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文档简介
1、6西格玛安全案例案例1一个半导体簿膜设备制造商在"6-Sigma"实施前的状况是:由于设计研发周期过长,该公司总是不能及时将产品推入市场,而且由于故障率太高,导致售后服务和维修成本过高。售后服务和维修成本包括:(1)顾客报怨、投诉和保修成本;(2)客户维修成本;(3)延迟发货和停产损失。该公司一台设备的平均单价是US7500K。该公司希望通过"6-Sigma"的改进运作,能使公司赶上其竞争对手,如Toshiba,Actel,Applied,Material等公司。该公司的"6-Sigma"运作是从建立"6-Sigma&quo
2、t;团队开始的。核心团队由研发工程、应用工程及可靠性工程组成,其它部门(如市场、制造、财务、质量等)负责支持与协助。公司的总裁直接领导一个"6-Sigma"负责人,该"6-Sigma"负责人是由公司的副总裁担任。在"6-Sigma"负责人之下,是"6-Sigma"黑带委员会(包括MBB黑带师、研发总监、技术总监)、"6-Sigma"财务委员会、研发系统1#、研发系统2#、研发系统3#和两个黑带项目团队。该公司"6-Sigma"的推进步骤如下:由管理高层确定"6-Si
3、gma"的开展计划和管理结构,选定KPI,然后进行管理高层的培训和"6-Sigma"BB培训。在培训过程中,BB黑带项目也要同时选定和实施,最后是项目的审核。选定的KPI是:(1)研发周期缩短2个月;(2)生产过渡期合格率由65%提高到80%;(3)减少客户报怨和维修率80%;(4)预计财务回报:通过降低研发周期可创造3.5亿美元(US350KK);通过提高合格率可创造2亿美元(US200KK);通过降低维修成本可节约4亿美元(US400KK)。. 改进策略是:通过减少设计更改的次数来降低研发周期;通过控制360项输出指针来提高生产过渡期的合格率。"6-
4、Sigma"运作中建立了一个新的产品研发策略程序,其中加入了"6-Sigma"的改善策略,采用了QFD和DOE等"6-Sigma"工具,找到并很好控制了研发和生产过程中的关键因素。这些因素的优化值由RSM确定。实施"6-Sigma"后,KPI的结果如下:研发周期降低了9个星期(目标是2个月)因而创造了3.1亿美元(US310KK)(目标是3.5亿美元(US350KK));生产过渡期合格率提高到85%(目标是80%),因而创造2.4亿美元(US240KK)(目标是2亿美元(US200KK);减少客户报怨67%(目标是80%),
5、因而节省2.8亿美元(US280KK)(目标是4亿美元(US400KK)。案例2一个生产计算机的大型跨国公司,在实施"6-Sigma"前的状况如下:一个有500名员工的事业部,其产品的不可靠度为5600PPM,由于客户投诉和产品回收造成的经济损失是每年125万美元。并且许多主要客户(如Compag, Logitech, Microsoft, Philips等)由于改变了对该公司的印象和评价而取消了订单。由于公司面临倒闭的危险,他们必须马上改进。他们在公司中引入了"6-Sigma"。首先建立了"6-Sigma"团队。公司的副总裁被指定为
6、"6-Sigma"负责人,他领导着8个黑带(BB)和4个"6-Sigma"项目团队。"6-Sigma"的实施过程也是:首先由管理高层确定"6-Sigma"的实施计划和KPI,然后进行管理高层的"6-Sigma"培训和黑带培训。在黑带的培训过程中,黑带项目也同时选定并实施,最后是"6-Sigma"项目的审查。选定的KPI是:客户报怨率,可靠度。公司希望通过减少客户报怨90%来节省250万美元(US2.5KK);不可靠度从5600PPM降到500PPM;通过减少检测站(设备和人员
7、),节省400万美元(US400KK);通过缩短设计周期创造250万美元(US2.5KK);A故障率从4.4%降低到0.5%,B故障率从3.3降低到0.5%,C故障率从1.0%降到0.1%,增加客户定单2500万个/月。"6-Sigma"实施中,建立了一个系统化的解决程序。包括确定响应变量,Process Mapping, C&E,GR&R,DOE,SPC等工具的使用。"6-Sigma"实施后,KPI的结果如下:通过降低客户报怨99%(目标是90%)节省250万美元(US2.5KK);不可靠度降到10PPm(目标是500PPm);通过减少
8、检测站67%(目标是80%)节省650万美元(US6.5KK);通过将研发周期减少14周(目标是10周)而获利410万美元(目标是250万美元);A故障率降低到0.21%(目标是0.5%);B故障率降低到0.05%(目标是0.5%);C故障率降为0(目标是0.1%);增加客户订单4200万个/月(目标是2500万个/月)。案例3项目名称:减少工艺过程的故障率项目小组:黑带 2人事业部经理 1人项目负责人 1人组员 5人时间:3个月改进前状况:由于工艺过程的故障率高达3056PPM,故障本身和维修这些故障给公司造成巨大经济损失。这些故障造成的经济损失高达779,752美元/年。项目实施:此项目是
9、通过Pareto分析后确定的。在Pareto图一共列出15个问题需解决,此项目要解决的问题列第5位。第1位到第4位的问题已选为其它的"6-Sigma"项目。通过Pareto,Process Maping, XY Matrix, PFMEA,分析后,从6个子过程中确定2个关键子过程;从20个潜在因素中,确定3个关键因子。过程能力分析显示,该工艺过程只有4.2的水平。GR&R分析显示GR&R方差贡献达18%,过高,需对检测人员进行培训,并对测试环境进行改造。经过Multi-vari, T-test, Matrix,互相关,回归分析后,确认了关键因子。DOE分析显
10、示,只有一个因子对过程的故障有显著影响,该因子的贡献率高达94.8%。该因子的最优值由回归方程确定。实施"6-Sigma"后,改进结果如下:故障率从3056PPM降到600PPM,节省成本609,200美元/年。案例4项目名称:对中故障改善项目小组:champion 1人MBB 2人事业部经理 1人项目负责人 1人组员 5人项目时间:3.5个月改进前状况:生产线上装配对中不良率高达2800PPM,这些故障本身和维修这些故障每年损失505,350美元。而且生产过程中,员工感到操作困难。项目实施:此项目也是由Pareto分析确定的。对中不良是Pareto图上14个问题中,第2位的问题。第1位的问题已选为另一个"6-Sigma"项目。过程能力分析显示,此过程只有4.2的水平。为了解这个问题,首先进行了Process Maping,XY Matrix, PFMEA等分析,从6个子过程中,找到4个关键的子过程;从16个潜在因素中,找到7个关键因子。GR&R分析显示,GR&RR方差贡献率是0.34%,这表明此测试系统已达到要求。更进一
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