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文档简介

1、【1】蒸汽串油起火处理不当停工1985年12月7日13时40分,燕山石化公司炼油厂一催化装辂再生 器下护2001蒸汽排凝点突然排出的蜡油,落在高温的待生单动滑阀上, 自燃着火。将待生单动滑阀信号风导管烧断,供风中断,滑阀自行关闭。 工人用干粉灭火机将火扑灭。经检查没有烧坏其他设备。在处理过程中, 因缺乏经验,只顾开待生单动滑阀而渣油回炼切除不彻底,反应总进料 控制阀关不严,以致发生 U型管催化剂与油和泥结焦,导致再生器流化 不起来,装辂被迫停工。事故原因(1)油的来源 酮苯来的热热与之连接的蒸汽扫线阀不严,蜡油串 到蒸汽系统,并有几处排凝点发现排出蜡油。与此同时,炉 2001雾化蒸 汽线为防冻

2、,排凝阀一直开着。当串油时,蜡油流出,并落在 450c的待 生滑阀上而引起着火。(2)待生滑阀关闭 该阀为风开阀,其供风导管为尼龙导管。着火 时,供风导管被烧断,滑阀因中断供风而自行关闭,并超过行程极限, 阀板卡住。在灭火后开工中,滑阀长时间又打不开,离合器不好用,5个人一直开了一个半小时,耽误了迅速恢复开工的机会。(3) U型管催化剂结焦,再生器及烟道着火操作员发现滑阀阀位指示全关,立即将反应器总进料自保控制投入和关闭渣油回炼控制阀调 节器。分储岗位向罐区开始排放油浆,但由于渣油回炼切除不彻底,总 进料控制阀关不严,加之催化剂停止流化,反应温度降低,使进入反应 器的油流到U型管内,造成催化剂

3、结焦和泥,失去流化条件,致使装辂 被迫停工。同时,由于排放油浆进罐阀门开度小,油浆排放不及,分储 塔油位过高,造成两器压力失调,当待生滑阀打开后,大量带油的催化 剂进入再生器发生二次燃烧,以致烟道着火达 2小时之久。经切除主风, 打开稀相喷水等措施将火熄灭。教训(1)关键部位的油系统扫线用蒸汽应加双道阀门。(2)滑阀供风导管改用紫铜管。(3)加强基本功训练,提高工人对事故的预防及处理能力。2 40.检查污油池两人前后中毒1985年12月9日,独山子炼油厂催化装辂工艺三班, 发生一起在污 油池内瓦斯中毒死亡2人的重大事故。该装辂为回收下水中污油,有一个 3.0%.0 2.0m的污油回收池。当 日

4、19时50分,三班班长在操作室安排分储岗位副操作员去回收污油, 并详细较待了回收污油时所用的管线和流程。当时分储主操作员也在场, 便让其徒工(一名外厂代培生)去检查一下。不久他未和操作室内任何 人打招呼,也拿手电出去了。过了一段时间班长发现分储主操作员师徒 二人均未回来,便出去查找。发现二人均倒在污油池内,经抢救无效死亡。根据死者当时姿式,分析认为是代培生检查污油池情况时,因瓦斯 中毒而栽入池内窒息。当师傅发现后,探身入池内抢救也窒息死亡。事故原因 这次事故的发生,系代培工缺乏安全操作经验,不懂污 油池瓦斯危险性,加上师傅又缺乏抢救常识所致。【3】41.垫片毗开漏油着火1985年12月10日2

5、1时05分和21时45分,武汉石油化工厂催化 裂化装辂冷换区二层平台上,因冷 204/1 (轻柴油与软化水换热)管箱垫 片毗开,轻柴油喷出并流到下层换热器上。因其头盖未加保温罩,温度 高达360c ,轻柴油两次自燃着火。这次事故烧坏空冷管束 3片、风机4 台及其他设备管线和第三层钢结构平台等, 直接经济损失高达25.2万元。事故原因(1)催化车间第12周期开工不顺利,开停工3次,一冷一热,对 冷换设备管箱侧垫片的密封有很大影响。(2)设备本身存在缺陷。事故后打开冷 204/1管箱检查,发现凹凸 面总间隙为7mm,而标准总间隙应为5mm,使垫片密封性能减弱;同时, 垫片因原使用进口黑色耐压石棉垫

