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文档简介

微生物中心2014.3沾3块微生物驱油先导试验区阶段动态分析一、项目概况及进展二、矿场动态跟踪分析三、存在问题及下步工作汇报提纲项目概况及进展沾3块微生物驱油先导试验区井位图项目概况含油面积:0.69km2

地质储量:202×104t油层埋深:1240-1360m油藏温度:63℃渗透率:682×10-3m2原油粘度:1885mPa.s矿化度:8425-11196mg/L油井12口,水井5口注前采出程度:28.2%注前综合含水:93.8%沾3块试验区基本情况沾3-斜32沾3-斜31沾3-斜30沾3-斜33沾3-斜29方案要点:试验区中部注入井沾3-N12受效油井5口。注入方式:周期性注入工艺实施情况:注入微生物激活剂450t配注空气

1300Nm3第一阶段(2011.11-2013.05)第二阶段(2013.05-至今

)持续时间:9个月2011.112013.052014.2累计注入微生物激活剂3375t,配注空气4196Nm3方案要点:试验区中部注入井3口(沾3-N12、义古1、义古14)受效油井11口。注入方式:周期性注入工艺实施情况:注入微生物激活剂

2925t配注空气

4175Nm3持续时间:18个月项目概况及进展实施进展实施阶段试注阶段第二阶段第三阶段设计,t450282011520实际,t45029250完成注激活剂,%100103.7第一阶段为试注阶段,在试验区中部注水井沾3-N12注入激活剂,受效油井5口。注入时间12个月(15轮)。井号配注量(m3/d)激活剂配注量(t)空气配注量(Nm3)每轮合计每天合计第一阶段12个月沾3-N1215030450--合计15030450--第二阶段8个月义古1170105126051012.2×104沾3-N1215090108045010.8×104义古1460404801804.3×104合计3802352820114027.3×104第三阶段48个月义古117045324051073.4×104沾3-N1215040288045064.8×104义古146015108018025.9×104沾3-X2815040288045064.8×104沾3-X308020144024034.6×104合计610160115201830263.5×104方案实施进度第二阶段实施三口井(沾3-N12、义古1和义古14)。注入时间8个月(12轮)。第三阶段扩大为五口井(沾3-N12、义古1、义古14、沾3-X28以及沾3-X30),注入时间48个月(72轮)。现场分阶段实施,逐步推进项目概况及进展一、项目概况及进展二、矿场动态跟踪分析三、存在问题及下步工作汇报提纲

边部见效井6口中心井2口见效油井分析边部未见效井3口微生物注入井沾3-斜32沾3-斜31沾3-斜30沾3-斜33沾3-斜29油井井数比例实施前2014.2效果分类

(口)%日液日油含水%日液日油含水日液日油含水

t/dt/dt/dt/d%t/dt/d%中心见效井218.2108.57.9792.620221.782.993.513.73-9.7边部见效井654.5394.822.394.4452.141.685.757.319.3-8.7未见效井327.3135.410.192.542.42.298.3-93-7.95.8合计11100638.740.493.2696.565.5266.957.825.1-4.24矿场动态跟踪分析第二阶段第一阶段沾3块微生物驱整体开发效果沾3-斜32沾3-斜31沾3-斜30沾3-斜33沾3-斜29实施时间见效期(月)实施前产量实施后峰值产量日油变化t/d含水变化%液量,t/d油量,t/d含水,%液量,t/d油量,t/d含水,%第一阶段2011.116671.626.396.1709.756.092.129.7-4.0第二阶段2013.51685.243.793.778.385.289.141.5-4.6矿场动态跟踪分析沾3-N12水井单井日度曲线2013年11月下层由150方/天调配100方/天,2014年2月注不进水,3月6-13日作业。时间月注水量2013.643142013.752252013.854672013.943352013.1038492013.1136932013.1231122014.144232014.22751中心注水井注水量降低沾3块试验区水井注入情况时间月注水量激活剂计划,t1080激活剂实际,t577完成,%53.43配注水量,m366000实际注水,m337700沾3-N12井注入情况201305-201402义古1水井单井日度曲线义古14水井单井日度曲线2月9日管线穿孔2月25日恢复正常注水沾3块试验区水井注入情况沾3块微生物驱油井动态矿场动态跟踪分析类别井号2013.122014.2对比原因分析日液日油含水日液日油含水日液日油含水见效井Z3-1356.518.866.754.116.968.9-2.4-1.92.2沾3-N12注水量降低Z3-15151.84.695147.94.896.8-3.90.21.8沾3-N12注水量降低Z3-2343.35.28841.54.190.2-1.8-1.12.2沾3-N12注水量降低Z3-X3168.712.182.466.39.286.2-2.4-2.93.8201309月防砂Z3-X27217.47.796.5244.28.496.626.80.70.1201312月提液Z3-1841.61466.336.29.972.8-5.4-4.16.5出砂,201311月防砂Z3-2630.86.877.829.85.182.9-1-1.75.1沾3-N12注水量降低201306月防砂Z3-X2436488.934.14.985.7-1.90.9-3.2201311月20日防砂无效井Z3-1412.50.992.57.4099.5-5.1-0.97201312月泵漏;2014年2月16日防砂;2月26日开井Z3-2536.51.695.530.30.997-6.2-0.71.5出砂、套损Z3-1114.71.498.789.61.398.5-25.1-0.1-0.2待观察井Z3-X3315.9849.712.15.257.4-3.8-2.87.7沾3-13井第一阶段第二阶段厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31第一阶段5个月见效,产油量由2.7t/d上升至14t/d,含水由92.5%降至79%;第二阶段持续良好效果生物检测产出液中微生物浓度及小分子酸浓度逐渐升高,油藏微生物被激活。中心井效果分析沾3块试验区油井生产情况

