基于g-power的乘用车消声器设计_第1页
基于g-power的乘用车消声器设计_第2页
基于g-power的乘用车消声器设计_第3页
基于g-power的乘用车消声器设计_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

基于g-power的乘用车消声器设计

随着噪声控制的法律法规的严格规定,消声器的设计要求也逐渐提高。消声器的传统设计方法往往将消声器的性能与机器的性能分离,因此很难找到它们的最佳结合点。由于计算机软件技术的发展,两者可以结合起来。谢田峰等人使用gt-功率模拟汽车和消声器,这不仅可以预测消声器的特性,还可以反映各种消声器对汽车性能的影响。张永波等人通过在联合插入式中的双室扩声器插入式故障调查了gt-功率,并在频率带中证明了该模型的可靠性。a.r.mohant等人通过对四通道网络法的优化获得了一个相对简单的模型。消声器数值模拟结果接近收割机消声器的实验结果。基于gt能量的作者开发了一辆公共汽车消声器。1消声器设计理论1.1传递损失il改差消声器的性能评价指标主要包括消声性能和空气动力性能.消声器的消声性能通常有两个衡量指标:传递损失TL(transmissionloss)和插入损失IL(insertionloss).传递损失是指声音经过消声元件后声音能量的衰减,即入射声功率级和透射声功率级的差值;插入损失为安装消声器前后在发动机排气口某固定测点处测得的计权声级之差,它直接反映了消声器对相匹配的发动机噪声的消声效果.消声器的空气动力性能主要是指消声器的阻力(压力)损失,即气流通过消声器时,消声器进出口端总压差.对于消声性能和空气动力性能,本文分别采用插入损失和压力损失进行评价.1.2消声器设计要求设计开发的乘用车消声器匹配的是4缸直列式水冷发动机(4G69),采用4-SOHC、MIVEC可变气门,排量为2.378L,压缩比为9.5,额定功率为110kW(5500r/min),最大转矩为210N·m(4000r/min).消声器设计应满足国家标准,以汽车排气消声器技术条件QC-T631(2005)为准,对于M1类车辆,其额定功率大于100kW,插入损失不得小于25dB,功率损失比不得大于6%,且排气背压不得大于22kPa.1.3实际发动机台架试验验证汽车消声器的设计主要是基于一维平面波理论,利用半经验和经验公式,进行消声器的设计.神经网络作为消声器研究途径之一,由于需要输入大量数据进行训练验证,所以该方法受到限制.而模型简单、理论成熟、计算方便的四端子网络(传递矩阵)法,因在进行气流通道等效方面需要丰富经验,一般技术人员难以控制,其应用也受到很大限制.本文中消声器的设计首先由一维平面波理论及半经验和经验公式初步确定几个设计方案,然后利用GT-Power匹配发动机及排气系统进行仿真,并通过发动机台架试验对比验证,从中选择最佳方案做进一步优化.2基于gt能量的建模2.1发动机模型的建立GT-Power应用的是一维流体假设的动力学模型,几乎包含了发动机所有关键工况的细节模型,可以较完整地模拟发动机不同工况的性能变化.整个系统被划分为许多小的控制单元体,单元体上又划分成许多相互交错的网格,网格是系统进行运算估值的基本单元.形状各异的气体通道皆可转化为功能相当的标准管件,最后形成发动机的管网化的模型,用于对发动机进行仿真.本文中发动机的模型是依据4G69发动机参数而建立的,对于影响排气噪声的因素,如燃烧模型等进行了细致的调校,使其适于对任何工况进行模拟,以提高对发动机性能及不同工况下消声器消声性能预测的准确度.建立的发动机模型如图1所示.建立的发动机模型性能参数与发动机台架试验值的对比结果如图2所示.可以看出:燃油消耗率模拟值与试验值的误差除了在转速5500r/min下为4.3%外,其余转速下均小于3.0%;功率在4500r/min以下几乎完全吻合,只是在转速大于5000r/min时稍大,达到4.5%;因此该模型可较为精确地模拟发动机的工作状况,用于消声器设计的模拟分析.2.2消声器的设计内燃机排气消声器是一种既能让气流通过,又能消除或减小排气噪声的有效装置.一个好的消声器在其工作气流的温度、压力环境下,在需要的频率范围内应有较大的消声效果和较小的阻力损失.