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文档简介

1、提高水泥浆封堵施工的成功率0. 概述 胜利油田井下作业公司在土库曼斯坦施工 已多年,随着施工的不断深入,施工难度和要求也愈来愈高,在 近年大修和侧钻井的施工中表现尤为明显, 同时, 由于该区块的 采注严重不平衡, 造成封堵困难等多次施工均无结果的现象。 本 文详细介绍了目前胜利油田土库曼油井项目施工的油井封堵状 况和方法, 对现场的注意事项和消减措施作了相应的说明, 并提 出了下步的发展方向。1. 现场施工的两种做法 不同区块的采注效果形成不同井的施工, 具体情况要根据事 先测得的吸水量而定, 不同的吸水量选定不同的施工方法才能起 到良好的效果。1.1 先顶替,再挤注 这一做法具体应用在吸水量

2、比较小、 井深比较浅、 连续长井 段、封深大体在1000-2000m左右的井。如库图尔哲别 192井, 套管结构为外径 168mm和114mm套管组合,开采的层位为小 套管段。油层井段为1703-1705m,施工前测得吸水量为10Mpa 50L/min ,循环无漏失,施工目的为封堵油层上返。为此我们先 把注灰圭寸堵管柱下至1706m,充分循环洗井后,打前置清水 0.82m3,顶替相对密度1.85水泥1m3,打后置清水1m3,顶替 卤水3.68m3,上提油管至1556m,反循环洗井后,正挤卤水0.8m3, 压力升至17MPa关井侯宁48小时,钻塞、试压成功。在上述 例子中,油管内腔面积为 3.0

3、1 ,环空面积为 3.67 (去掉单位), 他们之比为 0.82:1.00,这样我们就可以计算出上边的液量。 上提的管柱多少是灰柱在含注灰管柱的套管内所占高度来决定 的,上边注灰为1m3,它在套管内所占的高度为 150m左右,那 样上提管柱就是1556m顶替量的大小原则是灰面的高度位置, 但现场施工中,原则上一般少顶替 50m左右。1.2 先挤注,洗井,再挤注憋压 这类做法一般来说吸水量比较大的深井。 如库图尔哲别 1481 井,该井套管为 140mm内径为121mm第一次圭寸堵井段为 2139-2163m,试压10MPa合格。后要求再次封堵下部油层井段 2431 -2348m。我们先测得吸水

4、量为 8MPa 100L/min。采取做法 时,先下注灰圭寸堵管柱至井深 2331m,前置清水1m3关闭圭寸井 器,挤注相对密度1.85灰浆3m3,顶替清水1m3,顶替卤水 5.13m3,顶替至水泥浆到2381m,剩余部分灰塞,缓慢放压,反 循环洗井,洗出多余灰浆,关井憋压,候宁 48 小时,钻开灰塞 试压合格。 这类圭堵的最大缺陷就是对上部套管损害较大, 但对 于漏失严重的井来说是比较理想的圭堵方法。2. 水泥浆圭堵过程的分析圭寸堵前漏失点压力:P1=0.01 p m( H-B1);圭寸堵后漏失点压 力:P2=0.01 p m(H-B2-h1 ) +0.01 p m仆1 一般来说,如果后期

5、在圭堵过程中泵压上升到一定值时, 就会造成瞬间堵死漏点, 这种情况下就会B2=0,此时P2P1,这种情况下封堵基本就成功了。 但是在封堵过程中随着泵入灰浆的进行, 往往会造成在预留的灰 塞面比实际的要少,甚至没有,这样封堵施工基本失败。如何才 能够留住灰面, 保证封堵的成功呢?首先我们在施工前必须知道 B1,就是管柱静止一段时间后,先不灌液,然后起钻,就会在起 钻过程中清晰的发现液面高度了; 其次,我们知道循环过程中的 漏失量VI,用计量循环池子的液面高度可以确定;第三,我们 必须对所有循环设备及顶替罐的尺寸了如指掌。 下边我们通过一 个实例来对施工过程做一下分析:图库尔者别 912井,井深

6、3618m 要求封堵井段1516-1525m,油层套管内径为 144mm 目前处理至1650m首先我们测得吸水量为 4MPa 100L/min,循 环漏失量为2m3/h,静液面为20m为此我们选择了第一种注灰 方案:下 73钻杆带笔尖至1526m洗井降温,根据实际情况 配相对密度1.85灰浆5m3,相当于在套管内307m的灰柱。为此, 依次打入相应的前置液清水 2m3相对密度1.85灰浆5m3灰浆、 后置液清水0.38m3、顶替液2.33m3,此时我们观察到循环池的 液面增加了 28cm (循环池的平面积为32.5m2,如果不漏的话, 液面应该增加为 29.8cm), 这样就相当于在顶替灰浆过

7、程中,漏 失了近2cm的循环池高度,根据循环池子面积和套管的面积比可 以得到如下结论:循环池子每降1cm,套管液面将下降20m,即水泥将会漏失20m此时的水泥高度应为 267m.起钻300m灌 满井筒,反循环洗井一周,观察循环池液面高度,在循环过程中又降了 3cm根据上边的结论,灰浆柱将会降低60m这样灰柱此时的高度为207m关井。预计反挤卤水 2.44m3,相当于留灰 塞57m如果我们简单的留下 30m的话,有可能漏失掉,上部就 不可能存在灰柱, 这些在反挤前必须想到, 但是我们在反挤过程 中压力从4MPa升至12MPa这样就可以排除静液面的影响,我 们可以再次多挤入10m的高度,关井侯宁4

8、8小时。探灰面深度 为1486m钻开后试压i0MPa合格。圭寸堵成功。从上边的例子 可以看出,如果想在漏失的情况下留住灰塞,保证试压成功,许 多方面必须了解,才能够在施工过程中达到良好的施工效果。3. 严重漏失井的圭堵前期工作 前面已经了解了对漏失井的圭堵施工, 但是从上边的圭堵过程也看到,不管哪种圭堵工作,它必须能够建立循环,如果建立 不起循环的话, 圭堵工作就很难成功。 为此我们针对严重漏失又 不能够正常建立循环的井, 必须采用一定的前期堵漏施工。 就目 前的情况, 我们采用的堵漏材料也是很多的, 如:蛭石粉、稻壳、 玉米芯等。 怎样选择合理的堵漏材料主要看漏失程度的大小。 为 此我们就现场的情况选择以下材料来增加对堵漏材料的悬浮和 携带如:土粉、干粉、cmc等。有效的施工前期堵漏施工一般有 以下两种: 1 )、先堵漏,再圭堵。 2)、在圭堵前置一些堵漏材 料,然后泵入灰浆。4. 发展方向从以上分析来看, 我们现场的施工一般来说就是上边的两种 方法,只要能够恰当的运用,就能够达到理想的效果。但是对于 现场的施工来说,部分的操作人员总是不能够对平衡压力系统有 一个深入的了解,往往造成施工失败;对于套管严重破裂的井用 简单水泥浆封堵施工往往会造成进一步恶

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