球磨机正常操作的八项注意_第1页
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球磨机正常操作的八项注意球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第1页!球磨机的正常操作在实际生产中,要保证球磨机安全运转,使它的产量高,质量好、消耗低,必须精心操作、精心管理。操作人员要严格执行岗位责任制,按照操作规程进行操作,认真贯彻全面质理管理。因为优质产品绝不是靠检验检出来的,而是通过认真操作和科学管理生产出来的,为此必须加强工作责任心,不能随便离开工作岗位,耍勤检查、勤调整。在球磨机正常操作过程中,岗位工人和有关技术人员应当注意下列几个同题:球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第2页!(一)定期地检查主轴承、主减速器的油池温度.主轴承的最高油温不允许超过50℃-60C,主减速器的油温不允许越过35℃。浮选机.xuantongshebei.选矿设备.hnxbzg.球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第3页!(-二)定期检查主轴承的润滑和水冷却系统绝不允许断油和断水,否则会发生烧瓦事故。应当指出的是,如因疏忽,导致轴颈局部温度超过100℃时,切不可以停磨。因为此时油膜已经损坏,轴颈与轴瓦直接接触,容易发生胶合、熔接现象,一旦紧急停磨,轴承合金、轴颈会粘在一起.为此,在这种情况下,应当首先排除轴承发热故障(如恢复供油、供水、排除异物等),用多重的高粘度润滑油冲洗之,直到油温降到正常值为止。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第4页!(四)要经常(或定期)观察和记录磨机主电机的电流读数。当传动系统产生故障时,往往表现在电流特别大的波动上;此外,研磨体总装载量是影响主电流大小的主要因素,如电流下降了,说明磨内研磨体的平均球径已经减小,应当考虑补球;如电流突然下降,则可能因物料太湿而q饱磨,磨机偏心力矩变小所致,如果电流波动周期性地发生,则可能还有其它原因,应停磨检查机器本身的原因(包括大小齿轮副磨损)。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第5页!对于一台正常操作的磨机,仓磨音清晰洪亮,没有钢球冲出衬板的达达声,而是清脆的哗哗声,同时伴有不太强烈的冲击声.磨机细磨仓的磨音则是钢球(段)的滑动摩擦声,物料少时声音较大,物料多时声音销弱。当喂料量过多时,由于被套物料本身的弹性,必然降低研磨体的冲击力,物料得不到必要的冲击破碎效应,磨内便发出闷哑的声音,此外,磨音沉闷与可能由于被磨物料含水率过多(如平均含水量超过1.594).隔仓板篦孔粘料,使排料受阻,或者糊球等原因所致.反之,若喂料量不足,则可听到钢球冲击衬扳的达达一声响,磨音极其响脆,此时应适当增加喂料量.总之,根据我国水泥工厂的操作经验,仓正常的磨音应当介于响脆和闷哑之间,发出发哗哗或嗡嗡的唇音。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第6页!(七)经常测定出摩物料和通风管的气体温度,对球磨机正常操作是必不少的工作。尤其是对于水泥磨,这点更要注意。水泥磨的温度过高一般主要由于通风不良、磨体淋水量少、入磨物料温度偏离或喂料太少导致摩擦热增高等原因,故应当从这四个方面找原因.当然也可能由于传动部分的原因,如中空轴颈摩擦生热、主轴承冷却水遭受阻、润滑油路阻塞使润滑不良、磨体中心线歪斜使轴承局部接触摩擦发热等因素,反过来促使磨尾温度变高。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第7页!(三)对于设有磨内喷水装置的水泥磨,当磨尾温度超过100℃时就应当投入工作,而磨内物料温度低予100℃时必须停止喷水;停止时先停水、后停气,让管道内存留的水被压缩空气吹干净为止。xuantongshebei./knows/424.html球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第8页!(五)喂料要均匀。粉磨系统设有声电控制器一电耳,则电耳能自动调节喂料量。如无电耳,则应当注意听磨音,尤其要听仓的磨音。听磨音时,人应当站在球磨机仓钢球降落区一侧,且距喂料端的端盏处大于0.米处的中下方位置,并且尽可能靠近筒体,因为此处声音最响(如图3-322)所示,此处实测声电压为33:5mV.角度B=56'56r39,图中声电压用极径衷示).一般地讲,被磨物料的物理机械性质不同,磨音也有所不同,但对莱一台石英砂球磨机来讲,在物料性质及喂料基本稳定的情况下,其磨音是有一定规律的。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第9页!(六)经常检验产品细度.在入磨粒度,含水量、易磨性等参数没有改变的情况下,而产品细度变粗、产量增加,说明喂料量过多;反之则表明喂料量太少。.对于有选粉机的一级闭路干磨系统,一般控制成品细度在0.080毫米方孔筛筛余30~45%左右.而回磨粗粉细度在65~70以上,当细度不合格时,应当调整选粉机的小风叶。球磨机正常操作的八项注意共11页,您现在浏览的是第10页!(八)经常检查衬板螺栓,凡有松动者均应拧紧,折断者应及时更换。如果衬扳掉落,应当立即停磨检修,并一定要把掉落磨内的衬板找到、取出来,

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