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文档简介

提高钻孔灌注桩成孔施工质量合格率QC小组名称:单位名称:时间:年月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 工程概况 -3-\o"CurrentDocument"二、 小组简介 -3-\o"CurrentDocument"三、 选题理由 -4-\o"CurrentDocument"四、 现状调查 -4-\o"CurrentDocument"五、 设定目标 -5-\o"CurrentDocument"六、 分析原因: -6-七、 确定主要原因 -6-\o"CurrentDocument"八、 制定对策 -8-九、 按对策实施 -9-\o"CurrentDocument"十、检查效果 -11-\o"CurrentDocument"十^一、制定巩固措施 -11-\o"CurrentDocument"十二、总结和下一步打算 -11-一、工程概况工程地处合肥市包河区,站址位于包河大道以西,宿松路以东,站房位于徽州大道与机场专用线之间,地势西高东低,南广场位于高速路以南繁华大道以北,是集铁路,城市轨道,城市道路交通功能换乘于一体的现代化大型交通枢纽。桩基工程工期紧,施工工艺比较复杂,现场施工场地小,基础桩数量较大,现对施工场地划分为五块区域同步施工,以满足工期要求。以已施工完成的地铁站房为轴线划分。地铁上方设置两个钢筋加工厂,泥浆池原则上布置11轴与12轴、17轴与18轴之间,各均匀布置6个泥浆池,尺寸:长X宽X深=6X10X2米。对现场场地现状标高进行测量,同时测放桩、轴线位置,根据基础桩位置,确定施工道路的布置方案。然后平整场地,确保基础桩的机械、材料及相关运输车辆可以顺利通行。现场的平面布置尽可能避免长距离运输。本工程桩基工程量情况编号桩长(m)桩径(m)根数150155725514563501.29214551.23125451126531.224共计2401二、小组简介本QC小组是由业务能力强,管理经验丰富的技术人员和项目管理人员组成的现场攻关型小组,利于技术人员同现场施工人员的直接沟通,将QC小组活动成果落实到工程中去,为实现鲁班奖质量目标打下基础。小组名称桩基工程QC小组课题名称提高钻孔灌注桩成孔施工质量合格率QC小组概况表1

注册编号TZ-2012-02课题登记号QC-12-02小组人数8活动次数8平均年龄28.1活动出勤率99%平均TQC教育时间55小时小组类型现场型课题活动起止时间2012年12月3日〜2013年1月8日序号组内职务姓名年龄性别工作岗位文化程度职称1组长XX132男总工本科高级工程师2副组长XX230男副总工本科工程师3副组长XX328男项目技术部部长本科工程师4组员XX428男技术员本科助理工程师5组员XX527男技术员本科助理工程师6组员XX626男技术员本科/7组员XX726男工长本科/8组员XX828男质检本科助理工程师9组员XX928男技术员本科助理工程师10组员XX1027男技术员本科/制表人:XX6 制表日期:2012年11月20日三、选题理由1、 本次桩基施工从总体安全上施工工期紧,桩数较多,在正式开工后,将有较多的大型设备进场,场区设备安放,施工交叉作业,交通拥挤等问题比较严重,对工期将有一定影响。2、 为确保结构施工的总体工期,由于站房下地铁施工已经完毕,试桩已施工10根,南站房桩基施工时尚须完成2根试桩,同时确保桩检测顺利进行,工程桩钢筋含量大,对钢筋笼吊装及混凝土灌注增加了难度。针对以上情况,为了工程进度的有序推进,保证桩基的质量,特成立本QC小组。四、现状调查为了充分了解桩基工程质量通病现状,在本工程桩基方案确定之前,QC小组根据开工前施工的试桩及锚桩调查来看,共实测检查141点,合格117点,合格率仅76%。对质量缺陷情

