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文档简介

1、温度控制电路设计一、设计任务设计一温度控制电路并进行仿真。二、设计要求基本功能:利用AD590作为测温传感器,Tl为低温报警门限温度值,Th 为高温报警门限温度值。当T小于Tl时,低温警报LED亮并启动加热器;当T 大于Th时,高温警报LED亮并启动风扇;当T介于Tl、Th之间时,LED全灭, 加热器与风扇都不工作(假设 Tl = 20 C , Th = 30 C)。扩展功能:用LED数码管显示测量温度值(十进制或十六进制均可)。三、设计方案AD590是美国ANALOG DEVICES公司的单片集成两端感温电流源,具输出电流与绝对温度成比例。在 4V至30V电源电压范围内,该器件可充当一 个高

2、阻抗、恒流调节器,调节系数为 1仙A/K。AD590适用于150 C以下、目 前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。主要特性:流过器件的电流 (卜A)于器件所处环境的热力学温度 (K)度 数;AD590的测温范围为-55 C+150 C; AD590的电源电压范围为 430 V ,可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件 即使反接也不会被损坏;输出电阻为 710m Q;精度高, AD590 在-55 C +-15

3、0 C范围内,非线性误差仅为 士 0.3 C。基本使用方法如右图AD590的输出电流是以绝对温度零度(-273 C)为基准,每增加1 C,它会增加1 pA输出电流,因此在室温25c时,其输出电流Iout= (273+25 )=298 a AVo的值为Io乘上10K,以室温25 C而言,输出值为10Kx 298A=2.98V 。测量Vo时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。温度控制电路设计框图如下:温度控制电路框图温度控制电路框图由于Multisim 中没有AD590温度传感器,根据它的工作特性,可以采用包流源来替代该传感器,通过改变电流值模拟环境温度变化。 通过温度校正电路得到实际摄氏温度电

4、压值(可适当放大到几伏特,不超过5V),再送温度判决电 路判决,需根据报警温度确定门限比较电压值,电路均可用运算放大器及电压比 较器来实现。可采用三极管和继电器(RELAY)来控制驱动风扇与加热器,在 仿真中用DC MOTOR代替风扇、HEATER代替加热器,并加上发光二极管来 指示其是否工作。温度显示部分可采用 ADC模数转换芯片来实现,将实际温度 电压值通过ADC芯片转换成数字逻辑信号再通过数码管显示。四、电路仿真与分析1、测温电路1、测温电路在仿真中,测温电路由恒流源代替温度传感器,通过 R1变为电压量,并且经过一个电压比较器构成射极跟随器稳定电压, 使得测量Uo时不分出任何电流,避免造

5、成测量值不准确。Uo=I*R12、2、温度校正电路在温度校正电路中,采一个电压比较器构成一个减法器,也就是把热力学温度温度转变成摄氏温度。具体的计算为uo=R3/R6(u1-u2),其中=i*10K Q =2.73V ,由电阻分压得到的,因为 R3/R6=10 ,也就是温度每上升一度,输出电压增加0.1V 0控制电路这是用集成运放构成两个电压比较器,一个比较上限 30摄氏度,一个比较下限20摄氏度,换算为电压就是3V和2V。3V和2V通过电阻分压得到,分别接在两个比较器的反相端和正向端。当2V时,灯LED GREEN 亮,低温报警,启动加热器。当2V3V时,灯LED1 RED 亮,高温报警,启

6、动风扇。后面的部分即为工作电路,由继电器驱动。当温度低于20,绿色LED亮,heater工作加热。当温度高于30摄氏度,红色LED亮,motor工作散热。显示电路显示电路采用ADC0809经过模数转换,然后通过单片机控制数码管显示相应的温度值。在仿真时,改变电流源的值得大小,得到相应温度显示。五、原理图与PCB1、根据得出正确结果的仿真图连接了 DXP的原理图,并且进行了检查(1)进入DXP ,新建原理图文档schematic document(2)在原理图元件库找元件,常用的有protel Dos schematic libraries.ddb(3)连接电线,器件之间的电路必须要连通。(4)

7、修改元器件属性。注意:双击左键打开属性对话框,修改相关属性和参数。左键+空格键可以修改元件方向。(6)保存文件,至此原理图以设计完毕2、然后根据实际的元件大小进行测量和画封装在画封装的过程中,除了真实脚距,考虑到三极管三个引脚之间距离太小不利于焊接,所以自己重新画了一个封装把引脚之间的距离适当变大,因为实物的引脚是可以用力来改变的。这个做法也得到了老师的认可。在画封装的过程中,也发现了芯片是集成在一起的四个运放,所以又改变了 原理图中的运放的引脚,使用几个芯片即可实现,节约成本!3、 PCB 图画这块PCB,用了我三天的时间!芯片周围的电阻很多,但是只要按照对应的位置来摆放,接线是不难的。我先