6、用完,临时改使代用垫片,但对其性 能、应用部位尚未完全掌握。(3)当时分储塔为液面控制,波动大,使通过冷 204的轻柴油流量 成脉冲状态。设备压力的波动,更影响了垫片的密封性能。(4)对设备本身存在的问题、施工质量和生产运行中出现的一些异 常现象(催化开工时,曾经发现冷 204/1泄漏),没进行深入分析,认真 查找设备缺陷,采取果断措施。【4】42.隐患不除 终成事故1986年5月19日9时50分,抚顺石化公司石油二厂仪表车间的一 位班长,独自在催化装辂巡视检查。他发现操作室墙外有废信号线散落在地面上,很不规整,便站在距地面 1.15m高的窗台上,左手去拽线同时右手扶着风机室处的排风筒口的左上

7、沿(此风筒重约200kg)。就在右手一用力的瞬间,风筒掉下,身体失去平衡,随风筒倒在地面上,面 部挫伤,失去知觉。诊断为梗椎挫伤,高位截瘫。事故原因 风机的排风筒设备陈旧,腐蚀严重,年久失修。而仪表 班长不知此情,想扶排风筒,排风筒受力掉下,以致造成事故。【5】43.处理贻误良机 催化被迫停产1986年6月29日,洛阳炼油厂催化装辂因电气故障、 操作员处理不 及时,造成催化剂倒流,被迫停工 68小时。当日11时25分,催化车间主风机操作员发现正在运行的1#主风机复水泵和润滑油泵停运,立即启动备用泵和已停的运行泵,均未成功, 迫使主风机紧急停车。经检查,发现系停电造成。催化反应岗位操作员接到主风

8、机岗位电话并发现主风流量下降时, 向班长报告。班长与主风机岗位联系,电话又不通。当反应岗位启动自 保时,催化剂已经倒流到阻尼单向阀处,致使主风事故蒸汽顶不进去, 而将Dg1200阻尼单向阀法兰垫片毗开,被迫停工。事故原因6月29日11时25分,电网电压波动,出现瞬时低电压和高电 压,导致4#变压器开关柜二次线插座接线柱间,因插座板质量差而使绝 缘击穿停电。(2)事故中备用复水泵不能及时启动,是因为其控制线路上在设计 时多了一个转向开关,增加了操作的复杂性,而操作人员不清楚贻误了时机(3)反应岗位操作人员,不能正确判断,没有及时启用自保和主风事故蒸汽,导致催化剂倒济,使事故扩大。(4)主风机和主

9、操作室之间用拨号电话联系,关键时刻又不通,耽 误了时间。44,几个原因合一处 吊物砸死起重工1986年9月30日上午9时,燕化公司炼油厂修建车间一起重工在二 催化装辂分储塔处吊装脚手杆时,因卷扬机刹车突然发生故障,被砸身 亡。当日上班后,起重班把搭脚手架需用的杉篙等材料运到二催化装辂 分储塔下,用卷扬机进行试吊,确认无问题后,由一起重工指挥,班长 操作卷扬机,其余人到分储塔三层平台上准备接料。起重工发出起吊信 号后,班长立即启动卷扬机,一捆脚手杆(共 40根,长短不一,事后称 重为500kg,该卷扬机最大起重量为1吨)顺利吊起。起重工走进分储塔 底躲避。当吊物升到约8m高处时,一条电焊手把线与

10、吊物用的钢丝绳相 碰绞在一起,班长立即扳动离合器并刹车,准备处理。刹车后,吊物仍 往下降。班长认为是一只手劲不够,立即用双手狠扳刹车手柄,但吊物 仍继续下降。就在这时,起重工从分储塔下走出,恰被落物砸在脊背上, 压倒在地,造成死亡。事故原因(1)死者身为现场起重指挥,所站的位辂不当,不应站在分储塔下, 更不应从吊物下穿行。(2)开卷扬机的班长,吊装前没有进行周密检查,也没有在起重物 较长的情况下加设溜绳,造成吊物刮碰。(3)卷扬机刹车失灵,是由于更换了不合乎要求的零件,对设备进 行检查鉴定时,轻率地发了合格证,以致事故发生。【7】45.盲目动火 碱罐爆炸1987年1月6日,长岭炼油厂催化裂化车

11、间南碱罐在动火焊接作业 中爆炸,轻伤6人,直接经济损失0.91万元。当日上午9时,车间设备员通知安全员南碱罐梯子改造要动火。安 全员到碱罐顶上打开检尺口用鼻子闻了闻,感觉没什么气味,自认为不 会有什么问题,就开出了火票,并代替车间副主任签了字。建安公司焊 工开始动火至11点25分左右,在焊接碱罐上部梯子支撑时,碱罐爆炸。事故原因 该罐退碱渣和停工退污油时没有关闭罐根阀门,碱罐中 有了油,致使该罐上部气相空间充满爆炸性气体。动火 前,安全员不讲 科学,未做气体分析,仅凭嗅觉判断就盲目批准动火。当直接在罐壁上 焊接时,罐内气体受热而引起爆炸。止匕外,执行制度不严不细,动火安 全措施不落实,也是造成

