[QC成果]T梁施工外观质量控制_第1页
[QC成果]T梁施工外观质量控制_第2页
[QC成果]T梁施工外观质量控制_第3页
[QC成果]T梁施工外观质量控制_第4页
[QC成果]T梁施工外观质量控制_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 - 10 - - 1 -山西闻合高速公路LA8合同段T梁施工外观质量控制QC活动成果二O一O年四月二十八日目 录一、工程概况(1)二、QC小组概况(1)三、选题理由(2)四、外观质量控制方案(3)五、现状调查(4)六、确定目标值及可行性论证(5)七、确定主因(5)八、制定措施(6)九、组织实施(7)十、效果检查(8)十一、结束语(9)闻合高速公路LA8合同段预制T梁砼外观质量控制QC活动总结一、工程概况闻喜东镇至临猗孙吉高速公路路基、桥涵、路面(含护栏、隔离栅)工程是山西省高速公路网规划“三纵十一横十一环”第十一横(垣曲蒲掌至临猗孙吉)的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,

2、达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖、等地的重要运输通道。 本合同段起点桩号K34+709.320,终点桩号K41+800.路线全长7.091km,本合同段主线采用双向四车道标准建设,设计速度采用100km/h,路基宽整体式26m, 分离式13米, 本合同段预制40m预应力T梁204。二、QC小组概况1、小组简介小组名称闻合高速LA8项目T梁施工外观质量控制QC小组小组注册日期2010.3小组注册编号WH-QC-01课题名称T梁施工外观质量控制本次活动起止时间2010.3.15-2010.4.25课题类型质控型小 组 成 员7人活动次数14次人员参加率100%序

3、号姓名年龄性别职 务文化程度组内职务参加TQC教育时间(h)1组 长36h以上2副组长36h以上3组 员54h以上4组 员72h以上5组 员72h以上6组 员72h以上7组 员72h以上2、小组活动情况活动时间活 动 内 容活动地点参加人 数活动效 果2010.3.15选定课题,安排活动计划会议室7优2010.3.20T梁施工外观质量控制方案研讨工程部7优2010.3.21T梁砼原材料试验及配合比分析试验室7优2010.3.22现场施工工艺调查T梁预制场7优2010.3.23确定质量控制目标工程部7优2010.3.24T梁砼浇筑现场质量监控T梁预制场7优2010.3.25T梁砼外观质量检查及现

4、场总结T梁预制场7优2010.3.274.20反复多次进行T梁砼浇筑现场质量监控及外观质量检查,查找不足并根据实情制订相应措施。T梁预制场7优2010.4.25成果总结,并确定下一步质量控制计划会议室7优三、选题理由项目部质量目标:T梁预制合格率100%公司的质量方针:保证工程质量,分项工程合格率达到100%业主要求:严格按照设计图纸施工,确保各分项工程的合格率100%T梁施工外观质量控制四、外观质量控制方案为了确保T梁外观质量满足我部质量目标要求,经QC活动小组成员研究,制定了如下外观质量控制方案。1、外观质量控制目标外观质量目标:T梁砼表面光洁少气泡、无水印、无锈迹、无尘土、色泽一致、无裂

5、纹等,优良率90%以上,顾客满意度90%以上。2、T梁砼施工工艺及方法1)、模板安装采用大块定型钢模,为了确保砼表面光洁度,模板安装前采用抛光机对模板进行全面打磨除锈、除尘,模板打磨完后及时涂刷优质脱模剂。用25的外拉杆上下两排进行加固,模板安装完毕,进行检查,允许偏差:轴线偏位10mm,模板高程10mm,内部尺寸+5,-0mm,表面平整度+2mm,相邻板表面高差2mm,预埋件中心位置3mm。2)、混凝土浇筑A、砼采用砼搅拌车运送和龙门吊吊运料斗入模法施工;B、混凝土搅拌时间不小于120s;C、生产期间,试验室派专员负责控制砼配合比,确保砼料计量准确符合施工配合比要求;D、砼的坍落度应按照设计

