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文档简介
接触网故障案例分析定位线夹开裂松脱引起弓网故障案例发生时间:2012年6月28日发生地点:Z北南环线29#定性:责任严重设备故障
2012年6月28日3时36分,由于ZZ北站南环线29#杆定位器线夹开裂松脱垂落(图1),使得该定位点处拉出值超限,导致由东往西经过此处的10801次(SS6B—6005#)电力机车受电弓钻弓,引发ZZ北开闭所294断路器跳闸,重合闸不成功。
开裂的定位线夹二、故障现场示意图定位线夹开裂后钻弓东10801次
西R=25029#杆该线夹有旧裂痕1.ZZ北站南环线29#杆定位线夹开裂,在震动和曲线半径受力较大的双重作用下松脱垂落,使得该定位拉出值超限,导致由ZZ北Ⅲ场往田心站方向运行经过此处的10801次电力机车受电弓钻入承力索与接触线之间,拉翻受电弓。2.根据《铁道部电气化工程局第二工程处XX电气化引入武广电气化引入ZZ枢纽工程田心车站接触网竣工平面图》(ZZ枢网竣-05号)ZZ北南环线系1998年XX电气化引入武广电气化引入时开通,运行时间12年。3.ZZ北南环线29#定位线夹开裂处有新、旧断痕,其线夹本体无厂名、厂标。其有环夹板和无环夹板采用牌号为Qsi1-3的硅青铜材质定位线夹,螺栓采用牌号为0Cr18Ni9的不锈钢,螺母和弹簧垫圈采用牌号为1Cr18Ni9的不锈钢。
三、现场调查情况4.29#杆处于曲线中心位置,曲线长度L=546.19m,曲线半径R=250,小半径曲线定位线夹受力较大。5.现场测量39#-28#拉出值、导高进行测量均未超标。6.南环线29#杆最近一次检修记录:2011年8月16日对该处设备进行检修,检修人:A、B,未发现异常。7.最近一次巡视时间:2012年6月23日;巡视人:A、B、C,巡视设备无异常。
综合以上信息分析,导致本次弓网故障的原因为:
1.使用无厂标的定位线夹是导致本次故障的主要原因。2.施工工艺不达标是重要原因。根据松脱的定位线夹来看,线夹的受力面可能装反,受力面(带螺纹侧线夹部份)朝向支柱侧。在曲线半径小、张力较大的情况下,螺帽松动即有可能导致其从定位处脱落。3.设备运行环境较差。该定位处于小半径曲线中心,受力较大(如图2),且过车频率较高,震幅较大是导致其脱落的原因之一。4.ZZ供电车间检修不到位。ZZ供电车间2011年8月16日对该处定位进行了检修,根据定位线夹开裂的新旧痕迹分析,该处定位线夹已存在较长时间,而检修未能及时发现此处无厂标的线夹,最终导致这一类隐患问题没有及时得到发现和遏制。5.对材质不合格产品清理不到位。此次发生开裂的定位线夹为无厂名厂标线夹,此类定位线夹在我段管内原XX线上多次出现开裂,段也进行过专项检查和更换,但通过此次故障来看,ZZ供电车间未吸取教训,对线夹有无厂标不重视,导致未对其进行更换。1.严格上网零部件质量把关,坚决杜绝无厂标零部件随意上网。2.加强集中修相关文件的学习。一是严格按照《普速线接触网集中修实施方案》要求做到“逐杆、逐螺栓、逐部件”要求进行检修,不得缺项、漏项。二是严格按照《集中修作业指导书》要求进行检修,对线面装进行整治,按标准力矩25N.m对定位线夹反的定位线夹及时螺栓进行紧固。3.加强日常的业务学习和各类事故的演练,提高抢通意识和抢通能力,根据现场情况,采取最快的抢修手段,灵活的变通方法,确保忙而不乱,井然有序。4.规范设备检修和普速线生产管理。按设备预防性维修的要求,认真落实设备周期检修,落实设备包保制度,提高检修质量,确保设备缺陷能及时发现和处理,确保设备处于可控状态。图1:南环线29#定位线夹开裂处有新、旧断痕,该线夹无厂名、厂标。图2:该定位处于小半径曲线中心,受力较大七、责任追究
考核决定:该弓网故障定性为“严重责任设备故障”,ZZ供电车间负全部责任,根据《CS供电段安全关键时期考核规定(暂行)》(C供电段安发〔2012〕71)。(1)ZZ南网工区工长A日常检修安排不当,造成设备长时间漏检、漏修,且对无厂标的线夹排查、整治不力,对本次故障负有直接、主要责任,给予张铁行政记过处分。(2)ZZ供电车间主任、支部书记、主管牵引供电副主任、主管技术员,对车间管理不到位,未按周期组织设备检修,对检修工艺标准和无厂标线夹排查工作监管不力,负有重要管理责任,分别给予行政警告处分。(3)技术科主管工程师对现场技术指导不力,负有管理责任,按干部严重失职行为予以考核。(4)安调科主管普速线接触网安全员,日常监管不到位,负有一定的管理责任,按干部一般失职行为考核。(5)技术科科长对检修监控不到位,负有一定的管理责任,按干部一般失职行为给予考核。副科长因到任不足一个月,免于考核。接触网故障案例分析β型开口销事故2010年2月6日13点2分,G1031、G1033动车组分别在XX-XX区间XX隧道发生弓网故障。G1033受电弓被打脱,接触网T73、T75定位管、定位器被打落,停电1小时24分。经调查:73号杆处β型开口销脱落,定位管及定位器整体下垂,侵入受电弓限界,造成弓网事故,并连续造成6架受电弓严重损坏。2010年2月6日韶关~英德区间黄秋山隧道β销脱落造成弓网事故1.施工安装工艺不规范。施工时人为外力过分掰开β销,破坏了β销的弹性,导致β销不能满足弹力夹紧销钉的要求。2.对设备零部件的细节重视不够,前期介入、设备验收及设备平推整治中对各类开口销、β销的状态检查没有明确规定。3.β销弹力失效脱落是造成此次弓网故障的直接原因。该处β销松脱事故由施工造成,β销未安装或安装错误导致脱落。BB设计的螺栓直接加β销(无螺母)结构形式与京津西门子的设计不同,一旦β销缺失,长期受高速振动,螺栓极可能脱出导致事故。立即由电化局和供电段双方联合组织对全线β型销进行排查并更换。截止2月16日,排查并整改完毕。全线共检查206018处,发现缺陷1063处,占全线总量的5%。接触网故障案例分析定位器连接线脱落案例分析1.唐山车辆厂生产的动车组电源主断路器在自动过分相信号发出后,未能及时切断电源,造成动车组带负荷过分相,是造成此次事故的主要原因。2、动车组司机在动车组电源主断路器没有自动切断的情况下,未能手动操作切断主断路器电源,是这次事故发生的次要原因。接触网故障
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