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文档简介
6SIGMA BBProjectNOV-23-2000Page1FDD
Department主要内容6–SigmaProject
登录书
6–SigmaProject
步骤书
Measure-PhaseAnalyze-PhaseImprove
-
PhaseControl
-Phase6–SigmaProject
结束报告书NOV-23-2000Page2Head
Carriage(Nut
Miss)Spindle
Motor
Ass'yCarriage-UP
Ass'yHGA
Side0PCB-Main
Ass'y(FDD)Bezel
Ass'yOthers8814633.733.78042230.864.54769118.382.8174376.789.5101313.993.352382.095.4121374.6100.00100000200000020406080100DefectCountPercentCum
%PercentCountDefine–Project
选定事由D废弃金额最大NOV-23-2000Page3Pareto
Chart
for
Material
Des原材料不良废弃分析(10/1~10/31)6
SIGMA
Project
登录书效果金额单品在工材料费基准
材料费:
(5710-1000)*70000*(6.5+1)*27*12/10000000=801,171RMB
PROJECT
活动期间2000.10.3.~
2001.1.31.问题点(现水准)NUT
原材料尺寸不良;Carriage
Lower
Nut
组立Hole
设计问题;富钢NUT
组立工程压入不良;Main
Line
Carriage
Upper
组立不良。活动方向Nut
原材料改善;Carriage
Lower
Nut
Hole
设计变更;富钢相关作业者作业方法,组立设备改善Main
Line作业者教育。部门长推进事务局财会TEAM
长Champion朴夏律金英浩刘晓星Leader杨进活动Member邓常松周建良贺志才PROJECT名Carriage
Lower
NUT
脱落不良改善关联ProcessBond涂抹工程,Nut
熔着工程,Carrige
Upper
组立工程。指导BB部门长朴夏律PROJECT推进日程DMAIC9/3~9/209/21~9/3010/3~10/3011/1~12/112/1~12/30成果指标活动前现水准活动后向上率工程不良率5710PPM1000PPM82.50%Sigma水准4.03δ4.59δPROJECT
效果NOV-23-2000Page46
SIGMA
Project
步骤书PROJECT
选定事由工程不良率高,关联原材料浪费严重,
影响工程品质及生产性,且不良原因集中■现象确认(问题中心)WHAT(对象)Nut
&
Carriage
LowerWHERE(关联工程)Nut
熔着工程、S1
组立工程HOW(关联指标)Secew
组立不可■现象确认2(4M侧面)MAN
Nut
熔着工程人员,S1
组立工程人员MACHINE
Nut
熔着机S1
组立Drive*MATERIAL
Nut
&
Carriage
Lower■效果给部门带来的影响降低产品返修率,提高工程品质及生产性给顾客带来的影响提高产品信赖性,降低User
不良率,达到客户满足的要求。*METHODNut
熔着工程作业方法教育S1
组立工程作业方法教育SOLVE■最高目标GAP
分析■解决方案(对策)Sensor
原材料弹性增强;关联Jig
重新调整;相关作业者作业方法教育;为测定分析的适用方法Nut
熔着JIG
Gauge
R&R
评价
Line
别工程不良统计比较。
Driver
Torque
管理ImplementChartNOV-23-2000Page5Process
MappingNUT
press
&drillN-作业者N-设备偏差
C-Drive
TorqueC-S1组立JigN-作业者涂抹量N-Bond涂抹均匀性
C-Bond浇口大小C-Bond干燥时间
C-Bond
性能N-作业者Nut安放
C-压入Jig定位C-压入Jig
Air
pressC-压入Jig冲头行程
C-工作台异物S-压入Jig的润滑N-作业者S-设备预热
S-模具温度
C-模具尺寸
C-部品结构
C-成型毛刺
C-材料性质Nut
&
CarriageLowerAssemblyBond
涂抹工程S1
AssemblyS1
&CarriageLower组立Nut
外围Bond涂抹Nut
&
CarriageLower
组立Carriage
Lower成型C/L注塑成型Nut
PressNut
DrillN-作业者N-设备震动
C-模具精度
C-模具保养C-Drill
Macheine精度C-定位精度
C-材料性质
S-设备润滑MNOV-23-2000Page6作业不标准外观检查不良Bond涂抹不均或量少Nut
压入Jig
Air
不良Nut
压入Jig
不良Nut同心度不良Nut
drill不良C/L
内径尺寸不良Bond
粘度不良目视检查Nut
测试不良模具别偏差Bond
保管处温度高PersonnelMachinesMaterialsMethodsMeasurementsEnvironmentNut
脱落不良分析Cause
-
and
–
Effect
DiagramNut
脱落不良MMeasurementsMaterials
MenNut
外径尺寸不良Drive
Torque
过大
NUT
模具不良Methods
MachinesEnvironmentNOV-23-2000Page7XYMatrixM12345678910Rank%
