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文档简介

1、生产部2012年第一季度事故演习题目(初稿)一、运行方式:(一)、电气部分:1、发电机主变:#1机、#2机、#1-#4主变运行,#0机变组冷备用,发电机低周保护,消弧线圈投#1机变;2、线路及厂用电:110kV母线及所属线路、35kV母线及所属线路全部运行,110kV中性点在#1、#4主变,35kV母线由#1、#2主变供电,厂用电全部由主电源供电,#0主变冷备用,#00厂变,#02厂变丁开关检修状态(无检修工作)#0高备变热备用中。(二)、汽机部分:1、主机系统:#12机运行:负荷50MW,供汽流量20T/H,乙凝结水泵、乙射水泵、甲冷却水泵运行,备用泵处于正常备用位置。主汽压力温度,真空正常

2、,#3机备用;2、给水除氧:#2、3给水泵运行,#1、5泵联锁备用,#4、6泵手动备用;#14高除运行,供汽母管、加热母管并列运行;3、循环水:#3、4运行,#1、5泵联锁备用。2、6手动备用。(三)、锅炉部分:1、主机系统:#1、#2炉给水、减温水、热负荷投自动,#1、#2炉主汽流量220T/H。主汽温度(#1炉:538、#2炉:539);主汽压力(#1炉:9.70Mpa、#2炉:9.72Mpa、)。#1炉甲、乙制粉系统运行,#2炉甲制粉系统运行,#0361、#0362给水联络门并列运行,#0001#0003,#0011#0012蒸汽联络门并列运行;2、脱硫:#1吸收塔A、B浆液循环泵运行,

3、C浆液循环泵备用,A氧化风机运行,A、B、C搅拌器运行,#2吸收塔设备全停备用;3、脱硝:#1尿素热解反应器运行,A高温稀释风机运行,#1、2炉SCR运行,A尿素给料泵运行;4、锅炉辅机:#1、2炉捞渣机、碎渣机运行,#1、2炉各电场运行,#1冷干机运行,#2、10空压机运行,#6空压机检修,#2冷干机检修,其它设备备用。(四)、化学部分:1、2机2炉运行,制水设备正常运行,#5阳床,#1阴床,#2混床运行,除盐水箱水位612M,625M。清水箱水位2.10米、2.17米。#1高位酸罐液位为0.30米,#2高位酸罐液位为1.39米,#1酸计量箱0.22米。(五)、燃料部分:1、各设备均正常运行

4、或备用。二、事故现象及处理要点:(一)、电气部分:A:故障点:1、#2厂变本体高压侧A、B相进线电缆短路着火。2、#2厂变保护电源保险丝熔断一相,保护拒动。B:事故现象:1、警铃响,警钟响,事故喇叭响;6KV#2母线、380V#2母线失压, #2除尘变、#1B厂变、#1输煤变次级开关跳闸,#2输煤变、#13除尘母线除I联II开关投入。#0高厂变310开关、#01厂变初级开关、#01厂变乙开关红灯闪,602开关、#01厂变丙开关过流光字牌亮。2、#2厂变室变压器本体顶部着火,有浓烟。(消防报警装置变压器开关室五区报警)3、失压设备:机(#3给水泵、#3循环水泵#3给水泵油泵、#4给水泵油泵、#2

5、机乙射水泵、甲凝结水泵、盘车,高,低油泵,甲冷却水泵,甲,乙低加疏水泵失压。)炉(#2炉8台高压马达,上下排给粉机,甲乙给煤机,磨煤机1,2,大齿油泵,AB火检风机)脱硫(#10空压机,#2炉捞渣碎渣机,#1塔B浆液循环泵)燃(甲碎煤机马达)C:保护动作:1、#2高厂变初级过流、#602开关分支过流。2、#2除尘变、#1B厂变、#1输煤变低电压保护动作D: 处理要点: 1、迅速减负荷,将#1机负荷减至23MW、#2机负荷减至17MW,调整机组参数,保持稳定运行,迅速恢复失压厂用电正常供电。2、做好自身安全防护措施,进入#1厂用电室要先通风。迅速将#2厂变初次级开关切闸,并将#2厂变初级开关拉至

