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文档简介

DIY迷你雕刻机(随DIY过程陆续更新)淘宝2家买的零件今天都到了。步进电机驱动芯片A3967SLBT,3片,5.70/片。为了摊运费,又买了6只晶振,0.22/只。本地买1¥/只。A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电路可通过加在PFD的电压设置为慢、快、混合三种电流衰减模式。如果PFD端的电压高于0.6Vdd,则选择慢衰减方式。若低于0.21Vdd,则选择快衰减模式,处于两者之间为混合衰减模式。另外,A3967SLB还能提供完善的保护措施,包括抑制瞬态电压,过热保护、防止电流直通、欠电压自锁等功能。

A3967SLB可以通过MS1/MS2的电平,设置驱动器为全步,半步,1/4步、1/8步,也就是最高可达8细分。

该芯片采用EasyStepper接口,将8条控制线减少到2条(步长和方向),只要简单地输入控制步进电机的脉冲,其内嵌的转换器就可以实现对步进电机的控制。线路图:图中就是按8细分接法。步进电机带滑台、滑块四条线是自己另外焊上的同样,搭几只小元件。自锁按键0.20/只,2051单片机2.00/片。本地贵,2051要6元/片。丝杆75mm,行程70mm,差不多是光驱上的一倍长了、滑台材料黄色PVC板,用502胶粘成。滑块材料白色POM板,整个做工很精致的。POM塑料为聚甲醛树脂(俗称赛钢~特灵),POM的摩擦因数小,耐磨性好,自润滑性好。这个丝杆的螺距是3mm(有点大,昨天拆的软驱的是2mm,光驱是3mm)。这个步进电机的步进角是18度,就是走一步,电机转了18度。360度一圈,行程3mm。一步行程=3mmX18/360=0.15mm,这样,8细分的行程=0.15/8=0.01875mm。原想用前天那线路装个单片机电路测试,但是,一没8550三极管,二是有点麻烦。于是想到直接用软驱驱动线路,没想到还真好用。电机上自焊的4条线直接焊到软驱线路板的电机接线处,送电,电机快速转动,滑台滋地一声走到底。确认收货,并请教了老板一些问题,得到满意回答11.01开始焊驱动板,仍采用洞洞板焊接。考虑到电机电流300~500mA,所以不敢用细漆包线连线。大电流部分用多芯细胶质线,小电流部分仍用漆包线。因为A3967是贴片芯片,脚间距仅1.27mm,洞洞板孔间距为2.54mm,刚好一个点的铜箔小刀切割,分成2个,芯片脚对上刚好。但间距太小,焊接有点难度。手稍一抖,2脚就被焊锡锡连上。现在24脚已焊了19脚,有点熟练了。11.02试用曲线锯,锯4mm有机玻璃。锯出锯路不直,有点失望。下午继续曲线锯操作,调正了锯片。给橱柜加了2个层板,练习用锯,有进步,但还时有稍偏画线。11.03在电子城又买了一些元件。12¥,其中一些是做接口板用的。图中2片20PIN芯片是74HC244,本来可不用,但考虑是用笔记本电脑,并口信号较弱,所以加一级整形放大。另外,还在五金城买了M3和M2螺丝、螺帽和平垫片一包,3¥。不知放到哪了,一直找都没找到。忽然想起,已被我收到小盒子里了,难怪到处找不到。11.04研究了手动控制,基本了解到用30HZ左右的方波输入STEP端,即可让步进电机转动。昨天试了个555的仿真,成功了。想做个实物,只是电容误差太大,担心出来的频率差得太多。后来想还是用单片机做个。555和单片机做的30HZ中心频率的方波发生器。11.05A3967驱动板终于焊接好一路了,不敢试机,明天再最后仔细检查一遍。那个贴片的芯片很不好焊,可别弄烧了。准备先试下手动。今天调试好单片机程序。以30HZ为中心向上、下小范围调整以改变步进电机的转角。8细分后就是3.75HZ即3.75步/秒,亦即转了3.75X18°=67.5°。丝杆螺距3mm,刚每秒行程67.5°X3mm/360°=0.5625mm。11.06通电调试A3976驱动板。先用软驱的步进电机试,通电后,电机抖动严重。怪的是,未按下单片机的RUN按钮,电机就转了。偶然间立起线路板,震动没了,电机也不走了。有时用手握住单片机至驱动板的方波信号线,震动也消失。由此可断定是干扰引起。忽然想起,单片机生成的方波信号的频率才30hz,比工频频率还低,肯定是受交流电源的干扰了。找到一段话筒屏蔽线,换下那根普通电线。好了,从此世界安静了。按下RUN按钮,电机平稳地走着。电机和A3967温升少许。接上买的带滑台的电机,无力,时走时停。第二台,不走,调大电流,右行时走时停,左行根本不走。用的电源的是小变压器-桥式整流、滤波-7812-7805,电源问题?找出一个5V/5A的开关电源,接上,好了。第一台电机很有力,滑台上放把斜口钳,仍正常行走。电机和A3967温升较大。接第二台,不走,调大电流(调的幅度不小)右行正常,左行仍不行。不好办了,两台差这么多?暂时没法了。结论:这种电机电流较软驱大的多,明天再试试光驱电机。发现电机端无轴承,悬浮式?11.07因为用了开关电源,将7805拆了。然后,整天就研究电机左行不顺的原因(上图电机在左侧那张)。最后判断是设计问题。丝杆上的那条钢丝设计的很巧妙,丝杆和光杆就是不在一个平面且稍不平行,也没事,钢丝有让位的余地量。致使的问题是钢丝不在中间,而在偏右,这样,左行时,阻力比右行大(卸掉钢丝用手推,明显感觉到)11.08焊接好第2路驱动,未调试。仔细阅读A3967的datasheet,关于电流的调整总算明白,这几天调试时貌似常超过最大750ma。刚测了微调电阻下电阻为1.6K,还好。ThemaximumvalueofcurrentlimitingissetbytheselectionofRSandthevoltageattheVREFinputwithatransconductancefunctionapproximatedby:

