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文档简介
工程施工日记范例日期:[具体年月日]
星期:[X]
天气:[晴/雨/多云等]
温度:[X]℃[X]℃
施工部位:[详细工程名称及部位,如XX小区1号楼基础工程]
一、今日施工概况1.人员配备今日参与施工的人员总数为[X]人,其中木工[X]人,钢筋工[X]人,混凝土工[X]人,架子工[X]人,水电工[X]人,其他辅助工种[X]人。各工种人员均按时到岗,无迟到、早退现象。现场由施工员[姓名]负责总体协调与指挥,各工种班组长负责本班组的具体施工安排。2.机械及设备投入使用的主要机械设备有:塔式起重机[型号及编号]1台,施工升降机[型号及编号]2台,混凝土搅拌机[型号及编号]2台,钢筋加工机械(包括调直机、弯曲机、切断机等)1套,木工电锯[型号及编号]2台。所有机械设备在班前均进行了检查和试运行,运行状况良好,能够满足今日施工要求。另外,配备了小型电动工具若干,如振捣器、电焊机等,均处于正常备用状态。3.材料进场今日进场的主要材料有:钢筋[规格及数量],其中HRB400EΦ12钢筋[X]吨,HRB400EΦ14钢筋[X]吨,HRB400EΦ16钢筋[X]吨等,钢筋外观质量良好,有质量合格证明文件,已按要求进行了抽样送检,等待检测结果。木材[规格及数量],方木[X]立方米,模板[X]平方米,木材材质符合设计要求,表面平整,无明显缺陷。水泥[品种及数量],[品牌]P.O42.5水泥[X]吨,水泥包装完整,无受潮结块现象,随车附带质量检验报告。砂石料[数量],中砂[X]立方米,石子[X]立方米,经检验,其颗粒级配、含泥量等指标均满足混凝土施工要求。
二、施工进度1.基础工程继续进行1号楼基础筏板钢筋绑扎工作。今日完成了筏板基础底部钢筋网片的绑扎,绑扎过程严格按照设计图纸和规范要求进行,钢筋的品种、规格、数量及间距均符合要求。在绑扎过程中,采用了梅花形绑扎方式,确保钢筋网片的整体性和稳定性。同时,设置了足够数量的马凳筋,以保证上层钢筋的位置准确。完成筏板基础周边模板支设工作。模板采用18mm厚木胶合板,方木作为背楞,通过钢管扣件进行加固。模板支设牢固,拼缝严密,垂直度和平整度均符合规范要求。在支设过程中,对模板进行了多次检查和调整,确保其几何尺寸准确无误,为后续混凝土浇筑做好了准备。2.主体工程对[楼层]的柱钢筋进行了电渣压力焊连接施工。共完成电渣压力焊接头[X]个,焊接过程中,操作人员严格遵守操作规程,控制焊接参数,保证了焊接质量。焊接完成后,对焊接接头进行了外观检查,发现部分接头存在焊包不饱满的情况,已及时安排人员进行了补焊处理,经再次检查,所有接头均符合质量要求。在[楼层]进行了模板安装作业。今日安装了该楼层部分柱模板和梁模板,模板安装顺序为从一端向另一端推进,先安装柱模板,再安装梁模板。安装过程中,注意模板的垂直度和拼缝严密性,通过对拉螺栓和钢管扣件进行加固,确保模板体系的强度、刚度和稳定性满足混凝土浇筑要求。
三、施工质量情况1.钢筋工程钢筋的加工和绑扎质量基本符合要求。钢筋的调直、弯曲、切断等加工尺寸准确,弯钩角度和长度符合规范规定。在钢筋绑扎过程中,对钢筋的间距、数量及位置进行了多次检查,发现个别部位钢筋间距偏差在允许范围内,已及时进行了调整。电渣压力焊焊接质量经整改后达到合格标准。焊接接头外观饱满,无气孔、夹渣等缺陷,接头处钢筋轴线偏移和弯折角度均满足规范要求。对焊接接头进行了抽样送检,送检结果尚未出来,待检测报告合格后方可进行下一道工序施工。2.模板工程模板的支设质量良好。模板表面平整,拼缝严密,无明显缝隙和孔洞。模板的垂直度和平整度误差均在允许范围内,通过加固措施保证了模板体系的稳定性。在模板支设完成后,对其几何尺寸进行了全面检查,符合设计图纸要求。对模板表面进行了清理,确保模板内无杂物,为混凝土浇筑创造了良好条件。3.混凝土工程今日未进行混凝土浇筑作业,但对混凝土原材料进行了质量检查。水泥、砂石料等原材料的质量证明文件齐全,各项指标符合要求。同时,对混凝土配合比进行了复核,确保配合比准确无误,满足设计强度和施工性能要求。