况汇总统计如下:1) 钻孔位发生偏斜,超出误差范围发现31处。2) 旋挖钻机施工进度缓慢和地层原因,塌孔现象发生25起。3) 导管进水,现象发现3处。4) 成桩后,低应变检测桩身完整性时,出现断桩1根。5) 由于其他的原因导致废孔2处。不合格问题排列表 表2不合格项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1塌孔305050352钻孔偏斜204020453导管进水33510804断桩12030905其他21010100通过调查表得出,结论:根据以上统计,发现“塌孔”及“钻备注孔倾斜”累计频率达到90.4%,因此确定“塌孔”及“钻孔倾斜”

这两个问题是影响桩基工程一次验收合格率的主要问题。制表人:XX6、 . 制表时间:2012年12月1日五、设定目标通过调研,问题的症结我们已经找到,如果采取适当措施,将钻孔偏斜、塌孔、导管进水、问题的不合格率降低,则合格率为:71.4%+(1-71.4%)X90.4%X95%e96%>95%,所以我们小组的目标是一次性成孔率达到96%以上。再者,小组成员有技术、管理人员组成,具有三年以上的站房桩基施工经验。为了防止钻孔灌注事故的发生,必须充分了解地质情况。充分做好准备工作,熟悉掌握每道工序的技术。随时注意施工动态,将事故消灭在萌芽状态。一旦发生事故,采用合理处理方法,以减少损失和工期延误。因此,我们相信项目全体管理人员及QC小组通过严格的过程把控,完全能够实现既定的活动目标。钻孔灌注桩合格率口钻孔灌注桩合格率

口钻孔灌注桩合格率图1目标设定图图1目标设定图制表时间:2012年12月30日制表人:XX6制表时间:2012年12月30日六、分析原因:本QC小组运用头脑风暴法,从“人”、“机”、“料”、“法”、“环””五个方面分析,找出导致桩基施工问题原因,得出各种问题因果图,如下:'四'四图2桩基施工影响因素分析关联图 制图人:XX8制图时间:2012年12月3日七、确定主要原因桩基施工问题因素分析表表3序号因素验证内容确认方法负责人是否要因1人员经验欠缺,操作不当加强质量意识教育,提高责任心,交底工作调查分析XX1XX2是2清孔时间过久或清孔后停顿时间长加强控制工序的连续性,提前将钢筋笼、导管、机械等准备就绪,缩短清孔后的停顿时间现场调查XX4XX6是3浇筑时间长,尤其是浇筑时间隔时间太长整个混凝土灌注过程一定要连贯,禁止断续灌注。必要时混凝土中加入适量缓凝剂,延缓混凝土初凝时间。严格确定混凝土的配合比,混凝土应有良好的和易性和流动性,坍落度损失应满足灌注要求。现场调查XX6XX8是4成孔速度太快提高泥浆质量,选用相对密度、粘度和胶体率较大的泥浆,②增加护筒的埋置深度,使护筒底端不漏浆,确保孔内水位,孔内水压力大于孔外,给孔壁增加侧压力。当坍孔现象不严重时,只要加浓泥浆将坍下的泥土浮出孔外,并使孔壁不再坍塌即可。当坍孔不能现场调查XX3XX9是

制表时间:2012年12月3日停止时,采取提出钢筋笼和导管,再用粘土掺砂砾回填,待回填土沉实后,重新钻孔成制表时间:2012年12月3日①安装钻机时底座要水平,当地基土太软弱时,应填石渣和5钻孔偏斜枕木支撑平台确保钻机稳定,钻杆垂直,钻进过程中机架不摇摆并经常检查和校正;②当遇到地质软硬交界处或孤石时,应吊着钻杆控制钻进速度,上下反复扫孔,使钻孔正直。当偏斜严重时,应回填砂与粘土混合料,待回填土沉实后再钻进。③当孔深较大,钻杆较长,转动时摆动过大,则应在钻架上增设导向架,控制钻杆上的提引水龙头,使其沿导向架对中钻进。现场调查XX5XX4桩。制表人:XX8要因确认1人员经验欠缺,操作不当过程经现场检查发现,现场操作工作质量意识淡薄,成孔后未检查孔径,就直接放入钢筋笼;泥浆配比不合格;放入钢筋笼后未及时放导管,成孔后至浇筑砼时间太长。结论因此结合多方面原因,结作论为“人员经验欠缺,操工人作不当”为要因。人员要因确认表表4制表时间:2012年12月5日制表人:XX8表5要因确认2清孔时间过久或清孔后停顿时间长过程本工程地质条件复杂,桩基需穿透较厚的砂层,桩端持力层在中砂层中,在现场检查发现成孔后成渣厚度较厚,需要长时间清理,且由于工人责任心不够,清孔后未及时放入钢筋笼,停顿时间过久再次清孔时由于桩身下半部在砂层中,反复扫孔引起下方砂层不稳定导致塌孔。结论“清孔时间过久或清孔后停顿时间长”为要因。制表时间:2012年12月7日制表人:XX8机具要因确认表要因确认3成孔速度太快