沾3-15井第一阶段第二阶段作业停井作业停止检测因出砂2011.12-2012.4月停井作业,7个月后见到增油降水效果;第二阶段提液产油升至14.2t/d,含水降至90.9%。目前控液生产。生物检测显示产出液中微生物浓度及小分子酸浓度逐渐升高,与生产动态有较好的对应关系。厌氧发酵菌的变化3.7t/d96.2%沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31中心井效果分析沾3块试验区油井生产情况控液生产,确定合理产液量测产液剖面微生物单井吞吐引效沾3-X24井第二阶段第一阶段第一阶段6个月见到降水效果,第二阶段日产油量升至6t/d;受作业影响,11月产量降低。生物检测产出液中微生物浓度及小分子酸浓度逐渐升高,与生产动态有较好的对应关系。厌氧发酵菌的变化98.4%81.9%沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部见效井沾3块试验区油井生产情况防砂沾3-18井该井第一阶段7个月见增油降水效果,第二阶段2个月见效,产量最高13.9t/d生物分析菌浓较试验初期升高,微生物的代谢活性增强。第二阶段第一阶段厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31油井层位水井层位Z3-18Ed11232233241Z3-N12Ed112321233241EU1Ed112323413.5t/d8.7t/d77.3%边部见效井沾3块试验区油井生产情况试挤,解决出砂影响沾3-26井第一阶段5个月见效,产油量升到8.2t/d,换螺杆泵后最高产量达到10.5t/d,含水降至57.6%。防砂后调冲次2.5到4次,液量恢复,油量上升。产出液中微生物浓度和小分子酸在现场试验开始后逐渐升高,目前趋于降低。第二阶段第一阶段厌氧发酵菌的变化3.8t/d95.5%9.1t/d68.9%沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部见效井沾3块试验区油井生产情况微生物单井吞吐引效沾3-X27井第一阶段产量稳定,第二阶段2个月见效,日产量从6.5t/d上升到9.4t/d,含水由96.7%下降至95.3%。电泵生产日产液量高,不利于微生物在油藏内有效滞留。生物检测产出液中小分子酸浓度在第二阶段开始升高,第二阶段第一阶段厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部见效井沾3块试验区油井生产情况控液生产,确定合理产液量测产液剖面微生物单井吞吐引效沾3-X31井2012年9月新投产井,第一阶段产量稳定。第二阶段3个月见效,产量从1.9吨/天升高到11.1吨/天,含水从97%下降到83.5%。从生物指标上分析,初期生物指标变化不明显,后期菌浓逐渐升高。厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31第二阶段第一阶段边部见效井沾3块试验区油井生产情况

沾3-23井第二阶段第一阶段第一阶段8个月见效,微生物见效后产量由1.4t/d升至3.5t/d,含水由96.6%降至94.2%。第二阶段1个月见效,增油降水效果显著生物检测显示产出液中微生物浓度及小分子酸浓度逐渐升高。厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部见效井沾3块试验区油井生产情况沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31沾3-1井位于断层西侧,生产动态无明显变化。示踪剂监测显示与注水井沾3-N16连通性较好,而与微生物注入井无有效连通。生物检测产出液中微生物浓度较低。厌氧发酵菌的变化第二阶段第一阶段边部未见效井沾3块试验区油井生产情况沾3-14井第二阶段第一阶段生产动态稳定,产出液检测微生物浓度低。示踪剂监测与北部注入井沾3-N20连通性较好,与沾3-N12无有效连通。小套管油井,受防砂与射孔工艺影响,因液量低导致Z3-N12注入水推进慢,尚末见效。厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部未见效井沾3块试验区油井生产情况沾3-25井该井生产动态无明显变化,产出液生物检测微生物浓度较低。油井套损于1300m,目前仅生产顶部两套小层,油井出砂,产液量低是未见效主要原因,下步计划采取吞吐引效措施。第二阶段第一阶段厌氧发酵菌的变化沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部未见效井沾3块试验区油井生产情况微生物单井吞吐引效沾3-x33井该井是2013年10月新投产井,产量在7-9t/d,含水49%左右;原油粘度3651mPa·s,已取样开展微生物降粘可行性评价研究;下步对产出液生化数据进行检测分析。Z3-X33测井曲线沾3-斜29沾3-斜30沾3-斜31边部待观察井沾3块试验区油井生产情况激活后油藏内微生物种类多样性降低,功能性微生物被特异性激活内源微生物分析矿场实施效果总氮小分子酸注入激活剂近井地带好氧菌和部分兼性厌氧菌代谢活跃,随着地层深部厌氧菌代谢活跃,小分子酸和氮源被进一步消耗,表现为产出液总氮、小分子酸含量降低,总磷含量基本稳定。产出液中代谢产物分析mg/Lmg/L总磷矿场实施效果一、项目概况及进展二、矿场动态跟踪分析三、存在问题及下步工作汇报提纲1、试验区空气配注工作