Rank25212411423620519517814217015210414912.47%6.14%5.64%11.68%10.14%9.65%8.81%7.03%8.41%7.52%5.15%7.37%12345678910111213141516ViewResultsDeleteInstructionsOutputVariables
(Y's)Nut&C/L配合状况Bond
粘着力Nut压入状况Nut
脱落程度OutputRanking98710Input
Variables
(X's)Association
TableNut
外径尺寸91910Nut
Screw
同心度11110Nut
Screw破损1119C/L内径尺寸81810C/Lhole
外型6198Bond
涂布量21019Bond
粘性1919Bond涂布均匀度1717压入Jig
Air
Press1199压入Jig
定位2187Drive
Qurque1118组立作业方法31210DEMONOV-23-2000Page8Characteristic
Selection
MatrixResults60%50%40%30%20%10%0%70%80%100%90%Nut
外径尺寸Nut
Screw
同心度Nut
Screw破损C/L内径尺寸C/Lhole
外型Bond
涂布量Bond
粘性Bond涂布均匀度压入Jig
Air
Press压入Jig
定位Drive
Qurque组立作业方法Input
CharacteristicCharacteristic
Importance
(%)M【续上】改善必要!!!NOV-23-2000Page9Process
FMEAMPotential
Failure
Modesand
Effects
AnalysisProcess
Name:
Track00
AlignmentProcess
Responsibility:工程技术队Affected
Product(s):3.5''
Double
High
Density
FDDPFMEA
Key
Date:1999年12月20#ProcessFunction(Step)Potential
FailureModes
(processdefects)Potential
FailureEffects
(Y's)SEVClasPotentialCauses
ofFailure
(X's)OCCCurrentProcessControlsDETRPNRecommendActions1Nut
Press&Drill模具凹模尺寸不良Nut外径尺寸不良9模具不良6模具制造管理5270Nut
Drill
不良Nut
Screw
不良10Drill
Machine
不良2Drill
设备控制480Nut
Drill定位不良Nut
同心度不良10定位Jig
不良3Drill
定位Jig精度390材料不良Nut
尺寸变形9材料不良3QC抽检5135模具磨损Nut
尺寸不良10模具不良5定期保养42002CarriageLower模具凸模尺寸不良C/L尺寸不良10模具不良5模具制造管理4200注塑条件不良C/L尺寸变化8设备管理不良3标准操作者管理372模具型芯尺寸不良Nut
定位不良10模具不良5模具制造管理5250Resin
不良C/L尺寸变化7原材料不良3QC抽检242C/L
内异物C/L
压入变形85S管理不足4生产管理396NOV-23-2000Page10【续上】MRecommend#ProcessFunction
(Step)Potential
FailureModes
(processdefects)PotentialFailureEffects
(Y's)SEVClaPotentialCauses
ofFailure
(X's)OCCCurrentProcessControlsDETRPNActions3Nut&C/L
AssemblyNut
安放不好Nut
压入不良8作业者疏忽4外观检查100%目测396压入Jig
Air
Press未管理压力不足8设备管理不良6无管理7336压入Jig
定位不良C/L破损8设备不良5设备定期管理4160压入Jig冲头BendNut
压入变形9设备不良3设备定期管理4108压入Jig冲头行程不足Nut未压紧9设备不良4设备定期管理62164Bond涂布工程涂布不均匀Nut
粘着力不强7作业方法无标准化,作业者品质意识差6外观检查100%目测8336涂布量不足Nut
粘着力不强7作业方法无标准化,作业者品质意识差5外观检查100%目测7245Bond涂布器浇口不良Bond
涂量不足7作业工具无标准化5无管理8280Bond干燥状况Nut
粘着力不强8干燥环境差4自动干燥396Bond粘性Nut
粘着力不强9原材料不良3无管理8216点滴方法Nut
粘着力不强5作业方法无标准化,作业者品质意识差5无管理71755S1
AssemblyDrive
Torque
不良Nut
受力大6Torque
管理不足31
Time/2Shift
点检6108作业者方法Nut
受力方向不良5作业方法无标准化,作业者品质意识差4100%全检6120NOV-23-2000Page11Attribute
Gauge
R&R
EffectivenessSCORING
REPORTDATE:
2000-11-15Attribute
Legend5
(used
in
computations)1
pass
2
fail
NAME:
Allied
EmployeePRODUCT:
SFD-321B/***BUSINESS:Alloperatorsagree
within
andbetween
each
