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文档简介

设备存在的问题及改造思路分析机床数控系统可行性分析:机床系统为台湾新代SYNTEC10MA系统,四轴铣床系统,可以增加旋转第四轴,增加后对系统参数重新设置,利用伺服电动机能满足工作台自动控制要求。工作台机械传动部分分析:原工作台为气压锁紧,手动旋转控制,没有旋转动力源,要实现自动控制功能,必须外接伺服电动机控制工作台旋转,而原转台内部旋转机构紧凑,由原工作台内部引出传动链不易实现,考虑在工作台外部设置方案,而传动必须实现传动链的无间隙要求,否则旋转精度无法保证,经过比较发现利用同步轮机构能实现工作台的零隙传动,满足工作台的旋转精度要求。改造方案为:在工作台顶面利用原工作台中心定位轴孔安装同步轮,另外,为增加同步轮的转矩,将从动同步轮外径尽量选大一点,现选圆弧齿14M、140齿,主动轮为14M、28齿,同步轮利用中心轴定位后,在同步轮上均布钻四个M20内六角螺钉沉孔,利用螺钉将同步轮与工作台旋转部分固定在一起,这样同步轮就可以带动工作台部分旋转了。对于伺服电动机的安装,由于是旋转动力输出装置,必须和工作台底座部分连接在一起,故安装伺服电动机的电动机座必须在底部部分连接,结合手动转台设计如图1所示。改造后的防护和检测开关的设置由于机床要使用高压冷却功能,液体飞溅到同步带上后,会造成同步带腐蚀损坏,故必须增加防护罩装置,另外,为便于加工工件的安装,需制作一新T形槽的安装台面,固定在同步轮上面,护罩的安装必须和转台转动部分脱开,固定在工作台底座部分,如图2所示。护罩固定时,电动机座部分可以直接固定护罩,其余三侧面可以利用工作台底座合适部分安装外伸螺杆,利用螺杆中心钻M8螺孔,将护罩固定在外伸螺杆上,如图3所示。工作台锁紧的自动控制:原工作台为手动旋钮控制气路的通断来实现工作台的锁紧与放松,不适应自动控制的要求,改用DC24V气动换向阀,利用电信号控制实现工作台的自动锁紧松开,在工作台下面增加锁紧、松开检测开关和回零开关,这样工作台的自动

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