6、配合比要求控制在90-120mm范围内,且和易性要好;E、浇筑砼时,必须分层浇筑,每层厚度控制在30-50cm之间。由于T梁梁肋只有20cm宽,加上预应力管道密布其中,砼振捣难度较大,为了确保砼振捣质量,砼振捣时,采用插入式振动棒配合附着式高频振动器同时振捣施工,附着式振动器主要布设在T梁马蒂以上预应力管道密布位置,间距为1.5m,两侧错位分部。每次振捣时间宜控制在30秒左右,直到砼无下沉和冒气泡为止。插入式振动棒相邻插入点的间距宜控制在30cm范围内,防止砼出现漏振现象,确保砼密实。F、砼浇筑时,必须严格控制每层浇筑时间,上层砼浇筑必须在下层砼初凝前进行,每层振捣时,振动棒应插入到下层顶面一

7、下3至5cm为宜,确保砼的整体性完好。3)、混凝土养生梁采用喷洒养护剂进行养生,T梁砼拆模后,及时采用喷雾器将养护剂均匀喷洒在所有外露的砼表面,使砼表面产生一层薄膜,用砼自身水化热和蒸汽进行养生,砼养生期不得少于7天。调查五、现状调查2010年3月22日QC小组对预制场日前预制的具有代表性的3片T梁的外观质量进行检查,检查结果如下:梁板编号气泡水印色泽不均收缩裂纹综合评价五龙桥4-1马蒂倒角位置偏多、腹板较少1处2处梁端顶面2道长约5cm小裂纹一般五龙桥4-2各部位均较少无1小处无优五龙桥4-3马蒂倒角位置较少、腹板无1小处1小处无良分析原因共检查3片T梁的外观质量,其中完全满足总监办及业主要

8、求的为2片,不满足要求的1片,满意率为66.7%,不能满足公司和项目部确定的质量目标(顾客满意率90%)。QC小组为解决上述问题及时召开了专题会议,研究探讨T梁施工外观质量问题,以确保我部制定的质量目标。QC小组对从施工角度对这些气泡、水印、收缩裂纹及色泽等质量通病问题进行了认真分析,并找出主要原因:1、气泡问题混凝土表面产生气泡是由于混凝土在振捣过程部分气体滞留在模板表面形成,与模板表面平整度、脱模剂质量、混凝土塌落度、浇筑分层厚度、振捣方法及振捣设备有关。2、水印现象T梁水印主要出现在腹板侧面位置,引起T梁表面出现水印的因素是:新拌砼料水灰比过大而导致砼表面泌水过多,上层砼浇筑振捣时,下层

9、砼顶面泌水被振动沿着模板往上反复冲洗而产生水印。3、收缩裂纹如果砼水灰比过大,砼料含水率高,易引起梁体表面砼水分过多散失而出现严重收缩,砼表面一旦出现较大收缩就会使砼早期抗拉强度不足而产生裂纹。因此,砼表面浮浆过多、砼水灰比过大或砼离析是引起砼表面出现干缩裂纹的主要因素。4、色泽不均砼浇筑不连续且间隔时间较长,会在浇筑间隔时间长的部位形成色泽不均现象,如果过多振捣,也可引起砼的水泥离析而形成色泽不一现象。因此,色泽不均与砼浇筑的速度、浇筑的连续性和振捣工艺有关。六、确定目标值及可行性论证1、目标值(1)加快施工效率,降低施工成本;(2)确保分项工程合格率100%,顾客满意率90%以上。为了达到

10、工程质量目标,QC小组讨论确定T梁的外观质量顾客满意率为90%以上。02、可行性论证(1)派专人对T梁预制的全过程进行监督、指导,并做好详实的施工记录。(2)我项目QC小组工作态度积极认真,创新进取,而且QC小组主要领导具有丰富的施工经验,是实现目标的有力保证。七、确定问题主因根据因果关系图,QC小组针对施工过程造成T梁砼表面局部不满足要求进行了认真的分析、研究讲座,最后确定了出现外观质量问题的主要原因。见下表:序号项 目确定方法负责人调查情况确定是否主 因1质量知识宣传及技术培训调查分析朱 勇二级技术交底不够全面,操作人员质量意识不够高是2混凝土振捣现场考核李志锋局部振捣时间控制不够到位是3