6、试验位置、次级刀闸拉开,然后对#2厂变进行灭火,火势无法控制要及时报告保卫处、拨打119火警电话。3、#2厂变火势扑灭后,做好检修安全措施。待锅炉恢复正常后,加回减去负荷。(二)、汽机部分:1机事故现象:1、2号炉灭火。2、#4、5高加水位升至450mm、高加水位高至700mm、高加水位高至800mm相继报警。3、高加水侧电动门程组解列,高加联成阀动作。4、高加紧急疏水门开启,电动进汽门及抽汽逆止门关闭。5、加热器内有汽水冲击声。处理要点:1、立即联系主控室减负荷至23MW。2、确认高加已经解列,各水门汽门均动作正常,联系锅炉注意水压水温。3、因2号机退出供汽,调整1号机供汽压力在1.03MP

7、a左右,温度不高于350度。4、高加查漏,发现#5高加钢管泄漏,联系检修处理。5、加强监视主蒸汽参数和机组各部情况,应符合规定。按机组情况和指令接带负荷。2机事故现象:1 #2炉灭火。2 运行中乙射水泵、甲冷却水泵电流降至0。3 甲射水泵、乙冷却水泵联锁启动,1分钟后乙冷却水泵电流至0。4 发电机转子断水、发电机定子断水、发电机解列、主汽门关闭、安全油压低及各抽汽逆止门关闭等光字牌报警。5 负荷至0,转速3050rpm。6 厂用电恢复以后准备开机,高压油泵无法启动。处理要点:1 #2炉灭火后立即减负荷至17MW。2 将供汽切至手动运行,调整压力在0.8MPa。3 乙冷却水泵掉闸重启不成功后,手

8、动合闸一次甲冷却水泵。4 发电机断水保护动作后,立即启动直流油泵不破坏真空停机。5 转子停定以后进行手动盘车。6 厂用电恢复以后准备开机,高压油泵无法启动,联系检修,高压油泵机械故障,短时间内无法恢复正常,报告值长班长,转开#3机。#3机#2号机无法开机后,接指令做开机前检查和试验正常后暖管,按冷态启动开#3机。给水事故现象:1. #3号运行泵掉闸,辅助油泵未启动,出水门未联动关闭,#4给水泵油泵掉闸.21号泵自启动正常,5号泵未联动处理要点:1.检查1号泵启动正常,关闭其再循环门,停辅助油泵,投联锁。2.检查#3给水泵无倒转,否则手动关出水门,确认掉闸泵“跳闸”信号,将联锁功能投至相应位置。

9、3.其余按厂用电中断处理。. 除氧事故现象:1.14高除水位汽压波动大,对外供汽汽压流量降低。处理要点:1.手动调整高除水位汽压至稳定。联系班长及了解各台机组的运行情况,调整补水。必要时联系炉疏水司泵。循环水事故现象:#3泵跳闸,循环水母管压力低报警,#1泵自启动正常。处理要点:1. 母管压力低检查#3泵液压蝶阀未关闭,到现场手动泄压关闭。2. 联系班长和各机注意水压,通知电气尽快恢复厂用电。(三)、锅炉部分:A、事故现象:#1炉:1. #2炉灭火后,#1炉蒸汽流量瞬间达260T/H;2. #2机跳闸后#1炉主汽压力达10.30Mpa,对空排汽门自动开启,主汽安全门动作,蒸汽流量降至50T/H

10、。3. 上排给粉机转速摆动大,在最低至最高之间摆动。4. 给水主管调节门在开启过程中卡涩,水位上升至+150mm。#2炉:1. “6kV厂用电失电”报警。2. 炉前及炉膛工业电视发暗。主汽流量急剧下降,汽温、汽压、水位下降。3. MFT保护动作,锅炉灭火。4. 厂用电恢复后,准备升炉时启动油泵发现油压低至0.4MPa,现场检查进油流量计旁路门前法兰爆漏。5.灭火后听见有炉内传出巨大的掉焦声。#3炉:1. 升炉后,主汽温541,减温水量大(一级甲乙侧6T/H,二级甲乙侧2T/H);2. 升炉后,甲、乙引风机电流33A,氧量单磨6%;3. 升炉后,在集控室听到#3炉给水管道附近响声很大 。辅岗及环

11、保:1、#1吸收塔B浆液循环泵跳闸,#10空压机跳闸,#2炉捞渣机渣机跳闸碎渣机跳闸;2、A尿素给料泵跳闸。B、处理要点:#1炉:1. 蒸汽流量260T/H,联系主控室减负荷,将上排给粉机由自动转为手动调整;2. 甩负荷后主汽压力高,降低给粉机转速,关闭对空排汽门,注意汽压变化,远控复位主汽安全门;3. 给水主管调整门卡涩,水位高,事故放水门自动打开,转给水旁路管调整水位。#2炉:1. 厂用电中断后,确认保护动作正常,燃料全中断。切引风机开关。切除炉膛灭火保护、汽包水位保护、燃料中断联锁。2. 现场就地所有减温水手动门,在DCS系统中关闭给水主管调整门,尽量维持水位、汽温。3. 厂用电恢复后,

