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文档简介

1、粘吸卡钻实例胜利油田F-23井基础资料 (1) 表层套管:339.7mm;下入深度84m。 (2) 技术套管:244.5mm;下入深度1970m。 (3) 裸眼:钻头直径:215.9mm;钻深:2994.14m。事故发生经过 钻到井深2994.14m,因一档链条断,将钻具上提21m,检修链条,未及时下放活动。待链条接好后,上提钻具由原悬重840KN提至1200KN下放到零。循环过程发现泵压由16Mpa降至8Mpa.事故处理过程 (1) 注入解卡剂40M3 替钻井夜时,泵压由12Mpa降至10Mpa。15分钟后发现井口有解卡剂迫出,判断是钻具剌漏,使循环短路,经测试剌漏位置在1530m。 (2)

2、 原钻具倒扣一次倒出钻杆1651.80m,将剌漏钻杆倒出。 事故处理过程 (3) 下127mm公锥打捞三次,均未成功。 (4) 下144mm 公锥打捞,造扣后,上提1100KN,停止3分钟,悬重下降到1000KN,活动数次后,恢复到原悬重840KN。开泵循环,泵压正常,事故解除分析意见 (1) 在循环钻井液时,已经发现泵压由16Mpa降到8Mpa,如地面无问题,那肯定是钻具剌漏,短路循环。在这种情况下,注解卡剂纯粹多此一举,而应测一个循环周,确实钻具剌漏位置,然后倒扣或爆炸松扣,将钻具起出。 (2) 本井下三次127mm公锥打捞无效,而下114mm公锥却一次成功,这就说明该井队对鱼顶情况根本不

3、明,接头水眼尺寸不知道,所以加犯三次同样错误。大港油田B15-2井基础资料(1) 表层套管:339.7mm;下入深度202.10m。 (2) 裸眼:钻头直径:311.10mm;钻深1939m。 (3) 钻具结构:311.10mm钻头+310mm 扶正器1.85m+203mm钻铤8.73m+310mm扶正器1.32m+198mm无磁钻铤8.61m+310mm扶正器1.87m+203mm钻铤26.25m+178mm钻铤104.81m+127mm钻杆1771.64m。 基础资料 (4) 钻井液性能:密度1.15g/cm3 ,粘度30s,滤 失量5ml,滤饼0.5mm,切力5/11mg/cm2 ,含砂

4、量1%,PH9。事故经过 钻至井深1939m,接单根遇卡,甩下单根,接方钻杆循环钻井液。上提钻柱由原悬重665KN提至1700KN下放到200KN,无效。计算卡点为1814m,钻头位置为1929.60m。事故处理过程(1) 注入原油18m3 ,柴油9m3 ,浸泡18h,上提至1480KN,将钻杆提断,鱼顶273.02m,鱼长1656.58m。 (2) 下铅模打印。 (3) 下套筒磨鞋修鱼顶。 (4) 114mm母锥造扣成功,爆炸松扣,起出坏鱼头。事故处理过程(5)下钻对扣,在761.53m处爆松倒扣,起出全部钻杆。 (6) 下311.10mm钻头通井,循环。 (7) 下外径244.5mm套铣筒

5、155.49m,从1761.53m铣至1912.59m(最上面扶正器位置)。 (8) 下入上击器对扣,震击解卡。 。分析意见 (1) 注解卡剂后,活动钻具要有一定的限制,不宜多提,可以放压。因为此时主要靠解卡剂起作用,而不是靠拉、压的力量起作用。如果把钻具提断,一是可能堵塞水眼,二是解卡剂排不出来,泡垮井壁,堵塞环空,这样就失去了再一次注解卡剂的可能。 (2) 对于所用钻杆一定要清楚是什么钢级,什么等级,使用时间等,不能按新钻杆计算其抗拉强度。因此,不能贸然地提到1700KN。分析意见 (3) 提断钻具一般来说,鱼头是直的根本无必要打铅印,也无需修鱼头。因为可以根据起出断口推知鱼顶状况,可以直

