2023年电气培训(电子定时常见故障)考试历年参考核心考点荟萃附答案_第1页
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文档简介

(图片大小可任意调节)2023年电气培训(电子定时常见故障)考试历年参考核心考点荟萃附答案第一卷一.参考题库(共20题)1.电子拨瓶不稳怎样调整?2.简述伺服分料器因编码器线受干扰,引起的故障现象?3.伺服平剪运行中有积累误差,是什么原因造成的?4.初、末位开关安装的最佳位置?5.网带上瓶间距不适合怎样调整?6.若伺服分料器运行中停机(非按钮停机),是什么原因?与按钮停机有什么区别?7.某段电子拨瓶无法正常开启,试分析原因?8.简述用户开机,第一次落料的调试过程?9.若段控板上间隔的5到6个指示灯如2.4.6.8.10路输出灯一起亮,什么原因?10.DOS系统的机型,下装数据到最后提示“通讯错误”是什么原因?11.伺服平剪频繁自动停车,马上还能再次启动起来。是什么原因?12.在行列机控制系统中,上位机与下位机进行通讯时,某一组通讯错误,试分析其原因?13.伺服分料器最容易出现哪些故障现象,怎样解决?14.供料机信号不稳或者没有会出现什么现象?分料器信号不稳或者没有会出现什么现象?15.伺服剪切有哪几种机型?16.windows版本的系统,车间停电后在开机数据发生改变,是什么原因?17.步进电机驱动器报警,拨手气缸手动无法转动,什么原因?18.分料器控制盒进入正常,但打入受控不能进入,为什么?19.行列机控制系统中,供料信号、分料信号、转鼓信号、拨瓶信号各起什么作用?20.电子拨瓶的拨出时间、返回时间,怎样调整?第二卷一.参考题库(共20题)1.台达分料器报警ALE09 ALE06  ALE 11,试分析原因?2.在行列机控制系统中,某组的截料板不能正常动作,如果让你处理此故障,请写出你的检查方法及思路?3.简述用户安装应注意的问题?4.简述内部定位式电子伺服分料器的初始化过程?5.要使运动控制式分料器料勺运行速度加快,怎样修改参数?减慢呢?6.凸轮分料和伺服分料相位调整分别在哪里?7.分料器的相位如何调整?8.机电一体化控制系统中,用户要将8组机改为6组机运行(去掉第7、8组),请问上位机都需要更改哪些参数?9.电子拨瓶的相位有什么作用?10.步进电机驱动器如何设置各电位器和拨码开关?11.在电子定时系统中,出现整机停机现象,试分析其原因?12.运动控制式伺服分料器,不能初始化,不能启动,是什么原因?13.在行列机控制系统中,电子分料旋开初始化按钮后,初始化指示灯闪烁,料勺却不转动,试分析其原因?14.初始化中驱动器报警过负载?15.什么原因导致伺服冲料急停后冲头机构仍然自己向上运动,而启动后下行时电机转矩很大?16.在行列机控制系统中,电子分料旋开初始化按钮后,初始化指示灯不闪烁,试分析其原因?17.在行列机控制系统中,某组的电子拨瓶在运转过程中,抖动的厉害,试分析其原因?18.机电一体化控制系统中,机控、段控、伺服分料之间是怎样同步的?19.怎样调整横向输瓶机的速度?转比分子/转比分母是什么意思?带轮周长,瓶间距如何使用?20.windows版本的系统中,某些档案无法应用,提示“不能加载文件”什么原因?第三卷一.参考题库(共20题)1.在电子定时系统中,整机都不能落料,已确定不是机械问题,试分析其原因?2.早期的一体化控制柜的机控板用在新机器上为什么不能通讯机速?3.安川电子分料器如何找初位?4.如果是同步带分料器,而在分料器控制介面参数中,“同步带分料器?”选了“N”,会出现什么现象?5.简述伺服冲料开车前的调整步骤?6.段偏置和段相位有何区别?7.所有段都不能启动,可能的原因有哪些?8.分析下面的A、B、C三种冲料冲程的操作步骤?9.你认为排除干扰的方法有哪些?10.伺服平剪频繁出现过载报警,清除报警后还能运行起来,什么原因?11.电子拨瓶的拨出运行时间多少为宜?返回运行时间多少?12.递送机频繁调相,且无法调到正常范围内,试分析原因?13.在行列机控制系统中,上位机与下位机都不能通讯,试分析其原因?14.伺服平剪初始化灯闪烁,但电机不动,是什么原因?15.