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文档简介
1、2012年QC成果课题名称深基坑超长钢筋笼施工质量控制单位名称:XX小组名称:*撰 稿 人: XX小组注册编号:*时 间:二O一二年十月目录一、工程概括2二、QC小组概况2三、选题理由3四、现状调查4五、设定目标6六、原因分析7七、要因认证8八、制定对策10九、实施对策10十、实施效果检查15十一、标准化及巩固措施18十二、小组总结及下一步打算19深基坑超长钢筋笼施工质量控制*项目钢筋笼施工QC小组一、 工程概括*基坑工程位于*黄兴路与蔡锷路之间、解放西路以北,东牌楼街以南,拟建建筑物最大高度452m,场地原始地貌单元为湘江冲积阶地。基坑非塔楼区深度34.25m,基坑塔楼最大深度为42.25m
2、。本基坑支护采用桩锚支护,支护桩采用人工挖孔桩和冲孔灌注直径为14002400mm,设计钢筋笼长度最短为39.25m,最长钢筋笼为43.75m;主筋均采用直径36mm、32mmHRB400级钢筋;箍筋均采用HRB335级,直径为20mm、18mm钢筋。桩纵向钢筋采用直螺纹连接。二、QC小组概况本QC小组成立于 2012年 3 月20 日,小组活动形式为现场型,由项目质量总监XX担任组长,项目经理XX任技术顾问,项目总工XX担任副组长,工程部、技术部、质量部技术骨干担任组员,小组具体情况见表一: QC小组成员一览表 表一小组名称*钢筋笼施工QC小组小组成立日期2012年3月20日课件类型现场型课
3、题注册编号ZJXNQC-2012-19小组活动日期2012年3月20日-2012年9月10日小组人数10人成员平均年龄37岁序号姓名性别年龄学历职务小组职务TQC教育学时1XX男41本科项目经理技术顾问602XX男29 本科项目质量总监组长603XX男42本科项目总工副组长604XX男 45 专科工程部经理组员605XX男30本科技术部经理组员606XX男42专科 质量部经理组员607XX男25本科质量员组员608XX男26本科施工员组员609XX男45高中材料员组员6010XX男45大专劳务技术负责人组员60小组活动方式1、 每月定期举行两次活动,共活动12次2、 每次活动出勤率100%,发
4、言率100%,每次活动均有记录、有总结制表人:XX 制表时间:2012年9月12日 小组活动情况统计表 表二序号活动内容次数应出勤人次出勤人次出勤率1课题研究110101002现状调查110101003目标设定110101004原因分析220201005制定对策110101006组织实施220201007现场检查330301008效果评价110101009合计12120120100制表人:XX 制表时间:2012年9月12日三、选题理由理由一、对大直径、超长钢筋笼施工经验欠缺:由于此基坑范围大(周长为1338mm)、深度深(深度为34.25m42.45m),对大直径、超长钢筋笼(直径为1400
5、2400mm,笼长为39.2543.75m)施工质量控制经验欠缺,能否确保钢筋笼施工质量是支护工程的重中之重。理由二、钢筋笼防变形措施困难:此深基坑超长超重钢筋笼远超常规直径0.81.2m,长度20m左右的桩钢筋笼。为了防止钢筋笼在运输和吊运过程中不发生纵横方向(不可自动复原)的塑性变形。理由三、提高工效,节省成本:钢筋笼主筋搭接由于焊接量多,工人往往粗心大意容易烧伤主筋,且主筋焊接法主要采用两侧绑条单面焊10D,钢筋浪费较大;本工程采用直螺纹套筒连接法,节约了钢筋用量及人工费,综合效益高。四、现状调查2012年3月20日至4月10日,我们对已加工和连接好的钢筋笼进行了质量检查,抽查钢筋笼制安