6、接下卡瓦打捞筒或母锥进行打捞,这样可以缩短事故处理时间尽快恢复循环。 (4) 本井只是钻铤被卡,如果处理得当就不会浪费这么多时间。青海油田L-3井1、基础资料 (1) 表层套管:外径339.7mm,下深402m。 (2) 技术套管:外径244.5mm,下深3601.63m (3) 裸眼:钻头直径215.9mm,钻深5086m。 (4) 钻具结构:215.9mm钻头+177.8钻铤110.82mm+127mm钻杆。 (5) 钻井液性能:密度2.14g/cm3 ,粘度58s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力12/27mg/cm2 ,含砂量0.5%,PH11。2、事故发生经过 本井设计井深5200

7、m,钻至5086m接单根用去6分钟卡钻,钻头位置5076.64m,上提最大拉力2000KN,无效,循环正常,泵压21Mpa,计算卡点位置4200m。3、事故处理过程 时值隆冬,柴达木盆地内气温很低,该井又距冷湖基地200多公里,组织拉原油很困难。而且原油与钻井液的密度相差很大,配制解卡剂更无条件。但盆地内有很多盐水湖,浓度高,密度大,冬季又不结冰,因此决定就地取材,用高浓度盐水浸泡。于是注入盐水50m3 ,浸泡15分钟就解卡了。 4、分析意见 (1) 在柴达木盆地用盐水浸泡解卡是一个创举,不但在L-3井应用成功,在J-2,E-3井等都是一次性解卡成功,深、浅井均有效。 (2) 用盐水浸泡解卡要

8、根据该井具体情况,首先要考虑井壁稳定问题,必须保证泡不垮。 (3) 施工时,盐水与淡水之间必须用淡水或柴油分隔开,否则钻井液稠化后,泵送不了。江汉油田H-26井1、基础资料 (1) 表层套管:323.85mm;下深85m。 (2) 裸眼:钻头:215.9mm;钻深2142.53m。 (3) 钻具结构:215.9mm钻头+178mm钻铤112.35m+139.7mm钻杆 (4) 钻井液性能:密度1.20g/cm3 ,粘度28s,滤 失量17ml,滤饼2mm,切力0/8mg/cm2 ,含砂量2%,PH8。 2、事故发生经过 钻至2142.53m水龙头冲管密封剌漏,将水龙头坐在转盘上换盘根。换好后,

9、开泵循款正常,但钻具被卡,卡点在表层套管鞋附近。3、处理过程 本井浸泡解卡剂需要100m3 ,时值雨季道路泥泞,拉运原油难度很大,所以决定分段浸泡,实际注入原油48m3 ,先浸泡下部井段,4h后,一次将原油替至上部井段,浸泡2h后,由原悬重250KN提至1000KN,解卡成功。4、分析意见 (1) 坐在转盘修水龙头,严重违章。这样一不能循环钻井液,二不能活动钻具,卡钻是必然的。 (2) 本井是全井段卡钻,而80%以上是泥岩,如果单纯用压差理论来解释是说不通的。 (3) 在全井卡钻的情况下,采用分段浸泡,即节约了大量的解卡剂,又可维持环空一定液柱压力。例五、江汉油C-5井1、基础资料 (1) 表

10、层套管:323.8mm;下深101.85m。 (2) 裸眼:钻头直径:215.9mm;钻深3202.31m。 (3) 钻具结构:215.9mm钻头+177.8mm钻铤108.54m+ 139.7mm钻杆。 (4) 钻井液性能:密度1.25g/cm3 ,粘度28s,切力5/14mg/cm2 ,滤失量12ml,滤饼2mm,含砂量2%,PH8.5。2、事故发生经过 本井在完钻后,电测,井壁取心已完成,下钻通井,准备下油层套管,由于活动钻具不及时,发生粘吸卡钻,卡点2300m。3、事故处理过程 (1) 注入原油30m3 ,柴油15m3 ,浸泡36h,无效。 (2) 注入浓度12%的盐酸37m3 ,浸泡