ITRIPmax=VREF/8RS

TheDACoutputreducestheVREFoutputtothecurrent-sensecomparatorinprecisesteps(seetable2for%ITRIPmaxateachstep).

RS=0.5欧时:VREF=750maxX8X0.5=3V(10K+6.8k)/(6.8K+R)=5/33X16.8=5X(6.8+R),这里R为微调电阻下电阻,即2脚到A3967REF脚的电阻。Rmax=(3X16.8-5X6.8)/5=3.28K这只是考虑A3967的最大电流,如果步进电机的额定电流小,最大不能超过500ma的话(买的这个电机电阻才5欧,电流特大,看网上用一般光驱步进电机做的,电流150ma就够了),那电阻粗估不能大于2K了。11.09一大早起来就准备试机。检查线路无误,接上电源,电机无反应。忽闻一阵焦味,摸芯片,滚烫,关电源。一看,电源接反了。-_-|||那个的心呀,那温度绝对和芯片温度成反比的。重新焊好电源线,上电,电机走了。只是觉得不是很顺畅,随着每个步进,有明显的停顿。新问题又来了……,先饭去。继续。拆下电机和丝杆,直接用手左右拨动滑台,明显感觉不顺滑。想起是前一天加的缝纫机油引起?那时因为滑台左行不顺而加在丝杆加上缝纫机油。(话说,这事还和老板交流过,问能不能加润滑油,回说可以,还送我一个大姆指的表情)。用纸巾擦干丝杆上的机油,装上电机、滑台,有改善。忽然想起一个神器:嘿嘿,这个东西不错的,以前像钥匙不好插进锁孔,自动锁的舌头阻力太大,不好关门等等,都是用铅笔往钥匙齿或自动锁舌头斜面涂几下,就好用多了。家里大多是HB的,好不容易找到一把3B的(看起来要买一支6B的备用)。用小刀刮些粉末在滑块和丝杆的缝隙,用手拨动,左右都很顺畅。上电,好了,滑块左右正常行走。滑台上放一把斜口钳也能正常行走。嘿嘿,真是乐极生悲,否极泰来!困扰好几天的问题,终于解决了。11.10驱动板2路完成,接口板准备中。驱动板制作过程中,觉得没有事先规划好,导致元件位置排放不好,原没计划用插座,现在决定装一些插座,不要直接焊接的,这样位置就不好排了。现在,接口板至少要安排好元件位置了。网上看到一个洞洞板布线软件LochMast3.0,好玩。就用它画个接口板的布线图吧。线太多,很多没画出,主要是元件的安放位置。正面反面11.11开始焊接接口板。有了图纸好焊多了,发现一处错误,改回。11.12更新了洞洞板:增加了标注。接口板X、Y轴部分已好,明天准备联机。11.13还是先熟悉一下MACH3软件。昨晚试了很久不能用,不论G代码手动输入还是自动运行,数字读出器上的X、Y、Z都无动静。在群里问朋友,问及急停按钮按了没。很不解,我用的汉化软件上是RESET按钮(这个没汉化),到处找急停按钮没找到。今天问到一个朋友,说就是这RESET。奇怪,这个已经按了。他发了他用的软件给我,安装后居然正常了。试运行了几个G代码,都能模拟刻出图案来。于是在本本(XP系统)里装上MACH3软件,怪事又来了。按急停没作用。百度到因为是模拟运行,没有外接急停按钮,设置里有ESTOP默认为1(高电平)的改为0(低电平)就可以了。试试,果然可以了。11.14电气电路连接电脑测试。下图左为联机电脑,PIII800的老本本,显示屏坏了,外接了LCD。右为现在使用电脑的LCD,正在模拟运行MACH3自带的G代码例子CROSS.tap,嘿嘿,骷髅。设置X、Y轴的并口的引脚,通电。先用手动点动(上图左边屏幕靠右那即为手动控制器,左右红、绿箭头按键为X轴左右行走,上下红、绿按键为Y轴前后行走),电机没反应。查看MACH3使用手册,找出问题。