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文档简介

1、开展QC舌动提高CFG®施工质量一、工程概况我分部为新建连盐铁路站前施工 LYZQ-IV标三分部,线路起点位于江苏 省盐城市响水县,终点位于盐城市滨海县,施工里程为DK149+836.950-D1K167+277.74,线路全长17.378km。沿线经过响水县境内的老舍、六套两 乡和滨海县境内的东坎、界牌两镇。施工内容包含:滨海县车站1处;桥梁9座,总长11.456km,其中特大桥2座计10.952km,大桥1座计0.231km, 中桥5座,小桥1座,上部特殊结构连续梁1联,涵洞26座;区间路基2 处 (其中 响水段 DK150+068.05DK155+163.75 , 滨海段 DK

2、166+900.00DK167+277.74 。二、小组简介本QC小组是由施工管理技术人员与施工现场人员共同组成的现场攻关型小组,有利于技术人员同现场施工人员的直接沟通,将QCJ、组活动成果落实到工程中去,为实现质量目标打下基础。QC小组简介小组名称连盐铁路三项目部铁路施工 QC小组主体名称开展QC活动提高CFGtt施工质量注册编号注册时间2014年4月活动类型现场攻关型活动起止时间2014年4月2014年12月小组成员概括序 号姓名年龄文化程度组内职务冈位/技术 等级组内分工备注138本科组长项目经理QC方案策划231本科副组长项目总工技术指导328本科副组长安质部长质量控制430本科组员工

3、程部长方案实施527本科组员质检员质量检查631本科组员安全总监安全检查724本科组员资料员资料整理记录834本科组员试验室主任施工试验三、选题理由我们选题的理由有4点:1、地基承受基础传来的全部荷载,直接影响到主体结构的安全。2、提高CFGJ的施工质量,成熟施工工艺。3、为保证施工安全和路基稳定,优化 CFGJ施工工艺、采取相应施工方法及监测手段,保证圆满完成施工任务。4、运用科学方法施工,做精品工程,树立企业形象。确定课题开展QC舌动提高CFGtt施工质量四、活动目标1、确保地基处理后承载力达到设计要求,保证结构安全。2、形成一套完整高效的CFGtt施工工艺,为今后工程打下基础3、为公司创

4、立良好的企业形象。五、可行性分析小组对开展这次QC 舌动的可行性进行了分析:其中有利条件有4点:(1)在项目总工周腾的指导下,组织编制了地基处理工程专项施工方案,经监理审核、 徐州指挥部批准,是切实可行的。(2)项目部有一套成熟的操作性很强的质量保证管理体系标准,是我们做好一切质量工 作的理论指导。(3)领导非常重视,支持并参加攻关活动,有利于工作的全面开展。(4)有类似工程成功的施工经验可供我们借鉴。不利条件有3点:(1)质量要求高,技术难度大。(2)风险高,地基处理要确保万无 失,必须达到设计承载力的要求。(3)地质条件较差,成桩质量堪忧。六、计划阶段(P阶段)(一)现状调查:CFGtt复

5、合地基是由CFG4、桩间土和褥垫层组成的新型复合地基形式,作为一种高 粘结强度桩复合地基,具有适用性广、承载力提高幅度大、施工简便、工期短、造价低廉 等技术优点,目前已在全国各地推广应用。2014年04月05日,我QC、组成员通过现场成桩工艺性试验(3根)及同类工程的 调查,对CFGtt的常见质量缺陷进行分析,通过组员的积极讨论汇总出以下常见质量问题第22页/共17页灌桩料不合格 桩径控制 桩定位不准确、F二桩质量断桩:缩颈,桩身倾斜 桩长控制.桩间土被扰动结合我现场实际情况小组成员进一步讨论,确定可能出现的主要质量问题(二)原因分析从人、材料、机械、方法、环境五个方面进行剖析,找出质量问题的

6、原因,得出因果1、断桩图三-L人责任心差经验不足原材料强度达不到设计要承钻机老化,易停钻R材料机械冬季气温低环境夜间施工2、缩颈 图四:人经验7、足机械 ,冬季气温低环境F管弯头多,堵管3、桩身倾斜、偏移五:钻力旧M能差机械4、桩问土扰动图六:工人责任心差一人挖土机械操作不当I. 机械桩头保护土过薄(三)要因确认从因果图可以看出引起主要质量问题的因素, 小组人员通过现场验证的方法认真确认要因表二:序号因素验证方式验证内容参加人员验证结果1工人责任心不强调查分析加强质量意识教育,提高责任心QC、组全体成员非要因2工人经验不足调查分析加强交底工作QC、组全体成员非要因3混合料强度未达到设计要求检查

7、验证对搅拌楼提出要求,保证原材料质里QC、组全体成员非要因4混合料配合比不合理检查验证与搅拌楼积极沟通,保证配合比QC、组全体成员非要因5混合料坍落度过小现场调查现场测试坍落度QC、组全体成员要因6桩头保护土过薄现场调查无桩头保护土或过薄QC、组全体成员非要因7人工剔凿桩头现场调查工艺马虎、方法不止确QC、组全体成员要因8保护桩短现场调查未浇筑至设计标局要求保护桩高度,提前移机QC、组全体成员非要因9机械清理桩间土现场调查机械清理桩间土易碰断成桩QC、组全体成员要因10钻机提钻速度过快现场调查提钻速度不控QC、组全体要因制,随意提钻成员11提钻与泵料同时开始现场调查混合料未充满钻芯即拔钻QC、