11、7h15min,钻具在全压状态下解卡。4、分析意见 (1) 江汉地区地层对盐酸和土酸的反应很灵敏,往往在泡油不起作用的进修,改用泡酸就会解决问题。 (2) 泡酸工序复杂,对钻具腐蚀作用较大,排酸时也易污染环境。例六、江汉油田S-3井1、基础资料 (1) 表层套管:323.85mm;下深106.5m。 (2) 裸眼:钻头直径:215.9mm;钻深2453.20m。 (3) 钻具结构:215.9mm钻头+177.8mm钻铤101.53+139.7mm钻杆。 (4) 钻井液性能:密度1.26g/cm3 ,粘度37s,滤失量12ml,滤饼1.2mm,切力6/17mg/cm2 ,含砂量2%,PH9。2、

12、事故发生经过 钻至井深2453.20m,循环钻井液,准备起钻。此时,绞车传动链条链片飞出,随即停机修理。历时20分钟,钻具不能活动,被卡,计算卡点为1730m。3、事故处理过程 (1) 正常循环钻井液,准备浸泡原油,泵压8Mpa,由两台泵都发生故障,停泵修理。泵修好后,开泵时泵压上升到15Mpa,循环不通,认为是放回水时钻井液倒返将钻头水眼堵死,绝了泡油通路。 (2) 下48.3mm 炸筒,准备在钻头附近爆炸,爆炸掉钻头,但下至2354m处遇阻,下不到钻头位置。 3、事故处理过程 (3) 从139.7mm钻杆内下带笔头的40.26mm油管150m加60.3mm油管2300m,通水眼,配水泥车循

13、环钻井液,一直通到钻头位置。 (4) 恢复循环。 (5) 注入原油20m3 ,柴油10m3 ,浸泡11h20min解卡。4、分析意见 (1) 这是一次特殊而又成功的处理方法,没有倒扣的道路,而是想办法打开通路。浸泡解卡剂解卡,一方面节约了时间,二是避免了套铣倒扣的风险性。 (2) 这种办法只能是在环空不堵塞的情况下进行。因此,处理时应争取时间在井壁坍塌之前打循环通道。 (3) 任何情况下首先要防止钻井液倒流。如停钻修泵,必须先关闭高压管线上阀门,最好钻柱内装回压凡尔,可避免人为失误。例七、南疆油田KSH-1井1、基础资料 (1) 表层套管:500mm;下深280m。 (2) 技术套管:339.

14、7mm;下深3570m。 (3) 裸眼:钻头直径:311.1mm;钻深5015.85m。 (4) 钻具结构:311.1.9mm钻头+203mm钻铤81m+203mm随钻震击器+127mm加重钻杆+127mm钻杆。2、事故发生经过及处理过程 本井在同一井段连续卡钻多次,耗时近百日。 (1) 第一次卡钻:钻至井深5014.08m,钻井液密度1.42g/cm3 ,井口外溢,每小时11.5m3 返出钻井液密度为1.29g/cm3 ,关井3h,立管压力10.2Mpa。加重钻井液密度到1.72g/cm3 ,井口仍有外溢,活动钻具时卡钻。由原悬重1650KN提到2200KN,下压到400KN,解卡。2、事故

15、发生经过及处理过程 (2) 第二次卡钻:钻至5015.85m,返出钻井液,密度降到1.42g/cm3 ,又加重到1.76g/cm3 ,活动钻具时卡钻。由原悬重1650KN上提至2400KN,下压至400KN,并转动15圈无效,处理步骤如下: 注解卡剂12.4m3 ,浸泡42h,无效。 又注解卡剂20m3,浸泡35h30min,无效。2、事故发生经过及处理过程 又注解卡剂27.5m3 ,同时把井内钻井液密度提高到1.85g/cm3 ,关井浸泡,经7.5h后,立管压力上升到3.2Mpa,计算井底压力应为94.1Mpa,平衡地层压力的钻井液密度为1.88g/cm3 ,共浸泡71h40min,无效。

16、用测卡仪测卡点为3660m。 从井深3640m处爆松倒扣成功,起出上部钻具。 下244.5mm套铣筒180m,套铣至4057m。 下钻对扣,提到2100KN,震击解卡.2、事故发生经过及处理过程 (3) 第三次卡钻:第二次卡钻解除后,下钻通井划眼到4102.54m,上提到4088.49m,接单根只停止活动3min卡钻。处理步骤如下: 注入密度1.95g/cm3 的解卡剂31.45m3 ,浸泡6天未解卡。 从井深3650m处爆松倒扣,起出上部钻具。 下震击器对扣,上提到1800KN,震击解卡。2、事故发生经过及处理过程 (4) 第四次卡钻:下钻划眼至井深4107m,卡钻。上提到1500KN,下压

