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文档简介

1、采油矿节能降耗现状分析及对策摘要:油田采油矿采油方式以抽油机、电泵生产为主,电费占总成 木的30%左右,机采系统能耗占总能耗的82%,通过对全矿机采、注水、 集输、非生产用电等现状分析,找出影响全矿能源的各种因素,提出油井 用能“八字工作法”,能源利用率由30. 4%提高到35%。关键词:油田采油节能降耗现状及对策采油矿作为资源采掘型企业,既是产能大户,又是能源消耗大户,降 低能耗要坚持“节约与开发并重,把节约放在首位”的原则,紧紧围绕机 釆、注水、集输等主要耗能系统,深挖内部潜力。一、用电管理现状分析及対策该矿共冇1条10kvA高压线路,16条6kvA高压线路,所辖配电变压 器351台,年计

2、划电量为13200万kwh。电量主耍是提液电量、注水电量、 集输电量和非直接生产电量,根据这四个系统共计18个一级、二级节点 进行挖潜,抓住用电事前、事中、事后三个控制环节,在机采方面大力开 展“拔、停、优、调、转、减、提、堵”八字工作法:1、“拔”。拔低效电泵井,降低提液耗电。针对个别电泵井高含水提 液,实际产油量较低的实际,拔11 口低效电泵改抽油机生产,而一口电 泵井的耗电是抽油机的5倍多,优化了产液结构,降低了用电量。2、“停”。停电热杆井和高含水油井。对高耗能电热杆井进行治理,采取替代方式加热。如将电热杆改为烧麦秸秆热水密闭循环降粘;根据季 节温度夏季时把黏度降低的油井停电加热;停高

3、含水电泵井、抽油机井; 停用单井拉油电加热罐,改用气加热罐加热。3、“优”。优化工况,提高采油系统效率。一是优化电泵井工况。针对电泵井存在的“泵型不合适、组配扬程偏 大、电机功率偏大”的问题,进行上提泵挂、电机降功率、离心泵减级、 变压器减容为主的工艺配套“四优化”。在优化的电泵21井次中,变压器 减容 1046KVAo二是优化抽油井工况。对油井进行优化设计,对井下杆柱优化30井 次,泵径升级31井次,优化后单井日节电22. 7KW -h,系统效率提高14%。 优化稠油、结蜡等特殊井管理,实施“定人、定期、定量、定温、效果跟 踪”的“四定一跟踪管理法”,制定“一井一策”,在采取高压锅炉、热油

4、循环车热洗的基础上,积极推广应用清蜡新工艺-空心杆热洗,该工艺具 有清蜡效果好、不伤害地层、不影响泵的正常工作、热洗效率高等特点, 有效降低了油井耗电。三是优化油井掺水和水井洗井水量。做到掺水定量、水嘴控制、水表 计量“三同时”,有效保证注水泵站干压平稳,减少因掺水过多,造成污 水在集输、注水系统内循环引起的电量浪费。根据季节精细管理,随肴气 温逐渐回升,掺水井由58 口降到26 口。对掺水方式进行革新,井口安装 新型掺水装置,实现掺水量最少、回压最低的目标,日掺水量由2023m3 下降到780 m3, H节电量3000kwh 。水井每月常规洗井66井次,经过摸 排规律,根据实际吸水情况优化洗

5、井,平均每月洗井44井,同比减少22 井次,共计节电64. 2万kwho四是优化油井间开周期。利用新型抽油机系统效率分析仪,对间开井 连续测示功图和液面,对间开周期进行全面优化,制定“一井一策”间开 规律,实现了间开井的经济运行。如X9-16井,间开制度由关7天开24 小时优化为关3天开8小时,月累增油7. 6吨。五是优化泵站设备运行。集输泵站根据生产实际优化设备运行,相继 停运1台75kw的原油外输泵,1台电脱水器。原油外输含水降低,因泵排 量大,及时上变频柜调节泵排量,避免了人为控制闸门造成电量浪费。4、“调” o抽油机调平衡。抽油机是否平衡直接影响到减速箱和电 机的负荷大小。当抽油机平衡

