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文档简介

1、Word 格式石化污水处理以石油为原料, 在生产基本有机化工原料合成塑料、合成橡胶、合成纤维等工艺过程中所产生的污水, 称为石油化工污水。按照石油化工污水中含有污染物质的性质分为有机石油化工污水、无机石油化工污水、综合石油化工污水。石油化工污水具有量大、成分复杂、浓度高等特性。据不完全统计, 1999 年我国 31 个重点大中型石油化工联合企业共排出石油化工污水量达 280000kt , 其中主要含有油、硫、酚、氰、硝基物、胺基物、芳烃及汞等重金属类有毒物质。一、膜蒸馏技术处理石化废水石化废水排放量大、成分复杂 ,对环境的危害相当严重。开发新型废水治理和回用技术 ,解决现存废水的治理难题,是环

2、保技术的发展方向。1高盐度废水的处理1.1 RO 浓水的处理目前 RO 的实际产水率不足 70%,30% 多的浓 盐水直接排放 ,不仅加重了环境污染 ,而且还浪费 了大量水资源。为降低 RO 的浓水排放量 ,国内外 科研人员进行了大量研究 ,效果都不理想。近年 来,MD 在 RO 浓水回用领域得到极大关注。王军 等在内蒙古达拉特旗火电厂完成了 MD 的中试 研究,取得显著效果。采用 MD 对火电厂的 RO 浓 水进行处理 ,当控制膜热侧 RO 浓水的 pH 为 5、浓 缩倍数为 10 倍、连续 180h 的运行中 ,膜通量始终保持在 8L/(m2 h)左右,出水电导率稳定在 3S/cm 左右。

3、这表明 ,采用 MD 处理 RO 浓水在 技术上是可行的 ,通过构建 RO /MD 集成系统 ,不仅 可大幅度降低 RO 的浓水量 ,同时还显著提高了水 资源利用率 ,具有较好的环境和经济效益。1.2 油田高盐废水的处理目前 ,我国油田废水的排放量较大 ,废水温度 和含盐量一般较高。采用 MD 进行油田废水脱盐 , 基本无需额外加热即可满足工艺要求 ,有效利用了 废水余热 ,达到节能降耗的目的。 王车礼等开展 了 VMD 处理江苏油田高盐废水的实验室研究。 实 验结果表明 ,VMD 淡化油田废水的膜通量随膜下 游真空度的增加而增大 ,当真空度超过某一临界值 后,膜通量会急剧增加。当废水含盐量大

4、于 220g/L 时,产水电导率明显增加 ,各次实验的脱盐率均高于 99% 。1.3 循环水排污水的处理我国石化企业的循环冷却水量约占石化总用 水量的 70%80% 。冷却水在循环使用过程中 ,水 质不断劣化 ,致使设备结垢或腐蚀。为了防止结 垢,目前的方法是向循环水中加入大量缓蚀剂、阻垢剂等化学药剂 ,不能从根本上解决盐与有机物浓 缩引起的各种问题 ,并且投加各种药剂的处理费用 高,容易产生新的污染。采用 MD 处理完美整理Word 格式循环水排污水 ,可有效提高浓缩倍数 ,降低循环水的新鲜水用 量,减少污水排放。 2005 年国内就有了相关专利。和 RO 等方法相比 ,采用 MD 可减少甚

5、至取消缓蚀剂、 阻垢剂的使用 ,彻底改变现有工业循环 冷却水的运行及处理方式。此外 ,还可回收工业余热 ,实现水资源和能源的高效利用。1.4 环氧树脂行业废水的处理环氧树脂废水难于处理 ,目前多数己建成的二 级生化处理装置闲置或处理不达标。 环氧树脂行 业基本上没有开展废水回用 ,水资源浪费严重。李盛姬等根据清污分流的原则 ,将环氧树脂生产过 程中的洗涤 废水采用生化处理后达标排放 ,对高盐 度的母液采用 MD 蒸发 结晶集成技术进行实验 室研究 ,回收的氯化钠达到国家日晒盐的标准 ,MD 与蒸发出来的水回用于洗涤水。 解决了传统生化 方法的难题 ,利用蒸发过程的蒸汽冷凝水余热或环氧树脂生产过