原来是没设置好,即STEP和DIR的端口设置,软件默认是0,改为1后,通电。步进电机动作了,滑台左右前后都可正常行走。只是点一下,就走了总行程1/3。下面再继续研究具体设置。朋友要看我的线路板,拍2张现下丑。11.15做机架,还差一点。11.16森林公园行山暂停一天11.17粘机架,固定电机。11.22几天没更新了。用M3螺丝固定,买了丝锥,攻好6个牙,螺丝居然直接穿了过去。太山寨了,这套丝锥,还只用了头攻。第二天又买了套比较好的丝锥,攻好几个螺孔,可以使用。只是旋了几次也不行了。就小小的2个垫块,花了3天时间。最后找到2个M2自攻螺丝,很快搞定,先解决Y轴。还差2个自攻螺丝,家里找不到了。X轴的垫块有一个孔也滑牙了,晢时先用着。用胶带固定一支水笔,画出CROSS了。今天固定好水笔,滑台阻力大多了,原来,胶带固定的笔较松,滑台精度差些影响不大。水笔固定对精度要求就高了,还得继续……。11.23使用记号笔比一般水笔好用多了。测试视频。1:49处本来想展示一下刀路,不知怎么了,忽然没了,软件BUG?来张特写,看起来有点粗糙。骷髅。MACH3自带的刀路G代码画的。11.24试用ArtCAM2008Pro软件。11.27停用几天,发现滑块阻力太大,几乎不能走了。由于光轴支座是用502胶S的,只好强行拆解了。侧面钻个小孔,慢慢挖通,终于取出光轴。一看,滑块孔内积满铅笔粉,应该算是油泥了。用金相砂纸WAW7(05)打磨内孔后,用手左右拨动,顺滑。装机。11.29制作Z轴。笔记本软驱步进电机,含支架,固定。因软驱水平放置,且属无接触式的,负荷很小,Z轴为垂直安装,压在丝杆上的那不锈钢弹性压片太软,向下稍一用力,就滑下了。找到一段光纤入户时收藏的光缆,取出一小段钢丝(粗了点),压在丝杆的螺纹上,不错。11.30将Z轴电机接在Y轴驱动线路上,试机。力气还挺大的。12.01Z轴完成。前几天改的用光缆的钢丝粗了点,压力不好调。试试找根小弹簧,弄直,装上,觉得太细了,不好用。找到一只回形针(这可不好找到的),弄一小段,装上。好用。下一步准备装Z轴驱动线路了。12.03Z轴电路板完成。2只681电容少了一只,不知什么时候掉了。翻箱倒柜没找到合适的,只好用2只330并联,不知影响不。明天通电试机。12.04三轴完成,测试。工作平台和X轴不平行,还得精调。上一张全身照12.11三轴仿针式点阵打字12.24主轴启停线路。原图三极管为PNP型,继电器接于发射极。手中没有PNP管,改用NPN管,并改接于集电极,这样的线路是高电平有效了。输出设置。输出信号,因为只有一个启停控制,所以只有一个输出。Output#1,使能勾选,低电平激活不要勾选(因为电路改为高电平有效)。设置好主轴启停,便可试试了。菜单\设置\主轴校准主轴开关复用的继电器常开接点接一串有680欧电阻的LED。按一下开,LED亮,再按一下,LED灭。再试人工输入数据:M3启动M5停止。测试成功。其实,这个线路可将LED(或主轴)接于常闭触点,即可实现低电平有效。但设置中ActiveLow就要勾选了。12.25今天老婆生日。拆了mini小雕,搭个十字滑台,上面装只红色LED,黑色胶带包住,只留一小孔。用Artcam做了个HappyBirthday&MerryXmas刀路。演示如下:再作手工修改,Z轴动作前后加了关/开代码,这样就可光绘,再用相机B门长曝拍下。/47okey/item/a1a88ec2b705e00e0ad93a9a代码如下修改:T1M6

G0Z1.100

G0X0.000Y0.000S15000

G0X21.390Y8.066

Z1

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