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文档简介

BLG1002A

弹簧操作机构维护及故障处理北京ABB高压开关设备有限公司张玉山BLG1002A

弹簧操作机构维护及故障处理北京ABB高压1969首批供货已生产、运行超过50,000台1995年进行新的完善BLG1002A..\..\..\ABB\ABB培训资料\flashfile\BLGOff.aviBLG型操作机构1969首批供货BLG型操作机构挚子更换及检查保养挚子更换及检查保养挚子整体更换1工具:19号开口、10个内六方、一字螺丝刀、斜口钳、大力钳、乐泰胶。2力矩79牛,螺栓点胶。3注意事项:固定轴不好拆。挚子整体更换1工具:19号开口、10个内六方、一字螺丝刀、斜线圈更换1注意衔铁垫片的安装、润滑。2衔铁及线圈的安装与出线方向。线圈更换1注意衔铁垫片的安装、润滑。线圈固定及调整注意:插进“一”字螺丝刀,再紧固螺丝。先紧M5螺栓,后紧M6螺栓,M5螺栓力矩:13Nm,M6螺栓力矩:20Nm,紧固螺丝前需要点胶线圈固定及调整注意:插进“一”字螺丝刀,再紧固螺丝。先紧M5铁芯检测及安装铁芯压簧轻轻抬起动铁芯尖端,左右晃动后松开,动铁芯应能轻松自由下落;检查销轴应能在左右方向轻松动作。最后安装压簧。铁芯检测及安装铁芯压簧轻轻抬起动铁芯尖端,左右晃动后松开,动挚子的润滑部位注意:润滑油量涂抹均匀、适量挚子的润滑部位注意:润滑油量涂抹均匀、适量线圈最后组装选择正确的分闸线圈放在支架适当位置上,并用点有胶的螺栓固定(注意:线圈出线方向)M5螺栓力矩:6Nm线圈最后组装选择正确的分闸线圈放在支架适当位置上,并用点有检测间隙掣子在自然状态,用塞尺测量项3和项4的间隙最大为0.8mm,大挚子和小轴的间隙最大为1mm,小舌头和线圈衔铁的间隙最小为0.8mm,见下图所示。完全压下铁芯衔铁,使项4抬起,用塞尺测量项3和项4的间隙为0.1-0.3mm(若间隙不合适,可使用工具调整铁芯衔铁,最多调整2次,超过2次,应更换衔铁。并检查铁芯衔铁没有裂纹。检测间隙掣子在自然状态,用塞尺测量项3和项4的间隙最大为0.分合闸缓冲器检查及调整1维护时检查分闸缓冲器是否漏油。2分闸缓冲时间不合格需调整间隙X的距离。(分闸速度对缓冲时间也有影响)3调整后注意固定螺钉点胶、入槽、紧固力矩22.5牛。4调整合闸缓冲器的上连接位,最大可见螺纹长度为18mm。分合闸缓冲器检查及调整1维护时检查分闸缓冲器是否漏油。处理措施:1测试缓冲特性曲线BLG1002A操作机构缓冲曲线

2

描述

单位结果范围

缓冲长度

Amm18.9(15.0-25.0)

缓冲时间

Bms162.5(80.0-300.0)

缓冲角度

C°331.4

处理措施:BLG1002A操作机构缓冲曲线2

描述BG更换1松开BG连杆固定插针,拔下连杆连接球头。2松开BG后面固定板上的固定螺钉。使固定板可以转动BG更换1松开BG连杆固定插针,拔下连杆连接球头3松开BG连杆固定螺钉,将其取下。

4松开BG固定螺钉取下BG更换。注意事项5更换新BG回装。

1.BG方向

2.BG固定螺栓点胶9.5牛。

3.BG连杆固定螺丝11牛。

4.BG固定板螺丝点胶40牛。

5.球头别针不要漏装。3松开BG连杆固定螺钉,将其取下。BLG1002A

型操作机构(BW)

(连杆长度225mm)BLG1002A型操作机构(BW)