也就是说,其插入损失要大,功率损失比要小.通过理论公式初步确定与目标发动机匹配的消声器主要尺寸为:进排气管的直径57mm,有效容积15.5L,腔数3,总长度580mm,截面当量直径196.2mm.由于同样的尺寸参数可以有多种布置形式,所以在满足设计参数的情况下,设计图3所示3种主消声器(主消)以比较消声效果.前消声器(前消)则设计为广泛采用的阻性消声器,用来消除高频噪声.2.3心理损失模型将建立的发动机模型与消声器模型耦合,并加入诸如声压传感器、麦克风、压力传感器、累加器、变量存储器以及外界环境等模块,构成图4、图5所示的插入损失、压力损失的模拟计算模型.图4(a)中插入损失模型首先计算的是发动机连接前消和主消后的排气尾管噪声值,然后在图4(b)中模型用等长的直管代替前消和主消,计算此时的噪声值.两次计算的差值即为消声器的插入损失.压力损失模型如图5所示,测量气流通过前消和主消后产生压力差,两个压力传感器分别将消声器之前的压力信号与经消声器后的压力信号传递到累加器中进行求差计算,得到此段的压力损失,存储至变量存储器中.3gt模拟分析与试验验证3.1试验结果及分析将图3中消声器模型1~3分别导入图4(a)和4(b)中所示的插入损失模型,再将它们所计算的结果相减,得到插入损失模拟计算结果,而按照设计方案分别制作出产品样件并进行试验,测量得到3种消声器模型的插入损失试验结果,如图6所示.由图6可以看出:在中间转速区域,计算结果与试验测量的插入损失吻合较好,在低转速下计算模拟的结果偏低,高转速下计算模拟结果偏高,但曲线的变化趋势接近,正确反应了模型结构变化所带来的插入损失的变化,说明了计算模型的准确性.试验中3个模型的消声效果都较好,基本达到了标准要求的25dB(A),但在高转速下消声量还略有不足,需进一步优化设计.3.2压力损失曲线将图3建立的消声器模型1~3分别导入图5中的压力损失模型,得到压力损失模拟计算结果,而通过对制作的产品样件进行试验测量,可以得到3种消声器模型的压力损失试验结果,如图7所示.从图7可以看出:压力损失曲线基本与功率曲线的变化趋势相同;压力损失的模拟计算值比实际测量值要大,但整体上的趋势是一致的,尺寸参数、结构形式的改变可以从压力损失的改变中得到反映;由于压力损失与插入损失是正相关关系,提高插入损失必然会带来压力损失的增加.从试验测得的数据来看,压力损失最大的只有16kPa(模型1),有较大的空间可以用于改进消声器的设计以提高插入损失.模型3具有29.5dB(A)的插入损失和9.4kPa的压力损失,性能最佳,作者针对其做了进一步的优化.3.3改变前消声器的孔径,增加高频噪声消声量对模型3有针对性地采取措施进行优化,优化后的前消声器和主消声器结构如图8所示.具体措施如下.①将消声器进口管改为喇叭口形,使进入消声器的管径缩小,通过增加截面扩张作用获得额外的消声量.②在不改变穿孔率的情况下,减小隔板上穿孔的孔径,这样相当于增加扩张腔的扩张比,可使整个消声器的消声量得到提高.③考虑到随着转速的提高,噪声的频率会向高频段移动,需要采取增加高频噪音消声量的措施,而3个模型都存在高转速下消声量不足的问题,因此对前消声器进行适当改变,增加其对高频噪音的消声量.具体步骤为:增加前消声器穿孔的范围以增加其有效吸声长度,同时适当减小穿孔的孔径以增加消声量.④为了布置方便,更改了主消声器的截面形状.此优化方案的插入损失和压力损失的模拟计算值与试验值对比结果如图9、图10所示.从图9、图10可以看出:优化方案在整个转速下插入损失的试验值比改进前提高1~3dB(A);改进后方案插入损失的模拟值与试验值反映的变化规律是吻合的,很好地体现了模型更改后对插入损失的影响;改进后方案的压力损失试验值依然满足小于22kPa的要求.4模型的模拟计算及与试验结果对比①建立4G69发动机的GT-Power模型并进行了验证,建立与发动机耦合的消声器性能评价指标插入损失和压力损失的仿真模型.②根据理论计算确定了消声器的尺寸参数,并建立了基于GT-Power的消声器模型,完成了3种消声器设计方案以及优化方案的插入损失和压力损失的模拟计算,并将其与试制样件的试验结果进行了对比分析.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论