运动控制式伺服分料器,修改定位数据应该注意些什么问题?在一个分料周期内连续修改2个以上定位数据,会出现什么现象?16.机电一体化控制系统中,若是伺服分料器,怎样使用供料信号和分料信号?17.机电一体化控制系统中,若是机械分料器,怎样使用供料信号和分料信号?18.停电后剪刀处在并合位置没有打开,是什么原因造成?19.运动控制式伺服分料,原来在设定数据下运行定位正确,后来出现了定位不正确,可能原因是什么?20.在电子定时系统中,出现单组停机的现象,试分析其原因?第一卷参考答案一.参考题库1.正确答案:首先排除机械方面的原因,再尝试更换段控板,可能是拨瓶时间太短,可以适当改变拨瓶开始和结束时间。如果仍无法排除可尝试与正常工作的段位交换电机线或控制线以判断故障原因。2.正确答案:定位改变;超位报警(具体报警值因驱动器品牌不同请参照说明书);频繁停车。3.正确答案: 开始运行时剪刀重合度合适,剪料正确,但运行长时间后,剪料不合适,可能原因如下: 1.传动齿条间隙大。 2.固定剪刀臂的螺丝松动。 3.电气问题:编码器线受干扰问题;控制柜与驱动器间连接问题。4.正确答案:不要与机械限位开关离的太近的前提下尽量远离1组和8组。5.正确答案: 1、如果间距差别较小可通过修改某段的拨瓶相位来调整。 2、如果是输瓶拨瓶共用电机查看变频器是否频繁调相。  3、检查拨杆是否在网带上挡后面的瓶子。 4、检查是否拨瓶推杆的长度不合适。 5、如果上位机是7.0以后的程序检查瓶间距号是否正确。 6、如果上位机V7.4-clj36-pj36—110208,查看“扩展数据控制界面”中的“单滴料瓶间距”输入的值是否正确。6.正确答案: 可能的原因有超位,到位开关信号无,驱动器报警,供料信号无,编码器干扰。 区别在于按钮停机是停在规定的位置。7.正确答案: 1、上位机数据是否正确。  2、拨瓶驱动器是否报警。  3、段控板是否有问题。  4、脉冲与方向线是否接反了。8.正确答案:启动供料机、启动分料器,首先把分料器与供料机的相位调好。然后启动初型侧的启动按钮,约2个周期后,按落料按钮,看料勺指到一组流料槽不动时,截料板动作到垂直的放料位置,这为正确的落料相位。否则修改段偏值。此时再沿流料槽向下看,初模关、漏斗下动作正在发生,则下料与段动作的相位正确,否则修改段相位,直到满足要求。9.正确答案:共用电源线断开了。当共用这跟电源线的任何一路有信号时,就会与其他各路形成回路,进而点亮指示灯。原理可参照电气阀箱接线图。10.正确答案: 1、上位机程序与该控制板的程序不匹配造成的。        2、动作属性中有数据发生错误,可以读一个旧档案再下装一遍,或在脱机下将动作属性中出现乱码的数据修改过来在下装就可以了。11.正确答案:首先下装平剪数据或更换平剪控制板,排除板的问题后,检查是否是供料机信号不稳定,如果供料信号不稳定电子定时也会出现停机现象。如果是windows版控制系统可以查看工控机上的试验检测,以便于查出原因。12.正确答案: 1、段控板问题重新下装数据或更换段控板; 2、地址拨码错误。13.正确答案:编码器受干扰造成的定位不准、停机。检查接地,处理干扰源。驱动器频繁报警。根据报警参数对照说明书,干扰,编码器连接线及编码器硬件损坏可造成编码器相关报警;其他报警多由于机械故障,电机及驱动器故障造成。14.正确答案:供料信号不稳会出现制瓶机无法落料、不同步,各分步频繁调相。没有供料信号则会停机。分料信号不稳,则会出现分料频繁调相导致的飞料现象;没有会导致不落料。15.正确答案:调速式伺服平行剪切、凸轮式伺服平行剪切、伺服角剪。前两种在机械方面是一样的,只是控制方式上稍有不同,详情请参阅控制系统使用说明书。16.正确答案:工控机非法关机行列机操作系统无法自动记录停电前的状态。出现该情况后可以上调所有数据,包括电子定时的数据,如果带伺服电机,需要单独上调各分部。如果上调完成后发现数据人仍然不正确,可能是停电时控制板的数据丢失造成,如果只是某一组或某一分部错误可手动修改错误的参数,注意全面检查各组数据,以免漏掉关键数据影响开机。如果数据丢失严重可以调取最近的一个生产档案。17.