(连杆长度225mm机构闭锁连杆的检查与故障处理1正常状态:机构在分闸未储能和在合闸已储能时,闭锁盘与机械闭锁杆之间2mm或以上的距离。2故障状态:机械闭锁

机构扭轴机构闭锁连杆的检查与故障处理1正常状态:机构在分闸未储能和在BLG1002A弹簧操作机构--机械闭锁(半分半合)

1.闭锁盘与机械闭锁杆相互顶死

2.合闸拐臂处在合闸挚子滚轴下方BLG1002A弹簧操作机构--机械闭锁(半分半合)

1.闭造成BLG1002机构出现机械闭锁的原因:

我公司生产的断路器所配的BLG1002A型操作机构机构,在设计上加装了械闭锁装置。其主要目的是防止断路器误操作:1.如果断路器已处于合闸位置,还要进行强制合闸(将电压直接施加在线圈上或直接用螺丝刀挑动合闸挚子)将造成开关空合,弹簧的能量全部释放在机构内部元件上,会造成机构相关元件严重损坏;并出现机械闭锁。2.如合闸弹簧未完全储能进行强制合闸(将电压直接施加在线圈上),将造成开关因能量不足,机械闭锁杆未抬起,开关不能完全合闸即出现机械闭锁。造成BLG1002机构出现机械闭锁的原因:

我公司生产的断路造成BLG1002机构出现机械闭锁的原因(续):

3.如将电源跨过辅助接点直接施加在线圈上,则线圈此时仍然带电,从而合闸挚子(脱扣器)不能复位,合闸拐臂则有可能因在继续储能带动或惯性作用(视开关出厂时弹簧的调整情况)下再次越过合闸挚子而不能保持。此时弹簧继续或再次储能时,则合闸拐臂在弹簧能量的带动下继续向前转动,进行开关慢合动作。但此时机械闭锁杆尚未抬起,从而造成机械闭锁。

造成BLG1002机构出现机械闭锁的原因(续):

3.BLG1002A机构BLG1002机构机械闭锁的处理:手动释放弹簧能量1、将手动/电动转换开关打到手动位置,如下图所示BLG1002A机构BLG1002机构机械闭锁的处理:BLG1002A机构手动释能应达到要求

要求1:机械闭锁盘与闭锁杆分开2mm以上要求2:合闸拐臂退至合闸挚子滚轴后侧释放完弹簧能量后,就可以进行再次电动储能合分开关了

BLG1002A机构手动释能应达到要求要求1:机械闭锁盘与BLG1002A弹簧操作机构--机构扭轴

机构储满能状态1.闭锁盘与机械闭锁杆相互顶死

2.合闸拐臂处在正常位置BLG1002A弹簧操作机构--机构扭轴

机构储满能状态2为什么出现扭轴?

1断路器在没有完全合闸到底的情况下,电机启动;

2合闸缓冲的末尾缓冲力过大;

3合闸过程中其它运动部件的配合问题(三角、亮轴、垫片、链轮和轴等)

4合闸弹簧能量不够。

处理:换轴

扭轴原因及处理为什么出现扭轴?

1断路器在没有完全合闸到底的情况下,电机维护:

1应无松动,若松动,

应使用40NM力矩紧固.

2蜗杆处涂抹NB52润滑。

3中心处涂抹红油。BLG驱动维护与更换维护:

1应无松动,若松动,

应使用40NM力矩紧固.

2蜗1卸能:能量卸到位。

2拆下Y7固定板和电机插头。

3紧固力矩40牛。驱动更换1卸能:能量卸到位。

2拆下Y7固定板和电机插头。

3紧固力亮轴及轴盖检查分闸拐臂(大三角)的检查亮轴及轴盖检查分闸拐臂(大三角)的检查防跳继电器

K3检查:开关处于分闸位置,持续给合闸指令不能

间断,此时断路器合闸动作。然后在断路器合闸位

置给分闸指令,断路器应该能够分闸动作。这个过

程虽然合闸指令一直存在,但断路器分闸后,不再

做合闸动作。并且断路器合闸动作以后,K3应该一

直处在可靠吸合位置。当取消合闸指令后K3复位。

断路器在合闸位时,给合闸指令,K3吸合。机构维护其他部位的检查及注意事项防跳继电器

K3检

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