6、程的废热作为 MD 热源,节省了能耗 ,回收了氯化钠 ,不但降低污染程度 ,又有一定的经济效益。2 含挥发性有机物废水的处理2.1 含氰废水的处理氰化物毒性极强 ,含氰废水必须经过达标处理 后才能排放。采用传统方法 (如焚烧法、氯碱法、臭 氧法、生物法等 )处理含氰废水 ,氰化物通常会被分 解破坏 ,有的且造成二次污染 (如焚烧过程中产生 大量二氧化碳和氮氧化物 ,生物处理将氰化物转化 为二氧化碳、氨或甲酸、甲酰胺等 )。为了解决传统 方法的缺点 ,一种比较新颖的处理方法 化学吸 收膜蒸馏 (也称膜吸收 ),受到极大关注。柴晓利 等以 NaOH 溶液为吸收液 ,利用化学吸收膜蒸馏 进行含氰废水

7、的实验室研究 ,对氰化物进行了回收 利用,且不造成二次污染 ,能耗低 ,投资少 ,易于工 业化。 含酚废水的处理 张凤君等采用化学吸收膜蒸馏进行含酚废 水的实验室研究 ,以 NaOH 溶液为吸收液,45、pH 0 时,经处理苯酚质量浓度由 5 000 g/mL 降 至 50g/mL 以下 ,苯酚的去除率达 95% 以上。秦 操采用 VMD 处理含酚废水 ,在较低进料浓度、 pH=12 、5060 、进料流量 60L/h 、冷侧压力 5.33kPa 时,膜通量超过 30kg/(m2 h), 离子截留 率和苯酚去除率均在 90% 以上。3.2.3 丙烯腈废水的处理沈志松等开展了 VMD 分离净化丙

8、烯腈废 水的实验室研究 ,取得满意结果。他们将冷凝液经 过二次 MD 浓缩,在冷侧进行分步冷凝 ,先用温度 较高的冷却水冷凝分离掉气相中的水 ,然后用冷冻 盐水冷凝回收丙烯腈。在实验室研究基础上 ,又进 行了中试研究 ,虽然中试的效果与实验室有所差 距,但通过中试取得了许多经验和数据。实验结果 表明,VMD 处理丙烯腈废水技术上是可行的 ,丙烯 腈的去除率达 99%, 最低出水质量浓度在 5mg/L 以下,达到排放要求。2.4 低碳醇废水的处理完美整理Word 格式MD 也可用于回收废液中的低碳醇类 ,目前尚 处于实验室研究阶段。 马玖彤等采用 MD 进行 甲醇废水的实验室研究 ,10.00g

9、/L 的甲醇溶液经处理后可降至 0.03g/L 以下,达到国家排放标准。 Lee 等在实验室用 SGMD 分离异丙醇 -水溶液 , 以 N2 作为吹扫气体 ,将异丙醇的质量分数从 3% 提高到 10%, 异丙醇最大分离系数为 1025 。2.5 脱除回收废水中的氨近年来 ,控制或去除废水中的氨氮是环境领域 的研究热点之一。膜分离技术的发展 ,为氨氮废水 的处理提供了新的思路。唐建军等采用化学 吸收膜蒸馏进行了脱除水溶液中氨的实验室研究 , 结果表明 ,化学吸收膜蒸馏可脱除水溶液中的氨。 郝卓莉等采用化学吸收膜蒸馏在实验室中处理 焦化厂剩余氨水中的氨氮及挥发性酚 ,取得良好效 果,氨的去除率高达

10、 99.7%, 回收率 99.5%, 能源 费用仅为蒸馏法的 4.36% 。二、石化乙烯工业废水处理技术适用范围:石化化工乙烯等工业废水处理1 基本原理以纯氧曝气装置为主,辅以前处理(初沉后再进人匀质调节池,可以有效避免大量 S S对纯氧生化处理的影响)和后处理(缺氧接触氧化)的废水高效生化处理工艺技术,适用于 1430 万吨年乙烯装置及配套工程的生产、生活污水和污染雨水的处理。经处理后排放水达到 污水综合排放标准( GB8978 1996 )一级标准。本技术由预处理、生化处理、污泥脱水焚烧三个部分组成。预处理由沉砂池、沉淀池、匀质调节池和事故排放水池组成。污水经沉砂、沉淀后进入匀质调节池,同

11、时在匀质调节池中辅以空气搅拌,对匀和水质、防止污泥沉积起到良好作用。匀质调节池设盖板和排风系统,将有气味的气体引至高空排放。生化处理采用纯氧活性污泥法( UNOX 技术),该技术原属于美国 力公司的专利技术。 UNOX 系统工艺的主要特点是:(l)供氧能力强,能维持混合液中溶解氧的浓度, DO 高达 48mg l,甚至更高。而一般空气曝气法只能达到 2mg l 左右;(2)曝气时间短,曝气池容积至少比空气曝气法缩小一半以上;(3)能耗比空气活性污泥法省 1020% ;(4)环境好,无二次污染。污泥处理系统采用浓缩、脱水、焚烧工艺,污泥得到彻底处理,消除了二次污染。完美整理Word 格式2 技术