8、组全体成员非要因12未检查垂直度现场调查钻孔前未测量钻孔垂直度QC、组全体成员要因13边移机边提钻现场调查未浇筑至设计标(Wj就移机QC、组全体成员非要因14标局未控制现场调查现场标高点未标志QC、组全体成员非要因15夜间施工现场调查照明设置不能保证QC、组全体成员非要因16冬季温度低现场调查无保温措施QC、组全体成员非要因17大风天气现场调查环境不能保证QC、组全体成员非要因18钻机老化现场调查旧钻机性能差,更换QC、组全体成员非要因19输送泵管弯头多现场调查减少弯头数量及变径管QC、组全体成员非要因20钻机稳定性能差现场调查钻机四角固定在浮土上QC、组全体成员非要因21机械操作不当进入成桩

9、区域现场调查挖土、钻机等 大型施工机械 随易进入成桩 区域QC、组全体成员非要因确定要因1、混合料坍落度控制2、人工剔凿桩头3、机械清理桩间土 4、钻机提钻速度5、垂直度控制(四)制定对策表二:序号要因对策目标措施负责人时间1混合料坍落度控制现场测试 坍落度现场坍落度控制在180 200mm每布测试坍 落度两次,增 加抽测次数陆陈2014.82人工剔凿桩头米用圆盘据切割桩头截取后桩 头面为水 平向、无 破损圆盘锯由桩四周分别切割林家伟2014.123机械清理桩问土人工清理 桩间土不扰动桩 间土、破 环承载力人工清理出成桩区域,冉由机械清理 出基坑林家伟2014.124钻机提钻速度连续拔钻,控制

10、 速度提钻速度 控制在1.21.5m/min根据桩长20m,计算出 拔钻时间为1518分钟单冬2014.95垂直度控制钻机立柱吊挂垂线垂直度偏差/、大丁,1%钻机就位后测试立柱垂 直度,调试至 垂直位置单冬2014.8七、实施阶段(D阶段)根据以上措施,我QC小组全体成员召开会议,认真研究制定一套详细的实施措施, 于14年6月15日开始实施。实施一控制混合料坍落度1、对每车混凝土进行两次坍落度检测,达不到要求坚决弃用;2、固定检测同时增加随机抽测,若两次检查合格,随机检查不合格也必须弃用;3、严禁泵送时加水,发现加水者采取罚款措施;4、做好坍落度检测记录,作为弃用依据及工程资料的归档工作。图七

11、:图八:经过现场测试40车混凝土,对坍落度超过180200 mm范围的1车弃用,进入桩孔的 混凝土坍落均在要求之内。实施二:采用圆盘据切割桩头G1、截取桩头前由测量员根据桩顶标高在桩身的弹线标出截取位置;2、圆盘锯切割时应从四周切割,禁止单边切割后撬断桩头;3、锯片四周切入深度应保持一致,尽量深入桩内,且锯缝水平;4、切割完成后用铁锤敲击桩头,直至脱落,敲击中应减少敲击次数。图九:图十:对630根桩的切割面通过测量均控制在土 20 nlm内,且截断面平整。实施三:人工清理桩问土1、成桩后两天方可开始桩间清土;2、先清桩头保护层,一边清土一边测量槽底高度,严格控制标高;3、清土时避免直接沿桩身下

12、挖,应从四周开始,逐渐挖至桩身;4、桩间土挖出后用小拖车拉出成桩区,禁止机械进入成桩区。实施四:控制提钻速度Cc 1、根据试桩情况及设计要求,确定单桩灌注量、混凝土泵送料控制,计算出提钻时间;2、钻孔至设计标高后,停止钻进,提钻 2030 cm后开始泵送混凝土;3、钻机操作人员与泵料人员密切配合,按照先泵料后提钻的原则施工;4、配置计时器至记录人员,提钻速度控制在1.21.5m/min ,拔钻时间为1415分钟/根。图十二图十三:实施五:控制桩身垂直度51、钻机就位后确定固定位置的土质情况,防止固定在浮土上;2、在立柱上挂垂球测试垂直度,调试至垂直位置;3、成孔过程中发现钻杆摇晃或难钻时应放慢

13、进尺,防止偏斜;4、提钻过程中避免反插。图十四:图十五:八、实施效果检查(C阶段)(一)目标完成通过15年5月10日2025根桩中抽取的6根桩进行的单桩负荷地基载荷试验、 2根 取芯及168根桩的低应变动力测试,承载力和桩身完整性均达到设计和规范要求。 实现了 预期的质量目标。M-;短rnn«ntri«aft i .h IM*',由 W HA LM通”鹏 h«-i件ia剧nnv曲”卡H:*jsHPT*j><Ji-.1*u*jHff:HTijJThi花更北, 7(二)经济、社会效益此次CFGtt地基处理QC舌动,提高了 CFGtt施工质量,避免了返工现象的发生,缩 短了工期,为结构部分施工抢得了工期时间,赢得了很好的经济效益和社会效益。图十六:九、巩固措施

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