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文档简介

1、 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts AZ9981340060-1-位置度超位置度超差分析差分析该该善该该善报告报告 山东浩信机械有限公司山东浩信机械有限公司 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 目录目录1、问题点描述、问题点描述2、原因分析、原因分析3、原因排查、原因排查4、可能性因素、可能性因素5、该善验证、该善验证6、验证结论、验证结论7、预防措施、预防措施 A China-based manufa

2、cturer specialized in automotive safety parts 1、问题点描述 3月16日载信物流质检员在抽检物流产品时,发现我司产品0060制动底板眼睛孔处有三分之一加工面未加工,并位置度超差,图纸要求:位置度为0.1,实测:1#:0.249,超差:0.149,2#:0.3,超差:0.2,两件位置度检测不合格。望我司引起重视,并作整该。眼镜孔局部黑皮眼镜孔局部黑皮眼镜孔位置度超差眼镜孔位置度超差 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 2、原因分析 料料 机机 人人 A1毛

3、坯料硬 B1程序变动C1操作者未按规定及时更换刀具 B2B2工装超寿命使用工装超寿命使用 A2不合格品混入B3B3设备状态不良设备状态不良C2新调入员工不能熟练使用千分表 B4刀片未压紧/换刀片未进行对刀C3人员更换 D1镗刀超寿命使用E1光线暗看不清F1操作员未按规定自检 D2D2工艺规定检验频次低工艺规定检验频次低F2检验员未按规定巡检 法法环环测测眼睛孔位置度超差、局部黑皮; A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 3、原因排查1、A1毛坯料硬 经过复查成品硬度以及进货时的检验报告,发现其满足技术

4、要求,故可排除;2、A2不合格品混入 经查 该线不合格品均当班返修,不流转,故可排除;3、B1程序变动 该工序是专机操作,不存在程序变动因素,故可排除;4、B2工装超寿命使用 该工序工装使用镗刀杆、钻镗用的固定导套,经查镗刀杆的刀槽位置磕碰、高点、钻镗销套磨损,具有可能性;5、B3设备状态不良 经查专机固定工件的箱体上面不在同一水平线上,即左右存在高度差约0.10毫米,同时其箱体向右位移约0.22毫米,故其可能性最大;6、B4刀片未压紧/换刀片未进行对刀 经查每次更换刀片时均已压紧,如若不压紧则会导致蹦刀片,故可排除; 经查每次更换刀片时均压紧了刀片,也进行了对刀,也进行了进行前后刀片高度差检

5、查(粗精片高度差约0.30毫米),故可排除; A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 7、C1操作者未按规定及时更换刀具 经过查询,作业员每班次均及时更换刀片,检查其压紧性、前后高度差,镗刀杆的锁紧性,故可排除;8、 C2新调入员工不能熟练使用千分表 经查该线作业员均是经验丰富的老作业员,且自组线以来,一直未进行任何更换,故可排除;9、 C3人员更换 经查该线作业员14年在正常加工日均未休班,且复查记工单,未发现人员更换,故可排除;10、 D1镗刀超寿命使用 该刀杆系14年新更换刀杆,未超其寿命,故可排

6、除;11、 D2工艺规定检验频次低 经复查该工艺,发现该工序位置度检查均是“每班首件”,其检频偏低,不能完成当班作业的闭环,故具有可能性;12、 E1光线暗看不清 经复查去年的上班记录,该线作业员均是白班加工作业,故其可能性可排除;13、 F1操作员未按规定自检 形位公差无法进行自检,只能使用三坐标进行检控,故其可能性排除; A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 14、 F2检验员未按规定巡检 形位公差无法进行巡检,只能使用三坐标进行检控,故其可能性排除;4、可能性因素 经上述可疑因素排查,初步确定B

7、2、B3、D2三因素可能性较大;更换后固定导套更换后固定导套首三件调试结果首三件调试结果位置度降到位置度降到0.20毫米以内毫米以内5、该善验证 5.1、B2工装超寿命使用 经过更换钻镗用的固定导套后,三坐标检查首三件,发现其位置度有降低趋向; A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 5.2、B3设备状态不良 1、 经过现场拆机、分析检查发现:专机固定工件的箱体顶面不在同一水平线上,即左右两面存在高度差约0.10毫米,同时其箱体A面向B面右位移约0.22毫米,参见图片;左左右右A面向右位移了约面向右位移

8、了约0.22毫米毫米A面面B面面顶面顶面B面面 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 垫上约垫上约0.10毫米的铜皮,调毫米的铜皮,调整其左右两面在同一水平线整其左右两面在同一水平线上上铜皮放大示意图铜皮放大示意图将箱体向右位移将箱体向右位移0.22毫米毫米 1、 首先将箱体右面垫高约0.10毫米铜皮,调整左右两面在同一水平线上; 2、然后将箱体整体向右位移约0.22毫米,使得整个底板中心向右位移0.11毫米,从而使得眼镜孔全部被精镗起来,从而消除黑皮现象;5.3 该善对策 A China-based

9、 manufacturer specialized in automotive safety parts 3、验证数据 该善后的验证数据表明效果明显,位置度数据基本在0.07-0.10毫米之间,基本满足了客户要求; 现每班继续执行首、中、末三检,且每次检验2件;该善后的验证数据该善后的验证数据全部加工起来全部加工起来 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 5.4、D2工艺规定检验频次低 该底板位置度检验频次仅仅是每班首件,频次明显偏低,且不能进行当班位置度闭环,存在一定的风险;原工艺每班检测一件原工艺每班检测一件更换后工艺每班首中末检测更换后工艺每班首中末检测 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 更新后的更新后的CP设备点检表设备点检表 A China-based manufacturer specialized in automotive safety parts 6 6、验证结论、验证结论1、通过上述因素分析、验证发现B3设备状态不良是主因,其B2工装超寿命、D2检频低是次因;7 7、预防措施、预防措施1、制动底板钻镗专机周期点检(充分发挥三坐

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