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文档简介

LL后立柱热流道漏料处理总结演示文稿目前一页\总数十五页\编于十四点优选LL后立柱热流道漏料处理总结目前二页\总数十五页\编于十四点现状描述分析问题解决问题结果与总结目前三页\总数十五页\编于十四点一、模具故障现状描述

L42L后立柱模具多次发生漏料,多次维修分析漏料原因,尽可能排除可能出现溢料的原因,但最近仍然出现更为严重的溢料。二、模具维修处理过程第一次溢料:2015年4月9日接线盒处有漏料、打开模具后发现模腔已被溢料已填充满,见图1、图2,热流道加热和温度反馈受到影响。

图1图2目前四页\总数十五页\编于十四点问题分析:针对此种情况,初步判断为较大规模漏料,因为上次生产时并未有漏料,且加热测温单元目前未损坏。打开定模板,发现已漏满模腔,此时需要判断的是溢料源,该热流道系统为圣万体系统,为较大品牌的热流道供应商,有着成熟的经验。目前,备件不全,维修需要专业人士,生产任务紧迫,当务之急是找到溢料源,把源头堵住方能坚持到备件到来,否者后果不可想象,根据溢料情况我们从以下方面分析漏点:1,定位圈与主浇口套之间分析,此处密封良好,不存在注塑机喷嘴溢料进入的可能性。2,主浇口套与分流板之间溢料,拆卸后仔细观察,并无溢料产生。找到原因鉴于时间紧迫,我们决定采用一种试漏法来查找溢料源。首先通冷却水,保证阀针密封件降温,将热流道加热至200度,停电后根据热流道的布局,小心绕开加热接线及热电偶,见图3。目前五页\总数十五页\编于十四点

待料软化后清除表面浮料,清除后效果,检查加热及测温信号正常。个别若损坏及时修复,修复一组加热管及电偶后安装到注塑机生产100件后,打开热流道,发现有新料溢出,见图4

图3图4

目前六页\总数十五页\编于十四点拆卸分流板。喷嘴断裂,料沿喷嘴溢满热流道腔。断裂喷嘴图6。临时处理:为应急维修,同时获得等待备件时间,我们分析此结构,采用临时焊接方式解决该问题,拆卸喷嘴头部,对准断裂位置,采用三点定位法焊接,保证内外定位精度,安装后可以使用。三维图7。图6图5目前七页\总数十五页\编于十四点模具装配完成后生产3000余件,未发现溢料,待备件到来时更换易损件,清理溢料后彻底修复。永久方案:采购备件进行全部更换。图7目前八页\总数十五页\编于十四点第二次溢料:2015年6月16日溢料从接线盒处溢出,情况比第一次更为严重,内部被溢料充满,加热线和电偶线损坏,而浮料完全无法清除,只有用火烧掉浮料。取出流道板,卸下油缸、加热圈、喷嘴和主进嘴等,见图8、图9,检查可能出现溢料的位置,观察零件是否损坏,经过仔细检查并没有发现任何可疑的情况,因此将热流道组装完好,以满足车间生产。目前九页\总数十五页\编于十四点第三次溢料:2015年7月11日模具大量溢料将加热线圈接头挤掉,经过小心除料、将相应接头连接上,并换上新的定位圈。使用黑色注塑材料生产5件产品,卸下模具,拆掉模板,没有发现黑色溢料。但是接下来生产过程中又发生大量溢料,见图10.目前十页\总数十五页\编于十四点此次漏料更为严重,车间生产任务紧迫,而经过前期维修无法找出漏料点,此时模具内部已完全被溢料覆盖,已没有除料抢修价值,鉴于此情况,为了不影响产品发交,我们建议将热流道返回厂家维修。经过厂家将热流道拆除,见图11、图12,发现主进嘴内部有裂痕,见图13,至此,找到导致大规模漏料的原因。目前十一页\总数十五页\编于十四点第一次漏料在清除废料时,不小心把加热线弄断,之后勉强将线接起来。在清除废料的同时,用万用表检测加热线盒和电偶线盒的通断,检测加热圈和反馈电偶是否正常,发现第11段不加热,说明加热线有问题。(如果热流道不加热,说明加热圈有问题;如果热流道可以加热,但不显示反馈温度,说明电偶有问题。电偶反馈控制加热温度,当反馈的热流道温度将要到达设定温度,就会停止加热。)第11段是控制浇口上端温度,必须保持正常。检查发现加热线圈断了,需要更换加热线圈。由于11段在浇口处,围绕着油缸,要更换加热线圈必须除掉油缸周围的废料,卸掉油管和水管,甚至拆掉油缸,工作量巨大。清除废料漏出加热圈两段检测,发现加热圈不通,说明加热圈在中间某一处断了,因此已无其他办法,必须更换加热圈。继续清理废料,翘出废加热圈,将加热圈完成相似形状,轻轻砸入槽中,检测加热效果,效果良好,同时检测所有的加热和电偶,没有异常。清除其他废料,清理干净台面,装上模板。目前十二页\总数十五页\编于十四点图14收获:1、看热流道铭牌。以加热线盒和电偶线盒为基准,找对应的位置。一个浇口有两个加热圈,每个加热圈都是近与封闭的,每个加热圈对应一个反馈电偶。如果某个位置不加热,可通过铭牌找出是那一段,然后检测对应的接线盒;也可以检测所有接线盒来排除。(电偶异常同理)

目前十三页\总数十五页\编于十四点

2、安装和插接线盒及电偶线盒。接线盒上通常会标明是哪几段,每一个接线盒对应4段,检测箱上也会有对应的插座盒,插线时必须一一对应才能正常加热。每个接线盒上1和2为一组、3和4为一组、5和6为一组、7和8为一组。电偶插座盒通常有两个,每一个有12段,24个孔,上面的孔为两排,同一排的两个为一组,检测时要看准标注。3、热流道加热和反馈机制。热电偶工作原理:热电偶利用冷热端温差产生电动势来测量温度,所以测出的是电动势差,转换显示的是温差。加热丝埋在热流道里,加热丝将热量传给热流道。用万用表检测接线盒没有显示时,可能是加热圈坏了,也可能是接线盒里的线断了。目前十四页\总数十五页\编于十四点

1.首先分析哪些废料必须清除,哪些废料可以不清除。热流道板上面及其周围的废料必须清除,否则影响加热效果。可能导致模板合模干涉的部位必须清除,否则无法合模板。2.如何除掉废料。热流道接触的地方可以通过热流道加热接线盒、电偶反馈线盒接到热流道控制箱上给热流道加热,在慢慢除掉废料;其他部位废料用錾子等工具去掉;有些部位可

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