6、56个,不合格数8个,一次验收合格率为85.7%。钢筋笼加工质量缺陷和现场连接质量缺陷调查情况分别见表2: 钢筋笼施工质量缺陷统计表 表三序号调查项目检查方法检查部数缺陷部(频)数不合格率频率累计频率1纵向钢筋连接缺陷观察602033.3%29.0%29.0%2钢筋焊接质量差测量601626.7%23.2%52.2%3丝口端面不平整观察60915.0%13.0%65.2%4丝头加工不均匀观察60813.3%11.6%76.8%5箍筋间距偏差测量6058.3%7.2%84.0%6丝扣外露长度超过2P观察6046.7%5.8%89.8%7丝头保护不好观察6046.7%5.8%95.6%8其他/60
7、35.0%4.4%100.0%总计48069合格率仅为85.7% 制表人:XX 制表时间:2012年4月10日根据质量缺陷统计表绘制如下排列图,用排列图寻求主要问题:钢筋笼施工质量缺陷图 图一 制图人;XX 制图时间:2012.4.10结论:从排列图中可以看出,纵向钢筋连接缺陷、钢筋焊接质量差是影响钢筋笼施工质量的主要问题,以上两个问题得累计频率达到52.2%,是A类因素。活动前照片纵向钢筋连接缺陷(图片1) 箍筋搭接采用点焊(图片2)钢筋端头未切平及丝口加工不均匀(图片3) 直螺纹丝扣连接外露超过2P(图片4)五、设定目标QC小组全体成员通过讨论分析,钢筋笼施工QC活动目标设定为:施工质量合
8、格率达到95%以上。 小组活动目标柱状图 图二制图人:XX 时间:2012年4月12日六、原因分析根据QC小组设定目标及2012年3月20日09月10日QC小组现场检查情况,04月11日由QC小组组长在现场会议室组织召开小组成员会议,针对钢筋笼施工质量存在的两个主要问题:纵向钢筋连接缺陷、钢筋焊接质量差问题,小组成员运用“头脑风暴法”,广泛收集各施工班组作业人员及相关人员意见,进行了分析总结,详见因果关联图所示: 因果关联图 图三制图人:XX 制图时间:2012年4月11日七、要因认证针对上述因果图分析结果,QC小组成员开会逐条进行了论证,找出造成钢筋笼施工质量影响的主要原因,认证过程如下表所
9、示: PDCA循环要因认证表 表四序号末端因素确认方法确认内容确认结果确认人是否为要因1工人技能较差现场检查、查资料按公司规定:上岗工人必须为熟练工种,焊工必须培训合格、有上岗证。 对不合格人员进行重新培训考核,直至清退出场。查阅1人无上岗证;其他操作人员均有培训记录及考试成绩,同时持证上岗。XX非要因2钢筋端头未切割目测1.要求材料试验合格后,在钢筋套丝前进行100%切头;2.钢筋端头平整,无马蹄形或挠曲。存在9个钢筋端头未切割。XXXX非要因3机器刀片调试不到位目测、止规1.丝头处不得有黑皮;2.止规旋入量不超过3个螺距。检查2个丝头螺纹处有黑皮,3个丝头止规旋入量超过3个螺距。XXXX非
10、要因4刀片更换不及时目测、卡尺、止规1.牙形是否饱满;2.牙顶宽度超过0.25螺距;3.止规旋入量不超过3个螺距。检查3个丝头牙形不饱满,3个丝头牙顶宽度不足,6个丝头止规旋入量超过3个螺距。XX非要因5直螺纹套筒内牙口不平整目测、通规、止规1.原材质量证明书是否齐全;2.牙形是否饱满,表面及内螺纹不得有裂纹、严重锈蚀及油污;3.内螺纹用专用通规检验能顺利旋入,止规旋入长度不得超过3P;4. 每批随机抽检10%,抽检合格率应大于95%,如合格率小于95%,需全数检查。检查套筒全部验收合格及试验合格。 XXXX非要因6纵向钢筋连接缺陷现场检查1.检查加工场地钢筋笼上下节对接是否紧密;2.现场安装
11、时,上下节笼是否可靠连接,外露丝扣不超过2P。检查20根纵向钢筋连接间隙过大,其外露丝扣达3-4P。XXXX要因7钢筋笼易变形现场检查1.加工中检查主筋与箍筋是否焊接牢固,措施筋是否按方案要求施工;2.吊装及运输过程中,检查焊点是否存在损坏现象;3.安装过程中,检查起吊点、井口对接方式及下放垂直度是否满足要求。检查发现16次主筋与箍筋焊接不牢及笼在下放时垂直度偏差较大。XXXX要因8吊车司机起吊操作不当现场检查1.检查司机是否持证上岗;2.挂钩起钩吊钩是否位于被吊物重心的正上方,不准斜拉吊钩硬挂;3.检查司索工是否指挥到位。检查人员已持证上岗,并严格按要求指挥与操作。XX非要因9工序互检不力
