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文档简介
三分厂柴油精制装置生产中出现的故障及处理措施1、反应器顶部仪表箱着火事故1996年4月10日1:10时,岗位的员巡检发现,反应器顶部着火,高温高压油气+H2自反应器顶部仪表箱喷出,火势十分迅猛。岗位人员立即采取了紧急泄压,F-1熄火、新氢机卸荷、P-1停止进料的紧急措施。在组织灭火无效的情况下,叫来消防车。在消防泡沫的掩护与关闭反应器上、下引压根部阀,火随即熄灭。经事后检查,泄漏点为中、上压差仪表箱内三通阀泄漏引起着火。事故教训:由于反应器顶部有三套压差仪表:1、上下压差;2、中上压差;3、中下压差,合计密封点30余个,这就增大了泄漏的可能性。由于高温油气微漏后即着火,着火扩大了泄漏,因而造成了上述的事故。经事后整改,砍去中上、中下仪表,保留现场压力指示,正常操作中关闭上、中、下引压根部阀,定期通过现场压力表投用引压根部阀,以观测压差。对于本装置来说,上下、上中压差仪表系统为公用,但密封点相对其它位置仍较集中,因此柴油精制装置出现的问题也应引以为鉴。2、E-1/2壳程防冲板安反开焊后堵塞出口事故1996年在开工过程中,发现系统压降逐步增大,由正常的1.2MPa,升至1.5~1.8MPa,且在这个范围内波动。通过检查,反应器压降正常,加热炉压降正常,最终确定在E-1/2壳程出入口压降增大。通过查阅图纸,发现E-1/2壳程防冲板安置在出口,而正常应在入口。经停车拆开发现,出口防冲板已开焊,防冲板距出口法兰仅有几厘米的距离,正是压降增大的原因所在。在除去防冲板开工后,压降恢复正常。经验教训,在开工前审图过程中,如果过分信任或依赖设计单位,而缺乏严谨、细致检查,则有可能出现始料不及的、严重而低级的错误。3、在引3.5MPa蒸汽,用倒淋排凝,出现倒淋管线甩鞭子的现象1994年,柴油精制装置开工引3.5MPa蒸汽,在管带末端有一个倒淋,排凝线由5米管带直通地面,且无任何加固措施。在3.5MPa蒸汽界区阀打开的同时,用此倒淋排凝,刚打开倒淋时,排出物为冷凝水,见汽后人刚离开,倒淋线伴着中压蒸汽排出时尖锐的鸣叫声,开始在5米范围内大幅度甩动,幸亏操作人员及时离开,否则后果不堪设想。经验教训,由于缺乏经验,特别是危险部位考虑不周,在细小问题也会犯至命的错误。4、E-2/4管程氨盐堵塞的问题柴油精制装置的两个注水点分别设置在E-2/4管程出入口,1997年,E-2/4管程束出现泄点,经停工打开发现管束出现泄点达30%,因暂时无法更换管束,采取了堵管措施。经分析,管束泄可能与注水有关,水溶解硫化物后形成了酸性腐蚀。因而开工后,注水由两个注水点改为仅由E-2/4出口注水。在下半年检修过程中拆开发现,E-2/4管程有氨盐大量的沉积,如果检修推迟可能会造成被迫停工的问题。经验教训:氨盐在低温下即可析出,E-2/4温度为200℃以下,已达到氨盐析出的温度,但同时解决酸性腐蚀及氨盐堵塞的双重问题还值得进一步探讨。5、新氢机出口超压现象1994年开工切换机组过程中,此时系统压力已达到6.0MPa,新氢机由意大利机切换至沈阳机。按规程,先开三回一线机组自身循环,在未关小三回一阀的情况下,开启出口阀,此时系统压力经三回一反串至入口,入口压力超高,经机压缩后,出口压力猛增至12.0MPa,出口震动极大,经紧急停机后,幸未发生事故。吸取本次经验后,在开出口阀前,先开出口放空阀开机,在开启出口阀同时,关闭出口放空,避免了上述问题。6、循氢机调速过快,造成循氢带液1995年,检修后的开工,进油后,循氢机手动提速,转速由7000转/分向9000转/分提,由于提速过快,造成循氢大量带液,瞬时,高分液面满,循氢罐液面达到高位报警线,经迅速降低转速、降量,及时脱液后,避免了一次可能发生的严重事故。经验教训,在循氢机提速过程中,首先应通知反应岗位,并按规程提速,以免发生循氢带液,甚至带入循氢机,造成毁机的重大问题。7、加热炉在点火过程中出现正压回火1994年,反应加热炉在点火升温过程中,频繁出现正压回火的问题,操作人员有被烧掉眉毛、头发等现象。经事后分析,由于燃料气线无N2吹扫置换,在蒸汽吹扫后,瓦斯放空不够,瓦斯线中含氧量不合格,因而在开工点火初期,加热炉频繁正压回火。