12、发现进油流量计旁路门前法兰爆漏,停下油泵,关闭进油及回油总门,用干砂将地面漏油吸附,联系检修人员处理。4通知副岗检查捞渣机,发现捞渣机被大量焦块堵死,链条脱落,导向轮被焦块压死;接通知本炉不升炉,汇报班长、值长,关闭#2001、#2002主汽门。#3炉: 1、升炉后主汽温度高,副司炉检查捞渣机渣斗水位低,开启工业水至水封槽直通门,将渣斗入满水。 2、副司炉出集控室发现#3炉给水主管调整门迫件漏汽,汇报司炉,转旁路给水管调整,关闭给水主管调整门前、后电动门。辅岗:1. 汇报值长、班长,启动#1塔C浆液循环泵,冲洗B浆液循环泵,注意监视#1吸收塔出口SO2含量决定是否投干法脱硫;2. 检查#2炉烟

13、气挡板门保护是否动作正常;3. 启动#11空压机或其它备用空压机,保持系统压力稳定;4. 复位所有跳闸设备;5. 立即检查B尿素给料泵是否联动,联动正常后调整变频器频率;若未联动,则手动启动B尿素给料泵。检查出口压力、尿素溶液回流管压力是否正常,重新投入#1热解反应器计量模块;6. 若B尿素给料泵不能启动可重新试启动A尿素给料泵一次;如果仍然无法启动,应立即汇报值长,联系检修人员处理;7. 确认#1热解反应器计量模块已自动退出运行,利用除盐水泵冲洗#1热解反应器尿素溶液管道、A尿素给料泵及尿素溶液回流管;8. 检查#2炉捞渣机、碎渣机跳闸原因、发现捞渣机被大量焦块堵死,链条脱落,导向轮被焦块压

14、死,汇报锅炉班长。9. 待厂用电恢复后,根据情况启动#1吸收塔B浆液循环泵。(四)、化学部分:A、事故现象:1、8:30分来酸一车,值班工由低位酸罐向高位输送时,#1输酸进酸门漏酸(低位酸罐液位1.30米);2、11:20卸酸完毕后由#2高位酸罐向#1酸计量箱放酸,由于疏忽,酸满箱造成计量箱盖爆裂;处理中有人不小心被浓酸溅到皮肤上。B、处理要点:1、发现进酸门漏,立即停止#1输酸泵运行,关闭汽车槽放酸门,关低位酸罐出酸门,关输酸泵进、出药门。先用石灰粉中和,再用清水对泄漏点及地面进行冲洗,开启潜水泵将冲洗水抽到中和池,并通知检修处理,处理好后再恢复操作。整个操作过程中要作好个人防护措施:如戴橡

15、胶手套,防毒面罩,穿耐酸鞋;2、发现#3酸计量箱盖爆裂后应立即关闭高位酸罐出酸门,待计量箱无酸溅出后,关计量箱进酸门。先用石灰粉中和地面泄漏酸,再用大量清水冲洗计量箱及地面。直至无酸积聚时为止,并通知检修处理,处理好后再恢复操作。整个操作过程中要作好个人防护措施:如戴橡胶手套,防毒面罩,穿耐酸鞋,橡胶围裙;3、期间有人被浓酸溅到皮肤上,应立即用大量清水冲洗,再用0.5%碳酸氢钠溶液清洗,视情况送医院进行治疗。(五)、燃料部分:A:事故现象:1、#3乙皮带检修中,#2甲皮带落#3丙皮带犁煤器下降后不能抬起,煤仓出现低煤位,且需要立即上煤。2、在卸船运煤的过程中巡检发现煤船周边水域有油光及柴油味。进一步检查确认得知船方排放至河的船仓底水含油。B:处理要点:1、查看该犁煤器就地控制及上位机有无卡死信号,检查现场控制箱完好,转换开关所处位置是否与运行方式相符,有无检修工作牌。查看控制箱内保险丝及各开关线路是否正常,按钮或限位开关是否接触不良。(不正常时通知电工处理);2、不能发现故障点或故障短时间内不能处理好时,应采取紧急临时措施,手动抬起该犁煤器,准备上煤,手动抬起犁煤器时的注意事项如下:#2甲皮带、#2甲皮带犁煤器控制箱转换开关

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