8、画好了芯片及其周围电阻的摆放连接。 但 是,由于VCC和GROUND必须各处都是接在一起的,要使左边的和右边的接 在一起要绕开许多元件,所以继电器和与它相连的 LED和二极管、三极管的位 置我换了好多次才找到最完美的位置和接线方式! 而且,三极管的焊盘是椭圆的, 而且距离比较近,焊线不能太粗不然违反规则,所以我就在连接三极管中间一脚 时细化了焊线。其余的焊线都适当的粗,防止短路,焊盘也尽量大,为打孔和焊 接提供方便!六、制版、焊接与调试1、转印、腐蚀、打孔在制作电路板的过程中,碰到了许多困难。1)首先是,由于打印机的问题,打印效果不好,中间总有一部分被抹了,应 该是从打印机出来时压到了那里。所

9、以我们思考后决定先转印,然后再用 笔补!花费了很多时间和精力!但是可行。我们还发现,用笔补之后,再 用什么都没有的转印纸包好再热转印几次,可以把补上的笔墨烘干压紧, 效果和打印机里的墨一样。2)第一次板子转印用笔补充后腐蚀时,由于热转印次数不够,墨不够压紧, 在腐蚀过程中导线都脱落了,真的很可惜,一块板子就这么费了。所以在 第二次制版多热转印了两次,最后顺利制作出了板子。大约转印了10多次。腐蚀时间很长,要耐心等待。3)接下来打孔,我们去的时候只有一毫米的打孔机有针头了,但焊盘直径只有2mm ,幸好把焊盘画大了一点,很小心的打孔才没有让焊盘被打掉。2、焊接腐蚀完,已经晚上12点了,我和其他组的

10、负责做板子的人决定通宵把板子 焊出来,所以在实验室里完成了板子。焊接过程很顺利,是由于之前金工实习时 练习过焊接还有做电源的经验,因此这次焊接也得心顺手。只有有些引脚,因为 打孔有点歪,铜很细的地方不上锡,多补了几次才好。3、调试在调试过程中,很困难很困难!由于我们班没有面包板,没有在制作电路板之前搭建元件做过调试,所以只能直接制版看效果。我们班没有AD590 ,我们只能用直接加电压的方式来调试板子还是因为经验不足,我没有在板子上留出调试点,又因为板子做的很小,电压夹线很难夹在元件引脚上,所以很困难。我思考之后,决定 在板子底层需要加电压的焊盘位置焊上导线,然后加电压。在加+-12v时,发现,

11、夹子靠近导线时有电火花产生,吓了一跳,第一次看到这种情况,好害怕会烧了,但是其实没有什么大碍。在加好+-12v, GROUND和待测电压后,发现灯并没有如预期中亮起来,这时,我思考可能实验是失败了。所以,我这时就反应过来要 检查芯片,发现芯片是有热度的,证明它在工作,我又怕它是烧了, 所以先断开电压,等到恢复室温我再加上电压,发现芯片还是会热, 证明没有被烧,芯片是好的在工作的。那么没有灯亮,是其他原因造成的。为了找出失败的原因吗,我决定用万用表测量各点电压,看是从哪一部分开始较大偏离了理论值。后来发现,从最后一个运放输出的电压都是没有问题的,前面的电路都是正常通的,但是通过继电器之后的电路出

12、现了异常,电压变得很小很小,原因可能是: 1)继电器有问题,没有在电流通过下通过电磁将开关导通到另一边2)电阻值太大,使通过LED的电流太小不足以让它发光。七、元件清单Bill of Material for 温控.PcbDocOn 2015/5/14 at 23:24:19CommentPatternQuantityComponents2N3903三极管2Q1, Q2DiodeIN40482D1, D21N4148Header 3HDR1X31P1LED1LED2GREEN1, RED1RelayJZC-23F2K1, K2R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9

13、, R10, R11, R12Res1AXIAL-0.317R13, R14, R15, R16, R17TL084ACNTL084CN1U1八、实验总结在本次实验中,仿真方面,我并没有按照老师给出的流程毫无思考直接进行 搭建,而是经过了自己的思考,比如:老师在讲解的时候,说先经过一个反相减 法器再经过一个反相器来实现对温度的调整, 当时我就想,为什么要反两次,不 能一次完成呢?所以在仿真中我就直接用了一个正向减法器来实现了同样的功 能。这使我明白,方法有很多,但是也有更优的选择。在试验中,要有自己的思 考,如果只是一味的为了完成任务而实验就失去了实验的意义,实验就是要让你发现些什么新的东西,得到一些新的思考和理解。本次实验,使我积累了许多制板的经验和教训。我都详细写在了上面的第五 六部分,我会在以后也牢牢谨记,不犯同样的错误。同时,我也明白了理论和实 践之间是有很大差别的,而我们所追求的是在实践中的实现

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