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文档简介

脱硝可研报告站烟尘排放的控制方面,通过近三十多年的发展,除尘设备和技术均目前我国还没有掌握脱硝的先进技术,也没有建立起我们的脱本工程4个机组脱硝工程实施后,电厂NOx排污总量将明显降低,具有显著的环保效益,有利于**发脱硝环保公司负责系统总体设计,其余由国公司负责系统初步可行性研究主要按规定的深度要求研究工程实境保护以与厂址的地形地貌、地震、地质和水文气象等主5)采用烟气在线自动监测,对烟气脱硝前后的NOx含量进行连续监测,并对NOx排放量进行累积,对本项目建设地点为**发电,**发电位于市东南边沿,桃河路,北部为石太铁路和桃河,该处属于桃河与其支流义井河汇合前的本工程50MW机组用WGZ220/9.8-14型锅炉,系燃用无烟煤的固态排炉膛出口处布置有屏式过热器,在水平烟道,依次布置高锅炉采用集中下降管,过热汽温采用两级喷水调节方式,锅炉采用露天布置,独立抗震钢构架,炉膛,水平烟道,WGZ220/9.8-14WGZ220/9.8-14Y4-73N020-311/2F2℃Nm3/h℃%%m3/Sm3/SWGZ410/9.8-7℃Nm3/h℃%m3/SmmY4-73N0128F254.19%粉土、粉质粘土层(Q4分两个亚层第一亚层以粉土为主,第二亚层以粉质粘土为基本一致,颁多到互层出现,褐色、褐黄,湿—很湿,局部受),K++Na+Ca2+Mg2+4HCO3-SO42-Cl-NO2-全厂的工业废水全部回收处理综合利用,电厂排放的是循环排污水和达标处理后的生活废水。**发电废水的排放主要来自化验室、循环冷却塔排污水、含油废水等,各废水根据近期**电厂的工业污染源达标排放验收监测和污染较会采用蜂窝式催化剂。从国外应用情况来看,推荐平板式和蜂小大大小低高小大逃逸的氨随烟气排向大气,当逃逸氨的浓度超过一定限值脱硝装置主要的设计性能指标,也是脱硝装置运行过程中必须失效的催化剂可以返还给催化剂销售商,由其或洽谈更换催化剂的合同条款时进行协商。废催化本工程可采用失效的催化剂返还给催化剂销售商,由其根据烟气脱硝工艺的要求,脱硝装置布置在锅炉与除尘c)锅炉热效率按90%计算。%应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(SelectiveX),XX当不能保证预先设定的脱硝效率和(或)氨(2)热段/低灰布置:反应器布置在静电除尘器和空气预热器之间,这时,温度为300~400℃的烟气先经过电除尘器以后再进入催化剂反应器,这样可以防止烟气2净”烟气中,由于不存在飞灰对反应器的堵塞与腐蚀问题采用高活性的催化剂,减少了反应器的体积并使反应器布置紧将反应器布置在湿式FGD脱硫装置后,其排烟温度仅为50~60℃,因此,为使烟气在进入催化剂反应器之XXNO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+H2O应温度过高时,由于氨的分解会使NOx还原率降低,另一方面,反应温度过低时,氨的逃逸增加喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉最有效的部位,因为NOx截面。为保证脱硝反应能充分地进行,以最少的喷入NH3量达到最好的还XSNCR系统烟气脱硝过程由下面四个基本过程完成:剂;的可行性。理论上,SNCR工艺在脱除部分NOX的同时也为后面的催化法脱硝提在反应器中的分布效果。资料介绍SNCR/SCR混合工艺的运行特性参数可以达到40%-80%的脱硝效率,氨的率各不相同,选择何种脱硝工艺一般可根据以下几个万面综合考虑:l)NOX排放浓度和排放量必须满足国家和当地政府环保要求;2)脱硝工艺要适用于工程己确定的煤种条件,并WO37090%4070%综合上述,根据技术先进,工艺成熟,经济合理硝装置布置在每两台锅炉与灰渣泵房之间场地,由于该处场地),**发电的氨贮存场地,通过氨卸载压缩机卸载,进入氨贮罐贮存。使用时,储存罐5本系统布置场地,氨储罐布置在半露天雨棚中的零米地储罐里的液态氨靠自压输送到蒸发器,在蒸发器(通过通过注入格栅的多个喷嘴,将氨喷入烟气中XX这种布置方式的主要优点是投资和运行费用这种布置的其主要缺点是催化剂暴露于含有全部风机,否则锅炉负荷将降低。延长锅炉烟道会使空气和烟要移位。此外,在这种方案中,催化剂被放置在高温省煤器下),—烟气管道;—辅助设备;—SCR反应器布置方案应该考虑将来在其它锅炉——每一台锅炉的烟气脱硝装置互不影响,都有足够的空间,有利——每一台锅炉的烟气脱硝装置互不影响,都有足够的空间,有利采用低温省煤器移位布置,低温省煤器安装在新加装电除尘器的检修,新位置的烟道尺寸与原来位置有很大不同,在催化剂保证寿命期后,催化剂的活性不会降低到零应器的催化剂全部替换,催化剂残余的活性将被浪费,增加催催化剂残余活性的催化剂更换方案,催化剂更换方案将催化剂当氨达到限定值时,安装额外的催化剂层。例如:在设计成可剂,当氨达到限值时,在预留层安装催化剂,这种方法将氨控(1)在装有多层催化剂的反应器中,一次更换一要便于搬运,又要考虑减轻更换工作量,最后,和烟气之间的传质。更主要的是这些固体颗粒会与烟气中的硫X清理催化剂可以防止或者减轻运行期间灰尘的影响在锅炉运行过程中,用压缩空气和蒸汽来清理催化剂。在长时应会降低烟气的体积,从而影响下游受热面的换热。但由于喷低温省煤器换热。当入口烟温降低太多时,如采用原来的低温3412从上表结果,二氧化硫、氮氧化物排放浓度与三时标准进表**发电脱硝后大气污染物中NOx排放量(按70%)1423①环境空气:执行GB3095-1996《环境空气质量标准》(2000年)中二级标准;②废水:执行国家GR8978-1996《污水综合排放标准》,冲灰、渣水回用。③噪声:执行GBl2348-90《工业企业厂界噪声标准》中类Ⅲ标准,交通干线道路两侧区域执行Ⅳ标准。吨,其中近70%来自于煤炭的直接燃烧,固定源是NOX排放的主要来源。鉴于我国的能源消耗量今后将随经技术。采用选择性催化还原技术(SCR)有助于推动电厂烟气脱硝装置、技术的国产化,逐步掌握烟气脱脱硝装置本体正常运行是不需要用水的,但是人员生活、充分考虑电厂的经济效益、合理利用能源:脱硝系统在运行时是一套相对比较安全的装置,其(美国电力研究所)主持的测试表明:一个新的和两个旧的催化剂失效的催化剂可以返还给催化剂销售商,由其或洽谈更换催化剂的合同条款时进行协商。在美国和韩国,废催化剂可能的再利用方法包括用作水泥原料或是指脱硝系统设备由于雷击或设备接地不良所造成的损脱硝系统中有风机、泵类等转动机械设备。在运行和检修(3)电气设备选用有"五防"设施的设备,对配电脱硝系统的主设备在运行过程中产生噪声,特别是风机、锅炉脱硝系统的运行、维护、管理由发电厂相关部门负责脱硝设备无大重件设备,运输不存在超极限问题,因此所脱硝工程项目实施,完全可以依靠主体工程的场地、道路本项目采取通过与国外环保公司合作,引进和采用国外33

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