过程本工程桩身较长,且数量较多,磨损钻头较为严重,由于操作工人懒惰的原因,未及时发现钻头磨损,导致成孔后检测孔径时,比设计值小。成孔速度太快,泥浆护壁来不及形成泥膜,泥浆密度和浓度不足,起不到可靠的护壁作用;②护筒埋深不够,下端孔口处过于软弱,在孔内水压力下产生漏水;③钻机直接触及护筒,由于振动使孔口段坍塌;④吊入钢筋笼时,碰撞孔壁等现象均有可能引起坍孔。结论“钻头磨损未及时补焊”为要因。制表人:XX8 制表时间:2012年12月9日要因确认4护筒埋置太浅,外露过短过程由于工程工期较为紧张,所以土方开挖和桩基工程同时进行,因此导致开挖后自然地面高低差较大,旋挖钻挖出的渣土放在孔旁边,护筒埋设定位不准埋置太浅,外露过短,部分泥浆水又流回孔内,孔四周泥土经过泥浆的浸泡,导致孔口塌孔。结论“护筒埋置太浅,外露过短”为要因。制表时间:2012年12月12日制表人:XX8方法要因确认表 表8要因确认5钻孔倾斜过程①在地质软硬交界处钻孔,或碰到孤石或粒径大小悬殊,钻头受力不均而使钻孔偏斜。②钻孔中发生扩孔,钻孔向扩孔一侧摆动而产生倾斜;③钻机底座未安置水平,或在钻进时钻机座产生不均匀沉陷或移位,钻杆随之偏斜而未及时纠正。④钻杆不直,接头不正使钻头、钻杆中心不同轴。结论“作业时钻机安装不稳”为要因。制表人:XX8制表时间:2012年12月13日八、制定对策对策表 表9序号要因相应对策目标措施地点时间负责人1人员经验不足操作不当加强技术交底中关键工序针对性,落实完善教育培训制度,对工人进行考核、考试。培训40个小时以上,让其掌握质量控制点。对工人进行培训,增强质量意识,逐级落实交底情况。会议室现场2012.12.20XX1XX2

