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文档简介

在线气相色谱仪常见故障及分析,,,

序号,故障现象,故障原因,处理方法

1,无峰,未供载气或载气用完,检查,改用并列共用钢瓶

,,载气泄漏完,检漏

,,载气气路严重泄漏,做气密性检查,对色谱接头、检测器入口的泄漏检查

,,热导池未加桥流或桥路供电接线断,检查桥路供电

,,桥路供电调整管或电路损坏,检查稳压或稳流电源,修复

,,信号线或信号电缆折断或信号线和屏蔽线、地线相碰,用万用表检查,或信号线两端拆卸开用兆欧表检查

,,未加驱动空气或驱动空气压力不够,检查驱动空气压力

,,取样阀未激励,不能取样,检查取样阀

,,大气平衡阀未激励,样品不能流入定量管,检查大气平衡阀

,,温控给定的温度太低,样品在柱上冷凝,检查温控电路,测定炉温温度

,,汽化室温度太低,样品不能汽化,检查汽化室温度

,,记录器损坏,输入端短路修理

,,放大器损坏,输入端接标准信号检查,确认修复,更换

2,峰太低,桥流因电路故障降低,检查桥路供电电流

,,载气流速太低,检查测定分析器出口载气流速

,,取样阀漏,样品流量减少,检查取样阀的气密性

,,大气平衡阀激励不好,样品流入定量管流速太低,检查大气平衡阀的气密性

,,反吹阀或柱切断阀因程序时间设置不当,使组分被反吹、柱切或开关门设置不当,根据色谱的分离谱图重排反吹、柱切时间、重排组分出峰时间

,,色谱柱因保留时间变化或载气流速变化导致组分被反吹或柱切,检查分析器出口和载气流速,标准气检查色谱柱的分离谱图,重排程序时间或更换色谱柱

,,预处理系统输送管线断或堵,检查样品输送管路

,,衰减电位器衰减过头或运行中衰减量发生变化炉温降低,检查或重新调整衰减电位器

,,自动调整零失控基线漂移,检查炉温并重新给定

,,放大器不稳定,将操作开关放在手动衰减或色谱挡,检查基线并处理

,,继电器损坏或触点接触不良,重调放大器工作点

,,取样阀未激励,不能取样,更换继电器

3,基线漂移,炉温漂移,检查炉温和温控电路

,,热导检测器不稳定,更换热丝,用无水酒精清洗

,,载气流速不稳定或泄露,检漏、重调载气流量

,,色谱柱固定液流失严重,检查或更换色谱柱

,,检测器污染,清洗热导池或火焰离子化检测器

,,放大器漂移,检修或更换放大器

,,记录器的放大器性能不好,检修放大器

,,热导检测器供电不稳,检查供电电源电压及波纹

,,载气未净化好或污染,检查和处理净化装置

,,载气压力不稳,流速过高,检查和测试载气流速

,,载气泄漏,检漏

,,检测器污染或接触不良,或热丝松弛,检查和清洗热导油,更换热丝;检查和清洗火焰离子检测器

,,色谱柱被污染或固定液流失严重,检查色谱柱,用高纯载气吹扫,无法挽回时,更换柱系统;