正确答案:步进电机驱动器断电复位,如果仍然报警用万用表测量电机三相阻值,如果电机线发生短路会造成电机轴无法转动。18.正确答案:没有供料信号,供料分料控制板损坏19.正确答案:供料信号为基准信号,分料信号为同步信号,其它各信号以供料信号为基准调整同步。20.正确答案:拨瓶拨出时间的开关角时间差取值范围为100°~120°,拨出时间关角与返回时间开角的时间差为5°~20°,返回时间的开关角时间差为70°~90°。第二卷参考答案一.参考题库1.正确答案:ALE09:位置控制误差过大。ALE06:过载。ALE11:编码器报警。2.正确答案:首先看本组段控板是否收到了供料信号,如果能收到信号,则查线路问题。3.正确答案: 控制室要求整洁,有空调,尽量减少干扰源,电缆尽量走在安全的地方尤其要尽量远离高温潮湿的地方,信号线和动力线分开走。做好控制柜的接地处理。 有条件可做防鼠防涝处理。4.正确答案:分为三个动作,当你按下启动按钮后,第一个动作是电机开始找初位开关信号,感应到信号后停转。第二个动作是反向找Z脉冲。最后一个动作由参数P1-51控制,调整到对准一组就可以了。调整参数之后,要再启动之后才生效。定位参数可以按移位键到数字下出现小数点时该值变为负值,复制代表这个数是反方向输出的,因为料勺找到Z脉冲时都在一组到二组之间,所以初始化最后一步动作是负方向的,因此P1-51应该是负值,初始化结束后该点将被作为零点,往后各组的定位值都为正值。5.正确答案:增加起始速率,运行速率,减少加速减速时间。减慢则相反。6.正确答案:凸轮分料相位调整在“传动数据设置”项下的“分料器”项修改,而伺服分料相位调整在“电子伺服分料器”下的“伺服分料器控制数据”下的“伺服分料相位”项修改。7.正确答案:首先,分料器相位的设定值要小于360/机器段数!第一次玻璃厂冷试车,试验性输入分料器设定相位,然后观察供料机剪料与分料器料勺运动→停顿之间的关系,使之在供料机剪料动作完成后,料勺正好停顿在某组流料槽的位置,料才能正好流入初型模,这样是正确的相位。若料落到料碗时,料勺还在运动过程中,则相位不正确,应修改分料器设定相位值。8.正确答案:修改机段数为6,重新计算段偏置,下装分料数据,落料动作时间差改为60。9.正确答案:作用是调整一个拨瓶动作周期相对于阀箱动作的早晚,用来控制瓶子钳到冷却风板后瓶子过多久才拨到网带上。用户可以根据工艺要求调节瓶底的冷却时间。10.正确答案: 控制方式:外部发送的脉冲信号和方向信号 细分设定:1000脉冲/转 RUN/Im工作电流:1.7A~3.0A STOP/Im保持电流:40~50%11.正确答案:接收不到供料信号或者供料信号不稳。开关电源故障,电源线路故障,如保险接触不好都会造成停车。12.正确答案: 1、分料板问题 2、驱动器报警  3、分料器没有进入或者到位接近开关距离太远13.正确答案: 1、机械问题 2、分料控制板数据错误 3、驱动器到电子定时底板扁平线接触不良14.正确答案: 1.原点位置感应开关未装好,剪刀打开时找不到原点而引起过载。 2.驱动箱内的齿条安装不合适,在剪刀最大开度处,齿条端头不能接近到原点感应开关。15.正确答案:检查冲头机构上拉气缸气压是否太大。该气缸的作用是用来平衡冲头机构因重力作用给电机的向下的拉力。过大会拉动冲头机构向上运行,过小会造成冲头上行时电机转矩过大或急停后冲头机构自动向下运行到机械限位或冲头顶到料碗为止。所以开机前一定要首先调整好该气压。16.正确答案: 1、驱动器报警 2、没有供料信号 3、板子没有数据 4、没有到位信号17.正确答案:机械安装过紧、段控版问题18.正确答案:他们以供料信号为基准,通过电子定时系统中段偏置及分料偏置的值控制阀箱电磁阀及伺服电机的动作,达到生产所要求的同步效果。19.正确答案: 可以通过修改转比分子/转比分母的比值,来调整机速。 对于输瓶个数,无声链输入4。表示无声链轮转动一周是4个瓶间距,即链轮周长为4x267cm。 于输瓶个数,网带输入6。表示无声链轮转动一周是6个瓶间距,即链轮周长为6x267cm。20.正确答案: 1、该文件已经不存在了,查看C:///Program Files/制瓶机操作系统/dat中是否已经没有该文件。 