2清孔时间过久清孔后停顿时间长,浇筑时间过长使用的导管满足要求,清理干净导管壁。在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。成孔后,待灌时间一般不应大于3小时,并控制混凝土的灌注时间。加强灌注混凝土过程中的控制,现场监督提管、拆管,减少堵管现象。施工现场2012.12.203护筒埋置太浅,外露过短准备不同长度的护筒,护筒埋置深度根据土层,适当加大深度。每个护筒上口高于自然地面20cm,杜绝孔口塌孔现象发生。根据现场情况,合理选用护筒,埋置护筒时周围用粘土填实。施工现场2013.12.144钻机设备导致钻孔倾斜使用枕木支撑平台,确保钻机稳定,钻杆垂直。桩基施工前检查钻机、钻杆是否水平、垂直。定期定时对钻机进行检查,确保不因桩基设备原因导致钻孔倾斜加强过程中检查,建立夜间施工旁站监督过程检验,设立项目机械检查员。施工现场2013.12.21XX3XX9XX5XX10XX6XX4制表时间:2013年12月20日根据以上措施,本QC小组全体成员召开会议,认真研究制定一套详细的实施措施,于2012年12月21日开始实施。1、人员经验不足操作不当1) 加强对项目管理人员和现场施工人员的培训教育,着重对旋挖钻机施工需要注意的细节及操作问题进行培训,增强施工人员的质量意识、技术水平、责任感及安全知识,并对培训人员采取考试的方式上岗。2) 作业人员经过考试40小时的培训,考试成绩均在90分以上,不论在人员素质和质量意识上都有所提高,从而有效的保证了成孔质量。拍摄人:XX8图3人员培训教育会拍摄时间:2012年12月28日拍摄人:XX8图3人员培训教育会拍摄时间:2012年12月28日2)加强灌注混凝土过程中的控制,(1)导管进水时,保证混凝土的初增量,确保首批混凝土能将导管埋住,定期地通过水密试验检查导管的密封性能,发现问题及时处理;浇注过程中,认真测量导管埋深,杜绝测深错误。(2)埋管、堵管和钢筋笼上浮时,首先,要加强混凝土施工的组织工作,保证混凝土施工的连续性,严格控制埋探。3)使用的导管满足要求,清理干净导管壁(1)导管内表面粗糙增大混凝土下滑阻力,改换光滑度好的新型导管,每次浇注前及时涂抹润滑剂清理混凝土残渣(2)根据孔径深度就算出初灌量,并依据此量购置合适料斗(3)根据孔深下放适量管长,并随着混凝土的浇筑适当提升导管高度保持埋深在2-6米。若已发生塌孔则采取以下措施:1) 发生孔口坍塌,应立即用粘性土填满,重新埋设护筒再重新开孔。如果孔口范围很大很深,填满后用旋喷桩或搅拌桩进行加固。2) 发生孔内坍塌,应该判明坍塌位置,回填碎石或块石与粘性土的混合物到坍孔处以上1〜2m,若坍孔严重时全部回填,待回填物沉积密实后,再进行冲孔钻进。钻进过程中,还应边钻边填块石,低锤冲进,将块石挤入孔璧起护壁作用。3) 放入钢筋笼后发生坍孔,应立即将钢筋笼从孔内拔出,重新处理;如果钢筋笼无法拔出,选择用反循环泵进行清孔。2、 控制塌孔-控制清孔时间,清孔后保证工序的连续性,浇筑砼时间不能超过3个小时,采取以下措施:1) 钢筋笼提前运至桩机旁,成孔后经检测完为合格孔时,立即放入钢筋笼和导管,中间过程尽量保证工序的连续性。2) 加强灌注混凝土过程中的控制,(1)导管进水时,保证混凝土的初增量,确保首批混凝土能将导管埋住,定期地通过水密试验检查导管的密封性能,发现问题及时处理;浇注过程中,认真测量导管埋深,杜绝测深错误。(2)埋管、堵管和钢筋笼上浮时,首先,要加强混凝土施工的组织工作,保证混凝土施工的连续性,严格控制埋探。3)使用的导管满足要求,清理干净导管壁(1)导管内表面粗糙增大混凝土下滑阻力,改换光滑度好的新型导管,每次浇注前及时涂抹润滑剂清理混凝土残渣(2)根据孔径深度就算出初灌量,并依据此量购置合适料斗(3)根据孔深下放适量管长,并随着混凝土的浇筑适当提升导管高度保持埋深在2-6米。3、 护筒埋置太浅,外露过短1) 准备不同长度的护筒,护筒埋置深度根据土层,适当加大深度。2) 下护筒后测量护筒露出地面高度,保证每个护筒上口高于自然地面20cm。3) 埋置护筒时周围用粘土填实,并且在放渣土的四周也用粘土做围挡,防止水流回护筒附近,从而引发孔口塌孔。4)及时清运渣土。5、钻头倾斜:1) 先将场地夯实平整,轨道枕木宜均匀着地;安装钻机时要求转盘中心与钻架上起吊滑轮在同一轴线,钻杆位置偏差不大于20cm。2) 在不均匀地层中钻孔时,采用自重大、钻杆刚度大的钻机。进入不均匀地层、斜状岩层或碰到孤石时,钻速要打慢

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