,,输气管道局部堵塞,检查,吹扫

,,放空管道不通畅,检查

,,电路接触不良,接插件用无水酒精清洗吹干,插紧,拧紧各端子接线

,,接地不良,改变一点接地点或浮空检查

,,桥路供电稳定性不好或波纹太大,改变供电电源,观察变化,修复输入端短路,修复

,,放大器噪声引起,电缆两端接头拆卸,用兆欧表检查

,,信号电缆绝缘性能下降,切断加热器电源,修理

,,加热器电源干扰,输入端短路确认,调节放大量,或修理,或用无水酒精擦洗电位器触头

,,记录器灵敏度太高,工作不正常或电位器触头太脏,再生或更换净化装置

4,基线无规则漂移,载气净化不好,检漏或测试流速,调节阀件上的压差应大于0.05MPa

,,载气压力不稳或泄漏,热丝阻值大于1Ω,更换

,,载气中有空气使热丝氧化严重,改变放空位置

,,气路放空管位置处于风口或气流扰动大的区域,暂停用,确认后检查、修理

,,温控不稳,检查预处理系统,载气流速和程序器设定时间是否错或温控失控

,,色谱柱系统低沸点物挥发出来或高沸点物沾污,用无水酒精清洗、烘干

,,检测器被污染,检查电源稳定度和纹波

,,桥路稳压电源失控,改变一点接地点或浮空,检查修理

,,接地不良,输入端短路,确认后修理

,,记录器已损坏,检查测试出口流速

5,基线出现大毛刺、周期性干扰或波动,载气口有冷凝物或凝聚物,造成局部堵塞,提高输入压力,使稳压阀降压大于0.05MPa或检查阀性能

,,载气输入压力过低或稳压阀失控,清洗、烘干

,,灰尘或固体颗粒进入检测器,接插件用无水酒精清洗吹干,插紧,拧紧各端子接线

,,色谱柱填料填装过松或柱口过滤用玻璃门松动,检查和测定色谱柱气阻

,,分析器安装环境震动过大,加防振装置

,,电源干扰,检查供电电路是否接在大功率设备上,改为单独供电

,,供电电路不稳定,检查各级稳压电源和纹波

,,电源插头接触不良,检查插头是否松动,无水酒精清洗

,,继电器电火花干扰,检查继电器灭弧组件

,,恒温箱保温不好或温控电路失控,检查和测定温控精度,检查温控电路

,,记录器滑线电阻接触不良,无水酒精清洗

6,基线呈S形波动,恒温箱保温不好,随外界环境温度变化而变化,恒温箱外层加保温棉

,,分析器安装在风口或气流变化大的环境中,更改安装分析器的地点

7,基线上漂至量程卡死,载气用完或泄漏严重,采用并列共用钢瓶,严格检漏

8,峰谱重复性不好,预处理系统工作不正常,检查和改进

,,无大气平衡阀,样品流速不稳定,检查预处理及样品流路稳压或稳流系统

,,大气平衡阀在激励或释放时泄漏或串气,检查、修理或更换取样平衡阀

,,取样管道部分堵塞,逐段检查排除

,,色谱柱填料装填太松,阻值变化造成保留值变化,测定气阻,重新装填或更换

,,放大器工作不稳定或放大器中继电器触点接触不良,检查隐患,必要时更换继电器或电路元件

,,桥路供电不稳定,或高或低,连续监测桥路电流和纹波

,,自动调零电路工作不稳定,在色谱或门挡谱检查

,,衰减电位器接触不良,无水酒精清洗,吹干后复原

,,记录器灵敏度太低或过阻尼,检查和调整记录器

9,峰谱中一些组分突变,预处理系统中带气泡的液体未能消除气泡,预处理系统汇中增加气液分离器或采用其他方法除液沫

,,预处理系统中带液体的气体未能分离液体或液沫,预处理系统中增加除液部件或采用其他方法除液或液沫

,,压力较高,沸点相差大的气样因减压,节流膨胀带液或液沫,增加加热器或用其他办法防止气体中某些组分发生相变

,,工艺异常时,预处理系统不能正常工作,使样品失真,改善或改进预处理系统

,,预处理系统因快速回路或旁路流速调节不当引起记忆效应,重新调节快速回路或旁路放空容量

,,载气严重不纯,基线波动大,色谱挡检查,更换载气瓶后必须检查,更换载气瓶

10,程序动作时的动作基线故障,程序动作时记录器干扰,程序器或信息器的继电器触点接触不良,电路的布线不合理,用信号短路法逐级检查电路中继电器触点,拨动软线,观察现象是否变化

,,反吹、柱切、前吹时,由于经验测器的载气气路色谱柱更换,基线波动范围超过±(1%~2%)是色谱柱和平衡柱的气阻值不相等引起,若为固定平衡柱,测试气阻并调节至相等。若为气阻阀需耐心调节,有时还需改变柱前压力,旁路载气流量等

11,出乱峰,运行条件下,色谱分离情况正常时出乱峰,主要是反吹,前吹、柱切等的程序设定时间不准造成,标准样检查柱系统正常时,根据组分的谱图重新安排反吹、前吹、柱切时间