11、砼拌制时原材料计量现场考核肖龙清经现场考核,混凝土的塌落度不够稳定,有时存在偏大现象是4砼浇筑连续性现场检测汪正伟砼浇筑连续,无间断是5砼顶面处理现场检查张振青经现场检查,发现顶面浮浆处理不彻底是6模板除锈及防尘现场检查高云蛟项目所在地降雨量少、干旱,道路扬尘大,模板上附着灰尘否八、制定措施我部QC小组根据T梁以上外观质量问题的主要原因,特制定了如下对策及措施。如下表:序号主要原因现状措 施目 标完成时间工作地点检查人1二级技术交底不够全面质量意识不够高完善T梁施工二级技术交底,并加强现场技术指导工作提高质量意识2010.3.23-3.25施工现场朱勇2砼振捣时间控制不到位砼振捣时间过长或过短

12、,导致水泥离析或少振,使砼表面色泽不一或出现气泡委派经验丰富的技术员现场监督指导,确保不少振、漏振和不过振确保梁体无气泡、色泽统一2010.3.23-4.25施工现场李志锋3砼料拌合用水计量不精确部分砼料水灰比大,存在较多泌水,导致局部出现水印严格检测砂石料含水率,并随时更新施工配合比,勤检测,发现不符合要求砼杜绝使用砼表面无水印2010.3.23-4.25施工现场肖龙清4砼顶面浮浆清理不彻底顶板端部出现收缩裂纹严格控制砼坍落度,对出现浮浆部位清理干净,并将顶板表面用木抹子全部抹平处理。砼表面无裂纹2010.3.23-4.25施工现场汪正伟张振青5项目所在地降雨量少、干旱,道路扬尘大,模板上附

13、着灰尘砼表面存在锈迹和灰尘痕迹,色泽不一致加强对模板的除锈、除尘力度,没次模板使用前再次抛光,并涂优质脱模剂,同时搞好防尘保护。砼表面无锈迹和灰尘痕迹2010.3.19-4.25施工现场高云蛟九、组织实施实施一模板使用前必须认真抛光除锈,使模板表面平整光洁,并涂抹高质量的脱模剂。严格控制混凝土的塌落度,要求试验人员随时监测同一罐混凝土在拌和站及浇筑地点的塌落度。找出混凝土在运输过程中坍落度损失,调整混凝土拌和用水量。严格控制混凝土的浇筑厚度,采取斜向分段、水平分层的方法连续浇筑,确保分层厚度控制在2030之间。 砼振捣时,采用振动棒配合附着式高频振动器进行振捣,振动棒采用直径50mm振动棒,振

14、捣每点振捣时间宜控制在2030秒左右,目测到砼无下沉和不冒气泡为止,插点间距应控制在30cm左右。上层砼振捣时应插入下层砼面以下510cm为宜。气泡问题实施二严格检测砂石料含水率,并随时更新施工配合比,勤检测,确保砼和易性和坍落度符合设计要求,坚决杜绝使用坍落度过大或和易性不好的砼,避免出现泌水水印或孔洞。水印实施三坚决杜绝使用水灰比过大砼,砼浇筑完毕后及时清理浮浆,同时,加强早期养护,为了解决养生缺水问题,要求采用养护剂进行养生,模板拆除时及时喷赛养护剂,养护剂喷洒必须均匀,使砼表面形成薄膜。以有效防止砼产生收缩裂纹。收缩裂纹实施四加强对模板的除锈、除尘力度,每次模板使用前再次抛光,并涂优质

15、脱模剂,同时搞好防尘保护。砼必须连续浇筑施工,确保施工无间断,防止出现施工冷缝出现色差。砼振捣时,严禁过量振捣,防止水泥离析而出现黑斑。色泽不一致十、效果检查1、目标实现情况为检验QC活动中对策与措施实施的效果,4月25日我QC小组全体成员对优化方案实施后浇筑的37片T梁进行了抽样检查,并将外观质量情况归类统计后与目标值进行了综合相比。详见下表梁板编号气泡水印色泽不均收缩裂纹综合评价五龙桥左1-6马蒂倒角位置较少,其它位置无无1小处灰尘痕迹无良五龙桥右5-4马蒂倒角位置较少,其它位置无无无无优五龙桥右3-2马蒂倒角位置较少,其它位置无无无无优五龙桥右2-3马蒂倒角位置较少,其它位置无无无无优经自检和报总监办检查,QC小组优化方案后T梁外观质量抽样情况与目标值对比图如下:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论