12、关键本技术关键是以纯氧活性污泥法为主(目前已实现了国产化),以预处理和生物膜法为辅的处理工艺,适用于一般生化处理难以达标的工业废水处理,对石化乙烯污水的稳定处理达标有广阔的应用前景。典型规模 1200m3 h主要技术指标及条件技术指标进水水质:CODcr 650-700mg L BOD5 300-330mg L SS100-150mg L pH=6 9 油30mg L出水水质:CODCr 100mg L BOD5 40mg L SS30mg L pH=6 9 油 3mg L条件要求:进水油含量 30mg L。3 主要设备及运行管理主要设备:纯氧曝气机、刮吸泥机、污泥脱水机、加药机等。4 运行管

13、理自动控制,连续运行,管理方便。三、石化 PTA 污水处理工艺流程的确定1 国内 PTA 污水处理情况(1)扬子石化 PTA 污水处理。采用厌氧好氧工艺,经过多年改造现已由 UASB(上浮厌氧污泥床)改为厌氧复合床。即向池内添加软性填料,使厌氧池的运行基本保持稳定。由于软性填料本身不耐用,几年需要更换一次,厌氧污泥易流失等原因致使影响处理效果。所以,出水达不到国家排放标准,还需排放至下一级污水场继续处理。完美整理Word 格式(2)仪征化纤 PTA 污水处理。 采用厌氧空曝工艺, 所采用的厌氧池是带三相分离器的厌氧生物滤池, 即 UASB纤维滤料(软性填料)进水经过脉冲发生器间断进水,保持配水

14、系统布水均匀。其为中温型、敞开式结构,冬天不需保温。该系统设置了较大容积的调节池,停留时间为 35 天,避免了系统受到冲击。厌氧普通空曝之后,出水 COD 在 600mg/L 左右,仍需排放到总厂污水处理进行再处理。(3)乌石化 PTA 污水处理 采用两段普通空曝工艺,虽然处理后的污水可达到国家排放标准,但是停留时间长、占地大、能耗高、污泥产量大、处理成本高。2 选择主体工艺从上面的比较可以看到, 两段空曝工艺达能实现达标排放, 但聚酯工程 PTA 污水处理是在老厂区依托现有处理设施扩建。如果采用两段空曝方案必须全部占用化工厂的后期雨水池,这样以来,会破坏后期雨水池的隔油作用,有可能使排放的雨

15、水油含量超标,引发新的环保问题。而且根据公司多年的污水处理运行经验,一级处理不宜采用普通空曝法。前些年在使用普通空曝法工艺对高浓度的 dmT 废水进行预处理时,经常发生污泥膨胀引起的污泥流失现象,尤其是在受到冲击的情况下更是如此。而在 19861989 年将普通空曝法改为安装软性填料的接触氧化法后,基本上避免了污泥膨胀引起的污泥流失现象,耐冲击负荷的能力较强,污泥生成量少,所以此次扩建一级处理仍采用接触氧化法。另外,石化污水处理场从 1986 年开始使用纯氧曝气活性污泥法处理 dmT 废水,一直保持了较高的处理综合合格率,多年来积累了大量的运行经验。以氧气代替空气,由于氧气分压大,转移率高,能

16、使曝气池内溶解氧维护在 68mg/L 之间。在这种高浓度的溶解状况下,能产生密实易沉的活性污泥,即使 BOD 污泥负荷达1 也不会发生污泥膨胀现象。由于污泥密度大、易于沉淀浓缩、在曝气池内污泥浓度可达 57g/L ,从而增大了容积负荷,缩短了曝气时间。与空曝相比纯氧曝气具有高效、低电耗、占地面积小、剩余污泥少的特点。而且在污水处理场扩建之前,邻近空分厂的制氧装置也进行了扩建,有充足的氧气资源可利用,所以二级处理采用纯氧曝气。3 纯氧曝气装置选定纯氧曝气部分是工艺流程中的关键部分,常见的纯氧曝气有密闭式纯氧装置和敞开式纯氧装置两种,表 1 列出了处理水量为 800m3/H 、进水 COD 为 1