,,反吹时间设置不当出乱峰、一些组分定量分析偏低,重组分进入预分柱、主分柱中,调整反吹时间

,,前吹时间设置提前,部分前吹掉的组分进入主分柱中,调整前吹时间

,,前吹时间设置太靠后,一些组分定量分析偏低,待分析部分被前吹,调整前吹时间

,,柱切时间设置提前,进入主分析柱的部分组分被柱切,组分定量分析偏低,调整柱切时间

,,柱切时间设置太靠后,对主分析柱有害的组分进入,使主分析柱中毒,调整柱切时间

12,自动调零时故障,基线调零时极限跑至最大,调零电路保持电容或集成块损坏,调零电路故障引起,在自动调零时观察基线变化,修理、更换

,,自动调零时基线不能快速回至零位或调零时指示摆动,因自动调零电路接触不好或有故障,记录器零位和放大器零位未调整好,自动调零电路接触不良,清洗触点,进一步检查自动调零电路,检查记录器零位

,,自动调零时基线回零,调零信号消失基线偏零,是放大电路中集成块失调电压未调好造成的,自动调零电路正常,检查和调整放大器失调补偿电位器,使两者基线一致

13,,自动调零时间选择在B峰拖尾时,C峰浓度低,衰减量小,B峰浓度高,衰减量大,造成C峰定量偏低,影响下周期的正常分析,B峰拖尾严重,更换色谱柱。更改自动调零时间,必须将自动调零时间设置在基线稳定的区域或没有组分信号的区域

14,,开门过晚造成积分定量偏低,开门晚至峰值过后再开门,峰定量更会偏低,运行时观察开门时的记录器指针是否突然上升来确认,在门谱挡检查谱图,调整开门时间

15,,关门过早造成积分定量偏低,关门在峰高之前,峰高定量更会偏低,运行时观察峰值下降过程中突然峰回零时确认,在门谱挡检查谱图,调整关门时间

16,,关门后B峰出现两大峰,原因是A、B组分浓度相差较大。A峰拖尾关门时,衰减电位器自动切换,由于衰减量减小,以致A峰拖尾信号大于B峰信号吗,此时峰定量分析大大偏高,更换色谱图。关门设置时间延后或另选择运行条件

17,圆顶峰,进样量大,改小定量管

,,记录器增益太低,调整放大量

,,超出检测器的线性动态范围,改小定量管

,,记录器笔尖向满刻度运动时被卡,检查排除

18,平顶峰,进样量过大,色谱柱饱和,改小定量管

,,放大器放大量太高或衰减电位器衰减量过小,重新检查和调整

,,记录器、滑线电阻或机械传递系统有故障,检查和调整

19,前延峰,汽化室温度太低,样品未完全汽化,提高汽化室温度,汽化温度一般高于柱温50~100℃

,,柱温设定太低,样品在柱系统中部分被冷凝,提高柱温

,,载气流速太低,检查载气稳压阀,检查柱出口流速,重调

,,进样量过大,造成色谱柱过载,改小定量管

20,拖尾峰,柱温太低,提供柱温,但不可太高

,,色谱柱选择不当,拖尾峰往往是极性较强的组分,腐蚀性组分,他们和柱填料间产生强作用力,重选色谱柱,改用极性较强的填料或适当加拖尾剂

,,含极性组分的样品进样量大,改小定量管

21,出乱峰,预处理系统工作不正常,样品中有害组分进入色谱柱,损坏或造成柱系统严重污染,观察检查预处理系统并改进

,,载气严重不纯,特别换钢瓶后,未做基线检查,污染柱系统,检查色谱基线,换载气瓶后检查

,,载气流速或高或低,组分保留时间变化,重组分进入主分柱中,污染柱子,或重组分在下一个分析周期中流出,造成峰重叠,"检查稳压阀件,阀前后压降必须大于0.05MPa,阀才能正常工作,检查检测器和流速"

,,汽化室温度设定太高,样品分解,检查汽化室温度及温控系统

22,出乱峰,温控失控造成柱温太高,固定液流失严重看,柱温太低,重组分不能反吹,流入下一个分析周期中和下周期组分重合,检查温控精度,检查,修复温控电路

,,色谱柱未老化,气液柱的大量溶剂被吹扫出,自制气液柱,选择合适温度进行较长时间

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