四、施工安全情况1.安全措施落实施工现场设置了明显的安全警示标志,在基础周边、楼梯口、电梯井口等危险部位均设置了防护栏杆和防护网,并悬挂了警示标语。对塔式起重机、施工升降机等垂直运输设备进行了每日班前检查,重点检查了设备的限位装置、制动装置、钢丝绳等,确保设备运行安全可靠。同时,要求操作人员严格遵守操作规程,严禁违规操作。对施工现场的临时用电进行了检查,配电箱、开关箱均符合标准要求,漏电保护器灵敏有效,电线电缆无破损、拖地等现象。电工每日对用电设备进行巡查,及时发现和排除安全隐患。2.安全教育培训今日利用班前会时间对全体施工人员进行了安全教育培训,主要内容包括施工现场安全操作规程、个人防护用品的正确使用方法、近期发生的安全事故案例分析等。通过培训,增强了施工人员的安全意识和自我保护能力。在施工现场悬挂了安全宣传标语和横幅,营造了良好的安全施工氛围。
五、施工技术问题及解决措施1.问题描述在筏板基础钢筋绑扎过程中,发现部分钢筋的锚固长度不符合设计要求。电渣压力焊焊接过程中,出现个别焊包不饱满的情况。2.原因分析对于钢筋锚固长度不符合要求的问题,主要原因是施工人员在操作过程中对图纸理解不深刻,未严格按照设计要求进行下料和绑扎。电渣压力焊焊包不饱满,可能是由于焊接参数设置不当,如焊接电流、电压、焊接时间等控制不准确,或者是焊接过程中操作不熟练,导致焊剂熔化不均匀。3.解决措施针对钢筋锚固长度问题,立即组织施工人员重新学习设计图纸,对不符合要求的钢筋进行了调整和补绑,确保钢筋锚固长度满足设计要求。同时,加强对施工人员的技术交底,要求在后续施工中严格按照规范和图纸施工。对于电渣压力焊焊包不饱满的问题,安排经验丰富的焊工对存在问题的接头进行补焊,并重新调整了焊接参数。在补焊过程中,加强了对焊接过程的监控,确保焊接质量。同时,对所有焊工进行了技术指导和培训,提高其焊接技能水平。
六、明日施工计划1.基础工程继续进行1号楼基础筏板混凝土浇筑工作。浇筑前,对模板、钢筋等进行再次检查,确保各项准备工作就绪。混凝土浇筑过程中,安排专人负责振捣,保证混凝土密实,无蜂窝、麻面等缺陷。做好混凝土养护工作,采用覆盖塑料薄膜和浇水保湿的方法,确保混凝土在规定时间内保持湿润,强度正常增长。2.主体工程在[楼层]继续进行柱模板和梁模板的安装工作,完成该楼层剩余部分的模板安装任务,并对已安装的模板进行加固和检查,保证模板体系的稳定性和几何尺寸准确。对[楼层]已完成电渣压力焊连接的柱钢筋进行隐蔽工程验收,验收合格后进行柱混凝土浇筑准备工作。
七、其他事项1.与监理单位沟通情况今日监理单位对施工现场进行了巡查,重点检查了基础筏板钢筋绑扎和模板支设质量。监理人员对施工质量表示认可,但也提出了一些建议,如在钢筋绑扎过程中要更加注意钢筋的交叉点绑扎牢固程度,模板拼缝处要进一步处理严密,防止漏浆。针对监理提出的问题,我们立即组织施工人员进行了整改,整改完成后再次请监理人员进行了复查,得到了监理单位的满意。2.与建设单位沟通情况今日建设单位相关人员到施工现场进行了视察,了解工程进展情况。建设单位对工程进度和质量表示关
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