均均设设,,总总延延米米13根根××17.2m××10步==2236m))经技技术术分分析析,,该该支支模模系系统统整整体体坍坍塌塌的的直直接接原原因因为为南南北北向向水水平平杆杆仅仅搭搭设设所所需需用用量量的的30%,,造造成成有有50%的立立杆杆长长细细比比过过大大,,整整体体支支承承刚刚度度严严重重不不足足而而发发生生整整体体坍坍塌塌。。(2)构造造处处理理该支支架架搭搭设设不不规规范范,,查查看看现现场场无无扫扫地地杆杆、、无无剪剪刀刀撑撑、、未未与与东东西西向向主主体体结结构构有有效效拉拉结结,,造造成成造造成成该该高高支支模模架架承承载载能能力力下下降降。。(3)工工程程管管理理无专专门门施施工工方方案案、、无无计计算算书书、、无无专专家家论论证证、、无无书书面面交交底底、、无无搭搭设设验验收收、、总总监监未未发发浇浇筑筑令令即即浇浇筑筑混混凝凝土土、、监监理理未未要要求求整整改改、、发发现现浇浇筑筑混混凝凝土土未未要要求求停停工工。。[结结论论性性意意见见]]这是是一一起起模模板板支支撑撑系系统统整整体体刚刚度度严严重重不不足足而而造造成成失失稳稳坍坍塌塌的的安安全全事事故故根据据图图纸纸进进行行支支架架荷荷载载计计算算可可得得到到以以下下数数值值::GBF空心心板板换换算算高高度度376mm,恒载载+活载载为为16.4KN/m2,每根根立立杆杆最最大大轴轴压压力力23.6KN《扣件件架架规规范范》》5.6.2条规规定定,,模模板板支支架架立立杆杆的的计计算算长长度度取lo=h+2a,,该计计算算式式表表明明,,必必须须严严格格控控制制a值,,否否则则,,将将会会出出现现超超过过受受压压杆杆件件的的容容许许长长细细比比(为为210)和和严严重重降降低低支支架架((立立杆杆))稳稳定定承承载载能能力力的的危危险险情情况况。。由由于于施施工工方方案案中中未未规规定定模模板板支支架架立立杆杆伸伸出出顶顶层层横横向向水水平平杆杆中中心心线线至至模模板板支支撑撑点点的的长长度度((即即a值)),,致致使使自自由由长长度度严严重重过过大大(8月月14日日的的施施工工日日志志中中讲讲有有2m多高高;;8月月15日日的的安安全全隐隐患患整整改改紧紧急急通通知知指指出出为为2m--2.5m;;9月8日日的的调调查查询询问问笔笔录录记记载载为为1.2m-1.5m1、、实实际际搭搭设设模模板板支支架架立立杆杆顶顶部部伸伸出出长长度度过过大大是是造造成成本本次次事事故故的的主主要要原原因因。。2、、调调查查发发现现现现场场模模板板支支架架搭搭设设质质量量很很差差::如如个个别别节节点点无无扣扣件件连连接接、、扣扣件件螺螺栓栓拧拧紧紧扭扭力力矩矩普
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