OtherAllOperatorsagree
with
standardNut脱落Nut正常Known
PopulationOperator
#1Operator
#2Operator
#3Y/NAgreeY/NAgreeSample
#AttributeTry
#1Try
#2Try
#1Try
#2Try
#1Try
#21234567891011121314passpasspasspasspasspasspassYYpasspasspasspasspasspasspassYYpasspasspasspasspasspasspassYYfailfailfailfailfailfailfailYYpasspasspasspasspasspasspassYYpasspasspasspasspasspasspassYYfailfailpassfailfailpass
已passfailfailpassfailfail知pa的ss
真passfailfailfailfailfailYYpasspasspasspassfailfailp检ass
查passfailpassfailfail结p果asspassfailYYfailfailfailYYfailfailfailYYpass值passpassYYpasspasspassYYfailfailfailYYpasspasspasspasspasspasspassYYMNOV-23-2000Page12SourceTotal
Inspected#
MatchedFalse
Negative
(operFalse
Positive
(operaMixed95%
UCLCalculated
Score95%
LCL%
Appraiser1Operator
#1
Operator
#2
Operator
#3%Score
vs
Attribute2Operator
#1
Operator
#2
Operator
#3141414141414141414141414ator
rejectedgoodproduct)tor
accepted
bad
product)000000000100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%76.8%76.8%76.8%76.8%76.8%76.8%Screen
%
Effective
Score3Screen
%
Effective
Score
vs
Attribute414141414100.0%100.0%100.0%Total
Inspected#
in
Agreement95%
UCLCalculated
Score95%
LCL76.8%100.0%76.8%NotesOperator
agrees
with
him/herself
on
both
trialsOperator
agrees
on
both
trials
with
the
known
standardAlloperators
agreed
within
and
between
themselvesAll
operators
agreedwithin&
betweenthemselves
AND
agreedwith
theknownstandard%
Appraiser110.0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%Operator
#1
Operator
#2
Operator
#3%
Efficiency95%
UCLCalculated
Score
95%
LCL%
Score
vs
Appraiser110.0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%Operator
#1
Operator
#2
Operator
#3%
Efficiency95%
UCLCalculated
Score
95%
LCL【续上】检查人员一致性地评价的次数%Statistical
Report
-
Attribute
Gage
R&R
StudyDATE:
2000-11-15NAME:
Allied
EmployeePRODUCT:
SFD-321B/***BUSINESS:
1900-1-0检查人员与真值一致性地评价的次数%检查人员一致性地评价的次数%与真值一致性地评价的次数%
(检查者间)MNOV-23-2000Page13M-Phase
小结Nut
脱落不良重要影响因素Nut
Diameter尺寸;Carriage
Lower
内径尺寸及设计作业者作业方法;Nut
压入Jig
的压入情况Bond
涂抹量及涂抹均匀度重要因子NOV-23-2000Page143.903.954.004.054.10LSLUSLProcess
Capability
Analysis
for
Nut
DiameterUSLTarget
LSLMeanCp
CPU
CPLCpkCpmPp
PPUPPLPpkPPM
<LSL
PPM
>USLPPM
TotalPPM
<LSL
PPM
>USLPPM
TotalPPM
<LSL
PPM
>USLPPM
Total*3.900003.93856Sample
N
100StDev
(Within)
0.0135108StDev
(Overall)
0.01349282.473.980.950.95*2.473.990.950.950.000.000.002156.860.002156.862131.080.002131.08Process
Data4
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