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文档简介

1、高压变频器在XX发电厂的应用摘要:介绍了XX电厂凝泵变频改造方案和高压变频器调试过程,试运行结果显示变频改造后电机节能显 著,并能大大改善电机运行工况。关键词:凝结水泵高压变频器节能1引言XX发电厂总装机容量为4X300MW机组,每台机组配置两台互为备用的凝结水泵,流量调节采用阀门 调节方式。此传统调节方式存在较大弊端:节流损失大,能量浪费严重;机组调峰时凝泵运行效率大幅度 降低;调节频繁易导致阀门和执行机构损坏,设备维护量大;电机经常处于高速运转造成各部件磨损发热; 电机工频起动对电网和电机造成较大冲击;自动化程度低、控制精度差。为进一步提高设备利用率,节能 降耗降低厂用电率。经过长时间调研

2、,XX电厂选用了由上海新华控制技术(集团)有限公司推荐的安川 高可靠超节能矢量控制型高压变频器,将#3、#4机组凝结水泵进行变频改造,并一次投运成功。2凝结水泵变频改造方案XX电厂#3、#4机组凝结水泵参数为:额定电压6kV、额定功率1000kW、额定电流116.4A、额定转 速1487r/min,配备安川CIMR-MV1SDC13C型高压变频器,系统接口和DCS逻辑组态设计更改由新华集 团公司完成。 TOC o 1-5 h z 2.1电气主回路_,F鉴于凝泵的冗余配置和安川高压变频器的高可靠性,此次凝泵变频改造未考虑工频/变频切换回路。电气主回匚L路设计如图1所示,电源由厂用电母线经电厂原有

3、高压巴竺断路器QF后送至高压变频器,变频器将电能变换频率后直接驱动电动机。此种设计只增加一台变频器,结构命简单,投资和占地较低。2.2系统接口设计此次变频装置共用到DI2点一一变频器运转/停止指令;DO5点一一变频器准备结束/运转/轻故障报警/ 重故障报警/自保护跳高压开关;AI1点DC4-20mA速度指令;AI2点 频率输出/电流输出。接口图如图2所示:2.3逻辑组态当变频器正常使用时,变频器与工频备用凝泵互为联锁:当变频器跳闸时工频备用凝泵联锁启动;当 变频器运行且凝结水母管压力低,联锁信号为真时工频备用凝泵启动。原除氧器水位调节阀控制保留,作为调节的后备手段,正常工况处于固定位置(建议置

4、于全开);增 加变频调速泵跳闸,启动备用定速泵时(用定速泵联锁投入和调速泵跳闸信号与,采用脉冲量),超驰关 小调节门至一定开度(根据当前负荷设置对应阀门开度),并在阀门开度与设置指令相差在一定范围内时, 自动投入除氧器水位自动调节。新增加变频调速凝泵除氧器水位自动控制系统与原调节阀控制一样,采用 三冲量调节。除氧器水位高,设置调速泵转速闭锁增。调速泵停止,置指令为转速低限。凝结水压力低, 联锁信号为真时设置调速泵转速下限。凝结水母管压力低且定速泵运行联启调速泵,此时设置调速泵转速 最大。定速泵跳闸时联启调速泵,设置转速最大。3变频系统的调试此次变频系统改造,在新华集团公司的精心准备下,仅用一天

5、就完成安装测试,并完成变频器在各种 工况不同负载下的试运行,运行状况良好。为保证设备的安全运行,变频器在主电源上电前,还依次进行 了变压器绝缘检测和控制电源确认等试验。3.1变频器柜检查与加固此项检查柜面及内部的部件,确认是否有损坏和螺钉松动等情况;确认接线位置和接地情况;确认电 机侧的联轴器已断开。3.2变压器绝缘测定此项目的检测变压器的对地绝缘性能,检测结果良好。测定点测定值结果备注输入变压器2000MQ良好合格标准:30MQ以上3.3控制电源确认控制电源为冷却风扇和变频控制器提供用电,检测从控制电源主回路开始,依次检测控制基板各用电 模块,目的是保障变频器主电源上电前各控制电源的正常运行

6、。检测结果表明各控制电源良好。名称用途测定点测定值(V)结果判定基准A-B407主控制电 源冷却风扇用A-C406良好40010%源B-C407变频器 控制电源变频器控制器用降压变U-V99.1良好10010%15V电源负极-公共端-14.85转换输入正极-公共端15.08良好控制基板 电源24V电源 转换输入正极-公共端23.97良好输出基准 0.2V正极1-地4.995V电源模块输入正极2-地5.20良好正极3-地5.173.3自学习模式此模式是安川高压变频器所特有的,通过这一模式变频器能够自动读取电动机参数,根据这些参数完 成变频器最佳运行和矢量控制环境设置。在自学习模式执行前,需利用变

7、频器自带的点动功能,确定电机 旋转方向。3.4电机操作测试(无负载)在电机带负荷前,为保证变频器的可靠运行,首先进行变频器带动电动机空转试验。检测数据测试波 形如下图表所示,结果显示变频器运行正常。速度指令()输出频率(Hz)输出电流(A)输出电压(V)10%5.028.661020%10.027.6123340%20.027.1243560%30.027.1363480%40.026.84840100%5026.660933.5电机操作测试(负载)此项测试变频器带载运行状况,试验过程根据不同的频率范围分为几个阶段,待变频器在每个频率阶 段的各项参数稳定后再逐步向高频率阶段运行。检测数据如下表

8、,结果显示电机变频运行后,不同负荷下 电机的输入电流和输入电压显著减小。速度指令 %输出频率 ?HZ输出电流 ?A输出电压 ?V10.935.4328.968120.5210.1828.6126340.6620.2032.6247261.0630.3548.3371281.1740.4272.84935100.0049.8799.66125各频率段电量波形如下图所示,从图形中看出电机运行各段电流平稳,变频器运行良好。电机操作试验带负载转速0-10%-20%-30%电机操作试验带负载转速40%-50%-60%电机操作试验带负载转速70%-80%-90%-100%3.6电机操作试验带负载转速0-1

9、00% 60秒此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定60S。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。3.7电机操作试验(负载 转速0-100% 30秒)此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定30S。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。3.8机组实际运行数据(变频状态下调门开度均设定在100%)参数名称 机组负荷(MW)测试及计算结果170200250290工频运行状电流(A)9398100102态功率(kW)840885903921变频运行状电流(A)2735.1454.4367.37态功率(kW)266347537664节能效果()68%60%40%28%由以上数据分析可得,

10、变频改造后节能效果显著,经粗略估算,原工频运行时相同工况下#4机组凝结 水泵一天耗电约2万度,现变频改造后#4机组凝结水泵所耗电量减少至1万度。4变频改造后所带来的其它效益(1)减少电机启动电流电机直接工频启动的最大启动电流为额定电流的7-8倍,而由变频器起动的负荷曲线可以发现它启动 时基本没有冲击,最大启动电流仅略高于电机额定电流。因此变频调速解决了电机启动时的大电流冲击问 题,消除了大启动电流对电机、传动设备和主机的冲击,降低了日常的维护保养费用。(2)延长设备寿命变频调速改变了电机转速变化的加减速特性曲线,没有应力负载作用于轴承上,延长了轴承、电机的 寿命。(3)降低噪音变频改造后,由于转速的降低,电流的减小,噪音大

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