8、掺炼污油,污染催化剂的事故1996年,车间在未得到通知的情况下,原料中掺入污油,此部分污油干点、胶质、碱氮、机杂等项指标都严重超标,而精制催化剂对于干点、胶质碱氮等指标都有较为苛该的要求,否则产品难以合格,甚至会造成催化剂的损伤。掺炼污油的结果是,基本上原料进装置前与出装置后差别不大,即无精制效果,且在切换成合格原料后,柴油产品由原来的0#升至1#~1.5#,催化剂的活性下降10℃,并相继出现了反应弱碱的问题。经验教训:加氢精制及中压加氢改质,由于反应条件相对缓和,因而对原料的要求是较为苛刻的,把好原料关,即是保证产品质量及保护催化剂的必要措施。9、原料带水事故1999年,柴油精制装置原料突然带水,加热炉、反应器温度骤降,系统压力升高。操作人员立即采取了紧急泄压,加热炉熄火,降量至最低流量的措施,联系调度立即切换原料,并立即组织人员脱水,由于装置内只有原料缓冲罐,无脱水沉降罐,因而原料缓冲罐无法脱出明水(为乳化物),因此在高分、低分处大量脱水,由于脱水量较大,塔进料量较小,在塔液面下降的情况下,分馏按停工处理。在原料更换,脱水完毕后,采样观察原料中几乎不含明水,则按正常开工步骤开工。本次事故的经验教训在于,在突发的各类事故中,岗位人员如果措施及时得当,就可以把损失降到最低,而由于措施不利,发生连锁事故的情况也屡见不鲜。10、高压临氢管线的氢脆腐蚀的现象2000年,装置检修过程中,检测高压焊口时发现E-1、E-2管程出入口管就有七个出现了纵向裂纹,如不能及时发现就可能酿成重大事故。本次问题的暴露表明,临氢管线氢脆腐蚀问题,在装置运行4~年后,就会成为装置的主要问题之一,因此不仅要对高压临氢管线焊口进行检测,而且对弯头、管线也要进行全面检测。问题很可能会出现在氢脆腐蚀较严重的或材质略差的部位。11、循氢机封油中断1997年,柴油精制装置循氢机主封油泵在修理过程中,辅助油泵联轴节突然断裂,造成了封油中断。操作人员立即按下紧急停机按钮,并迅速来到机前关机入口阀,此时大量氢气已由入口经机体密封处外泄,声音令人悚然,1分钟左右机入口阀被奋力关闭,氢气停止外泄。本次事故的经验在于,在主封油泵修理过程中,技术人员已做好了事故预案,并对岗位人员进行了现场指导,因而岗位人员在事故突发时能够较从容地处理。12、循氢机封油高位油箱液控阀失灵1997年,柴油精制装置循氢机封油高位油箱液控阀卡,高位油箱液面为0,密封气体串入润滑油箱,高压氢气携带着滑油自油箱顶部放空,大量喷出,赶往现场处理事故的操作人员相继滑倒,滑油喷溅至3.5MPa蒸汽倒淋的裸露管线上,随即起火,操作人员一边灭火,一边关闭液控阀前阀,待液位恢复正常后,用副线控制,联系仪表处理。在处理本次事故中,一名操作人员在使用泡沫灭火器中不慎轻度碰伤眼部。经验教训:由于事故突发后,高压氢气携带着滑油四处喷溅,并导致了着火,操作人员救急心切,相继滑倒,并有一人受伤,现场较为混乱。因此,在事故突发后能沉着果断地处理问题尤为可贵,否则会造成欲速则不达的效果,甚至造成人员的伤亡。13、循氢机参考气线冻凝1997年,柴油精制循氢机润滑油箱液位低位报警,岗位人员立即组织人力加油,并查事故原因,在此过程中估计已有2~3吨润滑油进入系统。经查明,由于本年冬季较为寒冷,封油的参考气线低点存液冻凝,冻凝时,系统压力为6.0MPa,因此参考气压力因冻凝恒定不变,恰在此期间,新氢不足,系统压力降至5.0MPa维持生产,因而封油压力就远远高于循氢机体内气体压力,导致了封油串入系统的事故。经验教训:在防冻防凝工作中,对于气相带液量较少的管线,但不流动或流量较小,在一般寒冷的天气里不会冷凝,而在特别寒冷的天气也会出现问题,因而防冻防凝工作就做最寒冷的准备,才能保证不出问题或少出问题。14、新氢机中冷器泄漏1998年,柴油精制装置岗位人员巡检时发现,备用新氢机(沈阳机)二级分液罐中有液面,随即脱液中发现水量较大,在检查二级冷却器时发现管束出现泄漏,导致循环水串入氢气系统。事故分析:本次中冷器管束泄漏是在新氢机的备用状态,如果是正常工作,则新氢就会串入低压的循环水系统,如泄量过大就会导致超压破裂或爆炸,因此根据镇海经验,可在循环水线上加上安全阀,防止因泄漏串压引起的事故。15、原料过滤器效果不佳,焦粉堵塞换热器1999年,柴油精制装置原料——柴油产品换热
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