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文档简介
1、某煤化工公司煤气化装置管理技术经验调研报告一、仪修车间:1、气化变送器的维护、解决系统抽负损坏变送器的方法?膜片加厚。2、气化炉、旋风、洗气塔的液位测量方法。双法兰液位计。3、锁渣阀气缸弹簧支架安装管理方法。还没有。但阀门、管道振动大,准备做弹簧支架。4、进气化炉激冷室流量调节阀的选型。11所角阀。5、硫回收/url液流罐液位测量的方法。气提塔别离罐的液位测 量的方法。吹气式。双法兰。二、气化车间:.烧嘴装配尺寸与气化炉运行负荷、压力的关系;如何准确界 定气化炉的运行负荷。华理提供数据,11所制造,没做变化。华理提供负荷与压力的 关系图。用氧量,最局78000标方/h。通过了解:华谊烧嘴相比原
2、设计增大,方案类似于索普准备提负 荷的方法,增大外环氧环隙,外环隙扩大至2.37mm,索普外环隙现 尺寸为2.17mm.至于负荷压力控制图,主要目的还是控制外环氧流 速。索普单烧嘴用氧量最高到达8580-8600标方/h,合计总氧量到达 约69000标方/h。在华谊中控室发现其运行负荷和我厂现运行负荷差 不多,单烧嘴煤浆量17m3/h,氧量8550标方/h,但操作压力到达 5.95MPa,比我厂现操作压力高0.15MPao据了解华谊因合成塔内散 热不好影响工况,气化负荷压力调整。.提负荷运行准备,重点关注内容。全流程中的设备设计压力是否存在偏低的短板,平安阀的整定压 力复核,合成的工况。操作时
3、升压提负荷慢一点,怕影响净化冷箱, 另外需要防止高负荷对耐火砖冲刷,影响耐火砖寿命。.高压高负荷运行风险。气化运行的压力6.3Mpao可以让气化高负荷状态下暴露一些问 题,然后消缺整改。.烧嘴压差波动对运行的影响。没有碰到波动,较稳定。其实其煤浆管道压力还是有波动的,只 是因为其取压点和索普不同。.耐火砖运行寿命判断及更换。没到一个生命周期,要定期进炉检查磨损速率,尺量。两三个月 测量一次,直接测量内经,看病磨损速率及残柄厚度。.气化煤质管理、配煤运行经济性。全是神华煤,有保证,无须配煤。采购由上海焦化做。.高压煤浆泵的运行管理考前须知。4台奇好,2台沈冶。出现过流量三选都超高的情况,后又正常
4、,原因不明。国产膜易破,常排气检查油位,执行泵的维护保养规定。. 6.0Mpa带压连投是否可行?.2Mpa带压连投,系统降一点压,炉子不需要先退出来,2h就 能稳定。倒炉也是气边进边退,不需要把一台炉先停掉,再开另一台 炉然后升压并入系统,可以做到对大系统的影响很小。带压连投操作危险系数很高,一旦按下投料按钮,煤浆切断阀打 开后,煤浆管道压力迅速下降,如果低于系统压力,高温工艺气就会 窜入烧嘴、煤浆管线,引发烧嘴煤浆管线爆炸,发生工艺平安事故。 此前有厂家做过3.5MPa带压连投,索普也做过3.0MPa带压连投。.关于备件管理(炉砖、激冷环、下降管)。下降管没备,其它有备。计划2013年更换渣
5、口砖和拱顶砖。.关于水质管理。一天一吨分散剂的用量。黑水、灰水显酸性,正委托华理研究解 决方案,可能是形成甲酸氨。两开一备外排水量130-160吨/h。.烧嘴冷却水流量、温差14-15吨/h,1-2度的温差。.耐火病K砖取消后,原K砖附近的温度情况。180-190度。(索普新换砖刚投该区域温度就有210,技改后 该区域砖增厚,磨损减轻,有利于提高拱顶砖运行寿命).渣口砖的使用情况如何?现2000 h,还没换。.日干基耗煤量、煤种、煤浆浓度2900吨/天,神华煤(上海焦化直供),60-61%0.比煤耗、比氧耗570-580kg/KNm3 (索普 550 kg/KNm3) ,375 Nm3/ KN
6、m3 (索普 365 Nm3/KNm3).煤浆压力有无波动,如何处理?高压煤浆泵单向阀、隔膜、 软管各自的更换周期煤浆泵出口压力7.0Mpa,气化炉操作压力 6.3Mpa,比拟稳定,高压煤浆泵运行尚在一个周期内。.锁渣阀厂家,使用情况如何?宏盛与开维喜的,全部国产化,宏盛较好,开维喜故障较多,如 底座打不开等。.激冷水流量调节阀厂家、结构形式、运行过程中是否存在振 动等问题?11所的角阀,运行正常。.含氨废水、含硫废水、精储残液如何处理?研磨水槽、泵及 出口管线结垢情况,处理?*处理,自己没有污水处理装置。暂没发生结垢情况。.中心氧取消调节阀的效果如何?17-18%,不调节,很稳定。(分析首先