12、现场检查、查资料1.是否认真填写自检记录;2.是否100%进行过程检查,并严格遵守项目质量“三检制”制度。施工班组对成型好的钢筋笼进行抽检,且自检记录未严格按要求填写。XXXXXX要因10质量意识不强现场检查明确质量目标,样板先行。对工人进行培训,并执行三级质量控制。XXXX非要因11技术交底不足 查资料是否交底培训。2012年03月18日项目组织相关人员进行技术交底;2012年04月16日项目再次组织了重复交底。XXXX非要因12焊条受潮现场检查1.焊条是否储存在库房内,限额领料与回收;2.焊条是否按要求分类堆放与标识;3.焊条是否放入保温桶内,并通电盖好。检查现场操作及库房内整洁、按要求设
13、置。XXXX非要因制表人:XX 制表日期:2011年4月17日 经过调查分析和论证,小组认为影响钢筋笼施工质量的主要原因有以下三点:纵向钢筋连接缺陷、钢筋笼易变形、工序互检不力等原因是影响钢筋笼施工质量的主要因素。八、制定对策 根据要因认证的主要质量影响因素,QC小组成员制定了相应对策,具体对策如下表所示:PDCA循环对策表 表五 1纵向钢筋连接缺陷1.第一、二节笼在加工场地拼装完好并做好对接位置的标识;2.安装过程中,上下节笼垂直对接紧密,方可拧紧套筒。保证钢筋笼套筒连接紧密,外露丝扣不超过2P。做好现场施工工序检查,发现过程拼装或安装时纵向钢筋连接缺陷应及时调整。XXXXXX施工现场201
14、2.4.212钢筋笼易变形做好钢筋笼防变形措施与方案,过程中执行到位保证主筋与箍筋焊接牢固,措施筋按方案要求施工;起吊点正确、井口对接平稳和牢固及垂直度可控。做好钢筋笼防变形措施控制,项目工长及质量员过程100%旁站监督,发现问题及时指导纠正。XXXXXX施工现场2012.4.213工序互检 不力对检查制度和检查方法进行明确,责任到人,形成检查记录。确保质量检查的有效性。明确检查方法,对钢筋笼加工及安装严格执行项目“三检制”制度,并与项目质量管理人员签订质量管理岗位责任书。XXXXXX施工现场2012.4.21 制表人:XX 时间:2012年4月18日九、实施对策依据QC小组所制定的对策措施,
15、在具体施工过程中分工合作,精心组织实施,以确保钢筋笼施工质量。实施对策一:做好现场施工工序检查,发现过程拼装或安装时纵向钢筋连接缺陷应及时调整。因设计桩长在39.25m43.75m范围内,现场钢筋笼加工分四节拼装完成(12m/节)。第一节钢筋笼加工完成后,放在原加工场地,与第二节钢筋笼主筋用直螺纹套筒连接紧密,方可施焊;待第二节钢筋笼加工完成后,并在两节钢筋笼对称点上做好标识,方可吊走前一节笼(后续加工方法依次类推);在钢筋笼安装中,先将加工好的钢筋笼采用加长拖拉机分段运输至井口边,采用吊车安放好首段钢筋笼,用两根钢柱平行塞在加劲箍下方,将钢筋笼架空,并露出井口1.5m左右,然后解去吊索;再用
16、吊车将第二段钢筋笼垂直吊好,对准丝杆连接标识点(钢筋加工场所做钢筋笼相对应连接标识);最后用力矩扳手连接好机械套筒。发现在加工拼装及安装中纵向钢筋对接不紧密,应及时予以调整。此项工作由XX、XX、XX完成,完成时间为2012年04月21日。图片5为钢筋笼纵向钢筋连接缺陷,图片6为钢筋笼拼装对接标识点及钢筋连接质量完好照片。 钢筋笼纵向钢筋连接缺陷(图片5)钢筋笼拼装对接标识点及钢筋连接质量完好照片(图片6)实施对策二:做好钢筋笼防变形措施控制,项目工长及质量员过程100%旁站监督,发现问题及时指导纠正。由于主筋和箍筋焊接点量多,工人粗心大意,往往采用点焊或出现漏焊,致使钢筋笼焊接不牢(易产生变
