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文档简介
1、机组启动过程中擅解保护,会发生爆燃!一、事故经过#1机组为600mw超临界机组,采用东锅dg2141/25.4-ii7型超临界直流锅炉,炉膛前、后墙各有三层(每层6台)燃烧13!1!器,a层(前墙下层)配置常规等离子点火装置,f层(后墙 下层)配置纯氧等离子点火装置。6月19日,#1机组在停备一周后安排启动。2时50分,投a 层等离子首次点火,a层6个燃烧器中只有4个拉弧运行。由 于炉膛燃烧始终不正常,分别于6时17分和7时07分两次投 入f层等离子,但因燃烧器壁温高退出。8时23分,当a6等 离子断弧时,触发了“同层燃烧器出口门关闭±3个”跳磨保护 条件,磨煤机跳闸,锅炉全燃料丧失
2、mft。8时44分,投a层等离子第二次点火。由于a4、a5拉弧不 成功,值长要求热工人员在dcs中将a4、a5燃烧器关断门 强制为开状态信号,同时将a磨强制具备启动条件。9时24 分,a6发生等离子断弧,联锁关闭a6燃烧器关断门,同时 造成a6火检无火。此时a层已有3个等离子拉孤失败,由于 a4、a5燃烧器关断门被强制为开状态信号,未能正常触发 “同层燃烧器关断门关闭x个”的跳磨保护条件。但是,由于 火检无火,触发了“同层燃烧器断孤且火检无火之3个”的灭火 保护条件,导致全炉膛灭火mft动作。9时46分,投a层等离子第三次点火,又于11时43分投入 f层等离子。a4和a5仍然拉孤不成功(a4、
3、a5磨出口门仍 强制为开状态)。值长要求热工人员在dcs中又将a5火检 信号强制为有火状态;将f2关闭状态的出口门强制为开状态 信号、火检信号强制为有火状态、等离子强制为启孤成功状 态。12时37分,f4燃烧器壁温高熄弧冷却,并在熄弧前将 f4燃烧器关断门在开状态挂禁止操作,导致f4熄弧后未能联 锁关闭f燃烧器关断门,且供氧门一直开启。12时40分,f4 重新拉弧成功后炉膛风压出现大幅度波动,12时41分,炉膛 发生爆燃,炉膛压力高mft动作。事故造成锅炉炉膛变形、 水冷壁及支撑钢梁严重受损。二、原因分析 事故调查确认,本次事故的直接原因是违规擅自解除锅炉保 护。在第二次点火和第三次点火之前,
4、运行人员为防止触发 磨煤机跳闸和全炉膛灭火保护条件,要求热工人员在dcs中 先后将a4、a5、f2的燃烧器关断门,以及a5、f2的火检等 多个涉及主保护的状态信号进行强制,相关工作未履申请批 准手续。这些强制操作使a层、f层燃烧器在一定程度上失去 保护,炉膛燃烧长时间处于危险状态。特别是第三次点火过 程中将f4燃烧器关断门在开状态挂禁止操作,导致f4熄弧 后未能联锁关闭f4燃烧器关断门,同时氧气也未切断,成为 引发爆燃的关键。本次事故的间接原因有几方面:1 .等离子装置不满足运行要求。等离子点火装置可靠性差,故障频发,不适应实际煤种,点 火接近10个小时不能建立正常燃烧工况。2 .在不具备条件
5、的情况下进行点火启磨操作。本次事故中,在a层和f层都存在等离子拉弧不成功的情况 下进行点火启磨操作,而且在炉膛温度不满足要求的情况 下,投入两层燃烧器进行点火。3 .相关联锁保护设定有误。投产调试过程中,等离子点火模式下“等离子燃烧器对应的磨 煤机启动条件”、“等离子断弧及同层燃烧器关断门关闭跳磨煤 机”、“全炉膛灭火”等保护逻辑设定有误、动作条件被放宽, 未能正常发挥作用。三、暴露问题1.生产管理秩序混乱,规章制度执行不严,严重违规操作。 启动过程中,为避免频繁出现锅炉“mft”及磨煤机跳闸,生 产人员在未履行保护投切相关审批程序的情况下违规强制磨 煤机a、f启动条件、磨煤机出口门状态、火检
6、及等离子拉弧 状态等操作,擅自放宽保护动作条件。在参数不满足要求的 情况下投入两层燃烧器进行点火。严重违反了电站煤粉锅 炉炉膛防爆规程和企业集控运行规程,也不符合等 离子体点火系统设计与运行导则(dl/t1127-2010)及等离 子厂家有关要求。2 .设备管理不到位。等离子点火装置长期不能正常使用,且设备厂家未彻底清除 设备存在问题,埋下事故隐患。机组启动前,对等离子点火 装置存在的问题,在较长的停机时间中只是简单检查、简单 处理,没有从过去的教训中提前做好预防和试验,也没请厂 家到场指导,最终导致在点火后,边启动边消缺,问题不 断。反映出各级生产人员思想松懈、麻痹,设备主人意识欠 缺。对等
7、离子装置没有在技术层面及时跟进,不熟悉、不掌 握。3 .运行管理松懈。等离子燃烧器点火性能差,锅炉不能正常启动已经发生过多 次,但始终未引起重视,没有研究分析、没有解决方案、没 有防范措施,存在侥幸心理,事故隐患一直存在。运行人员 技术水平不高、安全意识不强、存在习惯性违章操作。当启 动中的机组出现危险情况时,缺少事故预想,未及时分析原 因、采取果断措施切断燃料,反而对等离子点火装置故障、 违规操作习以为常、盲目闯关。4 .投产验收把关不严。投产调试过程中,机组点火系统未严格按照调试大纲要求进 行验收,台帐记录存在漏项或缺项。在等离子点火模式下, “启磨允许条件”、“断弧跳磨条件”逻辑保护在未
8、履行审批签字 手续的情况下被改变,违反设计导则规范和等离子厂家设计 标准,投产后,始终未进行核查和纠正。f层富氧等离子改造 后,虽然有会议纪要,但等离子厂家技术交底不规范、没有 提供正式技术指导说明书和调试验收报告。5、生产人员素质不高,培训工作不到位。相关岗位人员技能素质不适应大容量、高参数机组的技术要 求,对逻辑控制策略、保护设置的本质不掌握,对等离子装 置及其操作要求不熟悉。部分主岗人员在业务技能上,缺乏 对新技术、新设备的深入理解,业务技能差,实际操作水平 低。生产准备和技能培训质量不高,培训工作不扎实。6、安全监管工作不到位。安全监督体系未真正履行好安全监管职责,等离子点火装置 长期存
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