7、是中心氧流量调节孔板选 型比拟好,压差稳定,其次烧嘴环隙调整较好,环氧和中心氧).车间人员配备分工情况;现场包干区、设备卫生;单系统检 修:开停车等人员分配等。(渣车跑冒滴漏怎么治理、现场卫生)气化车间运行班原9人/班,现增至10人/班;白班人员5人, 车间管理人员1个主管,1个主任工程师,一个工程师,1个设备工 程师,共计45人,变换属于气化管,运保点检外包,白班再配4名 民工。开停车时调集两个班的人手。现场卫生全部外包,设备有专业 部门巡检,气化外操主要负责工艺侧巡检。检修时气化车间不安排人 *、监护,但会对检修质量进行检查。三、辅助车间:输煤过程中除尘器收集细煤粉是否利用;如何利用?回送
8、至皮带机。污水处理工艺,污水处理量,处理来水指标?全厂外送污水量310吨/h,麦王公司专业处理。四、总工办:1、煤质的管理体系?工厂的管理体系?结构及编制?管理人员 配备?天源公司管理物流,2公里的皮带廊4名操作工。2、大量排放的二氧化碳如何处理?火炬排放。3、蒸汽平衡如何调度管理?合成产的蒸汽压力上不去,(上去后催化剂超温)低压蒸汽太多, 没有用途只能放空,准备上低温余热发电。三台160吨/h的循环流 化床锅炉全部开着,负荷低。4、100%负荷工厂效益。CO及甲醇本钱?预测每天效益在150万元左右,具体的没讲。5、如何调发动工积极性,福利待遇?四班两倒,平均工资3300元/人。大学生刚进厂3
9、500,每年加 500,三年4500后每年加1000,主要是想留住己经合格的人才。值 班长工资在10万元以上,不然留不住人。6、PX在哪些情况下需要赔偿,怎么划分责任降低关联度?备 用系统如何?现PX每个月因各种原因几乎都要停一次车,净损失125万元一 次,每次赔偿准备按100万元计。高压气氧后备系统没投上去。但合 同约定的可靠度是100%,根本做不到。7、如何缩短开停车时间?在线带高压连投,在线无缝隙倒炉,锅炉全运行等。8、技改与节能降耗的经验。暂无。9、开停车至今,出现过哪些异常情况,如何处理?耐火破膨胀缝设计缺陷,负荷开不上去,拱顶超温,技改后正常; 变换废锅设计缺陷,水冲击管束,技改后
10、正常;合成反响器选择的卡萨利, 反响热移不走,导致蒸汽压力不能高,而且催化剂热点温度到了 260 度;气化密封水换热器泄漏,没有胀接没有导角,制造质量差。10、杂醇油怎么处理?常压塔的水回气化磨煤,无甲醇回收塔,杂醇油很少。11、硫回收开车情况?开得很好。尾气进热电炉膛,热电烟气带内外脱硫脱硝,最终排 放气中的总硫40Ppm。补后记:1、无为华谊投资了 44亿元,在江边上建成了 50万吨醋酸、20 万元乙酯、54万吨甲醇,30万吨CO,投资控制包括国产化是做了很 多工作,了不起。也是PX配套空分,当时索普在他们选择合作伙伴 时有人做说客让我去说几句好话,我拒绝了,PX的原因让他们一下 子停了四
11、个月,后面又月月停,损失沉重。无为没有高压氧后备,气 雷,索普刚建完,需要3000万元,无缝切换,但时间很短,还要液 氧气化迅速启动并网才行。空分的主要原因没有可靠的后备,另外对 它的设备保护联锁过了,一有显示坏值就跳车。就在23日,配套无 为空压机的电缆又烧坏,周围仪表电缆估计也要更换,恢复工作量还 是大的。问:这样的局面怎样形成的? PX的赔偿都向不可抗力的条 款上靠。有点象壳牌的初期状态了,空分是很成熟的技术!2、无为的中控室很大气,所有操作都集中在一个大厅,豪华壮 观灿烂,投入较大,象航天发射中心。效率是高,人员减少,生产稳 定是本质,形象宣传是重点,他们的办公室普通,但操作室都装修得
12、 好。我们的理念是一切朴素大方。3、无为赚钱,一个月正常生产的话是五千万元,主要的原因是 财务费用低,生产本钱控制得好,44亿投资他们只有10多亿元贷款, 我们的甲醇工程投资31个亿,28亿是贷款。索普甲醇厂每月也有4500 万的利润,都被集团和醋酸吃光了。4、他们的人太少了,不超过400名正式员工,民工加起来700 多人,我们同样的规模1300人,很多领导不明白还是上海的操作人 员,能吃得消吗?他们只要效益和平安,管理上能拆的庙都拆掉了, 所有的形式主义免了,让员工轻装操作。你听说过没有手抄报表只用 电脑趋势图的吗?你听说过没有班组升级没有仿宋字没有这样那样 的会议的吗?我们有一个人一个班都在抄报表。他们没有工会没有干 事,所有的人都是干有效活儿的。工资当然分配是极其合理的。人少 了突击解决问题会困难,而且长期形成的体系与文化固定在那儿,一 个烟鬼一下子禁烟,也会生大病的。5、他们没有等级森严的管理体系,大家都是平等干活的,很好。 学习惠生或外企的一套。装置流程并不是完美无缺,有些胆子还是
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