17、形)。通过项目QC小组3月29日组织电焊工技能比赛,有效地提高了焊工作业水平及质量意识。为了防止钢筋笼发生弯曲变形,QC小组成员事前做好预防措施:钢筋笼每2.0m设置一道内加劲箍及三角筋支撑,并与主筋焊接牢固,防止在运输和安装过程中钢筋笼变形;钢筋笼采用吊车安放,起吊钢筋笼时,吊钩处用滑轮和钢丝绳连接钢扁担勾挂钢筋笼。起吊用双吊点,第一吊点(四角点)设在骨架的上部,使用主钩起吊。第二吊点设在骨架的中点到三分点之间。起吊时,先起吊第一吊点,将骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面后,第二吊点停止起吊并松钢丝绳,直到骨架与地面垂直后第一吊点停止起吊,解除第二吊点钢丝绳;起吊前在长钢筋笼的
18、内部临时绑扎两根直木杆,钢筋笼吊到孔口时,人员配合吊车扶正,并对准孔口,吊直扶稳,避免碰撞孔壁,徐徐下放至设计位置后,用预制砂浆垫块垫于四周,保证钢筋笼保护层厚度再取出直木杆。钢筋笼施工过程中项目工长及质量员进行100%旁站监督,发现问题及时指导、纠正。此项工作由XX、XX完成,完成时间为4月21日。图片7为钢筋笼主筋与箍筋间焊点过少,图片8为钢筋笼加工质量完好照片,图片9为钢筋笼现场吊装照片。钢筋笼主筋与箍筋间焊点过少(图片7)钢筋笼加工质量完好照片(图片8)钢筋笼现场吊装照片(图片9)实施对策三:明确检查方法,对钢筋笼加工及安装严格执行项目“三检制”制度,并与项目质量人员签订质量管理岗位责
19、任书。施工作业前,对项目管理人员及作业人员进行培训与交底,明确施工质量控制与检查方法,对钢筋笼加工及安装过程100%监督、检查,形成检查记录表,并严格执行项目质量“三检制”制度,与质量管理人员签订质量管理岗位责任书。此项工作由XX、XX及XX完成,完成时间为2012年04月21日。图片10为项目组织作业班组及管理人员培训,图片11为QC小组研讨活动及质量管理岗位责任书签订照片。 项目组织作业班组及管理人员培训(图片10)QC小组研讨活动及质量管理岗位责任书签订照片(图片11)十、实施效果检查实施质量效果:经过对策实施后,钢筋笼易变形及机械连接质量问题明显好转,现场管理人员以及作业人员的工作积极
20、性和质量意识都得到不断提高,对钢筋笼加工、安装及质量检查都有了新的认识,并且通过现场质量检查一次合格率为98.1%,为大家建立了良好的信心。QC小组成员抓好质量管理的最后一道屏障,为管理人员及操作人员进行了系统的培训,并组织签订了质量管理岗位责任书,使钢筋笼施工工艺规范化,系统化,使实施结果得到了巩固和加强。2012年8月10日QC小组对现场所加工钢筋笼质量进行了一次全面的联合大检查,共检查480个点,钢筋加工及安装合格率已达到98.1%,现场加工不规范5处,安装不合格点4处,比活动前提高了12.4%。 活动后钢筋笼施工质量缺陷统计表 表六序号调查项目检查方法检查部数缺陷部(频)数不合格率频率
21、累计频率1钢筋焊接质量差测量6035.0%33.3%33.3%2纵向钢筋连接缺陷观察6023.3%22.2%55.5%3丝扣外露长度超过2P观察6021.7%22.3%77.8%4丝头加工不均匀观察6011.7%11.1%88.9%5箍筋间距偏差测量6011.7%11.1%100.0%6丝口端面不平整观察6000%0%100.0%7丝头保护不好观察6000%0%100.0%8其他/6000%0%100.0%总计4809合格率仅为98.1%制表人:XX 制表日期:2012年8月 11日活动后钢筋笼施工质量问题排列图 图四制图人:XX 制图时间:2012年8月11日 目标设定柱状图 图五制图人:XX 时间:2012年8月11日从表六中的统计数据可知,在PDCA循环调查中所发现的问题,经QC小组不断的努力已得到了明显改观,使钢筋笼施工整体质量得到稳步提升,确保产品质量一次成优。2012年8月12日QC小组在业主、监理的见证下对现场连接的接头以不超过500个接头为一检验
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