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文档简介

1、提高管带机运行可靠性的适应性改造一、前言莱钢银山二区原料场 DG300管式皮带机始建于2005年9月, 2006年1月投入使用,主要负责着银前 265m2烧结机混匀料的 单线输送,其卷管管径为 300mm水平跨度为1670m。自管带 机投产至今,已经使用 7 年时间,由于露天作业,皮带老化现象 严重,加之部分皮带机架、 托辊支架变形, 造成皮带运行时跑偏、 撕边现象严重,尤其是冬季、雨季生产时,皮带表面摩擦系数较 小,打滑现象严重,使得传动滚筒、改向滚筒包胶以及驱动系统 液压马达耐磨环磨损严重, 平均 2 个月更换一次改向滚筒, 传动 滚筒半年更换一次, 马达一年更换一次, 严重影响了设备使用

2、寿 命;且电气故障频发,高压橡胶油管磨断、磨透现象严重,严重 影响了烧结机混匀料的正常供给,制约了生产。二、找出问题分析研究 通过生产实践,对存在的主要问题及原因分析如下:1 、由于皮带老化现象严重,使得皮带内部弹性材料、钢丝 等各个区段发生弹性变化, 且混匀取料机取料料流波动较大, 时 常出现皮带鼓管现象,使得皮带皮带边缘区域钢丝承受张力加 大,造成皮带运行时跑偏、撕边现象严重。2、部分皮带机架、PSK托辊窗式框架变形,造成皮带成型 段托辊间隙过大, 当皮带发生跑偏时, 皮带张口处易挤入托辊间隙之中,造成皮带撕边现象严重。3、冬季、雨季生产时,由于露天作业,皮带表面摩擦系数 较小,打滑现象严

3、重,使得传动滚筒、改向滚筒包胶以及驱动系 统液压马达耐磨环磨损严重。4、电气故障频发,主要发生在管带机沿线事故开关上,由 于管带机跨度较长, 拉绳开关故障查找困难。 当一个拉绳开关故 障或者操作断开时, 不能及时查找断开点, 必须逐一对拉绳开关 进行检查,需长时间才能恢复生产。5、管带机液压站管路设计安装存在缺陷,部分高压橡胶软 管交叉搭接安装, 当液压站正常工作时, 高压橡胶油管会产生一 定振荡, 使得高压橡胶油管表层钢丝磨损严重, 时常出现高压橡 胶油管磨透, 导致液压系统无法正常工作等故障, 且部分钢质油 管分流采用的是普通三通丝头, 时常出现因为管路振动导致丝头 损坏漏油的现象。三、技

4、术研究思路、方案1、优化皮带自动纠偏装置 自行设计制作了一种电液信号反馈式皮带纠偏装置, 分别安 装于在管带机机头、 机尾展开皮带处, 有效的避免了皮带在机头、 机尾处发生跑偏。主要工作原理:在使用过程中,当皮带机正常运行时,电液 推杆处于行程轨迹的中间位置, 无动作; 当皮带发生向左侧跑偏 时,皮带触及左侧行程开关, 左侧行程开关通过控制箱的接触器 给予电液推杆信号反馈, 使得安装在托辊固定架一端的电液推杆 得电,电液推杆伸出, 带动托辊固定架围绕旋转轴向前产生偏移, 由于电液推杆的前后端皆为铰接, 电液推杆随托辊固定架的偏移 产生横向摆动, 从而满足了其行程要求, 最终通过托辊固定架上 左

5、挡辊对皮带的挤压力实现对皮带跑偏的纠正, 当皮带找正恢复 正确位置后,皮带脱离左侧行程开关,电液推杆停止工作,从而 有效实现了皮带跑偏时的自动纠偏; 皮带向右偏时, 皮带触及右 侧行程开关,给予电液推杆电信号反馈, 使得电液推杆活塞拉回, 带动托辊固定架围绕旋转轴向后产生偏移,实现对皮带的纠偏。2、增设管式皮带导向轮 管带机由管型向槽型过度长度约为 15 米,为降低皮带展开 幅度,向机尾方向再扩展 10 米,使皮带的过度长度延长为 25 米, 在机头、机尾处上程皮带处各增设 2 组导向轮(如图 1),回程 皮带处增设 2组导向轮, 使皮带的展开幅度逐渐增大, 增加了岗 位工发现故障的反应时间,

6、防止皮带跑偏时发生翻转故障。导向轮安装时,其安装尺寸要保证在静止时: a50mm; 运 转时: a30mm3、物料均流器与颌式翻板的应用 针对管带机料流不稳的现象, 在管带机机尾皮带卷管入口前 安装物料均流器,进行均整料流,防止鼓管现象的发生。且对机 尾漏斗进行优化改造,安装一种颌式翻板,使得料流?A大时,机尾漏斗翻板及时打开, 使得物料随皮带顺行通过, 防止漏斗压料,造成皮带、滚筒磨损4、优化托辊尺寸,减小托辊间隙,均衡管状皮带拐弯处受 力将托辊长度由180mm延长到182mm并针对皮带在拐弯处易 出现跑偏、 扭转的现象, 在管带机弯转处根据管带机承受的摩擦 力变化,安装由计算设计制作的锥形

7、托辊, 并在拐弯处多组托辊 支架上增设5mn垫片,使管带机皮带在此处受力均衡, 保持皮带 合口处向上,并将管带机包口方向由东包西改为西包东。5、事故开关优化改造,增设地址码 在每个拉绳开关内部安装地址码、 在皮带机机头安装微电脑地址码显示器,对每个地址码进行 0-99 间的数字编码,当拉绳 开关断开时,微电脑地址码显示器上就显示拉绳开关上数字编 码,这样就能迅速查找、恢复故障的拉绳开关。6、优化液压系统管路安装 将有交叉搭接安装的高压橡胶油管重新铺设, 并增设管夹进行固定, 将普通三通丝头全部更改为阀块式分流阀, 增加其管道 密封可靠性,延长设备使用寿命。四、应用效果本项目的实施完毕后, 故障率明显降低, 有效的解决了皮带 打滑、跑偏的现象,大大减少了故障停机时间,改向滚筒使用寿 命延长 6 个月,传动滚筒使用寿命延长到 1 年,马达使用寿命为 2年,平均每年节省改向滚筒 1 6个,节省液压马达 2个,约 66 万元;节省液压油管 20 根,每年减少因故障停机时间约 96 小时, 平均每年可节约成本 110 万元。五、结论莱钢银山二区

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