6、率在85%左右时较省电,欠平衡和过平衡都 会导致电机输入功率的增加。抽油机若不平衡,则对抽油机的能耗有较大 的增加,同时因抽油机运转不平衡将造成工况恶化,并影响抽油机、电机 寿命。生产实践表明,合理地调整平衡,每口油井可减少有功功率 0. 3-1. 5Kw,平均节电0. 5Kw左右,节电效果显著。5、“转”。加大水井转注力度。通过转注水井12 口,酸化增注25 口, 上增压泵增注8 口,初期H增注能力5249m3,提高了注水有效率,注水泵 干压差下降,注水单耗由8. 42kwh/ m3降到7. 94 kwh/ m3,下降了 0. 48 kwh/ m3o6、“减”。变压器减容。优化选择电泵井地面

7、电器配套系统,加快电 泵井变压器减容运行节奏,使用新型的S11型变压器替代老化的变压器以 降低变损,并将大容量的变压器更换为适合的变压器,并进一步对变压器 进行改造,对各种容量的变压器电压档位按20%档进行变化,使之更具有适用性。先后对泵站、同台子井、电泵井、计量站等变压器进行减容82台次,减容5616KVAo7、“提”。提高线路和单井功率因数,对3条高压线路进行了无功补 偿,功率因数从不足0. 8提高到了 0. 9以上。给抽油井安装低压无功补偿 柜74台,单井平均功率因数由0.52提高到0. 8608、“堵”。一是堵住电量浪费。装表计量基层队非生产电量,根据季 节下沉电量指标,按照每升降电量

8、lkwh奖罚0.5元,每月考核兑现。二 是堵住电量流失。加大对转供电户和变压器私接乱挂的监控治理力度,把 转供电户的低压表改为高压远传表,安装1140变压器和电泵防盗便压器, 拆除私接乱挂。二、加强集输泵站和成品油管理,提高用能效率1、优化集输工艺,提高系统效率。在口常管理中,根据泵站进液情 况,科学匹配用电设备,使用变频装置,尽量减少开泵台数,多次合理优 化技术工艺进行流程改造,合理使用变频集输,杜绝人为控制闸门降低排 量浪费电的情况。2、合理控制加热炉进出口温度,进而提高炉效。集输泵站根据季节 气温及生产实际情况,严格控制好原油稳定加热炉出口温度在105 -110 度之间;原油外输加热炉出

9、口温度在60 -70度之间,进入夏季气温升高 后,来油温度高,就停运原油外输加热炉;原油稳定加热炉改烧天然气, 尽最人限度减少原油、天然气用量。3、严格根据车辆日常的丁作量、行驶公里数、车况进行耗油定额, 月度进行考核,对于超定额的车辆,按照每超、节1升奖罚6元进行兑现。4、对于冬季烧天然气取暖的基层队,严格控制室内温度在20度以下, 最大限度减少天然气用量。三、节能降耗工作发展方向和潜力1、抽油机等设备状况制约着系统效率的提高,不利于节能工作的开 展。抽油机使用年限都很长,大部分都使用十来年,设备老化。抽油机各 部件不是很匹配,严重影响机采系统效率。女m抽油机平衡对机采系统效 率有较大影响。抽油机配置过小,致使四个平衡块全部调到头仍无法达到 平衡,抽油机不平衡势必会增加耗能,不利于节能工作的开展。2、电机额定功率、变压器容量过大造成大马拉小车现象。采油队使 用电机人部分是55千瓦的普通电机,油井正常生产只需37千瓦就足够了, 电机功率过大势必会造成部分能量的浪费。单井变压器也有同样的现象, 容量都是50KVA,造成部分变压器空载,不利于节能工作的开展。3、设备更新力度不足。诸多淘汰设备延期使用、多次修复设备重复 使用等现象大量存在,影响整机效率的提升,致使能耗增加需更新电动机。4、抽油机、泵类等设备,缺乏能耗

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