深孔定向千米钻机的应用_第1页
深孔定向千米钻机的应用_第2页
深孔定向千米钻机的应用_第3页
深孔定向千米钻机的应用_第4页
深孔定向千米钻机的应用_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、深孔定向千米钻机的应用一、矿井简介山西亚美大宁能源有限公司大宁煤矿是由美国亚美大陆煤炭有 限公司 ,山西兰花科创股份有限公司和山西省煤炭运销公司晋城分公司三方合资组建的合作经营股份制企业 ,是中国第一家中外合作井工矿井大宁煤矿井田位于沁水煤田东部南段,井田面积,地质储量亿t,可 采储量亿t,主采煤层3号煤,平均可采厚度,煤层倾角小于10° ,属近水平煤层;3号煤层服务年限为 33年.大宁煤矿所开采的 3号煤层属于中等变质程度的无烟煤 ,是优质的化工及动力用煤 .3号煤层煤尘无爆炸性,自燃等级为m级,属不易自燃煤层,2005年,2006年经鉴定属高瓦斯 矿井 .根据 2007 年度矿井

2、瓦斯等级鉴定资料 ,矿井绝对瓦斯涌出量为 m3/min, 相对瓦斯涌出量为 m3/t, 山西省煤炭工业局批复确定矿井为 高瓦斯矿井 .根据勘探钻孔及大宁煤矿首采区 3号煤层实测资料 :百米钻孔自然瓦斯涌出量为-mSmin,百米钻孔自然瓦斯流量衰减系数为煤层瓦斯压力-,煤层号煤层的孔隙率%瓦斯吸附常数a值为,b值为.经计算 ,大宁煤矿矿井瓦斯储量达亿m3,可抽瓦斯量亿m3,其中3号煤层瓦斯储量为亿m3,可抽瓦斯量亿m3,具有瓦斯抽放和利用的丰富资源及优越条件 .大宁煤矿于 2007年 4 月底顺利通过了4Mt/a 扩建项目的总体竣工验收, 6月1 2日领取了安全生产许可证 ,7月10日领取了煤炭

3、生产许可证.二、瓦斯治理情况简介瓦斯抽放是矿井安全生产的重中之重 ,公司在建矿期间不断加大投资力度 ,矿井瓦斯抽放取得了明显效果 .时至今天 ,大宁煤矿已配备了目前世界上最先进的VLD-1000型深孔定向千米钻机3台及其配套 的DDM-MECCA钻进实时监测系统,实施本煤层大面积预抽,最大孔深 达到1002m截止2007年12月底,已完成钻孔数1980个,累计进尺累 计抽放混合瓦斯量亿m3,纯瓦斯量亿m3,矿井瓦斯抽放率在80%以上 ,有效解决了生产中的瓦斯管理问题 ,从而保证了矿井的安全生产 .(一)瓦斯抽放方法的选择根据大宁煤矿的瓦斯来源分析 ,矿井瓦斯主要来源于开采层 3号煤层的瓦斯涌出

4、 ,部分来源于邻近层的瓦斯涌出和围岩的瓦斯涌出 ,结合大宁矿井首采区的抽采实践经验 ,抽放瓦斯方法选择以预抽本煤层瓦斯为主 .国内外抽放经验证明 :由于预抽排放煤体瓦斯 ,使煤体发生了收缩变形 ,当煤体原占据的空间体积不变时 ,煤体收缩一方面引起了原有的裂隙加大 ,另一方面也可产生新的裂隙 ,最终使煤层的透气性增大.因此,长时间的预抽可以取得更好的效果 .通过对VLD-1000型深孔定向千米钻机水平长钻孔抽放效果的数字模 拟及综合监测分析 ,确定大宁矿井瓦斯预抽钻孔的布置如图 1 所示.图1采空区高位穿层钻孔 :引进国外先进的采空区瓦斯治理经验 ,结合千米钻机的钻进特点 ,在工作面的回风巷侧采

5、用定向钻进技术在 3号煤层的顶部岩层内向工作面后方打顶板走向长钻孔至采空区上部的 裂隙带,实施长壁面的采空区瓦斯抽放 .钻孔布置如图 2所示.图2从保证采掘工作面的安全需要 ,结合矿井采掘计划安排 ,确定长壁综采面的抽放时间为 2 年;连采机巷道掘进抽放时间 1年以上.采掘工作面预抽的孔口负压为2040kPa采空区顶板抽放的孔口负压为5kPa.钻孔开,扩孔直径© 150mm采用© 108mmPVC管封孔,封孔材料为聚铵脂,封孔长度6m;钻杆直径©,采用复合片钻头钻进,终孔直径©96mm.在抽放过程中对钻孔的抽放负压,甲烷浓度,抽放量等参数进行监测,并根据