17、到800KN,强转解卡。 (5) 第五次卡钻:下钻划眼到井深4862m,由原悬重1500KN提到1800KN,解卡。上提五根立柱时又卡,下压600KN解卡,上起一单根又卡,下压800KN转动解卡。起到井深4106m,上提拉力1400KN转动解卡。2、事故发生经过及处理过程 (6) 第六次卡钻:下钻划到井深4995m后起钻,起至第六柱时,由原悬重1350KN提到2120KN到300KN转动无效,卡钻。处理步骤如下: 从井深3655m处炸松倒扣,起出上部钻具。 下震击器对扣,震击无效。 下244.5mm套铣筒,套铣倒扣,解卡。3、分析意见 (1) 本井到了连续卡钻几乎无法前进一步的程度,究其原因在

18、于高压盐水层没有压稳,没有认识到高压盐水层是导致卡钻的主要原因。在钻井过程中,只要遇到高压盐水层,不论出水量大小,都必须坚决压死。本井在专家论证后,提高了钻井液密度,最后顺利钻到6400多米。3、分析意见 (2) 本井主要卡钻位置应在3600-4100m之间,但第一次注解卡剂12.4m3 ,只能泡到井深4850m。第二次注解卡剂20m3 ,只能浸泡到井深4750m。第三次注解卡剂27.5m3 ,也只能浸泡到井深4670m。根本泡不到卡点位置。3、分析意见 (2) 第三次卡钻后,注入解卡剂31.45m3 ,只能浸泡到井深3700m,也泡不到卡点位置。难怪解卡剂浸泡六天不起作用。并由此而得出“解卡

19、剂对本井不适用”的错误结论,以后就再没用解卡剂了,在第三次卡钻所以能震击解卡,其实还是解卡剂起了作用,已经浸泡到跟卡点不到50m,所以才能震击解卡。3、分析意见 (3) 第三次卡钻后,由于上述错误结论不用解卡剂,而采用爆松倒扣和套铣倒扣的办法来解卡。其实这种方法是在无奈的情况下才使用的危险作法。但幸这个地区地层无坍塌现象,经多次套铣都未将钻头水眼堵死,还能维持循环通道,的确少见。例八,河南油田T-787井1、基础资料 (1) 表层套管:339.7mm;下深49.76m。 (2) 裸眼:钻头直径:215.9mm;钻深2203m。 (3) 钻具结构:215.9mm钻头+215mm扶正器1.9m+1

20、77.8mm无磁钻铤8.96m+177.8mm钻铤44.98m+158mm钻铤55.02m+127mm钻杆。 (4) 钻井液性能:密度1.17g/cm3 ,粘度85s,滤失量35ml,含砂量0.5%。2、事故发生经过 钻进中,绞车传动链条断停钻更换链条。两小时后,钻具再也无法活动,卡钻。3、事故处理过程 (1) 注解卡剂14m3 ,在浸泡过程中活动钻具时,把钻具提断,起出后发现158mm钻铤连接强纹剌坏,落鱼84.44m,鱼顶2128.56m。 (2) 下200mm长瓦打捞筒+安全接头+177.8mm上、下震击器+158mm钻铤六根+177.8mm加速器+127mm钻杆进行打捞。 (3) 捞获后,注解卡剂10.6m3 ,浸泡4h,震击24次,解卡4、分析意见 (1) 钻链剌坏,泵压应该明显下降,然而司钻却未发现,如传动链条不断继续钻进,很有可能造成干钻卡钻,那就更难处理了。 (2) 第一次注解卡剂是短路上返,只对漏点上部外部起作用,漏点以下下部钻具根本泡不到,所以才能把漏关上部钻具提出。 (3) 从剌漏处提脱是非常理想,否则,注多少解卡剂都是无用的。例九、中原油田W-106井1、基础资料 (1) 表层套管:339.7mm;下深150.60m。 (2) 技术套管:244.5mm,下深2128.14m。

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