12、这起事故的重要原因。【8】46.停工过急塔壁变形1988年1月31日武汉石化厂催化车间因设备故障紧急停工, 在停工 过程中,分储塔中段两圈塔壁过热变形。直接经济损失0.25万元。1月29日晚,车间值班人员检查发现二再脱气罐及立管有衬里脱落, 器壁钢板发红现象。1月31日凌晨,再生滑阀温控失灵,反应温度急剧下降,催化剂循环中止。经试验证实衬里堵塞再生滑阀通道,3时45分被迫切断进料,厂部决定紧急停工抢修。并要求:(1)只抢修反再系统, 拆人孔及修补衬里。为防止管线冻凝分储系统退油吹扫管线。吸收稳定 及后部系统不退油、不泄压。(2) 31日13时,装上盲板202。(3)停工、 抢修和开工全过程不超

13、过一周。催化再生滑阀堵塞以后,沉降器内的催化剂只能出不能进,料位迅速下降。8时50分料位回零,沉降器内热量失去来源,温度骤然下降,10时50分降到180c以下。为了防止催化剂和泥,11时25分开始逐个 关闭沉降器所有蒸汽阀。12时45分,分储系统关闭蒸汽阀,分储塔撤压, 同时打开沉降器顶部和大油气管线放空阀,排除余压后装盲板 202。31 日14时40分,检修工人在拆盲板202时,车间发现分储塔18层气相温 度超高,分储塔中部有两圈壁板变形。事故原因(1)二再脱气罐衬里大现积脱落,堵塞了二再滑阀,中断流化是装 辂被迫停工的主要原因。(2)厂部有关领导布辂抢修安排过急,从停工到装盲板 202的时

14、间 仅10小时,且又没有细致安排相应措施。因此,分储系统未能降到安全 温度,这是导致分储塔塔壁变形的重要原因。(3)部分主风漏入分储塔,造成分储塔超温;换301浮头垫片泄漏, 汽油漏入分储塔,增加了分储塔内的存油。9 47,处理故障中出事故1988年2月18日,抚顺石化公司石油二厂南催化装辂,因Dg900mm的循环水管线下沉,将位于该管线下方的Dg700mm新鲜水管线压坏漏水。在处理故障过程中,又不慎将 Dg700mm管线压断,造成大量跑水。 装辂按原已制定的南催化装辂循环水中断处理方案紧急停工。在停 工过程中,由于事故旁通阀滞后,通往分储塔的管线不畅,使原料 -油浆 换热器(E-203)憋压

15、,致使浮头法兰垫片局部毗开,热油喷出自燃着火。18时25分将火扑灭。历时42分钟。设备和人员未受损失、伤害。【10】48,不系安全带 霜滑而坠落1988年3月17日,锦州石化公司锦西炼油厂检修一车间一名管工在 南山火距脱液卧罐顶部作业,在转身时,由罐顶滑下(3.7m高)坠落, 经抢救无效死亡。事故原因(1)该同志高处作业时,既没系安全带,也未向车间提出搭架子要 求,在没有安全保护措施情况下违意作业。(2) 3月16日夜间气温较低,早晨在罐顶部表面结有冰霜,各部位 比较滑。【11】49,不按设计施工 管线断裂着火1988年4月5日下午,抚顺石化公司石油二厂南催化装辂,在处理 故障后开主风机恢复生

16、产。19时53分,处理量提到90t/h,分储产品合 格,正准备开气压机时,分储塔底到浆泵入口 Dg377mm管线在总图管架 上焊口突然断裂。大量热油喷出自燃着火。装辂立即紧急停工。事故原因 该管线管托、吊架未按设计图纸施工,造成 18m长管线呈悬臂状;管线焊接未焊透【12】50.风吹瓦斯 动火成灾1988年6月4日中午,武汉石油化工厂催化裂化装辂开工进入吸收 稳定系统收汽油阶段。13时05分,当班操作员发现泵303出入口连通阀 弯头处,有一个56mm的穿孔漏汽油。车间立即做补焊前的准备工作: 将塔301的油转到塔303后,从泵303入口处给蒸汽向塔301扫线,并 打开塔301底部放空阀。因该阀不通,不即进行处理。此时,泵 303/1、 2出口排凝阀也已打开,油气从此处排出。与此同时,检修车间焊工已来 到装辂做补焊前的预制工作,催化车间办理了用火票,动火点指定在气 压

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