6、监测结果对钻孔抽放状态进行调整 ,以达到最佳抽放状态.(三)抽放管路的敷设井下抽放主管选用螺旋焊接钢管,管径为DN820mmX 12mm,沿巷道底板敷设,连接方式为法兰连接;支管管径为D355mmx 16mm和D225mmx 10mm UPVC管接至钻场,采用吊挂敷设,连接方式为法兰连接.三、抽放钻孔施工工艺目前普通钻机没有导向系统 ,无法随着煤层的起伏情况做出相应的调整,从而在实际钻进过程中大多数钻孔的有效深度不能满足实际 要求,而VLD-1000系列深孔定向千米钻机以其特有的钻进机理从根本 上解决了这一个问题。亚美大宁能源公司于 2003年 4月从澳大利亚引进深孔定向钻进技术施工顺煤层瓦斯

7、抽放钻孔,单孔孔深最大达到1002m,班进尺最高 达到了 400m,既解决了顺煤层钻进的导向问题,又可以完成深孔钻进, 取得了较好的效果。(一)深孔定向钻进机理深孔定向钻进技术在诸如美国 ,澳大利亚等主要产煤国家里 ,已作为一项很成熟的钻进技术广泛应用于煤矿瓦斯抽放 ,地质探测等领域 ,该技术的关键部位在于孔内马达驱动装置和配套的测量技术 (图 3).图 3 孔内马达驱动装置高压水通过钻杆输送至孔内马达 ,孔内马达内部的转子在高压水的冲击作用下转动 ,通过前端轴承带动钻头旋转 ,达到破煤的目的 ,在钻进过程中 ,钻杆本身不转 ,只作钻头的旋转运动 ,从而有效地降低了钻机的负载 .孔内马达的弯接

8、头是一个关键部件 ,它和钻杆之间有一定的夹角 ,由于弯接头的作用 ,钻孔的轨迹将不再是传统钻机所形成的略带抛物的直线轨迹 ,而成为一条偏向弯接头方向的空间曲线 .当然 ,通过选择不同规格 (它的规格通常为 ,1,2 度,这个度数指的是钻杆每前 进 3m 所能变化的最小值 )的弯接头可以改变钻孔曲率半径 ( 即改变拐 弯的快慢 ),并且在适当的位置还可以作分支钻孔钻进 (二)测量系统及参数定义配套的测量系统是保证深孔定向钻进按照预定的轨迹进行钻进 的关键部件 ,该测量系统在孔内主要的测量参数为方位角 ,倾角和弯接头方向 ,根据测量出来的孔内参数可用三角函数计算出每一个测量点的坐标 ,即可描绘出该

9、空间曲线在水平和垂直平面上的投影图 ,并与设计的轨迹进行对比 ,根据偏差情况及时调整弯接头方向 ,以期使钻进轨迹最大限度的符合设计要求 .VLD-1000系列钻机所配套的测量装置是由澳大利亚 AMT公司生产的DDM-MECCA模块化电子定向钻进监视器)钻进实时测量系统(图4),其使用MECCA远程通讯系统在不到5 s的时间内可以测量出精确的测量数据并自动计算出所对应的坐标值 ,精确度为倾角 :±度,方位角:±度,从而使测量对打钻过程的影响减小到最小 .此项成熟的测量技术已经成为澳大利亚 ,北美和亚洲煤矿的标准 .图4(三)施工工艺流程(1)设计.在每一个孔钻进以前 ,都需要

10、由专门的设计人员根据钻孔布置要求 ,尽可能地收集所有的参考资料 (地质,测量,地面钻孔 ,煤层钻孔等 ),做出欲施工钻孔的设计参数 ,包括垂直面和水平面的投影图 ,并通过任务交代 ,使钻工明确地清楚该钻孔的钻进意图 .(2)开孔.首先用直径为150mm的专用扩孔器扩孔6m,退出扩孔器后进行封孔工作 (根据需要选择水泥或聚氨酯封孔),然后将孔内马达放入孔内并连接MECCA钻杆,安装孔口安全装置(包括防喷孔器和预 抽气水分离器)依照MECCA孔外仪的提示进行开新孔操作.(3)钻进.正常钻进如同传统钻机的操作程序 :启动水泵 ,待孔中返出水,确认返渣正常后方可开始给压钻进 ,其不同的程序是需要每 6

11、m进行一次测量操作 ,将钻孔的垂直和水平投影坐标相应的画在设计图上,并与设计轨迹进行对比 ,根据偏移情况决定如何调整弯头方向 .由于矿井地质资料不可能精确地表示出煤层的详细起伏变化情况,所以在实际钻进过程中 ,要求每间隔一定距离将弯头方向调整为垂直向上,使钻孔快速钻至顶板以确定出顶板所处的层位标高 ,然后后退到合适位置开分支继续钻进 ,如此反复 ,再将两探顶点连线的延长线作为下一段钻进时的参考顶板 ,从而保证钻孔始终在煤层中钻进 .(4)退钻探底 .由于大宁矿井主采 3 号煤下部有一夹矸层 , 夹矸以下 有1m厚度不等的软煤区域,且瓦斯含量较高,为了更为有效地对此区 域进行抽放,在钻孔施工至设