17、500mg/L 时,这两种纯氧装置所需要的各种条件和基本数据。完美整理Word 格式敞开式工艺控制简单、不会因产生可燃气体等原因给装置的运行带来危险性,但其各项工艺性能指标比密闭式稍差, 还存在喷咀容易被聚酯污水中带来的纤维类杂物堵塞等严重问题。 而 LINDE 公司密闭式纯氧曝气工艺装置自 1986 年以来一直在公司供排水厂稳定进行,作为高浓度石油化工污水的二级处理,其较强的抗冲击能力、优良的出水水质及长周期无故障的运转性能已为国内环保界认可。 因此, 新建纯氧曝气装置仍选用 LINDE 公司密闭式纯氧装置。4 聚酯工程 PTA 污水处理工艺流程4.1 工艺流程通过调研和分析,将聚酯二阶段工

18、程 PTA 污水处理主体工艺确定为接触氧化纯氧曝气,加上其他配套工艺,最终确定的工艺流程见图 1,主要参数见表 2。(1)污水预处理。 PTA、PET 装置的生产污水及现有化工污水、涤纶有机污水用泵送至污水场的中和配水池。中和配水池内设有在线 PH 计,用以实现根据 PH 的变化随时加入适量的浓硫酸或弄氢氧化钠,保证进入后续处理系统的污水 PH 值在 69。配水池为水量分配设施, 当水量正常时, 水经过溢流堰至均质池, 水量超标时,经溢流堰至事故调节池。 为使污水充分混合, 保证出水水质基本均匀, 匀质池设有空气搅拌设备 (螺旋曝气器) 。由于 PTA 生产污水中缺少氮磷等营养成分,故需在均质

19、池内投加尿素( 3T/d )和磷酸二氢钾( 1T/d),以保证生化处理过程所需营养。(2)一级生化处理。 PTA 等装置产生的高浓度污水经预处理后从均质池进入接触氧化池进行一级生化处理。接触氧化池采用曝气均匀平稳的蘑菇型中孔曝气器, 填料采用不易堵塞、 安装使用方便的悬浮梅花型多孔填料。接触氧化池出水经泵提升至接触氧化沉淀池。泥水在竖流式接触氧化沉淀池分离后,出水流至混合池。接触氧化沉淀池的污泥用泵打至新建脱水机房。实验表明接触氧化的 COD 去除率应该在 20以上,因此预计经过一完美整理Word 格式级生化处理后,高浓度污水的 COD 从 6300mg/L 可以降到 5000mg/L 以下。

20、再利用混合池将除生活污水、清净下水以外的不同浓度的污水混合均匀,混合后的污水 COD 约为 3400mg/L 。(3)二级生化处理。混合池出水、生活污水、清净下水分别进入纯氧曝气池 、的第一段进行混合反应,此时混合后的 COD 值为 1500mg/L 左右。纯氧曝气池通过 3 项控制(即供氧控制、氧气转化控制、尾气含氧量和尾气阀门开启度控制)、一项报警来实现自动化,完成污水处理工艺。混合液进入辐流式沉淀池进行泥水分离后,出水 COD 小于 100mg/L 达标排放,污泥回流到氧曝池的第一段,剩余污泥用泵打至新建脱水机房。四、曝气生物滤池处理石化含油生产废水完美整理Word 格式炼油厂加氢裂化、

21、 加氢精制和铂重整等装置所排废水排放量约 70t h,酚类污染物在 100160mg L,这股高酚废水未作任何处理直接排至污水处理场, 本实验采用上向流曝气生物滤池 (Biological Aerated Filter, 简称 BAF)对含酚废水的处理进行了研究。1 实验部分1.1 含酚废水水质分析课题组对含酚废水水质进行了分析,监测方法及测试结果的统计见表 1。由表 1 可见,该废水的 COD ,BODs,硫化物,石油类和氨氮等污染物均处于常见水平,而酚污染则处于较高状态,是这股废水的主要污染物;由于酚类物质易为微生物降解 1 ,因此废水的可生化性较好,结果也表明m(BOD5) m(COD)

22、 值较高,平均为 0.56 。1.2 实验装置及工艺参数本实验采用上向流曝气生物滤池 (BAF) 对含酚废水进行处理, BAF 是一种新型高负荷淹没式三相反应器,它将生化反应与吸附过滤两种处理过程合并在同一构筑物中完成。 本实验设计的曝气生物滤池结构见图 1,主要是由生物反应过滤区、曝气装置、反冲洗装置等三部分组成,生物反应过滤区由生物滤料层和碎石垫层组成, 滤料层采用粒径 4-6mm 的轻质生物陶粒,高度 2.0m ,垫层采用 10-20mm 的碎石,厚度 0.2m ,滤池有效容积 75L;曝气生物滤池所需空气通过布置碎石垫层内的穿孔曝气管直接进入生物滤料层;反冲洗装置采用配水和配气联合系统