2、文件名发生错误,应用界面中查看该文件名是否存在乱码,如果有就到“数据文件管理”中将该文件删除,再导入C:///Program Files/制瓶机操作系统/dat中的同名文件,再应用。第三卷参考答案一.参考题库1.正确答案: 1、没有开分料。  2、机控板没有收到分料信号,所以段没有落料允许信号。  3、检查底板三极管Q3下的保险F15是否已经熔断。2.正确答案:早期的与一体化控制柜向变频器发送频率是通过工控机的com2口接485隔离转换器向变频器发送频率,新机控板增加了板载转换芯片,所以机控板无法发出变频器可以接受的数据。不过段控板不需要发送频率可以将该机控板更换程序后用于段控板。3.正确答案:按下初始化按钮后,再旋出首先找初位,然后运行零点偏移设定的数据量。4.正确答案:如果定位准确的话,则定位值和参考值相差很大,参考值是定位值的4倍左右;如果定位值和参考值相差不大,则定位很不准确,料瓢可能转圈。5.正确答案: 1、确认气路以调整好气压。用气压调节阀调节冲头运行的工作气压,确保在急停状态下,气缸托住冲头不下滑,冲头停在最高位与最低点之间保持平衡。“冲头压力开关”PX03应该闭合,在控制板板上YDB2上看,HSI1标号对应的指示灯亮,这是不合适的压力状态,冲头不允许运行。可以打开压力开关的上盖,调整压力开关的闭合压力,使得在压力低于下限时,压力开关闭合,使机器不能运行。调整接近开关,确保冲头在最高位置时定位感应开关有信号。确保碎石感应开关有信号。 2、合上控制柜的电源开关。检查控制板是否都能正常工作。按照要求修改伺服冲料上位机上的控制参数并下装。 3、确定调整零点:三位旋钮开关拨到“调整零点”位置,按下再顺时针脱出初始化按钮,进行初始化,初始化完成之后,应该在“冲头定位感应开关PX01”刚好有信号时停止。通过按“点动+”按钮调整冲头慢慢向下运行到最低点(零点)位置,在零点位置时冲头刚好截住料或者是再用“点动-”按钮向上调整一点,就确定为冲头运行时下冲到最低点的位置,确认这一位置,就按一下“启动”按钮,然后把三位旋钮开关拨到“运行”位置,就保存了零点位置。 4、调整冲程:三位旋钮开关拨到调“调整冲程”位置,按下再顺时针脱出初始化按钮初始化,进行初始化,初始化完成之后,冲头停在最低点的“零点”位置。使用“点动+”按钮使冲头慢慢向上运行,当运行到合适的冲程最高点时,要确认这一位置,就按一下“启动”按钮,然后把“三位旋钮开关”拨到“运行”位置,就保存了冲程位置。曲线冲程也可从上位机直接修改。 5、启动运行:把三位旋钮开关拨到“运行”位置,按下再顺时针脱出初始化按钮,进行初始化,初始化完成后,冲头停在最高冲程的位置,按下“启动”按钮,启动冲头运行。再按一次启动按钮,停止冲头运行。冲头停在冲程的最高处。6.正确答案:段偏置是制瓶机每组的运行次序。分料过程中每组之间的差为360/段数。段相位用于调整属性为随相位的动作与其他动作之间的相位,主要用于调节落料时间。7.正确答案: 1、没有供料信号。 2、机控板坏了。8.正确答案: A图是按照说明书上的操作停机状态下调整出来的冲程。    B图是运行过程中将三位旋钮旋到“零点调整”后,按“点动-”后减少了5cm的零点偏移,但没有调整冲程,所以冲头最后高点也抬高了5cm。    C图是B图冲程调整好后将三位旋钮旋到“冲程调整”后,按“点动-”减少了5cm后得到了新冲程。冲程由40cm变成了35cm。9.正确答案: 1、首先要有好的接地极,做好接地工作。 2、强、弱电要分开走线。 3、强电最好要穿铁管走线,弱电要用屏蔽线。 4、不与对电源有污染的系统共用电源。10.正确答案: 1.检查是否是上下剪刀臂螺丝松动,导致剪刀臂长,过行程引起过负载机械阻力过大,可以通过查看驱动器上现实的电机转矩判断。  2.也可能是剪切行程过大了,将三位旋钮旋到手动,初始化结束后,按“点动+”使剪刀并合,再按“点动-”使剪刀打开,多试几次如果出现过载报警,就适当减小剪切行程。 3.检查原点感应开关位置安装的是否正确,有没有松动,使剪刀张到最大开

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