12、计深度退钻时,每间隔约50m进行一次探 底,目的是使钻孔穿透这层夹矸 ,为下部软煤带形成一个抽放通道 ,同时又探测清楚了煤层的厚度情况 ,更为有效地补充了矿井煤层产状的地质资料 .(5)完孔参数当钻进结束后,将DDM MECCA测量仪内的数据传输至计算机 ,通过处理后即可形成相应图表(图 5,图 6).图 5 完孔垂直面轨迹图 图 6 完孔水平面轨迹图(四) 钻机施钻过程中气 ,水,煤屑的分离钻机在施钻过程中 ,为了有效控制钻场的瓦斯浓度以及做好煤屑的分离工作,从而保证安全钻进以及煤,渣的分选,大宁矿井在VLD深孔 定向钻机的设计基础上 ,对气,水,煤屑的分离工作做了进一步的优化 .如图 7

13、所示.图 7 气,水,煤屑分离示意图经过改良 ,这套气,水,煤屑分离装置发挥出了更好的作用 .首先,利用孔口封孔器和气水分离器在钻机开孔钻进即对孔内的瓦斯进行不 间断的抽放 ,避免了瓦斯喷孔现象的发生 ,并保证了钻场内的瓦斯浓度 始终保持在规定以内 .其二 ,经过煤水二次分离器的作用 ,使煤屑和废水得到了很好的分离 ,利于钻场标准化的管理 .其三 ,预先安装在汇流管上的备抽管 ,使钻孔的完孔接抽工序更为迅速 ,同时在钻孔施工过程中因孔内发生异常情况 ,瓦斯涌出量突然增大时将瓦斯气流及时引入抽放管路中 ,避免事故的发生 .(五) 抽采效果经过对钻进参数的优化调整 ,千米钻机孔可以达到较好的抽采效

14、果,大宁矿井在T106钻场布置的1号抽放钻孔共抽放661天,累计抽放 纯瓦斯量 4474 m3.(六) 钻孔施工中需要注意的问题(1)由于其特殊的钻进工艺 ,所以要求钻工必须首先在意识中形成一个钻孔的三维空间概念 ,以期对弯头方向做出更为准确有效的调整(2) 在钻进过程中要求将每次测量的数据做好记录,并将钻进过程中的情况分时间段做出详细的记载 ,包括水压 ,推进压力 ,提钻压力 ,水量,弯头改变情况 ,见顶底板情况以及其它说明等 ,以便遇到钻进事故时采取合适的处理措施 .(3) 为了在钻进过程中更为合理有效地控制钻进,要求钻工操作时每间隔一定距离有意识地预留下合适的分支点(4) 由于煤层产状与

15、地质构造的复杂性 ,在钻孔钻进时总是有设备抱钻的风险 ,所以要确保分支孔与主孔间留有一定的间距 ,以避免分支孔与主孔之间的相互作用影响和水力压裂的影响 .另外,要求在钻进过程中避免出现急弯现象而造成的钻孔阻力的增加 ,同时急弯现象也影响钻孔在事故情况下的打捞 .(5) 除了有目的地进行地质构造探测外 ,尽可能避免在地质构造区域布置钻孔 ,在设计与打钻时应该时刻考虑钻进与有保障地实施打捞的关系.(6) 在退钻过程中 ,要求每间隔 3050m 进行一次洗孔操作 ,以确保退钻顺利和抽放通道的畅通 .(七) 设备打捞由于煤层地质的不可预见性 ,钻孔发生抱钻 ,卡钻 ,掉钻的可能性时刻存在 .避免此类事

16、故最行之有效的方法为 :当遇到未知的地质情况时 ,及时撤钻!虽然如此 ,但发生此类事故的不确定因素又使得在实际操作中不可能绝对性的避免抱钻 ,卡钻,掉钻.所以说 ,有效地实施设备打捞是深孔定向钻进中一个必不可少的关键程序 ,也是深孔钻进中的另一项关键工艺大宁煤矿从2003年4月开始使用VLD深孔定向千米钻机 至今,据不完全统计 ,累计发生抱钻 ,卡钻 40余次,最大卡钻深度为 654m,通过采取各种方法,打捞成功率达到了 100%.总结历次打捞经验 ,可靠的专用工具是最基本的要求 ,如公锥,母锥,各种型号的打捞套管等 ;另一个打捞因素是在详细分析 ,研究相关钻进参数后,制定细致 ,可靠的打捞方案 ,这个方案必须考虑到各种可能发生的状况 ,而且要在实施过程中不断调整细节的打捞程序 ;再一个关键的因素是现场实施人员的操作经验和准确的判断力 .只有充分做好这几个方面的工作 ,才可能最安全 ,有效地实施打捞 .四、取得的成效VLD-1000型深孔定向千米钻机在山西亚美大宁能源有限公司的成功应用 ,对于提高矿井的瓦斯抽放量和抽放效率 ,保证公司从建设阶段转入生产阶段起到了很

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论