23、,实验中把配气管与曝气管合并,把配水管与进水管合并。本实验设计的工艺参数及操作条件见表 2。完美整理Word 格式1.3 降酚菌培养为了培养出高效的降酚菌类,课题组分别采用炼油废水生化污泥和生活污泥进行微生物培养,培养时控制的参数见表 3。采用炼油废水生化污泥经过近 1个月的培养,发现载体上生长了大量的微生物 (以浅色疏松的丝状菌为主 ),废水中 COD 有一定的降解 (降解量为 4080mg/L) ,但是, 废水中的酚基本上没有得到降解 (降解量仅为 28mgL)。这说明,在高浓度酚的存在下, 生化污泥中的细菌受到了抑制,缺乏耐酚型微生物。改用生活污泥进行微生物培养,结果发现,生活污泥中的微

24、生物种类较多,大量的不同类型的微生物为降酚菌的培养提供了菌源;培养效果可从图 2 反应出来。结果显示,在 3-4d 的时间,由生活污泥培养出的生物膜即可达到很强的降酚能力,酚去除率已接近 90 ;同时镜检发现:生物膜中的菌胶团结构良好,其中含大量的球菌、双球菌、链球菌。2 结果与问题讨论完美整理Word 格式2.1 主要污染物的降解根据酚的可生化性能及进水有机负荷, 对含酚废水的处理进行了三种水力停留时间 (HRT) 的实验, 分别为 2.5h ,2.0 h 和 1.5h 主要污染物的平均进、出水变化见表 4。从表 4 数据发现,因为实验采用的是好氧生化,酚、 S2-及 BOD5 这些易于氧化

25、的物质或指标去除效果最好,NH3-N 则没有得到降解,其它如 COD 和油也有不同程度的降解。2.2 水力停留时间与去除效果的关系图 3 描述了停留时间对 COD 和酚降解的影响情况,可知,在一定范围内,停留时间对 COD 和酚的去除率影响不大,均有较好的出水水质和较高的去除率;进一步发现,当停留时间从 2.5h 减小到 2.0h 后,COD的平均去除率虽由 76.0 降到 73.6 ,但它的去除负荷却由 3.22kg (m.d) 升高到 4.49kg (m d) ;酚的平均去除率虽由 95.5 降到 93.8 ,但它的去除负荷却由 1.08 kg (m3.d) 升高到 1.39kg (m3

26、d) ;但是,如果停留时间再进一步减小到 1.5h,则降解效果明显下降。本实验的目的在于寻求一种高效的含酚废水的处理方式及较适宜的水力停留时间,使大部分的 COD 尤其酚得到降解,防止这些污染物在后续的综合生化处理中产生冲击,显然,当水力停留时间为 2.0h 时,就已经达到了目的:出水中酚的平均质量浓度为 8.5 mg L,平均去降率达到 93,而且此时COD 和酚的去除负荷相对也大。2.3 影响因素影响 BAF 对酚降解的因素主要有温度、 pH 值、水中溶解氧和曝气量。温度微生物降解有机物是随着温度升高而速度加快的,温度低于 25 ,菌的活性明显下降,而高于 45 时,菌的活性也受到抑制,处

27、理效果明显降低。试验得出耐酚噬酚菌的适宜温度是 25-40 。完美整理Word 格式原水 pH 值进水 pH 值在 7.0 8.0 范围内较为适宜。由于汽提废水中含有 S2-,其氧化后生成酸,若进水 pH 值偏低时,会造成出水 pH 值过低,抑制生物膜的活性。 曝气量和水中 DO试验中发现生物床的微生物容量很大,水力负荷及有机去除负荷都相当高,所需的曝气量相应较大,一般气水体积比为 58;另外,从 BAF 不同位置采样分析,发现 DO 的质量浓度池顶较池底低 0.5 1.0mgL,充分表明耐酚噬酚菌是一种好氧微生物,出水的 DO 的质量浓度不宜低于 2.5 3.0mg L,若过低,则影响降酚菌的繁殖和活性。2.4 BAF 的反冲洗随着运行时间的延长, 生物陶粒中截留的 SS的增多和生物膜的增厚及脱落会造成水头的增加, 且会引起陶粒中水和气的分布不均,这时必须对 BAF 进行反冲洗。反冲周期的长短

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