存在问题及对策井号义古1义古14沾3-N12注激活剂前注水压力,MPa9710.1现在注水压力,MPa10.59.510.5注气压力,MPa131313增压泵,MPa181818沾3注水井注水压力动态表2014年3月3日8:00,河口30号站外排空气2小时,10:00启动增压泵,注水压力最高升至18MPa,14:00义古1、义古14恢复正常压力注水。说明:①长期注入激活剂,注水压力略有上升;②注气时压力明显高于注水压力;③注气后再注水,注水压力可以恢复到以前的注水压力。因空压机排量大,暂时停止注气,等沾3-N12修井完毕,恢复正常注水后,开始注气。在条件允许情况下,优先选择方案1。方案1:气、水同时注空压机、增压泵同时运转,义古1、义古14、沾3-N12三口井气、水同时注,详细记录注气压力、注气量、注水压力、注水量等参数,达到配气要求量。方案2:段塞注入法义古1、义古14、沾3-N12三口井同时注气,停止注水,完成当天配气量后开始注水。详细记录注气压力、注气量、注水压力、注水量等参数,达到配气要求量。

油井调整工作量表井别井号工作内容备注油井Z3-15控液生产,确定合理产液量测产液剖面微生物单井吞吐引效Z3-26微生物单井吞吐引效Z3-25微生物单井吞吐引效Z3-X27控液生产,降低电泵工作参数微生物单井吞吐引效测产液剖面Z3-18试挤,解决出砂影响存在问题及对策2、油井调整工作量Z3-25井区因1303m套损,封Ed14层,建议部署新井Z3-G25恢复储量。SIZ3-G25过SIZ3-25井油藏剖面示意图0100m比例尺:spR4SIZ3-25深度:m深度:mSIZ3-G25Ed112-1290-1300-1310-1330-1280-1320-1340-1350-1290-1300-1310-1330-1280-1320-1340-1350Ed121Ed113Ed123Ed132Ed141井别目的层油层厚度(m)井控面积(km2)井控储量(104t)新增可采储量(104t)设计垂深(m)油井Ed14100.0610.32.51373Ed14顶面构造图SIZ3-25井管柱示意图存在问题及对策2、油井调整工作量根据方案转入矿场第三阶段实施,进一步提升微生物驱的实施效果。下步工作安排第三阶段义古11704581051018.6×104沾3-N121504072045016.4×104义古1460152701806.57×104沾3-X281504072045016.4×104沾3-X3080203602408.76×104合计6101602880183066.79×104井号配注量(m3/d)激活剂配注量(t)空气配注量(Nm3)每轮合计每天合计第三阶段现场实施方案认识和建议1、保持注水系统正常运行,是保证微生物驱油效果的前提。Z3-N12自2013年9月注水量下降,目前作业初开井,影响现场注入和效果。2、东营组油层埋深1240-1360m,易出砂,对出砂油井及时防砂,恢复井筒流动能力保证油井见效。3、3-15与3-x27采取了提液措施,不利于微生物在地层内有效滞留繁殖,建议控液并测试产液剖面。5口油井微生物吞吐引效。4、根据方案转入第三阶段实施,进一步提升微生物驱油效果。5、加强试验区生产动态分析,跟踪监测油井产出液中生化参数的变化,总结微生物驱油的见效特征。谢谢!敬请批评指正!液量现状分析类型井号日液无因次采液指数(实际)无因次采液指数(理论)备注原因偏低Z3-1416.20.40.7小套管Z3-X3317.10.40.3油稠:3651Z3-X2425.20.60.7出砂相近可调整Z3-2630.60.70.7防砂后液量恢复Z3-2535.40.80.9套损Z3-2343.01.00.8Z3-1844.41.00.6Z3-13561.20.6Z3-X3170.81.60.7偏高Z3-1125.72.81.095大泵Z3-15138.33.10.9螺杆泵沾3块液量调整可行性分析矿场存在问题及调整工

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